張全勝
(太原市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與科學(xué)研究中心,山西 太原 030002)
煤矸石是當(dāng)前我國排放量和堆存量最多的工業(yè)固體廢棄物之一,利用工業(yè)固體廢棄物煤矸石制備燒結(jié)磚進(jìn)行廢物資源利用的技術(shù)是越來越成熟。但是煤矸石燒結(jié)磚焙燒窯窯尾排煙溫度在190 ℃~230 ℃之間,煙氣中含有SO2和粉塵等污染物,如果不處理就排出就會(huì)造成環(huán)境污染問題?;诋?dāng)前國家對于環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格的問題,必須對窯尾高溫?zé)煔膺M(jìn)行脫硫除塵處理后才能進(jìn)行排放。從而滿足企業(yè)對于環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)要求,同時(shí)可以改善當(dāng)?shù)氐目諝猸h(huán)境。
山西太原某建材公司擁有年產(chǎn)6 000 萬標(biāo)塊煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)線,采用一次碼燒生產(chǎn)工藝,工藝流程,如圖1 所示。
圖1 煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)工藝流程示意圖
焙燒工序在焙燒窯中進(jìn)行,焙燒窯為兩座119 m長、3.3 m 寬的小斷面隧道窯,隧道窯得能公布采用H型鋼耐熱砼平吊頂結(jié)構(gòu),窯尾為煙氣排放系統(tǒng)。焙燒為煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)中的最后一個(gè)環(huán)節(jié),在高溫焙燒帶溫度可達(dá)950 ℃~1 050 ℃,焙燒完成后,窯尾排煙溫度在190 ℃~230 ℃,煙氣中含有SO2和粉塵等污染物。為滿足環(huán)保要求,該建材公司采用SDS 干法脫硫+布袋除塵工藝對窯尾高溫?zé)煔膺M(jìn)行處理,可有效降低煙氣中SO2和粉塵的濃度。SDS 干法脫硫工藝處理過程中無廢氣和廢水排放,不消耗水資源,不增加系統(tǒng)能耗,脫硫效果理想;脫硫后的煙氣進(jìn)入布袋除塵器,采用布袋除塵工藝進(jìn)一步除去煙氣中的粉塵,除塵效果理想。
該建材公司煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)線焙燒窯窯尾高溫?zé)煔馕廴疚锏膮?shù)條件為:煅燒溫度達(dá)950 ℃~1 050 ℃;燃料種類為煤焦油;窯尾煙氣50 000 m3/h,溫度為550 ℃;減溫器出口溫度為190 ℃~230 ℃;SO2初始濃度為1 000 mg/m3,粉塵初始質(zhì)量濃度為1 000 mg/m3~3 000 mg/m3;水分體積分?jǐn)?shù)11%;氧氣體積分?jǐn)?shù)19%。
根據(jù)窯尾高溫?zé)煔馕廴疚锏膶?shí)況,配置SDS 干法脫硫+布袋除塵工藝方案,其系統(tǒng)處理流程如圖2所示。
圖2 SDS 干法脫硫+布袋除塵工藝方案系統(tǒng)流程圖
SDS 干法脫硫系統(tǒng)的設(shè)備主要是由高效研磨系統(tǒng)、脫硫煙氣系統(tǒng)、碳酸氫鈉噴射裝置、壓縮空氣系統(tǒng)及煙道、布袋除塵器、灰斗、氣力輸灰管路、儲(chǔ)灰倉等部分構(gòu)成。布袋除塵設(shè)備為布袋除塵器,相應(yīng)出口處配置有SO2濃度監(jiān)測設(shè)備和粉塵濃度監(jiān)測設(shè)備[1]。
脫硫劑采用碳酸氫鈉顆粒料(粒度<10 mm),脫硫劑在脫硫劑粉倉經(jīng)螺旋喂料機(jī)定量輸送到專用研磨機(jī)進(jìn)行研磨,將其研磨加工為<10 μm 的微粉,經(jīng)分級機(jī)處理后采用氣力輸送到達(dá)加料位置,經(jīng)噴射器進(jìn)入SDS 脫硫反應(yīng)器進(jìn)行脫硫處理。脫硫后剩余脫硫劑隨煙氣進(jìn)入超凈布袋除塵器進(jìn)一步脫硫和除塵,最后經(jīng)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行排放。
窯尾煙氣溫度是影響SDS 干法脫硫系統(tǒng)脫硫效果的重要因素。有實(shí)驗(yàn)研究表明:碳酸氫鈉在高溫下進(jìn)行分解反應(yīng),生成碳酸鈉、二氧化碳和水;在50 ℃時(shí)開始進(jìn)行逐漸分解,當(dāng)溫度達(dá)到270 ℃時(shí)完全分解。
