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      某型飛機(jī)導(dǎo)彈發(fā)射裝置電氣測試故障分析

      2022-07-03 14:47:44杜堯
      航空維修與工程 2022年6期

      杜堯

      摘要:某型飛機(jī)進(jìn)行機(jī)上檢測時(shí)發(fā)現(xiàn)其導(dǎo)彈發(fā)射裝置解鎖和音響測試不合格,該故障對飛機(jī)的武器性能將造成一定影響。本文對該故障進(jìn)行了詳細(xì)分析,并對故障進(jìn)行了排除。

      關(guān)鍵詞:導(dǎo)彈發(fā)射裝置;信號控制盒;機(jī)械鎖

      Keywords:missile launcher;signal controller box;mechanical lock

      0 引言

      機(jī)載導(dǎo)彈發(fā)射裝置是用于載機(jī)懸掛和發(fā)射導(dǎo)彈的專用裝置,是機(jī)載武器系統(tǒng)的重要組成部分,賦予導(dǎo)彈正確的初始分離姿態(tài)并保證發(fā)射安全,對戰(zhàn)機(jī)的作戰(zhàn)能力有直接影響[1]。機(jī)載導(dǎo)彈發(fā)射裝置與飛機(jī)掛架剛性連接,用來懸掛、發(fā)射或投放機(jī)載導(dǎo)彈,是機(jī)載武器系統(tǒng)的重要組成部分,與飛機(jī)、導(dǎo)彈一起構(gòu)成飛機(jī)的軍械系統(tǒng),成為現(xiàn)代空戰(zhàn)的重要武器之一[2]。

      某型飛機(jī)飛行前機(jī)上檢測時(shí)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)彈發(fā)射裝置解鎖和音響測試無法通過,故障現(xiàn)象為:導(dǎo)彈發(fā)射裝置進(jìn)行機(jī)上測試時(shí),在解鎖測試項(xiàng)中,定軸方式、定掃方式和隨動(dòng)方式下釋放閥的截獲工作不正常;在音響測試項(xiàng)中,解鎖信號頻率測量值遠(yuǎn)超標(biāo)準(zhǔn)頻率。

      1 工作原理及初步分析

      該型飛機(jī)導(dǎo)彈控制原理如圖1所示。當(dāng)飛行員通過飛機(jī)的機(jī)載雷達(dá)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)模擬目標(biāo)時(shí),操縱駕駛桿控制飛機(jī)的任務(wù)計(jì)算機(jī)發(fā)出信號,任務(wù)計(jì)算機(jī)將信號傳輸?shù)酵鈷煳锕芾硐到y(tǒng),外掛物管理系統(tǒng)接收任務(wù)計(jì)算機(jī)的信號并控制導(dǎo)彈發(fā)射裝置投放導(dǎo)彈使其擊中對應(yīng)的目標(biāo)。

      通過對飛機(jī)導(dǎo)彈的發(fā)射過程進(jìn)行研究,建立如圖2所示的故障樹。

      根據(jù)圖2故障樹,通過以下4點(diǎn)進(jìn)行故障排查:

      1)由于該型飛機(jī)駕駛桿拆卸過程過于復(fù)雜,因此無法確認(rèn)駕駛桿能否對飛機(jī)進(jìn)行正??刂?。

      2)為排除任務(wù)計(jì)算機(jī)故障,選取一架導(dǎo)彈發(fā)射功能正常的飛機(jī),進(jìn)行2∶2互換型試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果為故障飛機(jī)導(dǎo)彈發(fā)射裝置解鎖仍不合格,另一架飛機(jī)導(dǎo)彈發(fā)射功能正常,因此排除任務(wù)機(jī)有故障的可能。

      3)為排除外掛物管理系統(tǒng)故障,選取一架導(dǎo)彈發(fā)射功能正常的飛機(jī),進(jìn)行2∶2互換型試驗(yàn)。外掛物由以下部分組成:外掛物管理處理機(jī)、武器接口單元1、武器接口單元2、武器接口單元3、外掛物安裝架。由于外掛物安裝架連接電纜若干,無法拆卸,因此本次試驗(yàn)只替換除安裝架外的所有部件。試驗(yàn)結(jié)果為故障飛機(jī)的導(dǎo)彈發(fā)射裝置解鎖仍不合格,另一架飛機(jī)導(dǎo)彈發(fā)射功能正常,因此排除任務(wù)機(jī)有故障的可能。

      4)為排除導(dǎo)彈發(fā)射裝置故障,選取一架導(dǎo)彈發(fā)射功能正常的飛機(jī)進(jìn)行2∶2互換型試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果為故障飛機(jī)導(dǎo)彈發(fā)射功能合格且另一架飛機(jī)導(dǎo)彈解鎖功能不合格,調(diào)換后故障現(xiàn)象復(fù)現(xiàn)。

