谷松
(晉能控股煤業(yè)集團 四臺礦,山西 大同 037000)
四臺礦303 盤區(qū)附近有9 座小窯采空及采空區(qū),8、11、14 號層已全部回采完畢,根據(jù)目前盤區(qū)巷道內(nèi)的頂板淋水及各層位的采空范圍情況推測,303 盤區(qū)上覆各層位采空積水量合計約398.7萬m3。近年來303 盤區(qū)通過已有的2 套6 寸地面直排系統(tǒng)及井下地溝進行同時排水,最大排水能力為5500 m3/d。但由于303 盤區(qū)的積水鐵、錳離子含量嚴重超標,水質(zhì)不符合環(huán)保要求,需要停止直排系統(tǒng)排水,影響303 盤區(qū)水位穩(wěn)定,存在安全隱患。303 盤區(qū)現(xiàn)日均排水量4840 m3,日補給量5140 m3。四臺礦計劃在14 號層303 盤區(qū)3 條巷口施工地面注漿堵水孔,隔絕14 號303 盤區(qū)積水通過3 條盤區(qū)巷滲出,防止發(fā)生突水事故。
采用防治水五項防治措施中的堵,對303 盤區(qū)涌水的巷道進行密閉封堵,采空墻底埋設(shè)排水管路及U 型觀測管等手段,對采空積水集中排放,并能夠隨時觀測墻內(nèi)水位變化情況。
為保證巷道封堵嚴實,在每條巷道沿巷道中線布置2 個鉆孔,分次注漿,通過水泥漿互相擠壓,保證封堵質(zhì)量。
采用XY-4 型鉆機及其配套設(shè)備2 臺套進行施工,根據(jù)井上下對照測量成果,確定孔位,經(jīng)復(fù)測誤差不超過10 cm。每條巷道沿巷道中線布置2 個注漿孔,各注漿孔均透入巷道,每孔深度約220 m,鉆孔間距20 m,以封堵巷道20 m。
注漿孔采用二開結(jié)構(gòu),一開用φ146 mm 鉆頭開孔,鉆至完整基巖2 m 后,下入φ127 mm 孔口管;二開變徑為108 mm 鉆至終孔。鉆孔遇塌孔、掉塊或卡鉆無法鉆進時,可采用跟管鉆進或采用注漿法處理,然后再鉆進。
每條巷道布置注漿孔2 個,3 條巷道共設(shè)計鉆孔6 個,每孔深度為220 m,鉆探總進尺為1320 m。每條巷道需要的主要施工材料為水泥950 t、水玻璃19 t,合計封堵3 條巷道,注漿作業(yè)總工作量為2592 m3,詳見表1。
表1 注漿作業(yè)工作一覽Table 1 Grouting work overview
水泥漿液以水灰比0.5∶1~1∶1 的比例配置,并加入干水泥重量的2%的水玻璃,水泥采用符合相關(guān)規(guī)定的32.5 號普通硅酸鹽水泥。根據(jù)以往在煤礦巷道注漿施工經(jīng)驗,巷道注漿延伸范圍一般30 m,封堵20 m 巷道,計算漿液段長度為20+30+30 m,巷道高為2.7 m,寬度為4 m,1 條巷道注漿量為864 m3,水泥漿比重按1.75 g/cm3計,所需水泥量為950 t。水玻璃模數(shù)宜為2.4~3.0,濃度不低于30~40°Bé(波美度)。水玻璃用量為干水泥重量的2%,約為19 t。
根據(jù)鉆探施工觀測結(jié)果顯示,在120~300 m孔深范圍內(nèi),巖層的裂隙帶發(fā)育,因此采用分段注漿的方式,鉆孔每鉆進一段進行一次注漿,由外向里依次進行,終孔后,再由下向上進行分段復(fù)注。根據(jù)以往注漿實踐經(jīng)驗,確定注漿段的高度為25 m。由于漿液在采空區(qū)的擴散距離一般為5~50 m,在注漿孔的有效擴散半徑為20~25 m 時,充填效果較好。根據(jù)現(xiàn)場的注漿試驗確定注漿壓力,一般來說,注漿壓力越大,漿液的擴散半徑越大,注漿效果就越好,由于采空區(qū)附近巖層破碎現(xiàn)象比較嚴重,因此確定注漿終壓為1.0~1.5 MPa。
注漿前應(yīng)將鉆桿下至巷道底部,探明孔底深度,并開泵送清水沖開孔底淤積的泥、砂等。注漿分多次進行,注漿時將鉆具提留巷道底部1 m,開泵兩孔同時泵入水泥漿,每次注漿結(jié)束后要提鉆沖洗鉆具。待水泥初凝后(4~6 h),先下鉆探測巷道內(nèi)水泥高度,再行注漿,直至巷道封堵嚴實。巷道封堵結(jié)束后,用水泥漿將各注漿孔全孔封閉。
為了驗證注漿效果,采用鉆探方法進行效果檢驗,并對注漿加固前后的工程費用進行對比分析,最終對注漿加固效果進行評價。
注漿效果檢驗確定2 個檢查孔,其中1 號檢查孔的設(shè)計深度和終孔深度均為260 m,在鉆進過程中,孔內(nèi)有少量沖洗液漏出,但沒有出現(xiàn)大量沖洗液消耗,進尺正常。在掘進246 m 時,沖洗液中夾雜大量的煤灰,說明漿液已達到該位置。2 號檢查孔在掘進到155 m 時,沖洗液完全耗盡,在掘進到158 m 時,孔內(nèi)出現(xiàn)少量返水,但沒有見軟,在掘進到240 m 時,孔內(nèi)出現(xiàn)大量的煤灰,說明注漿已達到該位置。
在鉆進過程中,2 個檢查孔內(nèi)均沒有出現(xiàn)明顯的掉鉆或異常進尺等現(xiàn)象。因此,可判定檢查孔附近巖層的充填效果明顯,存在大量注漿結(jié)實體,鉆孔的充填率能達到85%以上,說明注漿參數(shù)選擇合理,注漿加固效果較好。
注漿加固前303 盤區(qū)直排泵房每年費用合計為356.4 萬元,詳見表2。
表2 注漿加固前303 盤區(qū)直排泵房年費用Table 2 Annual cost of 303 panel pumping station before grouting reinforcement
注漿加固后303 盤區(qū)工程費用合計為117 萬元,詳見表3。通過對303 盤區(qū)注漿封堵,有效隔絕了14 號303 盤區(qū)積水通過3 條盤區(qū)巷滲出,解決了303 盤區(qū)水患問題,目前303 盤區(qū)日排水量平穩(wěn),盤區(qū)水位穩(wěn)定,每年可節(jié)省資金356.4 萬元。
根據(jù)四臺礦實際情況,對該礦303 盤區(qū)涌水的巷道進行密閉封堵,采用采空墻底埋設(shè)排水管路及U 型觀測管等手段,為保證巷道封堵嚴實,在每條巷道沿巷道中線布置2 個鉆孔分次注漿,通過水泥漿互相擠壓,保證封堵質(zhì)量。采用鉆探方法進行效果檢驗,通過對303 盤區(qū)注漿封堵,有效隔絕了14 號303 盤區(qū)積水通過3 條盤區(qū)巷滲出,解決了303 盤區(qū)水患問題,盤區(qū)水位穩(wěn)定,每年可節(jié)省資金356.4 萬元。