張改紅
(經(jīng)緯智能紡織機械有限公司,山西 晉中 030601)
隨著棉紡環(huán)錠紡紗技術(shù)飛速發(fā)展,用戶對紡紗設(shè)備自動化、連續(xù)化、智能化以及紡紗產(chǎn)質(zhì)量等方面提出了更高的要求。中墻板作為棉紡環(huán)錠細紗機機架的關(guān)鍵部件,是安裝和支承主軸軸承座、龍筋托座、集落托座等重要零件的基準性零件,其質(zhì)量水平、可靠性和穩(wěn)定性直接影響著整臺設(shè)備的運轉(zhuǎn)水平[1]。
改進前,細紗機中墻板工藝流程為:在3000 m2的廠房內(nèi),用中墻板復式噴漆生產(chǎn)線涂裝中墻板→將中墻板裝入專用工位器具→用叉車將中墻板鏟移至大機工廠房,將中墻板與主軸軸承座進行組裝→在大機工廠房裝箱。
存在不足:工藝、生產(chǎn)、運輸流程長,生產(chǎn)效率低,輸送過程存在中墻板磕碰、損壞等質(zhì)量隱患;中墻板油漆質(zhì)量不穩(wěn)定、流掛嚴重;裝箱后的中墻板存在磕碰、傾倒問題。
針對以上問題,筆者公司決定對原中墻板噴漆生產(chǎn)線進行改造,將中墻板與主軸軸承座的組裝、裝箱以及其他零件的裝箱全部并入到生產(chǎn)線中。即將原噴漆生產(chǎn)懸鏈延伸加長,在中墻板懸掛運行過程中增加烘干工位、組裝工位、儲料工位以及裝箱工位,使中墻板油漆、晾干、組裝、裝箱等全部采用生產(chǎn)線節(jié)拍方式進行,這樣既可以提升中墻板生產(chǎn)效率、避免運輸環(huán)節(jié)產(chǎn)生質(zhì)量問題,也可以節(jié)約叉車等運輸成本。
涂裝過程中,細紗機中墻板噴漆生產(chǎn)線為垂吊掛、移動運行噴漆,噴漆過程中易出現(xiàn)漆膜流掛問題,無法保證涂裝質(zhì)量[2]。而采用傳統(tǒng)的空氣噴槍,漆噴到工件表面的反彈力大,會造成漆霧飛散,降低了油漆的實際利用率(一般僅為20%~35%),致使噴漆材料損耗多、成本高;且漆霧飛散會污染環(huán)境、影響操作者的身體健康。
項目組成員通過對法國克姆林(KREMLIN)混氣噴涂設(shè)備進行試驗,發(fā)現(xiàn)混氣噴漆槍在成膜質(zhì)量方面有較大優(yōu)勢,可大幅減少中墻板噴漆流掛和漆霧飛濺,大幅降低操作人員勞動強度,生產(chǎn)成本降低10%~15%,同時車間環(huán)境改善;該裝置已正式在中墻板油漆線中推廣應(yīng)用。
2.2.1 確定方案
中墻板油漆復式生產(chǎn)線是筆者公司2014年技改投資、由沈陽達因科技有限公司制造的復式噴漆線,包括1條懸鏈生產(chǎn)線、1條地面軌道線、1套噴漆臺、烘干爐和電氣控制部分。其中,懸鏈生產(chǎn)線長145 m,可懸掛116塊中墻板,運行速度為0~3 m/min,可變頻調(diào)節(jié);現(xiàn)運行速度為1.5 m/min,單班工作6 h,每天可噴涂中墻板約360件;該復式生產(chǎn)線只能進行油漆作業(yè),無法同時滿足油漆、組裝、裝箱的需要。為此,項目初期提出3個計劃方案對該生產(chǎn)線進行加長改造,工藝流程如下。
方案1:上線→噴涂→自然流平→手工補噴(或補刷)→擦拭加工面→烘干→強制冷卻→自然冷卻→小組裝(裝地腳、裝軸承座)→下線裝箱。本方案需要將鏈條加長80 m、增加驅(qū)動裝置耗能4 kW、增加強冷區(qū)域,綜合成本高。
方案2:上線→噴涂→自然流平→手工補噴(或補刷)→擦拭加工面→烘干→自然冷卻→小組裝(裝地腳、裝軸承座)→下線裝箱。本方案需要將鏈條加長180 m、增加驅(qū)動裝置耗能4 kW、無需強冷區(qū)域,方案簡單。
方案3:上線→噴涂→自然流平→手工補噴(或補刷)→擦拭加工面→烘干→轉(zhuǎn)掛→自然冷卻→小組裝(裝軸承座)→轉(zhuǎn)位180°→裝地腳螺釘→下線→裝箱。本方案是在方案2的基礎(chǔ)上,通過轉(zhuǎn)掛實現(xiàn)新舊生產(chǎn)線的連接。
經(jīng)過對比,項目組最終選擇方案3,即通過轉(zhuǎn)掛工位將新舊生產(chǎn)線進行連接[3],實現(xiàn)自然烘干、組裝軸承座、組裝地腳螺釘以及裝箱等功能。
2.2.2 工位操作步驟
2.2.2.1 轉(zhuǎn)掛工位操作步驟