對該窯尾煙氣溫度對脫硫效率的影響進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果表明:煙氣溫度與脫硫效果表現(xiàn)為正線性關(guān)系,隨著煙氣溫度的增加脫硫效果也在增加,當(dāng)煙氣溫度在140 ℃脫硫效率可達(dá)96%,煙氣溫度提升至200 ℃時(shí),脫硫效率可達(dá)98%。當(dāng)溫度處于140 ℃以上時(shí),脫硫劑碳酸氫鈉細(xì)顆粒粉被加熱激活,生成活性較好的多孔結(jié)構(gòu),能有效提高反應(yīng)活性和吸附活性,進(jìn)而吸收煙氣中的SO2酸性氣體,實(shí)現(xiàn)脫硫的目的[2]。
綜合考慮,可將窯尾煙氣減溫器出口溫度設(shè)定在220 ℃較為合適,可有效提高脫硫效率。
煤矸石燒結(jié)磚焙燒窯的工作負(fù)荷決定著窯尾煙氣量,煙氣負(fù)荷決定脫硫塔反應(yīng)器尺寸。當(dāng)焙燒窯工作負(fù)荷降低時(shí),其產(chǎn)生的窯尾煙氣量降低,因此進(jìn)入脫硫塔反應(yīng)器設(shè)備的煙氣量也隨之降低,很顯然在設(shè)置參數(shù)不變的情況下,脫硫劑碳酸氫鈉顆粒粉在脫硫塔反應(yīng)器能與煙氣進(jìn)行充分接觸反應(yīng),大幅度提高了脫硫效率。
對窯尾煙氣負(fù)荷對脫硫效率的影響進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果表明:當(dāng)焙燒窯煙氣負(fù)荷為55%、85%、100%時(shí),脫硫效率分別為97.8%、97.1%、96.5%,隨著煙氣負(fù)荷的增加,煙氣負(fù)荷與脫硫效果表現(xiàn)為負(fù)線性關(guān)系。因此,在裝置實(shí)際的運(yùn)行過程中,如焙燒窯煙氣負(fù)荷過大的情況下,可通過優(yōu)化脫硫塔反應(yīng)器尺寸來調(diào)節(jié)脫硫效率[3]。
在SDS 干法脫硫系統(tǒng)中,脫硫劑碳酸氫鈉顆粒粉末是通過氣力輸送至噴射器位置進(jìn)而噴入煙道內(nèi)。為了能找到較好的噴射位置和布置方案,進(jìn)行了脫硫劑不同噴射位置對脫硫效率的影響試驗(yàn)。根據(jù)要求設(shè)計(jì)了三種不同的脫硫劑噴射位置及方案,如圖3 所示。第一種如圖3-1 所示,在脫硫塔入口水平煙道設(shè)置噴射器進(jìn)行加料,并安裝有均布器;第二種如圖3-2 所示,在脫硫塔入口水平煙道設(shè)置噴射器進(jìn)行加料,未安裝有均布器;第三種如圖3-3 所示,在脫硫塔文丘里出口段塔體上設(shè)置噴射器進(jìn)行加料。
圖3 不同脫硫劑加料位置示意圖
試驗(yàn)結(jié)果表明:采用以上三種不同的脫硫劑噴射位置及方案進(jìn)行加料時(shí),脫硫效率分別為98.2%,93.1%、81%。在脫硫塔入口水平煙道設(shè)置噴射器進(jìn)行加料,并安裝有均布器的加料方案是最佳的,脫硫效率高達(dá)98.2%;在脫硫塔入口水平煙道加入脫硫劑,通過脫硫塔底部的彎頭、文丘里段的紊流和噴射作用,脫硫劑與煙氣已完成均勻混合,因此可以實(shí)現(xiàn)充分反應(yīng),實(shí)現(xiàn)較好的脫硫效率[4]。
因此,確定采用在脫硫塔入口水平煙道設(shè)置噴射器進(jìn)行加料,并安裝均布器。
SDS 干法脫硫工藝完成后,脫硫后干粉狀顆粒副產(chǎn)物隨煙氣流入超凈布袋除塵器進(jìn)行除塵處理,當(dāng)煙氣和脫硫劑超細(xì)粉的速度降低到0.65 m/min 以下時(shí),大量的粉塵聚集粘附在布袋上,并形成一層粉塵層。分析可知,在粉塵層中還含有未反應(yīng)完的脫硫劑,當(dāng)煙氣在布袋除塵器進(jìn)行除塵處理的過程中,未反應(yīng)完的脫硫劑仍然能與煙氣中未處理完的SO2等酸性物質(zhì)進(jìn)行反應(yīng),進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)脫硫的效果[5]。在布袋除塵器位置處,在進(jìn)行過濾除塵的同時(shí),也發(fā)生有脫硫處理。
經(jīng)SDS 干法脫硫+布袋除塵工藝方案系統(tǒng)處理后,煙氣中的中SO2質(zhì)量濃度≤33 mg/m3,粉塵質(zhì)量濃度≤8 mg/m3,脫硫除塵效果較為理想,符合排放要求。
針對煤矸石燒結(jié)磚焙燒窯窯尾排煙氣體的環(huán)境污染問題設(shè)計(jì)了SDS 干法進(jìn)行脫硫除塵+布袋除塵工藝系統(tǒng),該系統(tǒng)在太原某建材公司6 000 萬標(biāo)塊煤矸石燒結(jié)磚焙燒窯窯尾煙氣治理中進(jìn)行了實(shí)踐應(yīng)用,治理結(jié)果表明:治理后焙燒窯窯尾煙氣中SO2及粉塵濃度符合國家排放標(biāo)準(zhǔn),治理效果理想。