鄭占鋒(天瑞集團(tuán)大連水泥有限公司,河南 汝州 467541)
本公司一線為5000 t/d熟料生產(chǎn)線,于2007年5月投產(chǎn)。系統(tǒng)配備一臺(tái)ATOX-50生料立磨,設(shè)計(jì)產(chǎn)能400t/h。為了進(jìn)一步強(qiáng)化成本管控,降低電耗,我公司在2020年年終大修時(shí)對(duì)一線生料系統(tǒng)進(jìn)行了兩項(xiàng)改造。
(1)一線窯由于投產(chǎn)較早,當(dāng)時(shí)余熱發(fā)電系統(tǒng)還沒(méi)有上線,立磨停機(jī)時(shí)需要開啟增濕塔系統(tǒng)來(lái)降低窯尾袋收塵進(jìn)口溫度,但隨著余熱發(fā)電系統(tǒng)的投產(chǎn),增濕塔系統(tǒng)基本很少使用,因此39m高的增濕塔及入口管道在正常生產(chǎn)中增加了將近300Pa的系統(tǒng)阻力。
(2)隨著精細(xì)化管理的進(jìn)一步推進(jìn),窯尾廢氣氧含量控制成為現(xiàn)場(chǎng)工藝管理優(yōu)劣一個(gè)重要的參數(shù),而立磨系統(tǒng)漏風(fēng)在整個(gè)系統(tǒng)漏風(fēng)量中所占比例較高,尤其是立磨喂料裝置的回轉(zhuǎn)下料器,堵塞頻繁,嚴(yán)重影響運(yùn)行質(zhì)量,為提高運(yùn)轉(zhuǎn)率,甚至設(shè)置旁路下料管,大大加大了漏風(fēng)率,雖然后來(lái)加大回轉(zhuǎn)下料器的管理力度,但窯尾煙囪氧含量一度在8.0%~9.0%之間,距離優(yōu)秀企業(yè)的氧含量有較大的差距。
在高溫風(fēng)機(jī)出口上升管道下部與增濕塔下部之間用管道直接連接(見圖1),并在新增管道加裝電動(dòng)百葉閥一臺(tái),金屬膨脹節(jié)一件,使窯尾廢氣直接從新加管道進(jìn)入立磨,以此達(dá)到降低系統(tǒng)阻力的作用。當(dāng)遇到需要噴水降溫的情況時(shí),將新加閥門關(guān)閉即可開啟增濕塔水泵。改造后效果見表1。
圖1 增濕塔進(jìn)口管道改造
表1 增濕塔改造前后參數(shù)對(duì)比
廠家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)位置,制作一臺(tái)密封給料機(jī),在大修期間拆除原回轉(zhuǎn)下料器,安裝密封小倉(cāng)加密封鏈板式給料機(jī),見圖2。
圖2 回轉(zhuǎn)下料器改造前后
改造后,立磨運(yùn)行期間,窯尾煙囪氧含量從改造前的8.0%~9.0%下降至6.5%左右,達(dá)到預(yù)期目的。
(1)窯尾排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速?gòu)?9Hz降低至30Hz,噸熟料電耗下降0.63 kWh。
(2)密封給料機(jī)裝機(jī)7.5 kWh,回轉(zhuǎn)下料器裝機(jī)15 kWh,每小時(shí)節(jié)電7.5 kWh,噸熟料電耗下降0.01 kWh。
(3)窯尾煙囪氧含量從改造前的8.0%~9.0%下降至6.5%左右,因?yàn)楦G尾NOx的折算值隨O2含量的降低而降低,故由于O2含量的降低,噸熟料氨水用量下降18%左右,就是排除其它影響因素下降幅度十分可觀。