宋 慧
(臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 臨汾 041000)
在煤炭、冶金、電力等行業(yè),對(duì)裝料系統(tǒng)的使用比較廣泛。目前,仍主要采用傳統(tǒng)的控制方式來(lái)調(diào)速[1]。這種比較老舊的控制方式雖然成本相對(duì)較低,但是各種問(wèn)題比較多,最主要的是在我國(guó)人口紅利消減的大趨勢(shì)下,這種方式有悖于“中國(guó)制造2025”的精神,該類型的設(shè)備已不能適應(yīng)現(xiàn)代化工業(yè)發(fā)展要求?;诖?,筆者使用加裝可編程控制器或嵌入式控制器來(lái)控制設(shè)備的行走單元;在電力拖動(dòng)系統(tǒng)部分,使用變頻傳動(dòng)裝置以及矢量控制技術(shù),優(yōu)化了調(diào)速系統(tǒng)性能,并加以編碼器的輔助控制。
筆者對(duì)送料系統(tǒng)進(jìn)行智能設(shè)計(jì),之前裝料車從出發(fā)到完成作業(yè),一次裝料時(shí)間平均為15 分鐘。通過(guò)對(duì)裝料車控制系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)化設(shè)計(jì),將一次裝料時(shí)間控制在12 分鐘以內(nèi)。
改造重點(diǎn)是裝料車的自動(dòng)運(yùn)行控制,需要改造的設(shè)備布置圖如圖1 所示。從布置圖可以看出,裝料車開始出發(fā),低速起步、高速行走,快到達(dá)一號(hào)位置時(shí)減速,低速停靠,準(zhǔn)確到達(dá)位置后停車,裝料成功后低速行走到下一個(gè)停車位,以此類推。
圖1 送料系統(tǒng)平面布置示意圖
由于整套的系統(tǒng)要求全自動(dòng)化運(yùn)行,因此就需要加裝PLC,用對(duì)位置的反饋選擇比較精確的光電編碼器來(lái)實(shí)現(xiàn);對(duì)于各種必要的位置信息,采用光電接近開關(guān)來(lái)測(cè)量;對(duì)于裝料車內(nèi)物料的檢測(cè),采用兩個(gè)機(jī)械式物料傳感器來(lái)測(cè)量,執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用矢量變頻器,裝料車與中控室的通信采用無(wú)線傳輸,中控室的上位機(jī)控制軟件采用組態(tài)王軟件。裝料車可以根據(jù)設(shè)定好的參數(shù)停靠到指定位置,??课恢脺?zhǔn)確[2]。
整個(gè)裝料車運(yùn)行控制的流程圖如圖2所示。從流程圖中可以看出從輸入開始到輸出結(jié)束裝料車運(yùn)行的一系列動(dòng)作,流程圖形象地描述了整個(gè)工作過(guò)程。
圖2 裝料車運(yùn)行流程圖
裝料車在改造后的需求:數(shù)字輸入量為42 個(gè),備用數(shù)字輸入量為6 個(gè),模擬輸入量為6 個(gè),數(shù)字輸出量為14 個(gè),備用輸出量為2 個(gè)。具體的I/O 地址分配表如表1、表2 所示。
表1 系統(tǒng)I/O 地址輸入分配表
表2 系統(tǒng)I/O 地址輸出分配表
根據(jù)需求,對(duì)于PLC,筆者選用了西門子公司的s7 系列。就這次改造而言,考慮到后續(xù)還有擴(kuò)展的需求,所以選擇了s7-300,為后續(xù)改造提供可擴(kuò)展空間。
根據(jù)CPU 技術(shù)參數(shù)手冊(cè)可知,CPU315 可帶3 個(gè)機(jī)架32個(gè)模塊,開關(guān)量I/O為1024/1024點(diǎn),模擬量I/O為256/256 點(diǎn),點(diǎn)數(shù)滿足系統(tǒng)要求。