      通過上述故障排查,可以將導(dǎo)彈發(fā)射裝置解鎖不合格故障定位到導(dǎo)彈發(fā)射裝置上。

      為進(jìn)一步確定故障發(fā)生的根本原因,對飛機(jī)導(dǎo)彈發(fā)射裝置的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究。該型飛機(jī)導(dǎo)彈發(fā)射裝置電氣系統(tǒng)如圖3所示。與飛機(jī)連接端采用符合國軍標(biāo)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的電連接器,通過過渡梁電纜連接到信號控制盒,信號控制盒通過機(jī)械鎖電纜連接到電子部件,電子部件通過導(dǎo)彈上的臍帶式電纜與導(dǎo)彈連接。

      在導(dǎo)彈發(fā)射裝置中,機(jī)械鎖是其重要功能組件,可實(shí)現(xiàn)對導(dǎo)彈的掛裝、鎖定、發(fā)射等功能。

      當(dāng)導(dǎo)彈發(fā)射裝置接收到飛機(jī)解鎖指令時(shí),即產(chǎn)生解鎖信號,通過機(jī)械鎖的25號點(diǎn)位將解鎖信號傳輸至電子部件,電子部件對導(dǎo)彈進(jìn)行位標(biāo)器解鎖控制和自動(dòng)跟蹤。音響信號由位標(biāo)器信號傳輸至發(fā)射架,經(jīng)電子部件的音響放大器放大后,通過機(jī)械鎖18號點(diǎn)位傳至信號控制盒,信號控制盒按照探測特性對信號進(jìn)行處理,并將其作為音響信號傳至飛機(jī)。

      通過上述分析,初步可知:機(jī)械鎖傳輸解鎖信號,解鎖信號異常導(dǎo)致位標(biāo)器解鎖失敗,引起“解鎖”音響異常。

      2 故障排查

      2.1 建立故障樹

      為保證故障順利排除,建立如圖4所示故障樹。

      2.2 排查方法

      1)機(jī)械鎖故障:更換性能符合指標(biāo)的機(jī)械鎖,并使用導(dǎo)彈發(fā)射裝置檢測儀對其進(jìn)行電氣測試;

      2)電纜組件故障:逐個(gè)更換性能合格的電子部件、信號控制盒和電纜組件,并使用導(dǎo)彈發(fā)射裝置檢測儀對導(dǎo)彈發(fā)射裝置進(jìn)行電氣測試;

      3)測試設(shè)備故障:使用測試設(shè)備對其他產(chǎn)品進(jìn)行電氣測試;

      4)信號控制盒故障:將故障件的信號控制盒裝入另一個(gè)導(dǎo)彈發(fā)射裝置,并使用導(dǎo)彈發(fā)射裝置檢測儀進(jìn)行電氣測試;

      5)門限及延遲線路故障、音響放大器故障、優(yōu)先繼電器故障、解鎖和隨動(dòng)邏輯線故障:將電子部件裝入另外一套導(dǎo)彈發(fā)射裝置進(jìn)行電氣測試;

      6)繼電器組件故障:對故障產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)射電氣測試、應(yīng)急發(fā)射電氣測試;

      7)機(jī)械鎖電纜32號導(dǎo)線故障、機(jī)械鎖電纜25號導(dǎo)線故障、機(jī)械鎖電纜18號導(dǎo)線故障、機(jī)械鎖29號導(dǎo)線故障、機(jī)械鎖電纜3號導(dǎo)線故障:檢查線路的絕緣性及能否正常通斷。

      2.3 排查結(jié)果

      1)更換電子部件后,解鎖及音響的頻率值仍舊無法達(dá)到正常功能,將故障的電子部件裝入另外的導(dǎo)彈發(fā)射裝置中,電氣測試合格,因此排除電子部件故障;

      2)更換信號控制盒后進(jìn)行電氣測試,故障依舊,將原裝信號控制盒裝入其他導(dǎo)彈發(fā)射裝置,電氣測試合格,因此排除信號控制盒故障;

      3)更換主電纜進(jìn)行電氣測試,故障依舊,可以排除主電纜故障;

      4)使用測試設(shè)備,選取相同型號的另一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行電氣測試,更換產(chǎn)品后電氣測試合格,因此測試設(shè)備正常;

      5)進(jìn)行故障產(chǎn)品發(fā)射、應(yīng)急發(fā)射電氣測試后發(fā)現(xiàn)測試合格,排除繼電器組件故障;

