李羅真, 孫豐澤
(海洋石油富島有限公司, 海南東方 572600)
中海石油化學股份有限公司海南富島化肥一期尿素裝置,采用意大利斯納姆公司的氨汽提尿素生產(chǎn)工藝以及海德魯流化床大顆粒尿素生產(chǎn)工藝,設計產(chǎn)能為1765 t/d,主要生產(chǎn)粒徑為2.0~4.8 mm的大顆粒尿素。該裝置自1996年10月投產(chǎn)以來已連續(xù)運行近26a,其間霧化空氣壓縮機(K-151)多次出現(xiàn)故障。分析其產(chǎn)生的原因,并提出改進措施和操作優(yōu)化,保證設備的安全穩(wěn)定運行。
環(huán)境空氣經(jīng)過霧化空氣過濾器濾網(wǎng)后,進入霧化空氣壓縮機,空氣被壓縮后進入霧化空氣加熱器加熱至129~135 ℃,送入每一組霧化空氣噴嘴,使尿液霧化形成極細霧點噴涂到晶種表面。經(jīng)過一定的造粒時間,晶種長大到規(guī)定尺寸[1]。霧化空氣加熱器為翅片管式換熱器,材質(zhì)為碳鋼,殼側走的是空氣,管程走的是蒸汽。正常生產(chǎn)中,采用壓力為2.15 MPa的中壓飽和蒸汽對霧化空氣風機提壓的空氣進行加熱,蒸汽冷凝液通過中壓冷凝液管線回收到蒸汽冷凝液儲槽。霧化空氣壓縮機若發(fā)生故障,直接影響尿液霧化效果,導致尿素結塊,粉塵量增大,水含量升高,造粒系統(tǒng)工況惡化。霧化空氣壓縮機工藝流程示意見圖1。
圖1 霧化空氣壓縮機工藝流程圖
2007年6月18日23:54,霧化空氣壓縮機振動值上漲,現(xiàn)場確認風機聲音異常,主控指令現(xiàn)場手動停運霧化空氣風機;23:58時,現(xiàn)場手動停霧化空氣風機。經(jīng)停車后解體檢修,確認進口風門葉片斷裂,導致葉輪葉片端部磨損約12 mm,設備被迫解體大修[2]。分析原因如下:
(1) 葉片焊接處應力大,霧化空氣壓縮機進口導葉組件由11套導向葉片圓周均勻分布構成。單片葉片設計成倒扇形,在轉軸中心位置沿軸向開有豎槽,葉片插入豎槽中,采用焊接方式進行連接。轉軸通過連桿鎖緊螺栓固定在風機進口執(zhí)行機構上,導致葉片單面承受風力載荷。從力學角度看為懸臂梁受力,葉片焊接處應力較大。
(2) 葉片和轉軸的材質(zhì)為304不銹鋼,強度較差。
(3) 本裝置處于海洋性氣候地區(qū),空氣中富含的氯離子對不銹鋼的鈍化膜有較強腐蝕作用。
(4) 本次事故發(fā)生前,霧化空氣壓縮機在風門關閉的狀態(tài)下運行了較長時間,加大了葉片單方面受力。
處理措施:
(1) 把葉片和轉軸的材質(zhì)更換成2Cr13,提高其抗疲勞強度。
(2) 葉片豎槽直邊處加工倒圓角,減少葉片受到的應力。
(3) 風機啟動后,電機電流恢復正常,風門要及時脫離小閥位狀態(tài),盡量將風門調(diào)整至正常生產(chǎn)位置。嚴禁在風機啟動后長時間關閉風門。
(4) 風機在啟動過程中,主控要聯(lián)系現(xiàn)場崗位確認風機振動情況。
(5) 改造霧化風機防喘振系統(tǒng)控制方式,在造粒機保料運行、排料、返料等情況下,通過手動打開出口放空閥方式控制出口壓力,同時保證入口風門保持一定開度。
經(jīng)過以上措施后,霧化空氣壓縮機進口導葉運行良好。
2017年12月,工藝人員發(fā)現(xiàn)霧化空氣換熱器蒸汽控制閥在自控狀態(tài)下逐漸開大。特別是環(huán)境溫度低時,即使蒸汽控制閥在全開狀態(tài)下,仍然不能滿足工藝需求。為了使霧化空氣溫度達到129~135 ℃,工藝人員采取了在蒸汽控制閥全開的情況下,同時開蒸汽控制閥副線閥來調(diào)節(jié)溫度,可以滿足生產(chǎn)需要。1個月后,全開蒸汽主線和副線閥,霧化空氣溫度在白天氣溫升高時可以達標;到晚上環(huán)境溫度下降時,必須開蒸汽冷凝液疏水器副線來提高溫度,導致蒸汽直接進入中壓冷凝液管線中,造成管線帶動蒸汽冷凝液儲槽一起晃動,為裝置安全運行埋下較大隱患。
2018年3月,尿素裝置計劃停車檢修,安排對霧化空氣加熱器檢修。將霧化空氣加熱器吊到地面后,檢查發(fā)現(xiàn)換熱管存在大量結垢現(xiàn)象(見圖2),導致?lián)Q熱效率嚴重下降,無法滿足工藝需求[3]。分析原因如下:
圖2 霧化空氣加熱器換熱管結垢
