王加磊 邊 輯 楊 帆
(云天化集團(tuán)呼倫貝爾金新化工有限公司, 內(nèi)蒙古呼倫貝爾 021506)
云天化集團(tuán)呼倫貝爾金新化工有限公司(簡(jiǎn)稱金新化工)采用魯奇低溫甲醇洗工藝去除變換氣中的二氧化碳與硫化氫。變換氣成分復(fù)雜,除了含有大量二氧化碳、硫化氫外,還有氫氰酸、氨、甲烷、一氧化碳、氮?dú)獾冉M分。在常溫下,氨在甲醇中的溶解度是硫化氫的10多倍,是二氧化碳的60多倍[1]。大部分氨會(huì)隨預(yù)洗甲醇進(jìn)入到預(yù)洗系統(tǒng),最終伴隨預(yù)洗甲醇的再生進(jìn)入酸性氣體管線,并送至鍋爐燃燒。還有一小部分氨會(huì)隨醇水塔外送的廢水進(jìn)入污水系統(tǒng)。
煤炭中的氮元素與煤分解產(chǎn)生的氫元素會(huì)生成氨,一部分氨會(huì)被分離出來(lái)單獨(dú)回收,一部分氨則殘留在工藝氣中進(jìn)入低溫甲醇洗裝置。由于裝置未設(shè)置洗氨塔,所以會(huì)有較多的氨進(jìn)入低溫甲醇洗裝置,最終隨預(yù)洗甲醇進(jìn)入預(yù)洗系統(tǒng)。
轉(zhuǎn)化裝置的變換爐中,在鐵系催化劑的作用下會(huì)有一部分氫氣與氮?dú)夥磻?yīng)生成少量的氨。該部分氨會(huì)隨著變換氣進(jìn)入低溫甲醇洗裝置的洗氨塔(T04101),用中壓鍋爐水將變換氣中的氨分離出來(lái)后,變換氣進(jìn)入吸收塔(T04111),含氨的洗滌水送至預(yù)洗系統(tǒng)。
低溫甲醇洗裝置中,有5臺(tái)換熱器含氨,包括粗煤氣深冷器(E04102)、轉(zhuǎn)化變換氣深冷器(E04106)、富二氧化碳甲醇中間冷卻器(E04113)、閃蒸甲醇深冷器(E04121)、制冷劑過(guò)冷器(E04142)。
1.3.1 氨側(cè)壓力大于換熱側(cè)壓力
E04142管側(cè)介質(zhì)是氨,殼側(cè)的介質(zhì)是尾氣。如果E04142發(fā)生泄漏,氨會(huì)隨尾氣進(jìn)入到尾氣洗滌塔(T04172),最終進(jìn)入預(yù)洗系統(tǒng)。
1.3.2 氨側(cè)壓力小于換熱側(cè)壓力
E04102、E04106、E04113、E04121的氨側(cè)壓力均低于管側(cè)壓力,如果發(fā)生泄漏,氨不會(huì)進(jìn)入系統(tǒng);在停車檢修時(shí),管側(cè)壓力降低,氨有可能泄漏到低溫甲醇洗裝置中。2016年公司大修時(shí),發(fā)現(xiàn)E0412內(nèi)有1根列管泄漏。2017年大修時(shí),發(fā)現(xiàn)E04113有2根列管泄漏。
2013年,貴州金赤化工有限責(zé)任公司熱電車間氨法脫硫裝置開車引氨過(guò)程中,由于引氨管線氮?dú)庵脫Q閥未關(guān)閉,液氨串入低壓氮?dú)夤芫W(wǎng),氨經(jīng)過(guò)汽提氮?dú)夤芫€進(jìn)入低溫甲醇洗系統(tǒng)[2]。
甲醇吸收酸性氣體后會(huì)對(duì)設(shè)備管道產(chǎn)生腐蝕,同時(shí)由于甲醇中存在水,腐蝕作用就會(huì)明顯加強(qiáng)。提高系統(tǒng)內(nèi)的氨含量,調(diào)節(jié)pH值,可明顯抑制腐蝕作用。在金新化工低溫甲醇洗循環(huán)甲醇中,氨質(zhì)量濃度維持在2 mg/L左右,采用向系統(tǒng)內(nèi)加氫氧化鈉溶液來(lái)控制系統(tǒng)pH值。
2.2.1 堵塞塊煤氣化(BGL)變換氣預(yù)冷段設(shè)備
(1) 堵塞BGL變換氣氣液分離器排液管線
當(dāng)BGL變換氣中氨含量較高時(shí),大量銨鹽在V04101底部結(jié)晶,堵塞排液管線,導(dǎo)致分離器液位不斷上漲,嚴(yán)重時(shí)甚至到滿液位,造成分離器出口氣相帶水,引起后續(xù)換熱器結(jié)冰,循環(huán)甲醇內(nèi)水含量升高。圖1為分離器底部排出的液體,其中白色物質(zhì)為銨鹽結(jié)晶。
圖1 分離器底部排出的液體
(2) 堵塞E04103/E04104
由于BGL變換氣中存在著一定的氨,生成的銨鹽結(jié)晶會(huì)在E04103/E04104中累積。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后,這兩臺(tái)變換氣冷卻器的壓差會(huì)逐漸上漲,嚴(yán)重制約系統(tǒng)的高負(fù)荷運(yùn)行。同時(shí),這兩臺(tái)換熱器無(wú)法切出清洗,只有大修停車時(shí)對(duì)其進(jìn)行物理清洗。圖2中白色物質(zhì)為清洗換熱器時(shí)清洗出的銨鹽結(jié)晶。
