藍(lán)湖,藍(lán)先翔
(云南化工設(shè)計(jì)院有限公司,云南 昆明 650041)
大型煤制合成氨裝置主要采用煙煤為原料生產(chǎn)合成氨,煙煤中含有硫元素,一套500 kt/a的煤制合成氨裝置每小時(shí)可以產(chǎn)生4~6 t的H2S,由于H2S的物理和化學(xué)特性,環(huán)保部門(mén)對(duì)外排量有嚴(yán)格限制,該部分H2S一般被送入回收裝置利用;大型石油化工企業(yè)的烷基化裝置會(huì)產(chǎn)生大量含有雜質(zhì)的廢酸(主要為硫酸),為了減少對(duì)環(huán)境的污染,達(dá)到節(jié)能減排,提高資源綜合利用率的目的,以H2S和烷基化廢酸為原料的裂解裝置應(yīng)運(yùn)而生。
利用合成氨排放廢氣(含H2S)高溫燃燒產(chǎn)生熱量,裂解烷基化廢酸,H2S和廢酸在裂解爐內(nèi)高溫分解,生成SO2和H2O等,送入后續(xù)凈化系統(tǒng),除去水分、稀酸、重金屬沉淀物,得到合格的SO2送入硫酸系統(tǒng)生產(chǎn)硫酸。裂解爐反應(yīng)溫度達(dá)1 060 ℃,反應(yīng)物生成物中有H2O,SO2,SO3,金屬固態(tài)顆粒等,使得溫度和氧含量的測(cè)量較為困難,特別是氧含量的測(cè)量。目前國(guó)內(nèi)外對(duì)于該類(lèi)裂解爐氧含量的測(cè)量采用主要采用以下兩種方式。
1)原位測(cè)量。即測(cè)量元件安裝于裂解爐尾部的出口管上,該點(diǎn)的溫度最高達(dá)1 100 ℃,采用該種方法時(shí)必須考慮高溫的因素,并采取措施避免重金屬物質(zhì)對(duì)檢測(cè)元件的中毒影響。原位測(cè)量的優(yōu)點(diǎn)是測(cè)量響應(yīng)時(shí)間短,測(cè)量準(zhǔn)確,但不足之處是由于高溫及測(cè)量介質(zhì)的特性,取樣及測(cè)量元件必須采用耐高溫的特種合金或陶瓷等非金屬材料,不耐快速溫度變化的沖擊、檢測(cè)元件易損、價(jià)格高、故障率高。典型的儀表如氧化鋯氧量測(cè)量裝置。
2)引出式外部測(cè)量。即把裂解爐內(nèi)反應(yīng)氣引出并采取除塵、降溫、除濕等預(yù)處理措施后,再送入氧分析儀檢測(cè)。引出式測(cè)量的優(yōu)點(diǎn)是分析檢測(cè)器不容易受到高溫等條件的影響,使用壽命長(zhǎng),故障率低;不足之處是取樣和樣氣預(yù)處理裝置流程長(zhǎng),易受樣氣腐蝕、堵塞、外部空氣泄漏影響,響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng),準(zhǔn)確度低,維護(hù)工作量大。該類(lèi)測(cè)量方式的典型代表如磁氧式、電化學(xué)式氧量分析儀。
另外裂解爐的溫度測(cè)量熱電偶的外保護(hù)套管也易受到高溫沖擊、腐蝕等因素的影響。因此,裂解爐反應(yīng)溫度,反應(yīng)物氧含量現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量?jī)x表的選擇和安裝使用,對(duì)裂解爐的控制就顯得尤為重要了。
利用烷基化廢酸及合成氨排放廢氣裂解產(chǎn)生SO2,并入硫酸系統(tǒng)生產(chǎn)硫酸的工藝過(guò)程中,需要比較精確地控制裂解爐反應(yīng)溫度、反應(yīng)生成物中的氧含量,因?yàn)椴缓线m的反應(yīng)溫度和爐內(nèi)氧含量,會(huì)使得反應(yīng)物中產(chǎn)生不希望得到的SO3和還原S增加,而SO2產(chǎn)量則降低,并導(dǎo)致后續(xù)凈化系統(tǒng)堵塞等問(wèn)題。
采用合適的溫度、氧量測(cè)量?jī)x表及技術(shù),能使H2S及廢酸回收裝置穩(wěn)定運(yùn)行,減少裝置意外和事故停車(chē),也使得上游的合成氨裝置能長(zhǎng)周期運(yùn)行,達(dá)到各裝置優(yōu)化運(yùn)行,并確保設(shè)備和人員安全,達(dá)到節(jié)能減排,提高資源綜合利用率。