      6)使用專用線纜檢測儀對機(jī)械鎖線纜進(jìn)行電氣測試,發(fā)現(xiàn)32號、18號、29號、3號導(dǎo)線導(dǎo)通絕緣合格;25號導(dǎo)線絕緣不合格(實(shí)測阻值遠(yuǎn)小于標(biāo)準(zhǔn)阻值)。

      為進(jìn)一步確認(rèn)故障,使用三用表對機(jī)械鎖電纜進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)25號導(dǎo)線與26號導(dǎo)線之間導(dǎo)通,兩導(dǎo)線絕緣不合格。

      通過建立故障分析樹并成立排故方案,結(jié)合產(chǎn)品連接導(dǎo)彈發(fā)射裝置檢測儀進(jìn)行測試的驗(yàn)證結(jié)果,確定造成導(dǎo)彈發(fā)射裝置產(chǎn)品解鎖音響不合格的原因是機(jī)械鎖電纜25號導(dǎo)線與26號導(dǎo)線間絕緣不合格。

      3 對25號、26號導(dǎo)線的進(jìn)一步故障分析

      3.1 機(jī)械鎖的組成及工作原理

      該型導(dǎo)彈發(fā)射裝置機(jī)械鎖的組成:氮?dú)獠孱^組件、二極管、電線接頭。氮?dú)獠孱^組件上的連接器用底子膠和硅凝膠灌封。

      3.2 故障樹的建立

      根據(jù)機(jī)械鎖結(jié)構(gòu),建立機(jī)械鎖電纜25號導(dǎo)線與26號導(dǎo)線絕緣不合格故障樹,如圖5所示。

      3.3 排查方法及結(jié)果

      根據(jù)圖5所示的故障樹,對機(jī)械鎖故障進(jìn)行以下排查:

      1)去除導(dǎo)線波套和捆扎帶后,檢查導(dǎo)線外觀,發(fā)現(xiàn)絕緣層無破損現(xiàn)象,因此排除導(dǎo)線絕緣皮損傷故障;

      2)檢查連接器外觀完好無破損,取出XP3連接器灌封膠后,用兆歐表檢查連接器絕緣電阻,絕緣電阻無窮大,排除連接器故障;

      3)取出XP3、XS2連接器灌封膠,檢查灌封膠質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)灌封膠完全固化,表面光滑平整,撥動(dòng)25號接觸體,與26號接觸體間由導(dǎo)通變成不導(dǎo)通。去除XP3端灌封膠并檢測,膠內(nèi)無雜質(zhì);去除XP3內(nèi)底端灌封膠,發(fā)現(xiàn)有金屬絲狀物。

      排查結(jié)論:機(jī)械鎖電纜25號導(dǎo)線與26號導(dǎo)線間絕緣不合格的原因?yàn)檫B接器內(nèi)存在金屬絲。

      3.4 金屬絲來源故障定位

      3.4.1 建立金屬絲來源故障樹

      為確定金屬絲來源,建立故障樹(見圖6),并成立排查方案。

      3.4.2 排查方法及結(jié)果

      首先,分析導(dǎo)線壓接損傷線芯的可能性。根據(jù)產(chǎn)品的圖樣要求,XP3連接器25號接觸體壓接導(dǎo)線為鍍錫銅芯氟絕緣電線,從連接器上分解出25號接觸體,剝除導(dǎo)線絕緣皮,檢查線芯數(shù)量,與產(chǎn)品圖樣要求相同,排除線芯未完全送入接觸體導(dǎo)致未送入的線芯斷裂落入連接器的可能。

      其次,分析電纜裝配工藝流程的合理性。為確認(rèn)是否因工藝流程導(dǎo)致金屬絲異物落入連接器,對工藝流程進(jìn)行復(fù)查。首先查閱電纜的裝配順序,裝配順序如下:

      1)導(dǎo)彈發(fā)射裝置機(jī)械鎖電纜首先完成電纜導(dǎo)線的壓接,將導(dǎo)線送入兩個(gè)連接器,并對電纜一端的XS2連接器澆注底子膠,固化后灌封硅凝膠,檢查電氣性能;

      2)電氣性能檢測合格的電纜編制防波套,并對電纜另一端XP3連接器澆注底子膠,進(jìn)行固化并灌封硅凝膠,最后將電纜裝配于機(jī)械鎖上,隨機(jī)械鎖完成產(chǎn)品性能測試。

      從上述裝配過程中發(fā)現(xiàn),電纜在XP3連接器灌封前編織防波套,沒有采取防止多余物進(jìn)入的預(yù)防措施,編制過程中防波套剪裁產(chǎn)生的金屬絲易落入連接器,電纜灌封XP3連接器時(shí)雖然對連接器進(jìn)行了清理,但連接器導(dǎo)線填充密度過大,體積較小的金屬絲不易清理干凈,可能遺留異物。