核算24 V 電源總電流,CPU 為0.9 A,變送器為1.58 A,模擬量輸出模塊為0.96 A,數(shù)字量輸入模為0.09 A,數(shù)字量輸入回路為0.336 A,數(shù)字量輸出模塊為0.34 A,中間繼電器為1.28 A,合計(jì)為5.486 A。在使用時(shí)所有回路不可能都滿載,所以乘以滿載系數(shù)0.8,得到的電流為4.388 8 A,所以選擇6ES7 307-1EA01-0AA0 電源模塊(5 A)。
所選用的模塊完全能滿足系統(tǒng)要求,在滿足要求的基礎(chǔ)上對(duì)所有點(diǎn)數(shù)留有10%的備用點(diǎn)數(shù),為日后的設(shè)備維修和改造提供便利,為日后的無(wú)需人員值守創(chuàng)造硬件條件[3]。
電動(dòng)機(jī)是本次改造項(xiàng)目中的動(dòng)力部分,裝料車的運(yùn)行完全依靠電機(jī)帶動(dòng),在選擇電機(jī)上要求電機(jī)功率與實(shí)際需要相匹配[4]。
每套電機(jī)功率為:
其中,靜阻力系數(shù)為:
運(yùn)行機(jī)構(gòu)靜阻力為:
式中,Gn為額定起重量;Gz為自重量。
根據(jù)式(2)、(3)可以得出:
啟動(dòng)平均加速度為:
式中,K 為考慮旋轉(zhuǎn)件的慣性阻力。
可以得出:
式中,C 為風(fēng)力系數(shù);F 為風(fēng)壓高度系數(shù);A 為迎風(fēng)面積。
可以得出:
將數(shù)值Gn=23.2 t,Gz=311.5 t,g=9.8 m/s2,ω=0.006 8,ηg=0.8,Vk=75 m/min,a=0.276 m/s2,K=1.2,C=1.2,q=90 N/m2,F(xiàn)=1,A=132 m2,Kh=1,Kt=1.12,λcp=3,Z=4 代入上述公式,可以計(jì)算出P1=21.497 74 kW。
根據(jù)計(jì)算,對(duì)于電動(dòng)機(jī),選擇Y Z P 2 0 0 L 1-6/22 kW 電磁制動(dòng)三相異步電動(dòng)機(jī)。該型號(hào)電動(dòng)機(jī)技術(shù)成熟、運(yùn)行穩(wěn)定,符合改造需求。
在對(duì)減速器進(jìn)行選型時(shí),最主要的就是確定傳動(dòng)比。本設(shè)計(jì)選用的電機(jī)是YZP200L1-6/22kW 電動(dòng)機(jī),其額定轉(zhuǎn)矩為211 N·m,轉(zhuǎn)速為n=980 r/min。
裝料車轉(zhuǎn)速公式為:
式中,D 為車輪踏面直徑,其中Vk=75 m/min,D=710 mm,得出n'=33.641 34 r/min
傳動(dòng)比為:
根據(jù)上述公式可得出傳動(dòng)比I=29.130 83。根據(jù)減速機(jī)使用手冊(cè),選擇傳動(dòng)比最接近的I1=31.5,減速機(jī)選型為DCY224-31.5-Ι,將I1帶入式(10),得出裝料車實(shí)際速度為69.39 m/min,減速器實(shí)際輸出扭矩9 135 N·m[5]。
變頻器主要是帶動(dòng)電機(jī)運(yùn)行,在選擇具體型號(hào)時(shí)要視所帶電動(dòng)機(jī)的具體型號(hào)而定[6]。本設(shè)計(jì)選用額定電壓380 V、額定功率22 kW 的三相異步電動(dòng)機(jī)四臺(tái),根據(jù)電機(jī)確定了變頻器的型號(hào),型號(hào)為CM53XH-B4T110G,該型號(hào)輸入電壓為380 V、輸入電流為214 A、輸出電流為210 A、適配電機(jī)為110 kW,與本設(shè)計(jì)所用的電機(jī)相匹配。
上位機(jī)通信。改造過(guò)程中,使用無(wú)線通信替代原來(lái)的有線通信,推薦使用DTD434M,結(jié)構(gòu)如圖3 所示。本設(shè)計(jì)采用的無(wú)線通信模塊是中心頻率為433 MHz 開發(fā)的ISM 拼段,內(nèi)部的無(wú)線傳輸系統(tǒng)由全數(shù)字RF 通信芯片以及單片機(jī)組成,外部接口是采用標(biāo)準(zhǔn)的RS485 總線方式[7]。但是考慮到裝料車運(yùn)行的環(huán)境比較惡劣,進(jìn)入建筑下方后信號(hào)可能會(huì)被屏蔽,使通信不暢,而且WIFI 傳輸距離比較近,PLC 和上位機(jī)之間傳輸數(shù)據(jù)量不大,所以采用了串行通信,而取消了WIFI 連接的方案,解決了上位機(jī)和PLC 之間的通信問(wèn)題。
