王永喜 柳值
【摘 要】杭州環(huán)城北路—天目山路(中河立交—古翠路)地處快速路路網(wǎng)骨架干道,是緩解城市中心區(qū)域通行的主要大動脈,為了提升該路段通行效率,項目改造工程刻不容緩。文章針對長距離穿越軟硬不均巖性多變地層施工難點進行分析,重點介紹了13.46 m大直徑氣墊式泥水平衡盾構(gòu)施工面臨的主要風險,以及施工中遇到的結(jié)泥餅、沉降、超限等一系列問題,并對上述問題逐一進行解決,同時總結(jié)出一套安全高效的施工方案,希望為類似項目提供借鑒。
【關(guān)鍵詞】大直徑盾構(gòu);軟硬不均地層;應(yīng)對措施
【中圖分類號】U455.43 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2022)04-0082-03
0 引言
隨著城市化進程的不斷加快,城市交通日益擁堵,為緩解交通堵塞等問題,大直徑隧道建設(shè)數(shù)量隨之增多。大直徑盾構(gòu)具有技術(shù)先進、安全可靠的施工優(yōu)勢,成為當前主要的施工工法。但由于我國地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜,存在軟硬不均巖性差異較大的復(fù)合地層,因此傳統(tǒng)的盾構(gòu)設(shè)計方案針對性不強,在實際操作中存在諸多問題,必須依據(jù)項目實際狀況采取針對性的施工方案。
1 工程概況
環(huán)城北路—天目山路(中河立交—古翠路)提升改造工程是杭州“天目—環(huán)北—艮山”快速路的中段部分,沿天目山路東西走向,分東段和西段2個標段,分別由2家單位施工,盾構(gòu)隧道內(nèi)徑為11.9 m,管片外徑為13 m,環(huán)寬2 m,采用“中鐵裝備”4臺直徑為13.46 m氣墊式泥水平衡盾構(gòu)施工,2臺盾構(gòu)由1號井始發(fā)自西向東掘進880環(huán),另2臺盾構(gòu)由3號井自東向西始發(fā)掘進886環(huán),貫通后均從中間2號井接收退場。
1.1 周邊環(huán)境
本工程盾構(gòu)隧道沿城市主干道天目山路敷設(shè),沿線兩側(cè)建構(gòu)筑物眾多,地下管線密集,需穿越城市地表內(nèi)河,需下穿地鐵2、10號線及預(yù)留的地鐵3號線,要求沉降控制精準,施工難度極大。
1.2 地質(zhì)條件特點
隧道區(qū)間頂部覆土6~34 m,主要穿越地層及特點見表1。
東段盾構(gòu)隧道土層長度641環(huán)占72%,上軟下硬長度245環(huán)占28%,隧道主要以土層為主,上半斷面均含有淤泥質(zhì)黏土、粉質(zhì)黏土。西段盾構(gòu)隧道上軟下硬長度670環(huán)占76%,硬巖長度120環(huán)占14%,土層長度89環(huán)占10%,隧道主要以上軟下硬、左軟右硬復(fù)合地層為主,上半斷面均含有碎石夾黏土、全風化含礫粉砂巖,地層復(fù)雜多變,巖性差異大。
1.3 盾構(gòu)機選型設(shè)計
本項目結(jié)合長距離軟硬不均地質(zhì)特點及風險,對盾構(gòu)機刀盤進行優(yōu)化設(shè)計。
1.3.1 盾構(gòu)主要參數(shù)
主機長約15 m,驅(qū)動功率為4 900 kW,額定工作扭矩為29 950 kN·m,最大推力為18 857 t,工作壓力為6 bar,最大掘進速度為50 mm/min,裝機功率為8 685.2 kW,最大進漿流量為2 100 m3/h,最大排漿流量為2 500 m3/h。
1.3.2 盾構(gòu)機及配套設(shè)備選型
本工程選用常規(guī)刀盤,采用8條輻中心支撐設(shè)計形式,刀盤開挖直徑為φ13 460 mm,總厚1 024 mm,開口率為31%。安裝雙刃中心滾刀6把、單刃滾刀82把、刮刀121把、邊刮刀16把。
1.3.3 泥漿處理系統(tǒng)配置
