秦繼偉
(中國石化 洛陽分公司 , 河南 洛陽 471012)
2019年大檢修前,中國石化洛陽分公司煉油三部擁有兩套4萬t/a硫黃回收裝置,采用工藝為常規(guī)克勞斯硫黃回收工藝和SCOT尾氣處理工藝,裝置原則流程圖如圖1所示。
圖1 硫黃回收裝置原則流程圖
裝置始建于2007年,2008年1#硫黃回收裝置開工運行,2012年2#硫黃回收裝置開工運行。經(jīng)過多次技術(shù)改造和工藝優(yōu)化,2015—2018年正常生產(chǎn)情況下,硫黃尾氣二氧化硫排放平均為157 mg/m3,滿足GB31570—2015標(biāo)準(zhǔn)要求二氧化硫排放≤400 mg/m3的環(huán)保要求,同時也滿足中石化內(nèi)控二氧化硫排放≤200 mg/m3的環(huán)保要求。
裝置在2011—2015年進(jìn)行過多次停工檢修,歷次停工過程采用瓦斯(天然氣)吹硫,急冷塔采用注氨工藝。2015年停工供過程采用系統(tǒng)整體鈍化,克勞斯系統(tǒng)停工過程中,尾氣不改至尾氣焚燒爐,通過控制酸性氣燃燒爐氧含量,保證克勞斯催化劑鈍化過程中,利用加氫反應(yīng)器正?;厥这g化產(chǎn)生的二氧化硫,保證尾氣達(dá)標(biāo)排放。加氫反應(yīng)器停工鈍化過程中,采用急冷水注氨保證尾氣二氧化硫達(dá)標(biāo)排放[1]。整個停工過程尾氣二氧化硫排放平均為400 mg/m3,排放瞬時最高達(dá)800 mg/m3,該數(shù)據(jù)是硫黃回收裝置停工尾氣排放最好數(shù)據(jù)。按照以上歷史數(shù)據(jù), 2019年大檢修即使能夠達(dá)到歷次停工過程的尾氣排放最好數(shù)據(jù),也無法實現(xiàn)尾氣達(dá)標(biāo)排放,環(huán)保達(dá)標(biāo)將成為本次停工的重要難題。
按照以往的硫黃回收裝置環(huán)保停工經(jīng)驗無法解決當(dāng)前問題,若采用“熱氮吹硫”等工藝,除現(xiàn)有流程改造不具備條件外,現(xiàn)有的公用工程氮氣管網(wǎng)無法滿足要求[2-3]。裝置尾氣后堿洗改造的前提是裝置先停工后才具備施工條件,因此,此次停工無法利用該技術(shù)。最終通過綜合論證,此次停工進(jìn)行以下幾項優(yōu)化措施。
3.1.1延長熱浸泡時間,減少克勞斯系統(tǒng)硫黃藏量
中石化煉油事業(yè)部編制的《煉油主要裝置停工、開工指導(dǎo)意見》要求,裝置停工前三天時間進(jìn)行裝置熱浸泡。熱浸泡的目的是通過提高克勞斯反應(yīng)器入口溫度10~20 ℃,提高配風(fēng)比,降低反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,同時將反應(yīng)器床層上的液硫由過程氣帶走,由冷凝器冷凝并回收進(jìn)液硫系統(tǒng),避免停工鈍化過程中,高溫下催化劑上殘留的硫黃燃燒導(dǎo)致床層嚴(yán)重超溫。此次停工,利用兩套硫黃回收裝置酸性氣可以相互切換的優(yōu)勢,提前一周對1#硫黃回收裝置進(jìn)行熱浸泡,2#硫黃回收裝置負(fù)荷降低至30%以后,通過天然氣補燃狀態(tài)下提前進(jìn)行熱浸泡。
3.1.2固定過氧量進(jìn)行催化劑鈍化,提高過程氣量
通常情況下,硫黃回收裝置由于停工晚開工早的原因,裝置停工過程比較緊張。為縮短停工時間,在床層溫升可控情況下,會盡可能地提高鈍化氣體的過氧量。本次停工從克勞斯床層鈍化開始,在摸索次當(dāng)量配風(fēng)結(jié)束后,僅提高一次風(fēng)量100~200 m3/h,系統(tǒng)理論過氧量0.5%~1%。為避免床層溫升過大,在酸性氣燃燒爐補入氮氣80~1 000 m3/h,增大了停工過程氣量,可及時將鈍化產(chǎn)生的熱量帶走,同時一定程度地降低了系統(tǒng)過氧量。
3.1.3急冷塔增加注堿流程
急冷塔注堿流程如圖2所示。
圖2 急冷塔注堿流程
在急冷水流控閥與下游閥之間增加注堿流程(圖2虛線),保證加氫反應(yīng)器鈍化過程中,尾氣達(dá)標(biāo)排放。原設(shè)計的急冷塔注氨流程,由于氨溶于水呈現(xiàn)弱堿性,尾氣加氫部分停工過程中,加氫催化劑鈍化產(chǎn)生大量的二氧化硫,急冷塔內(nèi)反應(yīng)不及時就會到達(dá)尾氣焚燒爐,引起尾氣二氧化硫排放升高。停工前在急冷塔進(jìn)塔調(diào)節(jié)閥后增加了注入氫氧化鈉溶液的流程,由于氫氧化鈉為強堿,能夠迅速吸收停工尾氣中的二氧化硫氣體,避免了加氫反應(yīng)器部分停工造成尾氣超標(biāo)的風(fēng)險。停工工況下,通過調(diào)整急冷水注堿量,將急冷水的pH值控制在8.1~9.0,能夠有效地將尾氣排放控制在100 mg/m3以內(nèi),保證尾氣達(dá)標(biāo)排放。同時不至于注堿量過大,對污水汽提裝置造成嚴(yán)重影響。急冷水pH值控制與尾氣排放對應(yīng)關(guān)系如表1所示。
表1 急冷水pH值控制與尾氣排放對應(yīng)值
①通過前兩項優(yōu)化措施,1#硫黃回收裝置克勞斯反應(yīng)器鈍化時間由原來的48 h減少到26 h(其中一級反應(yīng)器鈍化時長為16 h,二級反應(yīng)器鈍化時長為10 h),2#硫黃回收裝置克勞斯反應(yīng)器鈍化時間由原來的48 h減少到30 h(其中一級反應(yīng)器鈍化時長為18 h,二級反應(yīng)器鈍化時長為12 h)。同時反應(yīng)器床層溫升得到有效控制在120~150 ℃,床層最高溫度控制在330~350 ℃。②通過急冷塔注堿,有效地解決了加氫反應(yīng)器床層鈍化過程硫黃尾氣排放超標(biāo)問題,停工整改過程硫黃尾氣二氧化硫小時平均排放為75 mg/m3,較之前歷史最好數(shù)據(jù)400 mg/m3降低了81.25%。③急冷水注堿產(chǎn)生的含鹽廢水,用原流程送至污水汽提裝置,由于量較小,同時穩(wěn)定控制急冷水pH值8.1~9.0,未對裝置凈化水造成影響,凈化水硫化物穩(wěn)定合格。
通過洛陽分公司2019年大檢修停工實踐,在裝置現(xiàn)有條件下,對停工過程進(jìn)行優(yōu)化和較小的技術(shù)改造,可實現(xiàn)停工全過程尾氣二氧化硫環(huán)保達(dá)標(biāo),同時產(chǎn)生的廢水可以利用原有污水汽提裝置進(jìn)行處理,實現(xiàn)密閉排放。為同類裝置環(huán)保停工提供借鑒。