李小建
(山西焦煤西山煤電有限公司東曲煤礦,山西 太原 030200)
對中厚煤層進(jìn)行回采,有利于充分利用煤炭資源,但在實際的回采過程中,由于回采技術(shù)手段落后,導(dǎo)致對中厚煤層的回采效率低,效果不好,以某煤礦開采的3#煤層為例,對回采工藝進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,以提高煤炭開采率,實現(xiàn)對中厚煤層的高效高產(chǎn)[1]。
某煤礦目前回采的煤層為3#煤層,煤層的煤質(zhì)為黑褐色,整體結(jié)構(gòu)呈條帶狀,井田南北傾向?qū)挾葹?.5 km~8.0 km,東西走向長度為16 km,井田面積為82.4 km2,可開采煤炭儲量為679.41 Mt,工作面開采標(biāo)高為-515.7 m~-681.2 m,工作面屬于傾斜長壁工作面,煤層走向為60°,傾向為150°,傾角為5°,煤層的厚度為5.30 m,局部夾有矸石。
在回采過程中,生產(chǎn)作業(yè)的核心是采煤機的運行方式[2],在實際工作過程中,由于地質(zhì)概況比較復(fù)雜,加上其他工藝的相互影響,使采煤機不能以恒定的運行速度進(jìn)行割煤,經(jīng)常會出現(xiàn)隨機停車。以采煤機的隨機過程為研究對象,模擬采煤機的工作過程,找到任意時間段采煤機的運行速度,在連續(xù)運行和間隔停頓時間上,一般是服從概率分布,根據(jù)工作面實測數(shù)據(jù),得到煤炭年產(chǎn)量與采煤機割煤速度的關(guān)系,如圖1 所示。
圖1 煤炭年產(chǎn)量與割煤速度的關(guān)系
從圖1 中可以看出,隨著割煤速度的增大,煤炭年產(chǎn)量是逐漸增加的,但是增加的幅度不大,如果要達(dá)到年產(chǎn)量3.0 Mt,采煤機的割煤速度應(yīng)在7 m/min以上。
在工作面回采過程中,由于工作面上開采設(shè)備較多,回采工藝復(fù)雜,為了使回采的效率更高,要確保采煤機的割煤速度,減少停機時間。工作面內(nèi)目前采用AM-500 型采煤機,速度在3.5 m/min,為了提高割煤速度,需要對回采工藝進(jìn)行優(yōu)化。首先,要確保液壓支架的支護(hù)效果,在回采過程中,讓液壓支架與采煤機的運行速度盡可能保持一致;其次,對端頭液壓支架進(jìn)行強化,改進(jìn)工作面采煤循環(huán)作業(yè)方式,保證各工序的協(xié)調(diào)運行;最后,要提升采煤設(shè)備的可靠性,確保設(shè)備的運行效果最佳。
在工作面初次來壓時,會使液壓支架的阻力明顯增大,初次來壓的大小在36 MPa 左右,此時,液壓支架的壓力達(dá)到41 MPa,在工作面的中間巷煤壁側(cè)出現(xiàn)片幫現(xiàn)象。因此,在回采時,采用超前移架、少降快移、帶壓擦頂移架的方式進(jìn)行回采,并對支護(hù)方式進(jìn)行優(yōu)化,采用一梁兩柱的超前支護(hù)方式[3],增加單體的支護(hù)密度,確保液壓支架的支護(hù)質(zhì)量,保證老頂在初次垮落期間能安全的進(jìn)行生產(chǎn)。
由于工作面的切眼是沿煤層走向布置的,煤層底板兩端頭的標(biāo)高相同,在工作面回采過程中,采用臥底俯采循環(huán)作業(yè)方式[4],不需要對工作面進(jìn)行調(diào)斜,只需要確定好中間巷機頭機尾的相對位置,按照兩端頭平推正刀方式進(jìn)行回采。為了使工作面的輸送機和液壓支架能盡快揭露煤層底板,沿底板以-15°的方向進(jìn)行俯采,前4 個循環(huán)進(jìn)刀是按照100 mm 的幅度進(jìn)行臥底,這樣工作面就出現(xiàn)一定的俯采角度,但液壓支架的底座還處在水平狀態(tài),在液壓支架的推拉連桿和溜槽之間就形成一定的夾角,在推溜過程中,輸送機靠近液壓支架而使支架的一端翹起,隨著推溜阻力的增大,溜槽會被推翻。因此,在初采第5 個循環(huán)時,讓輸送機的進(jìn)刀方式為平刀,由于前4 個循環(huán),輸送機有向下的幅度,在進(jìn)入第5 個循環(huán)時,液壓支架將溜子全面吊起,此時,溜槽下方被浮煤填充,溜槽又出現(xiàn)一定的俯采角,再進(jìn)行吊溜子,在割到底板巖石后,不再進(jìn)行下臥,沿底板割煤,這樣,工作面輸送機和支架有相同的俯采角度,且輸送機落在底板上,可以加快進(jìn)行回采。
將優(yōu)化后的回采工藝應(yīng)用在實際生產(chǎn)過程中,對比優(yōu)化前后回采工藝,得到對比結(jié)果,如表1 所示。
表1 優(yōu)化前后回采工藝對比分析表
從表1 中可以看出,采用優(yōu)化后的回采工藝,掘進(jìn)的巷道工程量增加,掘進(jìn)成本降低,煤炭可開采儲量增加,產(chǎn)值也得到提高,緩解了接續(xù)緊張的局面,實現(xiàn)了礦井的高效高產(chǎn),傳統(tǒng)的工作面回采效率為29.7 t/工,優(yōu)化后回采效率達(dá)到42.3 t/工,工作面的日常儲量達(dá)11 000 t,滿足礦井煤炭年產(chǎn)量3.0 Mt 的目標(biāo)。
針對中厚煤層回采效率低的問題,以某煤礦3#煤層為研究對象,通過分析煤層地質(zhì)條件,對工作面的回采參數(shù)進(jìn)行模擬分析,結(jié)果如下:
1)從支護(hù)方式和采煤循環(huán)作業(yè)方面合理優(yōu)化回采工藝,采用超前支護(hù)方式,增加單體的支護(hù)密度,確保支護(hù)質(zhì)量穩(wěn)定;采用臥底俯采循環(huán)作業(yè)方式,加快回采效率。
2)在現(xiàn)場進(jìn)行工業(yè)性試驗,結(jié)果表明:優(yōu)化后的回采工藝,掘進(jìn)的巷道工程量增加,掘進(jìn)成本降低,煤炭可開采儲量增加,產(chǎn)值也得到提高,緩解了接續(xù)緊張的局面,實現(xiàn)了礦井的高效高產(chǎn)。