東段泥漿處理采用泥水分離設(shè)備+管道直排上船方案,安裝了2套3000型分離設(shè)備及管道輸送系統(tǒng)。西段泥漿處理采用“泥水分離設(shè)備+壓濾機+離心機”方案,左右雙線采用2組2 600/20型泥水分離設(shè)備,經(jīng)過一、二級旋流后采用3臺離心機和6臺壓濾機處理方案[1]。
1.4 主要風險及施工情況
西段盾構(gòu)區(qū)間地質(zhì)復(fù)雜,以上軟下硬地層為主,刀盤設(shè)計以考慮硬巖段破巖能力和強度為主,因此犧牲了刀盤開口率,而且糊刀盤易結(jié)泥餅,掘進異常艱難并引發(fā)一系列問題,目前分別施工到339/490環(huán),共帶壓開倉清理泥餅更換刀具86次,有效掘進時間僅占50%。東段以土層為主,掘進比較順利,共帶壓開倉6次,有效掘進時間占87%,單日單臺最高掘進11環(huán)(22 m),月最高210環(huán)。
2 長距離軟硬不均地層主要風險及處理措施
西段盾構(gòu)區(qū)間長距離軟硬不均地層出現(xiàn)了一些風險,如淺覆土始發(fā)地面隆起10 cm、從未封堵好的勘察孔滲水、跑漿泄壓、管片上浮10 cm等,這些風險問題在試驗段階段得到有效解決,以下主要針對糊刀盤結(jié)泥餅及沉降超限的應(yīng)對情況進行介紹。
2.1 糊刀盤結(jié)泥餅問題及應(yīng)對措施
2.1.1 糊刀盤結(jié)泥餅的征兆
掘進參數(shù)異常無法正常掘進,是結(jié)泥餅前兆。在右線掘進至105環(huán)時,此時掌子面地層是碎石夾黏土、全風化含礫粉砂巖、強風化含礫粉砂巖、中風化含礫粉砂,泥漿比重為1.1,速度降低至3~5 mm/min,刀盤轉(zhuǎn)速為1.9 r/min,貫入度為2~3 mm,總推力達到70 000 kN,刀盤總軸承推力超過上限值22 500 kN,刀盤扭矩為6 000 kN·m,參數(shù)變化超過上一環(huán)10%以上,并且增大推力調(diào)整轉(zhuǎn)速,泥漿比重調(diào)整至1.0 g/cm3以下,扭矩速度仍無變化,并有惡化趨勢,初篩無明顯渣土排出,排出泥漿溫度升高,泥塊超過40 ℃,通過空載環(huán)流再復(fù)推,情況沒有改善,無法正常掘進,初步判斷這種現(xiàn)象是糊刀盤結(jié)泥餅征兆。
2.1.2 糊刀盤情況檢查及處理
降低泥水倉液位后通過可視化系統(tǒng)觀察發(fā)現(xiàn),刀盤開口處、滾刀與刀箱間隙全部被泥土糊住。105~106環(huán)掘進時先后嘗試在泥水倉加入工業(yè)洗潔精潤滑,注入分散劑和雙氧水浸泡刀盤等措施,都沒起到分解作用。最后在107環(huán)實施帶壓進倉檢查,人員進倉后發(fā)現(xiàn)整個刀盤開口、滾刀與刀箱間隙全部被泥土硬塊糊住,中心區(qū)已經(jīng)硬化固結(jié),對泥餅進行清理并對磨損刀具進行了更換,此次歷時15 d,清理刀盤泥餅8 d,更換刀具7 d,共進倉32倉,更換單刃滾刀76把。在這種地層下,右線自93環(huán)、左線自107環(huán)開始,左、右線均表現(xiàn)為推進10環(huán)左右,刀盤就完全糊死,需要進倉清理并更換刀具[2]。
2.1.3 糊刀盤結(jié)泥餅原因分析
經(jīng)過研究分析,糊刀盤結(jié)泥餅主要是地質(zhì)特性引起,在碎石夾黏性土、強風化(含礫)粉砂巖、中風化(含礫)粉砂巖地層中,黏土礦物含量高,黏性極大,地層中20 mm以上礫石含量高達60%。對凝結(jié)的泥餅取樣分析,黏粒蒙脫石含量達到59%,易吸水形成膠結(jié)物,在被擠壓摩擦后導(dǎo)致刀盤開口及刀箱全部糊死,同時地層中的碎石、礫石與膠黏物質(zhì)結(jié)合后,加快了糊刀盤結(jié)泥餅的速度。始發(fā)段前70環(huán)地層中含粉質(zhì)黏土地層占比較大,扭矩速度參數(shù)正常,掘進比較順利,即使泥漿比重達到1.3仍能正常推進。東段區(qū)間隧道以粉質(zhì)黏土為主地層,500環(huán)之前沒有發(fā)生糊刀盤現(xiàn)象,也沒有更換刀具,掘進非常順利。