圖3 無(wú)線系統(tǒng)通信結(jié)構(gòu)
變頻器控制端子接線圖如圖4 所示,數(shù)字量輸入端子DI1 為正轉(zhuǎn)運(yùn)行、DI2 為反向運(yùn)行、DI3 為停止、DI4 為故障復(fù)位。模擬量輸入端子AI1 為電機(jī)電流給定。TA、TC 接中間繼電器KA3.1,變頻器運(yùn)行時(shí),中間繼電器KA3.1 線圈得電,KA3.1 常開觸點(diǎn)閉合,KM3.1 線圈得電,KM3.1 動(dòng)作,控制柜內(nèi)的風(fēng)機(jī)啟動(dòng)。RA、RC 接中間繼電器KA3.2,變頻器故障時(shí),中間繼電器KA3.2 線圈得電,KA3.2 常閉觸點(diǎn)斷開。
圖4 變頻器控制端子接線圖
安全回路接線圖如圖5 所示,裝料車門閉合,門保護(hù)行程開關(guān)的常開觸點(diǎn)吸合,主回路接觸器KM1常開觸點(diǎn)吸合,當(dāng)斷軸保護(hù)、錯(cuò)相保護(hù)等檢測(cè)正常時(shí),軟件安全回路KB09 線圈得電,其常開觸點(diǎn)吸合,則KA11.0 線圈得電,其常開觸點(diǎn)吸合,與主令零位開關(guān)形成自鎖。當(dāng)操作臺(tái)急停按鈕SB3.1、正向超限位開關(guān)、反向超限位開關(guān)、變頻器故障等任一安全回路開關(guān)斷開,則KA11.0 線圈失電,安全回路斷開。如果僅是軟件安全回路故障,需啟動(dòng)回路時(shí),可按下SA11.2,使KA13.1 線圈得電,其常開觸點(diǎn)閉合,跳過(guò)軟件安全回路,但此狀態(tài)僅限于維修狀態(tài)。
圖5 安全回路接線圖
PLC 的機(jī)器語(yǔ)言常用梯形圖,梯形圖具有編程簡(jiǎn)便、直觀性較強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),具有很好的可讀性。下列是裝料車系統(tǒng)的部分PLC 程序梯形圖。電機(jī)電壓、電流數(shù)據(jù)采集梯形圖分別如圖6、圖7 所示。PLC 對(duì)電機(jī)電壓數(shù)據(jù)和電流數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,將采集回來(lái)的模擬量信號(hào)轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號(hào)輸出給上位機(jī)、觸摸屏。
圖6 電機(jī)電壓數(shù)據(jù)采集梯形圖
圖7 電機(jī)電流數(shù)據(jù)采集梯形圖
軟件安全回路梯形圖如圖8 所示,軟件安全回路主要包括主令零位、重故障、輕故障等,設(shè)備啟動(dòng)前,必須確保主令控制器在零位狀態(tài)。軟硬雙保護(hù)安全回路梯形圖如圖9 所示,設(shè)計(jì)雙保護(hù)安全回路,進(jìn)一步確保設(shè)備運(yùn)行的安全性。
圖8 軟件安全回路梯形圖
圖9 軟硬雙保護(hù)安全回路梯形圖
將控制柜內(nèi)的所有斷路器打到閉合位置,開始手動(dòng)試車。將控制方式的轉(zhuǎn)換開關(guān)切換到手動(dòng)位置,觀察指示燈是否為手動(dòng),觀察手動(dòng)自動(dòng)控制狀態(tài)是否正確。
將PLC 連接到電腦,關(guān)閉主回路電源,合上控制電源,模擬觀察控制過(guò)程是否正確,各個(gè)點(diǎn)的反饋是否正確。