依托于某公司H2S擴(kuò)能改造項(xiàng)目,在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段,依據(jù)專(zhuān)利商工藝包提出的檢測(cè)控制需求,選擇適合于該項(xiàng)目條件的溫度測(cè)量熱電偶和氧量分析測(cè)量?jī)x,在工藝設(shè)備和管道上選擇合適的安裝位置,并采取適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)設(shè)施,使得測(cè)量數(shù)據(jù)有效、精準(zhǔn)、可靠。DCS復(fù)雜調(diào)節(jié)系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置合適、邏輯準(zhǔn)確,達(dá)到準(zhǔn)確控制燃燒空氣流量和H2S流量比率的目的,減小裂解反應(yīng)不合格反應(yīng)物的生成。
該烷基化廢酸及合成氨排放廢氣裂解產(chǎn)生SO2帶控制點(diǎn)的工藝流程如圖1所示。
圖1 烷基化廢酸及合成氨排放廢氣裂解產(chǎn)生SO2帶控制點(diǎn)的工藝流程示意
該項(xiàng)目中氧含量檢測(cè)技術(shù)采用新型耐熱激型傳感器,技術(shù)領(lǐng)先,具有很好的社會(huì)效益和環(huán)境效益。
1)反應(yīng)溫度測(cè)量。以裂解爐出口溫度為準(zhǔn),除在裂解爐頭部、中部、尾部設(shè)置溫度檢測(cè)熱電偶外,在裂解爐出口管恰當(dāng)位置設(shè)置三只測(cè)溫?zé)犭娕?,安裝在管道的同一剖面上夾角互為120°,實(shí)現(xiàn)互為熱備,并在DCS中實(shí)現(xiàn)“三取二”功能,防止熱電偶斷偶時(shí)測(cè)量的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效,為防止熱沖擊,保護(hù)測(cè)量元件,測(cè)量套管采用HR160航空耐高溫材質(zhì)。
2)裂解爐出口氧含量測(cè)量。為保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效性和準(zhǔn)確性,采用原位測(cè)量的方法,在裂解爐出口管恰當(dāng)位置設(shè)置3套耐熱激耐沖蝕型氧化鋯測(cè)量探頭。測(cè)量元件外套管采用HR160航空耐高溫材質(zhì)。3套測(cè)量裝置實(shí)現(xiàn)互為熱備,并在DCS中實(shí)現(xiàn)“三取二”功能。為防止氧化鋯測(cè)量元件和保護(hù)套管受高溫氣流沖擊、堵塞等不正常情況發(fā)生,使得測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效,在保護(hù)套管氣流迎面開(kāi)45°斜開(kāi)口,氣流背面開(kāi)方形孔,實(shí)際需計(jì)算開(kāi)口面積,氧化鋯測(cè)量?jī)x引入空氣作比較,同時(shí)接入?yún)⒈葮託庾餍?yàn)和零位調(diào)節(jié)。為方便氧化鋯探頭的插入和抽出檢修,將原先的“三明治”式三片法蘭連接方式改為兩片法蘭直接配對(duì)連接,以減少取樣處負(fù)壓內(nèi)漏空氣。
耐熱激耐沖蝕型氧化鋯測(cè)量探頭采用整體氧化鋯內(nèi)管,鉑金電極封頭耐熱激型氧化鋁外管,B型熱偶;外保護(hù)套管材質(zhì)為HR160,長(zhǎng)度1 147 mm。技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1所列。
表1 氧化鎬測(cè)量探頭技術(shù)參數(shù)
耐熱激耐沖蝕型氧化鋯傳感器兩片式法蘭安裝如圖2所示。
圖2 氧化鋯傳感器兩片式法蘭安裝示意