      最后,分析該故障電纜是否按照正確的工藝規(guī)程進(jìn)行操作。先對機(jī)械鎖電纜進(jìn)行檢查,檢查發(fā)現(xiàn),電纜配電線均為無防波層的鍍錫銅芯氟絕緣電線;然后檢查電纜的導(dǎo)通性、絕緣電阻阻值是否合格,確認(rèn)合格后對連接器澆注底子膠并用硅凝膠灌封,灌封完成后再次檢查。上述過程均按照機(jī)械鎖的電纜裝配規(guī)程執(zhí)行,在裝配、測試、灌封過程中不會(huì)接觸防波套。其次對故障電纜的編織過程進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)電纜在加工過程后雖采取了回收多余的屏蔽絲、對電氣性能進(jìn)行檢查等 防護(hù)措施,但仍舊存在間斷的金屬絲落入電纜連接器的可能。

      3.4.3 改進(jìn)措施

      為防止再次出現(xiàn)類似故障,使用工業(yè)CT對其余的XS2連接器進(jìn)行檢查和對比,發(fā)現(xiàn)其余導(dǎo)彈發(fā)射裝置均無異物。

      4 總結(jié)

      某型飛機(jī)導(dǎo)彈發(fā)射裝置機(jī)械鎖電纜在編制防波套前,XP3連接器未使用規(guī)定型號的底子膠和硅凝膠進(jìn)行密封,即使在編織防波套時(shí)采取了一定的保護(hù)措施,仍舊無法避免剪斷的金屬絲落入XP3連接器的可能,導(dǎo)致金屬絲一端與26號端子接觸,另一端接近25號接觸體。產(chǎn)品經(jīng)歷運(yùn)輸和周轉(zhuǎn),并裝配在飛機(jī)上進(jìn)行飛行活動(dòng)。由于飛行過程中振動(dòng)量大、使用環(huán)境惡劣,使電纜連接器25號接觸體發(fā)生微小位移并與金屬絲由貼近狀態(tài)變?yōu)榻佑|狀態(tài),導(dǎo)致其與26號接觸體導(dǎo)通,造成絕緣電阻不合格,引起該導(dǎo)彈發(fā)射裝置解鎖信號線與電源回線短路,解鎖信號無法傳至電子部件,導(dǎo)彈位標(biāo)器無法解鎖而音響頻率測試不合格。

      為確定故障機(jī)理,使用工藝電纜進(jìn)行故障復(fù)現(xiàn)。裁剪一段防波套屏蔽絲,一端固定在連接器26號接觸體上,另一端靠近25號接觸體,用通斷器測量25與26號接觸體間為不接通。模擬飛行環(huán)境,對連接器施加振動(dòng),25與26號接觸體間由不導(dǎo)通變?yōu)閷?dǎo)通。將電纜一段連接到信號控制盒上,另一端連接至電子部件,使用導(dǎo)彈發(fā)射裝置進(jìn)行電氣測試,電纜XP3連接器的25、26號線路間導(dǎo)通,出現(xiàn)解鎖和音響故障,問題復(fù)現(xiàn)。

      該故障因在飛行前地面電氣性能檢查時(shí)被及時(shí)發(fā)現(xiàn),更換另一裝置后功能正常,所以并未影響任務(wù)的正常完成。若在空中執(zhí)行任務(wù)過程中出現(xiàn)產(chǎn)品解鎖故障,將導(dǎo)致導(dǎo)彈位標(biāo)器無法解鎖,導(dǎo)彈無法截獲目標(biāo),引起音響不合格,導(dǎo)致導(dǎo)彈無法發(fā)射,必然影響飛機(jī)武器系統(tǒng)的正常工作。

      為保證類似故障不再出現(xiàn),應(yīng)當(dāng)改變電纜加工工序。電纜兩端的連接器在編制防波套操作前進(jìn)行灌封,并使用規(guī)定型號的底子膠和硅凝膠;增加對連接器的保護(hù),將防塵罩蓋在電連接器上,再用紙膠帶密封防塵罩,防止多余物進(jìn)入連接器。

      參考文獻(xiàn)

      [1]郝碧波,張志超,李琦.某機(jī)載導(dǎo)彈發(fā)射裝置總裝工藝設(shè)計(jì)[J].智能制造,2021(3):84-88.

      [2]盧永祥.機(jī)載導(dǎo)彈發(fā)射裝置研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 中國軍轉(zhuǎn)民,2013(11):62-64.

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