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    基于9E燃氣輪機國產(chǎn)化控制系統(tǒng)的燃料速比截止閥控制優(yōu)化

    2022-06-24 02:05:28黃月麗陳海文徐龍魏呂玥婷潘雪澄茅珈浩
    燃氣輪機技術(shù) 2022年2期
    關(guān)鍵詞:燃氣輪機停機開度

    黃月麗, 陳海文, 徐龍魏, 張 昊, 呂玥婷, 潘雪澄, 茅珈浩

    (華電浙江龍游熱電有限公司,浙江 龍游 324400)

    某電廠建設(shè)有一套S209E燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,由2臺燃氣輪機發(fā)電機組、2臺余熱鍋爐、1臺抽凝式蒸汽輪機發(fā)電機組和1臺背壓式蒸汽輪機發(fā)電機組組成。燃氣輪機發(fā)電機組和蒸汽輪機發(fā)電機組采用分軸布置,可選擇“一拖一”或“二拖一”運行方式。燃氣輪機控制系統(tǒng)采用GE公司的Mark VIe產(chǎn)品,余熱鍋爐、蒸汽輪機發(fā)電機組及其輔助控制系統(tǒng)采用南自維美德DCS產(chǎn)品。

    該電廠于2021年5月完成了其中一臺燃氣輪機控制系統(tǒng)國產(chǎn)化改造,將OEM廠商控制系統(tǒng)完整替換為全國產(chǎn)化的華電睿藍maxCHD控制系統(tǒng)。機組改造后運行正常,達到了控制系統(tǒng)改造“無擾切換”的目標。

    TCS國產(chǎn)化改造后,電廠技術(shù)人員組織開展了燃氣輪機運行可靠性與穩(wěn)定性的專項分析工作,重點對控制系統(tǒng)改造前后的機組參數(shù)與調(diào)節(jié)品質(zhì)差異進行分析,并針對某日燃氣輪機啟動升速階段發(fā)生的熄火事件開展了專題研究,提出了速比截止閥(簡稱SRV)的控制改進方案,通過燃氣輪機運行各階段的持續(xù)跟蹤與優(yōu)化,實現(xiàn)了提升SRV全過程調(diào)節(jié)品質(zhì)的目標,控制性能優(yōu)于OEM,進一步穩(wěn)定了燃燒工況,提升了燃氣輪機啟、停階段運行的可靠性。

    1 速比截止閥控制概述

    1.1 速比截止閥作用

    SRV的作用是作為截止閥在機組跳閘或停機時切斷燃料供應(yīng),以及作為調(diào)節(jié)閥在機組正常運行期間,通過SRV的控制,實現(xiàn)燃料閥前管道P2壓力的穩(wěn)定。一般情況下,P2壓力的給定值與轉(zhuǎn)速TNH成正比,在機組點火至100%額定轉(zhuǎn)速(3 000 r/min)期間,P2壓力的穩(wěn)定性與SRV的控制緊密相連;定速后,P2壓力幾乎維持不變。通過SRV的調(diào)節(jié),在氣體燃料溫度及P2壓力不變條件下,燃料閥的流量正比于燃料給定基準FSR,從而實現(xiàn)燃料控制的穩(wěn)定性[1]。

    1.2 原控制邏輯介紹

    P2壓力給定值FPRG,在SRV控制不使能時為0 kg/cm2,在控制使能時,通過燃氣輪機控制轉(zhuǎn)速信號TNH乘于適當增益常數(shù),再疊加給定值偏置后形成。

    給定值偏置FPKGNO經(jīng)泄漏試驗工況選擇輸出。在泄漏試驗工況下,輸出給定值偏置為38.67 kg/cm2,可實現(xiàn)泄漏試驗工況下的閥位迅速開關(guān);在非泄漏工況下,輸出給定值偏置為-0.35 kg/cm2。通過整定給定值偏置,可修正P2給定值,從而改變機組運行期間的空氣與燃料的壓力比。

    P2的測量值FPG,由3個壓力變送器信號經(jīng)三取中形成。

    SRV開度指令FRCROUT,在控制使能時,由P2壓力給定值與測量值的偏差乘于調(diào)節(jié)增益,其計算值經(jīng)比例、積分作用后,計算形成SRV開度指令,限幅為0~100%;控制不使能時為-40%,閥門全關(guān)。