2.1.4 采取的防治措施
防治措施:①根據(jù)參數(shù)變化情況,制定每10環(huán)主動帶壓進倉檢查,把勤檢查作為常態(tài)措施,每環(huán)有計劃降液位利用土倉可視化系統(tǒng)勤查看刀盤刀具工作狀態(tài)。②掘進時,確保中心沖刷流量保持在1 000 m3/h以上,掘進30 min,對氣墊倉進行環(huán)流洗倉,防止滯排造成攜渣不順。③排漿比重嚴格控制在1.15 g/cm3以內(nèi),此階段地層黏土黏粒成分非常高,泥漿比重上升非常快,每環(huán)廢漿1 400? m3,關(guān)鍵是做好配套壓濾能力保障及渣土外運組織。④在碎石夾黏土、強風化、全風化含礫粉砂巖地層刀具配置,將滾刀更換成撕裂刀,糊刀情況有所緩解,并且避免了糊刀后滾刀偏磨現(xiàn)象。⑤提前對進倉點進行預(yù)加固處理,降低土體滲透性,為帶壓進倉能夠成功實施創(chuàng)造條件。在隧道拱頂碎石夾黏土、全強風化含礫粉砂巖地層,進行擠密注入單液水泥漿固結(jié),不僅減少地面漏氣影響,還可以防止帶壓進倉作業(yè)轉(zhuǎn)動刀盤時,擾動拱頂?shù)魤K形成空洞隱患。
2.2 沉降超限問題及應(yīng)對措施
2.2.1 沉降超限問題經(jīng)過
5月31日下午在左線165~168環(huán)位置,盾構(gòu)機停機做泥膜保壓,準備進行帶壓進倉作業(yè),人員進倉發(fā)現(xiàn)拱頂上方有掉塊現(xiàn)象,并且12點位有清水流出,人員停止作業(yè)撤出后,將泥水倉立即充滿泥漿平衡,壓力穩(wěn)定在2.1 bar(埋深19 m)。在1 h后地面巡視值守人員發(fā)現(xiàn)165環(huán)處綠化帶也出現(xiàn)涌水(該處有1根DN400給水管),將自來水管道關(guān)閉后,從涌水位置有泥漿涌出,盾構(gòu)機當時壓力為2.0 bar,液位每分鐘下降2 cm,隨著冒漿量增大,泥水倉液位持續(xù)下降,水管處綠化帶2 m×3 m范圍出現(xiàn)沉陷情況,項目部立即進行現(xiàn)場封閉應(yīng)急處置,抽排泥漿并用砂漿回填處理,對交通安全未造成影響。
2.2.2 原因分析
原因分析:①盾構(gòu)機目前停機位置為綠化帶,隧道拱頂為碎石夾黏性土,地質(zhì)松散并存在裂隙,滲透系數(shù)較大,上方自來水管材質(zhì)老化滲漏造成土體浸泡松軟,地層經(jīng)擾動后進行泥漿環(huán)流時,導(dǎo)致地面冒漿,泥漿攜帶泥土流失造成綠化帶較大沉降,這是主要因素。在未施工前,該水管已發(fā)生多次自然爆裂涌水情況,當時正在分段改造中。②在此類地層下,盾構(gòu)機掘進困難需要頻繁帶壓開倉清理刀盤和更換刀具,在氣壓作業(yè)過程中,泄氣量雖然符合10%的規(guī)范安全要求,但是高壓氣體在地層形成逃逸通道,對地層產(chǎn)生直接擾動。盾構(gòu)機在此處帶壓進倉停機時間長,泥漿長時間浸泡造成土體軟化也是沉降的誘因。③推進過程中發(fā)生2次泥漿泵及管路堵塞,造成壓力波動0.3 bar,增大對地層沖擊,加劇了泥漿在地層中的擴散范圍。
嚴格控制掘進參數(shù)環(huán)流管理及停機時泥水倉泥漿質(zhì)量,措施如下:①在不良地質(zhì)掘進,確保掘進時參數(shù)穩(wěn)定。推進速度保持在7~12 mm/min,壓力波動小,統(tǒng)計好出渣量,防止結(jié)泥餅,減少帶壓進倉頻次。掘進時泥水倉壓力設(shè)定高于臨界值0.2 bar,防止周圍土體水分滲入泥水倉破壞泥膜或者降低土倉泥漿質(zhì)量,每環(huán)推進結(jié)束后,定時進行泥漿循環(huán)。②停機時嚴防氣墊倉液位上漲。按照經(jīng)驗值,液位下降正常,每小時液位下降1 cm正常。長時間停機必須采用高性能泥漿填充泥水倉,隔板上部取樣黏度不應(yīng)低于30 s,比重不低于1.1 g/cm3。