觀察PLC 上的高速計(jì)數(shù)器是否開始計(jì)數(shù),按下裝料車原點(diǎn)按鈕,觀察編碼器是否復(fù)位成零,如果不正確,請(qǐng)檢查硬件接線和程序是否正確[8-9]。按下正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)按鈕,觀察所對(duì)應(yīng)的接觸器是否閉合正確。在線監(jiān)測(cè)PLC,測(cè)試各個(gè)控制按鈕和相對(duì)應(yīng)的接觸器。手動(dòng)調(diào)試后,所有設(shè)備能按要求進(jìn)行動(dòng)作,各項(xiàng)指示無(wú)異常。
手動(dòng)測(cè)試成功后開始測(cè)試控制系統(tǒng)的自動(dòng)運(yùn)行,這里面的難點(diǎn)在于裝料車料餅裝完后的位置記憶,裝料車運(yùn)行時(shí)編碼器的測(cè)試數(shù)據(jù)和實(shí)際運(yùn)行距離的差距。因?yàn)檠b料車在啟動(dòng)和制動(dòng)時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)滑動(dòng)的情況,所以要求在自動(dòng)運(yùn)行時(shí)裝料車的運(yùn)行頻率不斷調(diào)整,直到誤差最小為止。
自動(dòng)調(diào)試完成了對(duì)編碼器的測(cè)試數(shù)據(jù)與實(shí)際運(yùn)行距離之間的誤差最小化,最大程度地保證裝料車可以精準(zhǔn)停車。
上位機(jī)調(diào)試主要是保證PLC 和上位機(jī)能正常通信??梢韵仁褂肕ODSCAN 軟件進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試成功后再連接PLC,這樣可以排除無(wú)線和設(shè)置的故障。先調(diào)試手動(dòng)操作,看畫面上的操作按鈕和實(shí)際的裝料車動(dòng)作情況是否一致,如果出現(xiàn)偏差,則進(jìn)行修改。因?yàn)榫偷厥謩?dòng)操作已經(jīng)設(shè)置完畢,所以只能更改觸摸屏畫面上的內(nèi)部變量,修改完成后開始自動(dòng)調(diào)試,確?,F(xiàn)場(chǎng)通信暢通,沒有數(shù)據(jù)丟失問(wèn)題。
當(dāng)各項(xiàng)調(diào)試都正常后,就可以進(jìn)行綜合試車,這需要向甲方客戶申請(qǐng),等甲方同意后可以進(jìn)行綜合試車。為了保證綜合試車一次成功,要求電氣人員和機(jī)械安裝人員緊密配合,確保機(jī)械和電氣部分沒有任何問(wèn)題后開始綜合試車[10]。
1)采用變頻器實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速取代傳統(tǒng)的調(diào)速系統(tǒng),提高了系統(tǒng)的可靠性和安全性,降低了噪聲,不僅改善了操作人員的工作環(huán)境,而且使得設(shè)備調(diào)速平順,設(shè)備實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速,設(shè)備不會(huì)出現(xiàn)機(jī)械沖擊的現(xiàn)象;實(shí)現(xiàn)了在低頻低壓狀態(tài)下的軟啟動(dòng)及軟停止,啟動(dòng)及加速過(guò)程的沖擊電流變小,可以實(shí)現(xiàn)裝料車在重載的情況下從低速平滑地升至所設(shè)定的允許的最高速度。
2)裝料車可以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確??可狭衔恢茫苊饬嗽腥斯し磸?fù)??康膯?wèn)題,節(jié)省人力成本、減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度、改善工人勞動(dòng)環(huán)境,從成本上節(jié)省了資金。
3)使用無(wú)線通信設(shè)備取代了原有控制電纜線,在維護(hù)保養(yǎng)方面降低了設(shè)備故障率,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,并且從成本上節(jié)省了大量資金[11]。