    SRV的開度經(jīng)LVDT測量反饋至伺服控制硬件回路,在P2壓力反饋和閥位反饋構(gòu)成的兩個PI閉環(huán)回路調(diào)節(jié)下,實現(xiàn)P2壓力與控制轉(zhuǎn)速TNH的控制關(guān)系[2-3]。SRV原控制邏輯如圖1所示。

    圖1 SRV原控制邏輯

    1.3 控制優(yōu)化前的運行分析

    分析原控制邏輯啟機SRV的調(diào)節(jié)性能曲線如圖2、圖3所示。TCS改造前,在啟動升速階段,均存在SRV開度、燃料控制閥GCV1開度、P2壓力以及轉(zhuǎn)子角加速度的等幅振蕩。其中,P2壓力振蕩幅度約25 kg/cm2,振蕩間隔8.37 s,SRV開度振蕩幅度約2.05%,振蕩間隔8.53 s。

    圖2 優(yōu)化前啟機SRV調(diào)節(jié)曲線1

    圖3 優(yōu)化前啟機SRV調(diào)節(jié)曲線2

    TCS改造后,對控制回路中的比例、積分參數(shù)進行整定,且在點火啟動至加速階段,以及燃氣輪機轉(zhuǎn)速大于2 500 r/min工況下的P2壓力波動幅度略有減弱,但在上述階段以外,P2壓力的波動幅度略微偏大。某次的燃氣輪機啟動升速階段熄火,與SRV開度大幅波動的關(guān)聯(lián)度極大[4-5],最后采取在線調(diào)整比例、積分參數(shù)方式,通過了啟機升速階段。

    分析原控制邏輯停機SRV的調(diào)節(jié)性能曲線如圖4所示。機組解列后,燃氣輪機在83.3%額定轉(zhuǎn)速至熄火階段SRV開度、P2壓力存在一定幅度的振蕩,P2壓力振蕩幅度約11 kg/cm2,振蕩間隔15.8 s,SRV開度振蕩幅度約1.97%,振蕩間隔16.9 s。

    圖4 優(yōu)化前停機SRV的調(diào)節(jié)性能曲線

    1.4 控制機理與問題分析

    綜上所述,燃氣輪機全程運行過程中,SRV控制回路采用了單一的比例、積分參數(shù)控制方式。當燃氣輪機處于不同階段運行工況時,燃料需求量發(fā)生變化,為維持P2壓力穩(wěn)定,SRV的開度將同步調(diào)整。由于SRV的流量特性,以及不同燃燒工況差異,導(dǎo)致單一的比例、積分控制參數(shù)無法滿足全過程工況下的P2壓力穩(wěn)定[6],控制回路的設(shè)計存在一定的缺陷。

    通常情況下,SRV控制回路中的比例、積分參數(shù)整定,用于滿足燃氣輪機帶負荷工況下的燃燒可控,因此表現(xiàn)出的典型運行特征是燃氣輪機在啟、停階段時,SRV開度與P2壓力振蕩,并由此導(dǎo)致了當環(huán)境、天然氣熱值等發(fā)生較大變化時,燃氣輪機啟、停階段燃燒的不穩(wěn)定性加劇,嚴重時甚至熄火[7]。

    2 速比截止閥的控制優(yōu)化

    通過SRV原邏輯的控制原理與調(diào)節(jié)曲線,以及燃氣輪機全程燃燒機理分析[8],機組啟動升速與停機減速階段SRV開度與P2壓力等參數(shù)發(fā)生的振蕩現(xiàn)象,主要原因是調(diào)節(jié)回路的比例、積分參數(shù)整定不夠合理。

    優(yōu)化的控制方案基于燃氣輪機啟、停機階段采用調(diào)節(jié)回路變比例、變積分參數(shù)控制,在啟動升速階段增加SRV開度指令前饋策略,并運用變參數(shù)與前饋回路作用方式下的無擾切換技術(shù)[9],實現(xiàn)穩(wěn)定P2壓力的目的。SRV控制優(yōu)化邏輯圖如圖5所示。