3)在DCS組態(tài)中,為保證燃燒空氣流量和H2S流量比率控制,空氣流量和H2S流量測(cè)量采用溫壓補(bǔ)償,計(jì)算數(shù)據(jù)更為準(zhǔn)確有效。
4)空氣控制閥和H2S控制閥采用氣動(dòng)高性能控制閥,電氣閥門(mén)定位器采用智能型,保證調(diào)節(jié)可靠。
采用原位測(cè)量法容易滿(mǎn)足設(shè)計(jì)工藝參數(shù)測(cè)量的需要,能保證在設(shè)計(jì)工藝參數(shù)范圍內(nèi)生產(chǎn),從而改善和提高現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)效率和效益。
1)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果滿(mǎn)足精度要求,溫度及氧量測(cè)量的可靠性不小于99.9%。
2)空氣流量和H2S流量比率控制系統(tǒng)穩(wěn)定,硫化氫/廢酸回收裝置可靠、長(zhǎng)周期運(yùn)行。
3)裝置后續(xù)凈化系統(tǒng)中 SO3和還原S數(shù)量明顯下降,實(shí)測(cè)φ(SO2)增加,SO2產(chǎn)量增加,凈化系統(tǒng)堵塞的情況有所減少。
4)氧含量原位測(cè)量技術(shù)穩(wěn)妥可靠,當(dāng)需要對(duì)某一元件及儀表進(jìn)行檢查、標(biāo)定、維護(hù)時(shí),不影響設(shè)備正常的生產(chǎn)和運(yùn)行,對(duì)合成氨裝置和硫酸生產(chǎn)的影響也降為最低。
從耐熱激型原位氧含量測(cè)量傳感器開(kāi)始使用至今,無(wú)更換和較大的檢修,儀表達(dá)到長(zhǎng)周期,穩(wěn)定可靠運(yùn)行的目的。
耐熱激耐沖蝕型氧化鋯測(cè)量系統(tǒng)運(yùn)行1個(gè)月、2個(gè)月、6個(gè)月后,φ(O2)測(cè)量曲線(xiàn)如圖3~圖7所示。
圖3 運(yùn)行1月后φ(O2)測(cè)量曲線(xiàn)示意
圖4 運(yùn)行1月后φ(O2)24 h測(cè)量曲線(xiàn)示意
圖5 運(yùn)行2個(gè)月后φ(O2)測(cè)量曲線(xiàn)示意
圖6 運(yùn)行2個(gè)月后φ(O2)24 h測(cè)量曲線(xiàn)示意
圖7 運(yùn)行6個(gè)月后φ(O2)測(cè)量曲線(xiàn)示意
目前國(guó)內(nèi)硫磺制酸裝置中,由于氧含量測(cè)量的難度和不準(zhǔn)確性,導(dǎo)致實(shí)際生產(chǎn)中對(duì)焚硫爐的空氣調(diào)控非常粗放,工藝控制中往往采取過(guò)氧方法,實(shí)際加大了風(fēng)機(jī)的負(fù)擔(dān)和增加了風(fēng)機(jī)電耗。筆者調(diào)查研究了云南省內(nèi)多套硫磺制酸生產(chǎn)過(guò)程精確檢測(cè)和氧體積分?jǐn)?shù)控制的問(wèn)題,根據(jù)現(xiàn)有裝置工藝流程、操控要求等,發(fā)現(xiàn)大部分裝置采用引出式外部測(cè)量,不能保證在理想的設(shè)計(jì)工藝參數(shù)范圍內(nèi)生產(chǎn),從而改善和提高現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備的效率和效益。而采用原位測(cè)量氧體積分?jǐn)?shù)技術(shù)目前已在幾套硫磺制酸裝置中投運(yùn),實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果滿(mǎn)足精度要求,溫度及氧體積分?jǐn)?shù)測(cè)量可靠性大于等于99.9%,燃燒空氣流量和液硫量比率控制系統(tǒng)穩(wěn)定,系統(tǒng)中 SO3和還原S數(shù)量明顯下降, SO2產(chǎn)量增加,實(shí)測(cè)φ(SO2)增加了11.5%左右,后續(xù)轉(zhuǎn)化吸收系統(tǒng)堵塞和腐蝕的情況也有所減少。