王禮梅,宋 駿,鄭 鑫,唐忠渝,王 歡
(中國(guó)石油西南油氣田公司天然氣凈化總廠,重慶 401120)
為了滿足環(huán)保和安全的要求,從天然氣、油田伴生氣、煉油廠干氣、化工廠尾氣中分離出硫化氫,應(yīng)盡可能地進(jìn)行回收??藙谒狗ǖ瘸R?guī)方法是將硫化氫轉(zhuǎn)化為液體硫磺進(jìn)行回收,但由于硫化氫在液硫中的特殊溶解性,液硫中常含有較多的硫化氫。由于硫化氫氣體具有較大的毒性和腐蝕性,溶解在液硫中的硫化氫會(huì)在后續(xù)的硫磺貯存、成型和運(yùn)輸過程中釋放出來(lái),給環(huán)境和生命財(cái)產(chǎn)造成各種危害。
液硫脫氣罐是凈化裝置硫磺回收單元專門設(shè)計(jì)來(lái)有效脫除硫化氫的重要設(shè)備,其用壓縮空氣攪動(dòng)罐內(nèi)的液硫,使溶解在液硫里的H2S從液硫中解析出來(lái)氧化生產(chǎn)元素硫,有利于將多硫化物分解成H2S和硫。尾氣連通尾氣捕集器,在捕集網(wǎng)分離作用下,廢氣進(jìn)入焚燒爐,殘余液硫回流至液硫脫氣罐。罐體內(nèi)殘余H2S及硫化物在蒸汽引射器作用下進(jìn)入焚燒爐,在焚燒爐內(nèi)燃料氣高溫?zé)煔猓瑢2S和硫的化合物在灼燒爐燃燒室中加熱轉(zhuǎn)化成SO2。通過控制氧含量保證煙氣中H2S含量小于10 ppm(10-6)。同時(shí),在液硫池狀況及維修情況下,可直接將系統(tǒng)液硫引入脫氣罐曝氣處理后通過液硫泵送至成型元,保證系統(tǒng)完整性,工藝流程如圖1所示。
圖1 液硫罐脫氣工藝流程
原脫氣罐結(jié)構(gòu)如圖2所示,經(jīng)過多年的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)存在以下4個(gè)方面的問題:①液硫罐投產(chǎn)后在常規(guī)檢修時(shí),存留液硫無(wú)法排出從而形成與隔板等高固體硫磺,開車時(shí)需大量時(shí)間液化,同時(shí)系統(tǒng)帶來(lái)雜質(zhì)及罐壁硫化鐵、硫化亞鐵沉淀,堵塞曝氣口造成曝氣量不夠或不能曝氣;②蒸汽引射器位置不合理造成引射量不夠,無(wú)法形成微負(fù)壓,H2S從大氣連通口溢出影響環(huán)境,存留安全隱患;③曝氣管線流量無(wú)法微量控制,配入量過大影響引射器效果,過小則無(wú)法完全曝氣;④液硫泵啟停為手動(dòng)控制,無(wú)法保證高、低液位設(shè)備自動(dòng)啟停。
圖2 原脫氣罐結(jié)構(gòu)
(1)在液硫進(jìn)口段低位至液硫泵吸入口前增設(shè)保溫管線,配備夾套球閥。生產(chǎn)過程中球閥關(guān)閉,從而分割成獨(dú)立空間。停車時(shí)打開球閥,使液硫進(jìn)口端液硫自?shī)A套管線全部流至液硫泵吸入口端,從而低于曝氣孔高度,再關(guān)閉保溫蒸汽,保證曝氣孔無(wú)堵塞物,如圖3所示。
圖3 改進(jìn)結(jié)構(gòu)1
(2)將引射器布置于盡量靠近尾氣排放口,減小引射距離及高度,同時(shí)在大氣連通口安裝呼吸閥,在調(diào)節(jié)曝氣量時(shí)保證罐體內(nèi)微負(fù)壓,杜絕氣體外溢。將原本曝氣箱均布孔堵塞覆蓋,只保留頂部一個(gè)開孔連接引氣管線至與蒸汽引射器連通的尾氣排放口下方。蒸汽引射器連通管線保證5‰倒坡以便凝結(jié)水回流,提高管線使用壽命,如圖4所示。
圖4 改進(jìn)結(jié)構(gòu)2
(3)在曝氣管線設(shè)置孔板流量計(jì),可實(shí)現(xiàn)流量遠(yuǎn)程控制,如圖5所示。
圖5 改進(jìn)結(jié)構(gòu)3
