張偉華
(中海石油華鶴煤化有限公司, 黑龍江鶴崗 154100)
低溫甲醇洗工藝是在相當?shù)偷臏囟认?,利用甲醇的物理吸收去除粗合成氣中的雜質(zhì)氣體,再利用低溫下二氧化碳、硫化氫能高度溶解于甲醇而氫氣、一氧化碳不易溶解于甲醇的特點,達到脫除凈化的目的。中海石油華鶴煤化有限公司現(xiàn)有年產(chǎn)30萬t合成氨、52萬t大顆粒尿素裝置,并配套建設(shè)年產(chǎn)60萬t新華煤礦(提供原料煤)。該項目中,煤氣化采用美國GE水煤漿氣化技術(shù),變換采用寬溫耐硫變換工藝,脫硫、脫碳采用大連理工大學(xué)低溫甲醇洗工藝,合成氣精制采用杭州制氧機集團股份有限公司(簡稱杭氧公司)的液氮洗工藝,氨合成采用丹麥Haldor Topsoe公司的技術(shù),尿素裝置采用荷蘭2000+TM技術(shù),其它裝置均采用國內(nèi)先進成熟技術(shù)。此項目于2015年5月9日成功投產(chǎn)運行,2017年7月,低溫甲醇洗裝置氨冷器出現(xiàn)內(nèi)漏,嚴重影響低溫甲醇洗冷量回收及氨氣壓縮機系統(tǒng)穩(wěn)定運行[1]。
低溫甲醇洗裝置設(shè)計額定處理能力為157 457 m3/h(干基)的原料氣進行酸性氣體脫除,副產(chǎn)二氧化碳和酸性氣體供尿素和硫回收使用。對應(yīng)離心式氨氣壓縮機,通過壓縮氨冷器閃蒸出的氣氨為甲醇洗滌提供冷量。氨氣壓縮機的生產(chǎn)廠商為沈陽鼓風機集團股份有限公司,其型號為MCL606(LP)+3MCL608(HP)。氨氣壓縮機內(nèi)部采用雙缸三段串聯(lián)式結(jié)構(gòu),以滿足壓縮機在加氣時的壓力和溫度要求,其中低壓缸一段6個葉輪;高壓缸為二段(第一段為3級,第二段為5級),共8級。為提高整臺機組的效率,全部采用三元葉輪,由汽輪機驅(qū)動。軸端密封采用帶中間迷宮的串聯(lián)式干氣密封。
冷凍系統(tǒng)閃蒸的氣體與4臺氨冷器來的混合氨氣進入一段分離器,在分離器內(nèi)與二段分離器導(dǎo)淋液、調(diào)溫液氨、防喘振氣一起混合,分離出的液氨通過底部的液氨泵抽出送至氨分離器,氣體(體積流量為24 184 m3/h、溫度為-39.0 ℃、壓力為0.059 MPa)進入壓縮機低壓缸。氣體壓縮后經(jīng)水冷器降溫后進入二段分離器,在分離器內(nèi)與氨合成第一氨冷器來的閃蒸氣以及三段分離器導(dǎo)淋液、調(diào)溫液氨、防喘振氣一起混合,氣體(體積流量為46 414 m3/h、 溫度為64.4 ℃、壓力為0.250 MPa)進入壓縮機高壓缸二段壓縮。壓縮后的氣體被排出缸外,經(jīng)二段冷卻器冷卻后進入三段分離器,與氨合成第二氨冷器來的閃蒸氣、調(diào)溫液氨、防喘振氣混合進入壓縮機三段壓縮。經(jīng)壓縮的氣體(溫度為136.6 ℃、壓力為1.575 MPa)被排出缸體。氣體經(jīng)三段冷卻器降溫、分離后被送入氨冷系統(tǒng)。
為防止機組發(fā)生喘振,系統(tǒng)在三段分離器后設(shè)置3路氣體返回管線,通過 3個調(diào)節(jié)閥控制氣體分別返回到各段入口以增加氣體流量。
為了調(diào)節(jié)壓縮機入口溫度,從氨分離器引液氨作為調(diào)溫液氨。液氨分別經(jīng)過3個溫度調(diào)節(jié)閥調(diào)控后,進入壓縮機一段、二段、三段入口,利用液氨氣化吸熱來調(diào)控各段入口溫度。工藝流程見圖1。
圖1 低溫甲醇洗工藝流程圖
2017年7月25日,中控操作人員發(fā)現(xiàn)低溫甲醇洗富甲醇段間氨冷器(E04205)出口甲醇溫度由-29 ℃上漲至-18 ℃,換熱效率下降較快;同時,氨冷器液氨殼程液位逐漸上漲,伴隨壓縮機入口分離器液位頻繁上漲。
啟動液氨泵后一段分離器,液位恢復(fù)正常,氨閃蒸槽液位明顯上漲,分析判斷氣氨帶液進入一段分離器。隨后,氨冷器制冷效果不斷下降,E04205的進出物料沒有明顯溫差,其余氨冷器物料出口溫度比正常時升高1~2 ℃。低溫甲醇洗裝置中,冷端洗滌甲醇溫度也相繼上升,氣氨帶液發(fā)生頻次增多,液氨泵啟動頻繁且困難,存在氣縛現(xiàn)象。
與此同時,氨閃蒸槽的壓力隨液氨泵啟停波動,各氨冷器液位出現(xiàn)漂移,氨氣壓縮機一段分離器液位出現(xiàn)指示不準確的情況。
工藝聯(lián)系儀表對遠傳液位計進行檢查調(diào)校時發(fā)現(xiàn),遠傳液位計內(nèi)附著固體物質(zhì)。該附著物質(zhì)用水沖洗能被迅速溶解,經(jīng)分析是碳銨結(jié)晶、鐵銹、硅、鈣等無機鹽的混合物。
