馮 星
(南莊煤炭集團(tuán)南莊分公司,山西 陽泉 045000)
南煤集團(tuán)南莊煤礦15#煤層厚度和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,平均厚度5.8 m,走向NNE,傾向NNW,傾角5°~6°。煤層直接頂為黑色泥巖,厚度6 m,節(jié)理發(fā)育,抗壓強(qiáng)度22.52 MPa;老頂為深灰色砂巖,厚度為4.5 m,抗壓強(qiáng)度35.48 MPa;底板為砂巖、砂泥巖,厚度4.6 m,顏色為灰白色,抗壓強(qiáng)度為17.92 MPa。
煤層工作面按順序回采會導(dǎo)致工作面相互干擾,影響生產(chǎn)的正常接續(xù),因此采用了“跳采方式”。8826 和8822 工作面先進(jìn)行回采,剩余8824 工作面兩側(cè)分別為8822 和8826 工作面采空區(qū),8824 工作面是一個典型的“孤島”工作面,該工作面上部對應(yīng)的為12#煤4606、4607 工作面采空區(qū),采用走向長壁后退式、低位放頂煤綜合機(jī)械化采煤方法,采空區(qū)采用全部垮落法管理頂板,工作面采高為2.8 m。
南莊煤礦8824 工作面在自然發(fā)火防治方面存在自然發(fā)火期不具體、指標(biāo)性氣體不明確、漏風(fēng)復(fù)雜多變、采空區(qū)自燃三帶數(shù)據(jù)缺失四大問題。與常規(guī)工作面相比,8824 工作面作為孤島工作面,受周圍地壓應(yīng)力集中的影響,煤柱極易破碎產(chǎn)生裂隙,導(dǎo)致采空區(qū)以及相鄰采空區(qū)的防滅火工作難度加大,而8824 工作面存在的四大問題更是嚴(yán)重威脅礦井的安全生產(chǎn)。
為解決南莊礦15#煤8824 孤島工作面防滅火存在的問題,采用煤自燃特征參數(shù)測試、指標(biāo)氣體檢測、SF6示蹤氣體檢測、自燃“三帶”實測等方式進(jìn)行分析研究[1-6],問題解決思路如圖1 所示。具體的實施過程如下:(1)在8824 綜采工作面取樣,采取氧化特征分析和熱重分析,研究8824“孤島”工作面的煤自燃特征;在8824 綜采工作面取樣,采用實驗室熱重分析等試驗方法,測定15#煤層自燃特性參數(shù),分析其最短自然發(fā)火期;(2)在實驗室采用程序升溫試驗方法,測試15#煤層煤樣隨溫度升高過程中的氣體釋放特征,分析得出煤自然發(fā)火標(biāo)志性氣體;(3)采用SF6示蹤氣體分析方法,對8824“孤島”工作面對鄰近工作面和巷道的漏風(fēng)進(jìn)行現(xiàn)場實測,分析得出工作面漏風(fēng)形式和影響因素;(4)采用預(yù)埋束管和測溫探頭的方法,對8824 工作面煤自燃“三帶”進(jìn)行實際“觀測”,分析采空區(qū)自燃危險區(qū)域。
圖1 問題解決思路示意圖
在15#煤層8824 工作面內(nèi)距皮帶巷50 m 位置取煤樣,通過煤樣絕熱氧化反應(yīng)裝置,升到一定溫度后保持爐溫,采用氣相色譜儀對生成氣體的組分進(jìn)行測定,并解算最短自然發(fā)火期,得出:(1)根據(jù)南莊礦井15#煤層煤樣氧化升溫試驗確定CO初現(xiàn)溫度為20 ℃,C2H4初現(xiàn)溫度為110 ℃,煤的交叉點溫度約為150 ℃;(2)根據(jù)煤樣升溫氧化試驗結(jié)果,采用最短自然發(fā)火期模型解算,得出15#煤層8824 工作面的最短自然發(fā)火期為66 d。
在8824 工作面現(xiàn)場取煤樣并在實驗室進(jìn)行分析[7-8],通過測試煤樣升溫過程中CO、CH4、C2H4、C2H6與C3H8等氣體的析出量,研究分析煤自燃過程中生成氣體的組分和變化規(guī)律,確定煤樣的耗氧特性以及自然發(fā)火的特征溫度,優(yōu)選得出自然發(fā)火的標(biāo)志性氣體。
通過優(yōu)選南莊礦井15#煤層自然發(fā)火的標(biāo)志氣體,最終確定CO、C2H4作為15#煤層的主要指標(biāo)性氣體,輔助指標(biāo)氣體包括C2H6、C3H8和C2H4/C2H6,如表1。其中CO 氣體初現(xiàn)的煤溫為20 ℃,說明南莊礦井15#煤層在低溫時已發(fā)生氧化反應(yīng);C2H4、C2H6與C3H8初始濃度小且易受風(fēng)流影響,在井下一旦檢測到,說明此時煤已進(jìn)入加速氧化階段,該階段煤溫一般大于100 ℃。
表1 南莊礦井15#煤層自然發(fā)火標(biāo)志氣體優(yōu)選結(jié)果