    圖5 SRV控制優(yōu)化邏輯圖

    2.1 啟動升速階段邏輯條件

    當燃料給定基準FSR處于加速控制燃料給定基準FSRACC方式下,燃氣輪機轉(zhuǎn)速大于28.6%額定轉(zhuǎn)速,P2壓力偏差小于0.14 kg/cm2時,觸發(fā)機組啟動升速階段;當燃氣輪機轉(zhuǎn)速大于83.3%額定轉(zhuǎn)速,且P2壓力偏差小于0.14 kg/cm2時,復(fù)位機組啟動升速階段。

    2.2 停機減速階段邏輯條件

    當機組處于正常停機階段,燃氣輪機轉(zhuǎn)速小于83.3%額定轉(zhuǎn)速,且P2壓力偏差小于0.14 kg/cm2時,觸發(fā)機組停機減速階段證實;當轉(zhuǎn)速小于26.6%額定轉(zhuǎn)速,且P2壓力偏差小于0.14 kg/cm2時,復(fù)位機組停機減速階段證實。

    2.3 控制回路優(yōu)化設(shè)計

    當機組啟動升速或停機減速階段證實后,采用另一套比例、積分參數(shù),作用于SRV調(diào)節(jié)回路。變比例、積分參數(shù)的切換基于P2壓力較小偏差,可達到SRV開度指令較小擾動效果。

    SRV開度前饋計算值,通過直接疊加到比例、定積分常數(shù)作用之和的方式實現(xiàn)。

    SRV前饋計算值采用PID設(shè)計方案,PID測量值為轉(zhuǎn)子角加速度計算值TNHA與轉(zhuǎn)子角加速度給定值TNHAR的偏差;PID設(shè)定值為測量值限幅后的計算值;PID前饋值為轉(zhuǎn)子角加速度偏差經(jīng)限幅后的計算值。

    通過PID參數(shù)的整定,可實現(xiàn)測量值處于限幅區(qū)間內(nèi)的穩(wěn)定輸出,當測量值處于較大偏差時,通過前饋作用可實現(xiàn)較快響應(yīng)轉(zhuǎn)子加速度變化的功能。當機組啟動升速階段復(fù)位,通過PID自帶的切除調(diào)節(jié)功能,實現(xiàn)輸出值置零功能[10-11]??刂七壿媰?yōu)化后的啟、停機速比截止閥的調(diào)節(jié)性能曲線見圖6、圖7、圖8。

    圖6 優(yōu)化后的啟機SRV調(diào)節(jié)曲線1

    圖7 優(yōu)化后的啟機SRV調(diào)節(jié)曲線2

    圖8 優(yōu)化后的停機SRV調(diào)節(jié)曲線

    3 效果分析

    對比SRV優(yōu)化前后的P2壓力、轉(zhuǎn)子角加速度等參數(shù),分析得出效果如下:(1)啟機階段SRV開度穩(wěn)定性提升86%,P2壓力波動幅度減小84%,轉(zhuǎn)子角加速度TNHA波動幅度減小80%;(2)停機階段SRV開度穩(wěn)定性提升40%,P2壓力波動幅度減小22%;(3)燃料給定基準FSR輸出平穩(wěn),GCV1燃料閥位同步穩(wěn)定;(4)火焰強度波動幅度與脈動次數(shù)減少,燃燒趨于穩(wěn)定;(5)對機組振動無明顯影響??刂苾?yōu)化前后的啟、停機階段SRV、P2參數(shù)對比分析見表1至表4。

    表1 優(yōu)化前啟機階段SRV、P2參數(shù)對比分析

    表2 優(yōu)化后啟機階段SRV、P2參數(shù)對比分析

    表3 優(yōu)化前停機階段SRV、P2參數(shù)對比分析

    表4 優(yōu)化后停機階段SRV、P2參數(shù)對比分析

    4 結(jié)論

    基于國產(chǎn)化TCS平臺的SRV控制優(yōu)化應(yīng)用,提升了燃料系統(tǒng)控制性能,特別是在燃氣輪機啟、停機階段,燃燒相關(guān)參數(shù)穩(wěn)定性大幅提升,有效改善燃氣輪機燃燒工況的穩(wěn)定性和可靠性。

    通過實際運行效果對比表明,SRV控制邏輯優(yōu)化后,實現(xiàn)了SRV的全程穩(wěn)定控制,燃氣輪機部分運行工況的控制品質(zhì)大幅超越了OEM廠家,對于啟、停頻繁的調(diào)峰機組,具備較強的實用性。

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