劉 宇,何兆波,張海濤,唐士明,金俊先
(1.國家能源集團科學技術研究院有限公司,江蘇 南京 210046;2.國能雙遼發(fā)電有限公司,吉林 四平 136400;3.國能哈爾濱熱電有限公司,黑龍江 哈爾濱 150000)
振動是影響汽輪發(fā)電機組安全性的重要參數(shù)之一,機組振動可分為強迫振動與自激振動?;痣姍C組常見的振動故障原因有質(zhì)量不平衡、動靜碰磨、油膜振蕩與汽流激振等[1]。
質(zhì)量不平衡是引起振動故障常見原因,現(xiàn)場動平衡是處理旋轉(zhuǎn)機械振動故障的有效手段[2-5]。
某電廠汽輪機是由哈爾濱汽輪機廠有限責任公司生產(chǎn)的亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、雙抽供熱凝汽式汽輪機,型號為N330/C255-16.67/0.8/537/537;發(fā)電機由哈爾濱電機廠有限責任公司生產(chǎn),型號為QFSN-300-2;勵磁機型號為JL-1434-4。汽輪機軸系簡圖見圖1。
圖1 機組軸系簡圖
電廠于2020年3月—5月進行A級檢修,于5月19日進行修后首次沖轉(zhuǎn),順利定速3000 r/min,而后停機備用。備用期間對勵磁機進行檢修,于6月7日再次進行沖轉(zhuǎn),沖轉(zhuǎn)過程中勵磁機7X振動數(shù)值最高超過200 μm,定速后7X振動數(shù)值達102 μm,數(shù)值偏高。
5月19日A級檢修后首次沖轉(zhuǎn),勵磁機轉(zhuǎn)子通過臨界轉(zhuǎn)速2300 r/min各軸瓦振動數(shù)值見表1,定速3000 r/min后,各軸瓦振動數(shù)值見表2。
表1 A修后首次沖轉(zhuǎn)2300 r/min振動數(shù)值
表2 A修后首次沖轉(zhuǎn)3000 r/min振動數(shù)值
備用期間對勵磁機進行檢修,檢修過程中解開勵磁機與發(fā)電機對輪,恢復后對輪晃度達80 μm。于6月7日再次沖轉(zhuǎn),勵磁機相關各軸瓦振動數(shù)值見表3、表4。
表3 勵磁機修后2300 r/min振動數(shù)值
表4 勵磁機修后3000 r/min振動數(shù)值
由表3、表4中可以看出,勵磁機檢修后,通過臨界轉(zhuǎn)速時振動以1倍頻為主,且振動數(shù)值較首次沖轉(zhuǎn)發(fā)生較大改變。7X振動的頻譜圖與波德圖分別見圖2、圖3。由圖2、圖3中可以看出,勵磁機7瓦振動主要以1倍頻為主,波德圖中可以看出7X振動數(shù)值隨著轉(zhuǎn)速變化存在典型的波峰,判斷7X振動偏高的主要原因為質(zhì)量不平衡。
圖2 7X振動的頻譜圖
圖3 7X振動的波德圖
對于勵磁機質(zhì)量不平衡故障,現(xiàn)場動平衡試驗是有效的故障處理手段[6-8]。
a.測量原始振動
把轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速升高到第一臨界轉(zhuǎn)速附近,測量軸承振幅和相位,根據(jù)需要可選用定速或者變速測量。
b.試加重和測量加重后的振動
選取一階試加重,求出各個選定平面上的加重值,依次加到各個平面上。重新啟動轉(zhuǎn)子,重復第一步驟,測量試加重后的振動。
c.計算一階平衡重量
求出一階平衡重量Q1與試加重P1的比值α1,計算式為
(1)
A1+B1=(A01+B01)-(A0+B0)
(2)
式中:A0、B0為轉(zhuǎn)子上未加重時在相應轉(zhuǎn)速下的2個軸承振動;A1、B1為轉(zhuǎn)子上加了P1后,在2個軸承上引起的加重效應;A01、B01為轉(zhuǎn)子上加了P1后軸承的振動。
這里的試加重P1實際上為一組重量,為計算平衡方便,一般以某一平面上加重數(shù)值和方向為準。
把每個平衡面上的試加重重量分別乘以α1,即可獲得每個平衡面上所需的一階平衡重量的數(shù)值和方向。
考慮電廠的啟動周期與加重便利,第1次配重在勵磁機與發(fā)電機對輪,加重方向為360 g∠168°,配重后啟動機組,勵磁機相關各軸瓦通過臨界轉(zhuǎn)速與定速3000 r/min振動數(shù)值見表5、表6。
表5 對輪加重后勵磁機2300 r/min振動數(shù)值
表6 對輪加重后勵磁機3000 r/min振動數(shù)值
由表中振動數(shù)值可以看出,在對輪上配重后平衡效果未達到最佳值,臨界轉(zhuǎn)速下7X振動數(shù)值雖有下降,但工作轉(zhuǎn)速下振動數(shù)值依然偏高。
分析認為對輪上加重質(zhì)量受到限制,且配重的形式為跨外配重,對于型號為JL-1434-4的勵磁機,對跨外配重的振動響應不明顯,如需取得良好的平衡效果,應在轉(zhuǎn)子的跨內(nèi)加重。
保留對輪上已有配重,在勵磁機7瓦側(cè)風扇環(huán)配重340 g∠200°。轉(zhuǎn)子跨內(nèi)配重后,再次啟動機組,勵磁機相關各軸瓦通過臨界轉(zhuǎn)速與定速3000 r/min振動數(shù)值見表7、表8。
表7 風扇環(huán)加重后勵磁機2300 r/min振動數(shù)值
表8 風扇環(huán)加重后勵磁機3000 r/min振動數(shù)值
勵磁機風扇環(huán)加重后,7X啟動過程波德圖見圖4。
圖4 風扇環(huán)配重后7X振動的波德圖
通過在勵磁機風扇環(huán)上配重,勵磁機轉(zhuǎn)子平衡良好,順利通過臨界轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)子定速3000 r/min后,勵磁機相關各軸瓦振動數(shù)值均達到優(yōu)秀水平。
本次勵磁機現(xiàn)場動平衡試驗分別在勵磁機與發(fā)電機對輪處、勵磁機7瓦側(cè)風扇環(huán)處進行配重,可以看出在勵磁機轉(zhuǎn)子跨內(nèi)與跨外配重效果存在一定的差異,表9為2次配重對7X影響系數(shù)的對比。由表9中可以看出,轉(zhuǎn)子對跨內(nèi)配重的響應顯著大于跨外,在進行類似振型的平衡時,應優(yōu)先選擇跨內(nèi)加重。
表9 2次配重對7X振動影響系數(shù)的對比
a.該勵磁機7瓦振動數(shù)值偏高的原因為質(zhì)量不平衡,質(zhì)量不平衡的振動特征為1倍頻振動分量較大,且振動穩(wěn)定。
b.采用現(xiàn)場動平衡試驗可較好地解決質(zhì)量不平衡故障。因檢修條件限制,對輪晃度超標不嚴重情況下,可通過現(xiàn)場動平衡解決振動故障。
c.對于勵磁機轉(zhuǎn)子,在轉(zhuǎn)子跨內(nèi)加重的響應效果要優(yōu)于跨外,現(xiàn)場動平衡試驗時應優(yōu)先選擇在轉(zhuǎn)子跨內(nèi)進行配重。