(4)將液硫泵啟停改為自控系統(tǒng)控制,如圖6所示。
圖6 液硫泵控制系統(tǒng)
(5)通過設(shè)置高、低液位觸發(fā)相應(yīng)觸點(diǎn),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)啟停。
制作新曝氣管線,鑒于環(huán)境,使用耐酸性材料,如316L等。
計(jì)算開孔數(shù)量及孔徑:
式中 V——流速,m/s
S——截面積,m2
罐焊接位置除銹打磨干凈,罐壁內(nèi)附著有FeS和S單質(zhì),需對(duì)罐壁進(jìn)行烘烤,溫度控制在650℃左右,冷卻后對(duì)焊口用丙酮清洗干凈后才能施焊,以保證焊接接頭質(zhì)量。焊接完成后,需對(duì)焊口進(jìn)行超聲波或者磁粉檢測(cè),超聲波Ⅱ級(jí)為合格。焊接接頭外觀檢查按GB 150.4—2011《壓力容器 第4部分:制造、檢驗(yàn)和驗(yàn)收》“6.5圓筒與殼體”中的表1執(zhí)行(圖7)。
表1 質(zhì)量控制點(diǎn)預(yù)控對(duì)策
圖7 A、B類焊接接頭對(duì)口錯(cuò)邊量
首先確定夾套管線的安裝位置,在確保開孔周圍無(wú)可燃物質(zhì)后進(jìn)行開孔作業(yè)。
按規(guī)范進(jìn)行夾套管線的安裝。內(nèi)管必須進(jìn)行100%射線檢測(cè),Ⅱ級(jí)為合格。
按照規(guī)范進(jìn)行壓力試驗(yàn)。管道試壓前應(yīng)對(duì)管道進(jìn)行清洗,清洗干凈后方能進(jìn)行壓力試驗(yàn)。水壓試驗(yàn)壓力為設(shè)計(jì)壓力的1.25倍。
選擇合適的蒸汽引射器,安裝按照上文2-(2)所述進(jìn)行。
按照規(guī)范選擇合適的流量計(jì),并進(jìn)行安裝。確定安裝方式(安裝夾角≤2°),孔板方向要與流體流向一致,上、下游直管段合乎規(guī)范要求。
設(shè)備和工藝管道、儀表、電氣安裝完成后,需對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)處理,整改完成后繼續(xù)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn),合格后方能進(jìn)行下一步工作,見表1。
由于罐內(nèi)長(zhǎng)期儲(chǔ)存硫黃,施工作業(yè)屬于受限空間和含有有毒有害、易燃物質(zhì)的情況,作業(yè)前必須進(jìn)行危害識(shí)別,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)和受限空間作業(yè)氣體檢測(cè),見表2。檢測(cè)合格后,才能進(jìn)入罐內(nèi)對(duì)罐內(nèi)的S、FeS進(jìn)行徹底清理。
表2 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)價(jià)
通過以上結(jié)構(gòu)改造,解決了由于隔板設(shè)計(jì)不合理,造成的曝氣不足的問題,從而減少了設(shè)備的腐蝕和蒸汽浪費(fèi);解決了引射器安裝不合理造成的環(huán)境污染,以及對(duì)人體的傷害;解決了泵的自動(dòng)啟停問題,節(jié)約了人力物力。本次改造,利用空氣鼓泡,將多硫化氫轉(zhuǎn)化為硫化氫,也將部分硫化氫氧化為單質(zhì)硫,從而改善產(chǎn)品質(zhì)量,使脫氣后的硫磺外觀規(guī)整、粉末少、無(wú)異味,改善后續(xù)成型生產(chǎn)環(huán)境的效果,同時(shí)減少金屬儲(chǔ)罐腐蝕量,提高使用壽命。