郭明紅,張克正,呂東華,來東風(fēng),王保軍,徐文光,劉艷,李秀妹
(1.渤海鉆探泥漿技術(shù)服務(wù)分公司,天津 300280;2.天津市復(fù)雜條件鉆井液企業(yè)重點(diǎn)實驗室,天津 300280;3.冀東油田勘探開發(fā)建設(shè)工程事業(yè)部,河北唐山 063000;4.渤海鉆探第四鉆井分公司,河北河間 062450;5.渤海鉆探華北石油工程事業(yè)部,河北任丘 062552)
隨著油氣勘探開發(fā)的不斷深入、井身結(jié)構(gòu)的不斷簡化,鉆井安全密度窗口矛盾更加突出,井漏成為制約鉆井提速的主要問題,據(jù)統(tǒng)計處理井漏復(fù)雜時間超過鉆井所有事故復(fù)雜時效的50%,其中惡性漏失占所有井漏復(fù)雜時效的60%以上[1-5]。橋接堵漏作為一種全天候堵漏手段仍然是處理井漏的首選,但是橋堵對漏失通道尺寸判斷至關(guān)重要,部分井裂縫處于動態(tài)顆粒尺寸匹配尤為困難,尤其是針對高溫井,常規(guī)橋堵材料抗溫能力不夠,發(fā)生復(fù)漏幾率極高。因此,從抗高溫異形體橋堵材料優(yōu)選,橋堵+固結(jié)漿體優(yōu)化等兩方面著手,借助堵漏專用混輸裝置形成一套兩段式橋堵增效技術(shù),解決惡性漏失橋堵效率低,易復(fù)漏的問題[6-11]。
1)地質(zhì)概況。南堡27-平201 井是冀東油田南堡2 號構(gòu)造2-27 區(qū)塊一口開發(fā)井,四開主要鉆遇下第三系東三段下部地層,巖性主要為灰色、深灰色泥巖,夾薄層粉砂巖,發(fā)育厚層火山巖,火山巖頂部發(fā)育凝灰質(zhì)砂巖。泥巖易發(fā)生垮塌,火山巖裂縫發(fā)育,極易發(fā)生漏失,安全密度窗口窄,鄰井實鉆過程中發(fā)生多次惡性漏失,處理難度極大,且因井漏引發(fā)多次井下垮塌,導(dǎo)致阻卡。
2)工程概況。該井三開使用Φ244.5 mm 技術(shù)套管下至井深3970 m,坐進(jìn)東三段上部,四開采用Φ215.9 mm鉆頭鉆至井深4608 m 完井。四開鉆井液密度為1.49 g/cm3,實鉆過程中分別在井深4279、4307、4346、4432、4442、4457、4461~4478、4484 和4574 m 發(fā)生了不同程度的漏失,其中在井深4484 m 和4574 m 兩個漏層漏失嚴(yán)重,采取的堵漏方式主要為橋接堵漏,4484 m 多次橋堵無效后,注水泥堵漏成功,4574 m 兩次橋堵無效后,采用兩段式橋堵增效技術(shù)堵漏成功。
①東三段輝綠巖裂縫發(fā)育,4574 m 發(fā)生失返漏失后,進(jìn)行了2 次橋接堵漏均未返漿;②東三段輝綠巖段裂縫對壓力比較敏感,4484 m 堵漏過程中,多次出現(xiàn)漏速忽大忽小現(xiàn)象;③井深4574 m,井底溫度高達(dá)120 ℃,常規(guī)橋堵材料易發(fā)生復(fù)漏;④該井井斜54.5°,堵漏施工過程中部分堵漏劑會貼下井壁,易發(fā)生阻卡;⑤東三段泥巖段易發(fā)生井壁失穩(wěn);⑥目的層后效明顯,施工過程須確保井控安全。
橋堵增效技術(shù)通過物理、化學(xué)兩方面來提高橋接堵漏的成功率,降低復(fù)漏幾率,借助堵漏專用混輸裝置實現(xiàn)兩段式工藝,具體思路如下:第1 段橋堵漿以中細(xì)顆粒為主,輔助2%~5%固結(jié)材料,采用堵漏專用裝置進(jìn)行泵送,進(jìn)入漏層深部后堵漏材料堆積成塞后,隨著時間延長固結(jié)材料將橋堵塞的黏結(jié)為一個整體,避免后期復(fù)漏;第2 段橋堵漿增大中粗顆粒加量,同時選用抗高溫樹脂顆粒,該顆粒外觀為三角錐形,具有易進(jìn)入、易滯留、抗返排的特點(diǎn),施工時粗顆粒在開泵后從罐面加入,實現(xiàn)分級堵漏,采用泥漿泵進(jìn)行泵送。