采用SF6示蹤氣體分析方法,對8824“孤島”工作面的漏風(fēng)情況進(jìn)行現(xiàn)場實測,分析工作面漏風(fēng)形式和影響因素。根據(jù)8824 工作面與采空區(qū)之間的溝通情況[9],選擇在進(jìn)風(fēng)側(cè)高能位點的裂縫處作為SF6釋放地點,取樣地點當(dāng)然就選在低能位點的密閉或順槽煤壁及工作面回風(fēng)隅角。2021 年10 月選擇在8822 運輸巷密閉與8826 運輸巷密閉釋放SF6,測量地點選擇在8824 運輸巷與8822 運輸巷之間的煤壁、8824 回風(fēng)巷與8826 運輸巷之間的煤壁。
監(jiān)測結(jié)果:(1)8824 孤島工作面與鄰近工作面之間的漏風(fēng)方向為鄰近工作面向8824 孤島工作面漏風(fēng),漏風(fēng)量大小容易受到礦井通風(fēng)、晝夜壓差、季節(jié)氣候等因素的影響;(2)對于8824 孤島工作面漏風(fēng)形式,包括工作面上下隅角漏風(fēng)和鄰近工作面之間漏風(fēng),且以工作面上下隅角漏風(fēng)為主,供風(fēng)量越大,漏風(fēng)量越大。
8824 工作面共布置束管氣體檢測點6 個,間距30 m 分兩排在采空區(qū)兩道布置;運輸巷(進(jìn)風(fēng)巷)共布置測點3 個,布置間距300 m,沿運輸巷外幫均勻布置;回風(fēng)巷沿外幫布置3 個測點,測點間距200 m。12 個測點的束管氣體檢測儀均采用Φ10 cm 硬質(zhì)合金管進(jìn)行保護(hù)。
觀測完成后,應(yīng)用COMSOL 數(shù)值模擬軟件進(jìn)行解析計算,并依據(jù)南莊礦井15#煤層自燃臨界氧濃度(8.0%~18.0%)指標(biāo)測試結(jié)果,得出該孤島工作面采空區(qū)自燃“三帶”分布情況如表2 所示。由表2 可知,回風(fēng)側(cè)氧化升溫帶寬度較大,最大寬度為176 m;進(jìn)風(fēng)側(cè)較窄,為132 m。
表2 8824 工作面采空區(qū)自燃“三帶”分布表
(1)確定了南莊礦井15#煤層CO 初現(xiàn)溫度為20 ℃,C2H4初現(xiàn)溫度為110 ℃,煤的交叉點溫度約為150 ℃,8824 工作面最短自然發(fā)火期為66 d。
(2)明確了南莊礦井15#煤層以CO、C2H4作為指標(biāo)性氣體,輔以C2H6、C3H8和C2H4/C2H6來判斷煤炭自燃情況。
(3)確定了8824 工作面采空區(qū)“三帶”分布規(guī)律,回風(fēng)側(cè)氧化升溫帶寬度較大,最大寬度為176 m;進(jìn)風(fēng)側(cè)寬度較窄,為132 m。
(4)查明了8824 孤島工作面漏風(fēng)形式和影響因素,表明工作面漏風(fēng)情況并不是一成不變的,漏風(fēng)量大小容易受到礦井通風(fēng)、晝夜壓差、季節(jié)氣候、工作面供風(fēng)量等因素影響。日常生產(chǎn)過程中須密切注意漏風(fēng)狀態(tài),加強(qiáng)密閉墻內(nèi)外壓差變化及指標(biāo)氣體檢測,出現(xiàn)異常及時采取措施。另外,南莊煤礦在綜合分析了煤自燃特征和“孤島”工作面漏風(fēng)復(fù)雜問題的基礎(chǔ)上,成功試驗應(yīng)用了普瑞特Ⅱ防滅火技術(shù),普瑞特Ⅱ型防滅火材料具有粘度高、材料凝結(jié)速度快、密閉效果好、封閉持久等優(yōu)勢。
(5)根據(jù)最短自然發(fā)火期為66 d 和自燃氧化升溫帶最大寬度176 m,南莊礦井8824 孤島工作面的最小安全推進(jìn)速度為2.67 m/d。15#煤層工作面正常生產(chǎn)期間平均推進(jìn)速度為4 m/d,從采空區(qū)自燃“三帶”理論方面來說是安全的,但工作面風(fēng)量、產(chǎn)量是變化的,且其瓦斯含量較高,尤其是末采回撤階段,應(yīng)適當(dāng)減小推進(jìn)速度,若出現(xiàn)特殊狀況導(dǎo)致的停采現(xiàn)象,采空區(qū)須采取普瑞特Ⅱ防滅火技術(shù)措施。
南莊煤礦通過熱重分析試驗測得最短自然發(fā)火期為66 d,通過升溫試驗確定CO、C2H4作為15#煤層的主要指標(biāo)性氣體,采用SF6示蹤氣體法查明了該孤島工作面的漏風(fēng)形式和影響因素,通過預(yù)埋束管和測溫探頭方式對工作面采空區(qū)自燃“三帶”進(jìn)行觀測。解決孤島工作面防滅火技術(shù)存在問題的同時,得出工作面的最小安全推進(jìn)速度為2.67 m/d,并試驗應(yīng)用了普瑞特Ⅱ防滅火技術(shù),保障了8824“孤島”工作面的安全高效回采。