刀盤每4 h間隔以0.8 r/min左右旋轉(zhuǎn)5~10 min,達不到以上指標,應(yīng)重新制漿置換。③帶壓進倉作業(yè)時,泥水倉壓力設(shè)定高于臨界值0.2 bar,新膨潤土漿黏度至少在80 s以上,液置換完成泥漿比重不低于45 g/cm3。帶壓進倉發(fā)現(xiàn)拱頂上方或前方掉塊形成空洞,立即停止作業(yè),創(chuàng)造條件快速恢復(fù)掘進,在空洞到達中盾位置后,利用空洞穩(wěn)定的時間效應(yīng),在地面采取跟蹤注入雙液漿進行回填密實,避免塌陷風險。④對不良地質(zhì)采取注漿預(yù)加固處理,防止帶壓作業(yè)時掌子面掉塊形成隱患。對地面管線及地面空洞檢測,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。
3 對類似項目管理建議措施
3.1 地質(zhì)是基礎(chǔ)
對地層變化段進行補勘驗證,要以最準確的數(shù)據(jù)為施工提供依據(jù)。復(fù)合地層大盾構(gòu)斷面內(nèi)地質(zhì)偏差極大,本項目西段區(qū)間經(jīng)常有5種以上地層交互存在,巖性突變很大,對換刀點的設(shè)定、掘進參數(shù)判斷,以及施工風險、工期風險評估更加困難[3]。
3.2 設(shè)備是關(guān)鍵
對盾構(gòu)機選型設(shè)計要深入調(diào)研,本項目所設(shè)計使用盾構(gòu)機在環(huán)流系統(tǒng)、刀盤開口率等方面存在一定問題,左右線分別在240環(huán)、335環(huán)全斷面巖層對盾構(gòu)機進行了改造。包括割除刀盤3道環(huán)筋內(nèi)外2道,對環(huán)流系統(tǒng)進行改造。刀具進行優(yōu)化配置,在土層及強風化地層,撕裂刀應(yīng)對糊刀盤結(jié)泥餅比滾刀效果好。在黏土層、礫石、碎石塊較大的上軟下硬復(fù)合地層,建議選型雙模盾構(gòu),其特點是在泥漿環(huán)流掘進過程中,同時開啟泡沫系統(tǒng)、螺機系統(tǒng),既可以避免刀盤結(jié)泥餅,又可以快速利用螺機輔助排渣,避免滯排現(xiàn)象。為保證不堵泵,在排漿泵之前設(shè)計滾軸式采石箱。據(jù)了解,成都至浦江鐵路工程紫瑞隧道12.84 m大直徑土壓-泥水雙模盾構(gòu)施工取得非常好的效果,獲得業(yè)界好評。
3.3 管理是根本
工期進度目標要科學(xué)合理籌劃,在掘進參數(shù)發(fā)生微小變化應(yīng)堅決停機進倉檢查,避免造成嚴重后果。施工方案論證一定要聘請有類似地層經(jīng)驗的權(quán)威專家,不能為純粹通過評審而評審,而且專家要固定。項目部團隊要做到精細管理,每掘進30 cm要對主要參數(shù)、泥漿質(zhì)量、環(huán)流系統(tǒng)、洗倉時間、出渣情況進行記錄分析,扭矩速度微小變化要敏感,發(fā)現(xiàn)異常勤檢查,要有泥漿指標紅線意識。加強監(jiān)控量測管理,對盾構(gòu)推進刀盤前100環(huán)、盾尾后20環(huán)實施動態(tài)地震波檢測,對路面進行24 h巡視及蹲守,做好預(yù)警分析和應(yīng)急管理。
4 結(jié)束語
大直徑盾構(gòu)開挖斷面大,在上軟下硬復(fù)雜地質(zhì)施工難度極大,雖然大直徑盾構(gòu)施工技術(shù)已經(jīng)日趨成熟,但是復(fù)雜地層難免遇到波折,還需要深入研究總結(jié),要重視精細管理。只有將地質(zhì)、設(shè)備、人員管理等因素有機結(jié)合起來,才能克服結(jié)泥餅、滯排、沉降及刀盤刀具磨損難題,保證項目順利實施,推動大盾構(gòu)事業(yè)的發(fā)展。
參 考 文 獻
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