4.1.1 基漿性能優(yōu)化
針對前2 次橋接堵漏結(jié)果來看,最大顆粒3~5 mm 的果殼可以進(jìn)入漏層,因此結(jié)合前2 次橋堵配方,暫定第一段堵漏漿基本配方為:基漿+3%果殼(3~5 mm)+3%果殼(1~3 mm)+5%水化膨脹復(fù)合堵漏劑BZ-STA Ⅱ型+5%水化膨脹復(fù)合堵漏劑BZ-STA Ⅰ型+3%隨鉆堵漏劑BZ-ACT+2%石棉纖維+2%貝殼粉+2%固結(jié)材料,并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化基漿性能,結(jié)果見表1。表1 結(jié)果表明:基漿黏度太高,加入橋堵和固結(jié)材料后整體流動性變化較大,分別加入10%、20%膠液對基漿黏度進(jìn)行調(diào)整后,整體流動性較好,綜合考慮流動性和封堵效果,選擇2#基漿作為第一段堵漏漿基漿。
表1 第一段堵漏漿基漿的性能優(yōu)化
4.1.2 固結(jié)材料加量對堵漏漿性能的影響
在確定好基漿性能基礎(chǔ)上,進(jìn)一步考察不同加量固結(jié)材料對堵漏漿性能的影響,結(jié)果見表2。堵漏塞強(qiáng)度評價方法:采用CLD-II 型高溫高壓堵漏儀按照封堵實驗操作規(guī)程,加壓至7 MPa(120℃)穩(wěn)壓30 min 后,關(guān)閉出液閥,使入口處封堵層與液相充分接觸,同時防止出口封堵層水分蒸發(fā)。憋壓候堵一段時間后取出楔板,將楔板兩側(cè)螺絲去掉后平放在平穩(wěn)桌面上,固定住下楔板,在上楔板前端裝上活動鉤,采用拉力計測試摩擦力,讀取上楔板發(fā)生相對運(yùn)動的瞬時拉力數(shù)值。
表2 在橋接堵漏漿中加入不同加量固結(jié)材料對堵漏漿性能的影響
從實驗結(jié)果可以看出,隨著固結(jié)材料加量增大,堵漏漿流動度逐漸降低,固結(jié)材料加量在3%以內(nèi)時,堵漏漿流動度均在可泵范圍內(nèi),加量達(dá)到5%時,流動性明顯變差,不具有安全泵送條件。候堵時間越長,封堵層中的固結(jié)材料膠結(jié)效果越好,封堵層與楔板之間的摩擦力越大,且固結(jié)劑加量越大,膠結(jié)越好,確定固結(jié)材料加量為3%。
綜上所述,在基漿性能和固結(jié)材料加量優(yōu)化基礎(chǔ)上,確定了第一段堵漏漿配方為:2#基漿+3%果 殼(3~5 mm)+3%果 殼(1~3 mm)+5%水化膨脹復(fù)合堵漏劑BZ-STA Ⅱ型+5%水化膨脹復(fù)合堵漏劑BZ-STA Ⅰ型+3%隨鉆堵漏劑BZ-ACT+2%石棉纖維+2%貝殼粉+3%固結(jié)材料。
4.2.1 抗高溫三角錐顆粒性能評價
優(yōu)選一種外觀為三角錐體(6 mm)的熱固型樹脂顆粒材料,具有抗溫性強(qiáng)、強(qiáng)度高、易進(jìn)漏層、抗返排的特點(diǎn)。采用破碎率試驗機(jī)對高溫滾動后的三角錐堵漏材料進(jìn)行破碎率測試。稱取200 g樣品,放入破碎率試驗機(jī)的模具中,在20 MPa 下壓5 min,后取出測篩余量S,計算破碎率P:
實驗結(jié)果表明:經(jīng)過150 ℃滾動16 h 后,當(dāng)顆粒尺寸為8、6、5 mm 時,三角錐樹脂顆粒破碎率分別為9.5%、8.4%和7.7%,均不超過10%,如圖1 所示。