按噴漆線懸掛鏈輸送按鈕,將工件輸送1280 mm到轉(zhuǎn)換位置后停止→人工旋轉(zhuǎn)工件90°,按提升按鈕將工件提升100 mm→人工脫鉤并把工件傾斜靠在機架上→按移動按鈕,小車自動移動至設(shè)定裝配線位置后停止→人工上鉤→按下降按鈕,升降回到原位→按裝配線輸送啟動鈕,懸掛鏈自動運行1280 mm→按回車按鈕,小車退回至上料位置。
2.2.2.2 組裝工位操作步驟
工件輸送到位后懸掛鏈停止輸送→按移動按鈕使靠桿移動250 mm→裝配→按復位按鈕,靠桿自動回到原始位置→按輸送確認按鈕,等候輸送。
2.2.2.3 旋轉(zhuǎn)、裝箱工位操作步驟
工件輸送到位后,懸掛鏈停止輸送→按移動按鈕,將小車移動到夾緊位置→人工扶正工件,按夾緊按鈕→工件夾緊,自動提升100 mm→人工脫鉤→按移動按鈕,小車自動移動至設(shè)定位置后停止,人工擰地腳螺釘→按旋轉(zhuǎn)按鈕,使工件自動旋轉(zhuǎn)180°后人工補漆→補漆結(jié)束,按下降按鈕使工件下降至小車平臺,夾緊自動脫開,人工搬走工件→按復位按鈕,小車自動移至取料位置→在懸掛輸送線上,按輸送確認按鈕,等候輸送。
2.2.3 改造效果
改造后的生產(chǎn)線可與原生產(chǎn)線同時生產(chǎn),按30件/h的生產(chǎn)節(jié)拍計算,可月產(chǎn)7200件中墻板,滿足月產(chǎn)200臺長車的生產(chǎn)任務(wù),實現(xiàn)油漆、組裝、裝箱工序的連續(xù)進行,減少工藝流程,有效提高中墻板噴漆、裝箱的效率。
由于結(jié)構(gòu)限制,傳統(tǒng)中墻板采用鋼帶聯(lián)接、襯擋壓緊的倒置方式裝箱,存在以下質(zhì)量隱患:① 倒置放置中墻板,不易及時有效地發(fā)現(xiàn)油漆露底及車面、安裝面沾油漆;② 倒置放置的加工面易被磕碰、影響裝機精度等,到用戶現(xiàn)場還需翻身裝配,影響裝配進度;③ 零件與包裝箱間硬接觸、無緩沖,中墻板易磕碰甚至發(fā)生斷裂;④ 鋼帶、撐檔連接存在不穩(wěn)定因素,長途運輸易發(fā)生傾倒,造成零件磕碰、斷裂等問題。
針對以上問題,筆者公司決定采用泡沫包裝改進中墻板的裝箱方式,對成形泡沫從包裝質(zhì)量到包裝成本進行了優(yōu)化,對泡沫裝箱方案進行了充分驗證[4-5]。該方案通過了70 km的公路顛簸試驗,泡沫無破損、中墻板無磕碰;采用泡沫試裝的中墻板,到客戶現(xiàn)場后包裝無變形、零件無磕碰,開箱人員和安裝人員均認為該方案合理可行;隨后,開始在JWF1562型、JWF1566型和JWF1572型細紗機中全面推廣。
圖1為中墻板包裝改進前后對比。采用泡沫包裝實現(xiàn)了中墻板正立,確保車面、安裝面的干凈、無磕碰;中墻板完全固定,不會相互碰撞和振動變形;裝箱數(shù)量從16件提高至18件,節(jié)約了鋼箱成本,減少裝配人員拆卸鋼帶時間,提高裝箱、開箱效率,為快速裝配提供保證。
a) 改進前倒置裝箱
b) 改進后泡沫裝箱圖1 細紗機中墻板包裝改進前后對比
在項目實施計劃階段,預計中墻板上現(xiàn)有噴漆線時,需將中墻板進行翻轉(zhuǎn)(車面朝上),項目組對原有工位器具進行改動,將原工位器具底部的定位拆除,實現(xiàn)加工后中墻板正放運輸。而在采用轉(zhuǎn)掛方式延長中墻板噴漆線項目實施時,發(fā)現(xiàn)正裝(車面朝上)后,在組裝階段無法安裝地腳螺釘,且噴漆過程中車面易被油漆污染,因此中墻板須在噴漆完工后才能正放裝箱,原有的運輸放置方向和工位器具無需更改。
改進現(xiàn)有中墻板噴漆線、組裝(軸承座)、裝箱工藝,調(diào)整工作流程及場地,減少了物流跨轉(zhuǎn);使用EPS泡沫結(jié)構(gòu)包裝中墻板,增強了運輸中的防護能力,保證中墻板車面、定位面不磕碰、不變形,尺寸精度不喪失,包裝成本降低約10%,中墻板裝箱質(zhì)量100%合格;改進工位器具,上生產(chǎn)線時無需進行翻轉(zhuǎn),保證流轉(zhuǎn)質(zhì)量和效率。總之,通過系列改進,細紗機中墻板實現(xiàn)了從噴漆到裝箱的流水作業(yè),中墻板噴漆質(zhì)量、裝箱質(zhì)量得到保證,生產(chǎn)效率得到提高,工人勞動強度減輕,鏟車等運輸成本降低。