圖2 E04103/E04104清洗出的銨鹽結(jié)晶
2.2.2 堵塞酸性氣體管線
當(dāng)預(yù)洗系統(tǒng)中氨含量過(guò)高時(shí),在系統(tǒng)中生成大量銨鹽物質(zhì),并逐漸堵塞外送閥門、管道,嚴(yán)重時(shí)會(huì)將外送至鍋爐與火炬系統(tǒng)的閥門管道完全堵住,造成酸性氣體無(wú)法外送,或堵塞外送閥門,給疏通管線帶來(lái)困難。圖3和圖4為清理酸性氣體管線時(shí)清出的銨鹽結(jié)晶。
圖3 酸性氣體管線清出的銨鹽結(jié)晶
圖4 酸性氣體外送閥門堵塞的銨鹽結(jié)晶
2.2.3 堵塞遠(yuǎn)傳就地儀表根部閥
系統(tǒng)內(nèi)氨含量高時(shí),會(huì)堵塞遠(yuǎn)傳就地儀表的根部閥,造成儀表指示失真。曾經(jīng)發(fā)生過(guò)堵塞的儀表有甲醇水塔壓力指示(PI41061)、中油2號(hào)汽提塔壓力指示(PI4120)、中油2號(hào)汽提塔回流罐液位指示(LI41201)、甲醇水塔液位指示(LI41063)、酸性氣體壓力指示(PI41044)、預(yù)洗甲醇閃蒸塔液位指示(LI41046)、萃取槽壓力指示(PI41046)、存取槽液位指示(LI41050/LI41053/LI41055)。同時(shí),現(xiàn)場(chǎng)的就地壓力表與翻板液位計(jì)根部也會(huì)被堵塞,給操作帶來(lái)極大困難。
2.2.4 吸收塔出口硫超標(biāo)
循環(huán)甲醇中的氨與硫化氫反應(yīng)生成硫化銨,隨著甲醇循環(huán)到達(dá)吸收塔頂部時(shí),硫化銨會(huì)再次分解成氨與硫化氫,最終導(dǎo)致粗氫氣中硫含量超標(biāo)[3-4]。
低溫甲醇洗氨的主要來(lái)源是BGL變換氣中的氨,因此應(yīng)將此處的氨含量降至較低水平。經(jīng)公司討論決定,在變換出口增設(shè)1臺(tái)洗氨塔,用來(lái)分離BGL變換氣中的氨。
T04101的含氨洗滌水又送回至低溫甲醇洗的預(yù)洗系統(tǒng),并沒有送至系統(tǒng)外,因此也會(huì)造成氨在預(yù)洗系統(tǒng)中的累積。此處可將設(shè)計(jì)體積流量為0.3 m3/h的含氨洗滌水與轉(zhuǎn)化裝置變換氣分離器(S04301/S04302)的外送冷凝液匯合,一起送至熱電脫硫裝置。
BGL變換氣進(jìn)入E04103/E04104前會(huì)加入一股甲醇,用來(lái)防止水在換熱器內(nèi)結(jié)冰。由于氨在甲醇中的溶解度高,因此增加噴淋甲醇的量可以吸收一部分氨,避免銨鹽結(jié)晶在換熱器內(nèi)累積。目前已經(jīng)從設(shè)計(jì)體積流量為0.2 m3/h增加到0.8 m3/h。
由于銨鹽結(jié)晶在溫度較低時(shí)容易被析出,因此在容易結(jié)晶的管線處增設(shè)蒸汽伴熱管,以改善堵塞情況。目前BGL變換氣分離罐排液管線與酸性氣體管線均已增設(shè)蒸汽伴熱管線。
溫度較高時(shí),銨鹽結(jié)晶析出較為困難,因此將容易堵塞的儀表根部閥更換為蒸汽夾套式閥門,以避免堵塞。閥門更換后,未出現(xiàn)因銨鹽結(jié)晶堵塞根部閥導(dǎo)致的儀表故障。
在裝置檢修期間,保證氨換熱器的氨側(cè)壓力低于換熱介質(zhì)側(cè)壓力,并定期對(duì)氨換熱器進(jìn)行檢查,一旦泄漏及時(shí)處理。
甲醇洗裝置的氨可以起到調(diào)節(jié)pH值、防腐蝕的作用。但氨含量高時(shí),會(huì)堵塞變換氣進(jìn)吸收塔之前預(yù)冷段的分離罐及換熱器,還會(huì)堵塞預(yù)洗系統(tǒng)酸性氣體管線,導(dǎo)致預(yù)洗系統(tǒng)中大部分的儀表指示失真。當(dāng)循環(huán)甲醇中的氨含量較高時(shí),會(huì)造成吸收塔頂部粗氫氣中硫含量超標(biāo)。因此,一定要控制低溫甲醇洗系統(tǒng)中氨的含量,保證裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。