圖1 三角錐樹脂顆粒
4.2.2 第二段堵漏漿配方優(yōu)化
在前期所用配方基礎(chǔ)上加入三角錐(6 mm)和果殼(5~8 mm),采用CLD-II 型高溫高壓堵漏模擬試驗裝置,選用5 mm×8 mm 楔板,對各堵漏配方進(jìn)行評價,結(jié)果見表3。從實驗結(jié)果可以看出,6#配方承壓能力和返排壓力均相對較高,且封堵層致密,加入三角錐顆粒的3 個配方承壓能力遠(yuǎn)高于未加三角錐顆粒的配方,綜合考慮承壓效果和經(jīng)濟(jì)性,確定6#配方為第二段堵漏漿配方。6#配方模擬堵漏實驗效果圖見圖2。
表3 針對5 mm 裂縫配方優(yōu)化實驗結(jié)果
圖2 6#配方模擬堵漏實驗效果
1)起鉆換光鉆桿,下鉆通井,驗漏;起鉆至安全位置,正常排量測漏速,測量環(huán)空液面,準(zhǔn)備注堵漏漿。
2)配堵漏漿。分2 次配堵漏漿,第一罐在堵漏專用混輸裝置中配制,先向堵漏專用混輸裝置儲備罐中泵入基漿15 m3(密度為1.49 g/cm3,黏度為75 s 左右),按1#配方依次加入堵漏劑,最后準(zhǔn)備入井之前加入3%固結(jié)劑,第二罐在泥漿罐中配制,井漿20 m3(密度為1.49 g/cm3,黏度為100 s 左右),按2#配方依次加入堵漏劑,準(zhǔn)備一根氣管線,配漿過程中吹氣使堵漏漿攪動均勻,在開始泵入之后向罐中加入三角錐和果殼(5~8 mm)。
3)注堵漏漿。用堵漏專用裝置注第一罐堵漏漿,用泥漿泵注第二罐堵漏漿,然后替鉆井液,當(dāng)?shù)谝还薅侣{出鉆具水眼前1 m3,提前關(guān)井,采用平推工藝將第一罐堵漏漿推入鉆具水眼以下井段,在套壓允許范圍內(nèi)盡量多進(jìn)入漏層。
4)候堵結(jié)束,分段下鉆試循環(huán)排堵漏漿。
在南堡27-平201 井鉆進(jìn)至井深4574 m,發(fā)現(xiàn)漏失0.7 m3,鉆井液失返。
堵漏施工過程:起鉆至井深4426 m,開泵泵入8 m3井漿井口無返出,打入堵漏漿31 m3,替堵漏漿37.5 m3時井口返出,繼續(xù)替漿3 m3至堵漏漿全部出鉆頭水眼,起鉆20 柱至技術(shù)套管內(nèi)(起鉆按理論體積灌漿),靜置候堵6 h,灌漿1.5 m3返出,開泵驗漏,逐步提排量至30 L/s,無漏失,下鉆分段循環(huán)至井底,逐步提高至30 L/s,無漏失。
其中:①第一段堵漏漿15 m3,配方:井漿+3%果殼(3~5 mm)+3%果殼(1~3 mm)+5%BZSTA Ⅱ型+5%BZ-STA Ⅰ型+3%BZ-ACT+2%石棉絨+2%貝殼粉+3%固結(jié)材料,總濃度24%;配制要求:固結(jié)材料在準(zhǔn)備泵送前從罐面加入,貝殼粉在泵注過程中在泵送裝置料斗中邊泵邊加入。②第二段堵漏漿16 m3,配方:井漿+4%果殼(5~8 mm)+3%果殼(3~5 mm)+3%果殼(1~3 mm)+7%BZ-STA Ⅱ型+5%BZ-STA Ⅰ型+3%BZ-ACT+2%石棉絨+2%貝殼粉+3%三角錐顆粒(6 mm),總濃度32%;配制要求:5~8 mm 果殼和三角錐顆粒在準(zhǔn)備泵送前從罐面加入。
1.橋堵增效技術(shù)通過物理、化學(xué)兩方面來改善堵漏漿的封堵性能,借助堵漏專用裝備實現(xiàn)兩段式堵漏工藝,提高堵漏的成功率,有效降低復(fù)漏幾率。
2.橋堵漿中加入3%以內(nèi)的固結(jié)材料,高溫老化后堵漏漿流動性良好,且堵漏塞強(qiáng)度明顯增加。
3.橋堵漿中引入三角錐樹脂顆粒,能夠有效提高堵漏承壓能力和抗返排能力。