分析氨受槽惰性氣體,發(fā)現(xiàn)其含有氫氣、一氧化碳;分析液氨,發(fā)現(xiàn)其蒸發(fā)后的殘液中含水質(zhì)量分數(shù)約為10%、甲醇質(zhì)量分數(shù)約為60%。由此確定氨冷器存在泄漏現(xiàn)象[2-3]。
氨冷器泄漏后,工況出現(xiàn)波動,影響凈化系統(tǒng)和氨氣壓縮機的安全穩(wěn)定運行,迫使裝置不得不降低負荷,甚至被迫停車。
氨冷器泄漏后,凈化氣中的硫化氫和二氧化碳等酸性物質(zhì)及微小結(jié)晶顆粒隨氣氨管線進入氨冷凍系統(tǒng),最終進入氨罐,導(dǎo)致液氨品質(zhì)變差。同時降低品質(zhì)的液氨又被反送回至氨冷器內(nèi),液氨中的雜質(zhì)就會在其底部沉積,形成厚厚的泥狀物,對整個冷凍系統(tǒng)造成污染。于是,氨冷器主控和現(xiàn)場液位計頻繁堵塞,無法正確指示并控制。
氨冷器液位控制不準,氨氣壓縮機做功能力下降,凈化系統(tǒng)冷量明顯降低,造成脫除凈化氣中硫化氫和二氧化碳的效果下降,導(dǎo)致下一單元液氮洗分子篩吸附超負荷以及出口微量超標。嚴重時,造成液氮洗冷箱壓差增加,裝置負荷不得不一降再降,直到被迫停車。
氨冷器泄漏后,帶有雜質(zhì)的氣氨隨管道進入氨氣壓縮機入口,二氧化碳和甲醇也會與氨氣直接生成碳銨和甲胺,在低溫下以結(jié)晶形式存在,導(dǎo)致氣氨入口通道堵塞,影響氨冷器揮發(fā)和氨氣壓縮機運行。同時,泄漏的硫化氫,在管板表面進一步電化學(xué)腐蝕,加速氨冷器管板焊內(nèi)腐蝕,導(dǎo)致泄漏逐步嚴重。長時間的運行積累會堵塞壓縮機入口過濾器,導(dǎo)致氣氨管線結(jié)晶附著難以清除(見圖2),氨氣壓縮機不得不降低負荷,運行能耗增加,同時縮短干氣密封的使用壽命,大大增加壓縮機的運行風險。
8月4日23:00,裝置停車檢修,停開車及檢修時間控制在48 h之內(nèi),進行冷凍系統(tǒng)及甲醇洗洗滌塔系統(tǒng)隔離、排甲醇、置換氨側(cè)和甲醇側(cè)等措施。氨冷器氨側(cè)進出口和甲醇側(cè)進出口加盲板隔離。
拆除氨冷器封頭后,發(fā)現(xiàn)封頭內(nèi)存在石子。對氨冷器進行抽芯,當換熱器列管抽離到7 cm時,觀察到換熱器列管已被碳銨全部包裹住。同時列管和換熱器殼層卡住,無法繼續(xù)抽芯。隨即回裝列管,對換熱器殼層進行熱除鹽水沖洗。拆下氨冷器主控液位計、氣液相雙法蘭,將提前準備好的熱除鹽水接至主控液位計氣相口,沖洗結(jié)晶;同時用消防水接至主控液位計液相口進行沖洗。將排氨管線球閥打開沖洗結(jié)晶,疏通后就地排放一段時間,關(guān)閉球閥,在抽出管束側(cè)排。抽出部分列管,當無結(jié)晶后,保運回裝管束。回裝完畢后,使用熱除鹽水反復(fù)沖洗氨冷器殼層3次,恢復(fù)管線。
引一部分氨進入氨冷器殼層,對氨冷器管板進行查漏,將氨冷器高壓氮管線現(xiàn)場壓力表連換熱器側(cè)投用,觀察換熱器內(nèi)壓力,稍開液氨側(cè)前后截止閥,利用漏量將液氨引至換熱器殼層?,F(xiàn)場壓力表顯示上漲后,立刻關(guān)閉液氨截止閥,開高壓氮氣閥進行殼側(cè)充壓,至0.4 MPa后,利用準備好的酚酞進行查漏。其間,對管板用熱除鹽水進行沖洗,保證檢查的準確性,同時利用肥皂水進行查漏。通過多次查漏,發(fā)現(xiàn)氨冷器底部管板存在砂眼。聯(lián)系儀表,拆下氨冷器現(xiàn)場液位計,疏通液相管線后復(fù)位[4]。
確認漏點后,通過主控液位計脫開處對換熱器進行泄壓,泄壓結(jié)束后通入氮氣保持微正壓,對漏點進行焊接處理。焊接結(jié)束后充壓再做0.4 MPa查漏,無漏點后進行拆工裝、換熱器沖洗、回裝封頭、抽盲板、換熱器置換、充壓、氣密等工作。完畢后,系統(tǒng)開車。
開車后,裝置換熱效率又恢復(fù)至未泄漏之前,溫差達到15 K以上,擁有較好的制冷能力(見圖3)。
該設(shè)備內(nèi)漏事故證明,氨冷器內(nèi)漏前期可通過間斷排出碳銨的方式維持裝置運行,但不是徹底解決問題的辦法。出現(xiàn)氨冷器內(nèi)漏后,要及時停車處理,將問題解決在初期。實際運行過程中,設(shè)備內(nèi)漏情況很多,在平時工作中要加強技術(shù)管理,發(fā)現(xiàn)指標異常時,要及時分析原因,并采取有效措施,將裝置運行風險降至最低,保障裝置的穩(wěn)定運行。