(1) 霧化空氣進口濾網(wǎng)破損,空氣中粉塵進入風道中,導致加熱器表面翅片結垢。
(2) 風機進出口管線及進口消音器、過濾器固定殼體材質(zhì)都是碳鋼。由于使用年限過久,表面防腐層脫落后生銹,部分鐵銹脫落后附著在加熱器翅片上。
(3) 該加熱器位于距地面10 m高的位置,沒有觀察孔,日常檢查維護不方便。大修期間用水射流對加熱器進行清洗,清洗不徹底。隨著設備運行時間延長,加熱器結垢情況越來越嚴重,最終導致霧化空氣溫度難以達標。
處理措施:
(1) 將設備吊到地面,先用水射流清洗翅片表面附著物。
(2) 把加熱器放到上方敞口的儲槽內(nèi),加入公用水和高級空調(diào)設備翅片洗滌劑,浸泡1 h左右,將洗滌液排放到清污分流系統(tǒng)內(nèi),避免污染環(huán)境,最后用清水將加熱器沖洗干凈。
(3) 加強日常維護,發(fā)現(xiàn)進口濾網(wǎng)故障后及時更換。
(4) 采購新備件,將風機進口消音器、過濾器固定殼體的材質(zhì)更換成不銹鋼。
(5) 更換風機進口空氣過濾器,采用精密度更高的空氣過濾器,進一步減少進入風機的空氣粉塵量。
2018年4月,尿素裝置恢復正常生產(chǎn),霧化空氣加熱器蒸汽調(diào)節(jié)閥恢復到正常閥位,霧化空氣溫度達標。
霧化空氣壓縮機潤滑油系統(tǒng)由油箱、主輔油泵、油冷卻器、油過濾器等組成。其流程為:油箱→油泵(P155/P156)→油冷器→油過濾器→進入各潤滑點。潤滑油系統(tǒng)流程見圖3。
T-155—油箱; P-155—主油泵; P-156—輔油泵; E-154A/B—油冷器; S-154A/B—油過濾器; L-150—造粒機; K-151—霧化空氣壓縮機。
正常情況下,工藝人員控制霧化空氣壓縮機潤滑油溫度為45 ℃。2019年后,潤滑油溫度逐漸超出正??刂品秶?,最高達到69 ℃,導致霧化空氣壓縮機止推軸承溫度最高達到79 ℃。當止推軸承溫度為110 ℃時,K151聯(lián)鎖跳車。
原因分析:
(1) 裝置停車檢修時,對油冷器(E-154A/B)解體時發(fā)現(xiàn),列管結垢銹蝕嚴重(見圖4),導致?lián)Q熱效率嚴重下降,無法滿足工藝需求[4]。
圖4 油冷器換熱管結垢銹蝕
(2) K151油冷器循環(huán)水側處于裝置末端,油冷器冷卻水進出口壓差小,冷卻水流速慢,換熱效率低。
(3) 雖然大修期間用水射流對油冷器進行清洗,但清洗效果不佳,隨著設備運行時間的延長,加熱器結垢情況越來越嚴重。
處理措施:
(1) 當霧化空氣壓縮機止推軸承溫度達到78 ℃時,工藝人員對油冷器循環(huán)水側采用正沖或反沖的方式,加快循環(huán)水流速,提高換熱效率。溫度下降5 ℃時,停止正沖或反沖作業(yè)。
(2) 對油冷器循環(huán)水側進行改造,從循環(huán)水回水總管接一根管線引至附近污水井,當潤滑油溫度高時,采用連續(xù)排放循環(huán)水的方式,提高換熱效率,降低潤滑油溫度。
(3) 加快推進油冷器更新?lián)Q代速度,采購新?lián)Q熱器。
通過以上措施,霧化空氣壓縮機潤滑油溫度處于可控范圍。
為了進一步保證霧化空氣壓縮機安全穩(wěn)定運行,工藝人員還進行以下改造。
(1) 對電機溫度聯(lián)鎖進行改造,繞組溫度聯(lián)鎖從3選1變成3選2,前后軸溫度從單點聯(lián)鎖變成2選2,避免溫度誤報造成霧化空氣壓縮機跳車。
(2) 對開停方式進行聯(lián)鎖更改,設定為霧化空氣壓縮機停運時出口放空閥自動全開。出口放空閥開度在95%以上時,霧化空氣壓縮機才具備允許啟動條件。
(3) 針對溫度探頭端子容易銹蝕導致誤報情況,將金屬端子更換成陶瓷端子,進一步保證溫度的可控性。
(4) 對霧化空氣壓縮機防護頂棚進行改造,增強防水功能,避免雨水進入潤滑油系統(tǒng)損壞儀表附件;同時將霧化空氣壓縮機開關按鈕移至空曠區(qū)域,方便工藝人員操作。
經(jīng)過以上相關改造,目前霧化空氣壓縮機運行良好,有效保證了造粒裝置安全穩(wěn)定運行。
對霧化空氣壓縮機故障的原因進行分析,并對其進行更新改造。一系列措施對維護好霧化空氣壓縮機有一定的指導意義,進一步保證了裝置的安全穩(wěn)定運行。