劉仁科,李永清
(中安聯(lián)合煤化有限責任公司,安徽 淮南 232000)
某大型煤化工企業(yè)新建以煤炭為原料,經(jīng)氣化、凈化、合成甲醇后由甲醇催化轉(zhuǎn)化為乙烯、丙烯,再經(jīng)過聚合最終成為聚烯烴產(chǎn)品的項目,2019 年投料試車打通全流程,2020 年轉(zhuǎn)入商業(yè)化運營,其中循環(huán)水裝置為其配套公用工程裝置之一,也是化工企業(yè)生產(chǎn)過程中非常重要的環(huán)節(jié),循環(huán)水系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行與否直接影響到后續(xù)工藝生產(chǎn)裝置的安全、環(huán)保、穩(wěn)定運行。
該公司循環(huán)水共由三個循環(huán)水場組成:第一循環(huán)水場主要為S-MTO、LLDPE、聚丙烯、甲醇合成、硫回收、壓力罐區(qū)、酸堿罐區(qū)、甲醇罐區(qū)及污水處理廠提供循環(huán)冷卻水;第二循環(huán)水場主要為氣化裝置、凈化裝置等提供循環(huán)冷卻水;第三循環(huán)水場分兩個系列,熱電循環(huán)水系統(tǒng)為熱電裝置提供循環(huán)冷卻水,空分循環(huán)水系統(tǒng)為空分、空壓站、冷凍站等提供循環(huán)冷卻水,工藝流程見圖1、圖2、圖3。
圖1 第一循環(huán)水場工藝流程
圖2 第二循環(huán)水場工藝流程
圖3 第三循環(huán)水場工藝流程
(1)冷卻塔單元
來自界區(qū)外的溫度小于42℃、壓力大于0.25 MPa的熱水經(jīng)上塔管線進入冷卻塔中。在塔頂,循環(huán)熱水通過分配管線和噴嘴分配后進入塔內(nèi),然后在塔內(nèi)被填料進一步切割分散,并與由安裝在塔頂?shù)娘L機從塔的底部抽吸進入塔內(nèi)的冷空氣逆流直接接觸而進行熱交換。在接觸和熱交換過程中有一部分熱水蒸發(fā)進入到空氣中,循環(huán)熱水由此被冷卻至32℃之下。根據(jù)溫度高低開停風機,并調(diào)節(jié)進入冷卻塔的水量分配。
(2)加藥單元
緩蝕阻垢劑和分散劑由計量泵從藥劑罐中抽起,送入吸水池中,加藥量的大小根據(jù)自動加藥系統(tǒng)控制或分析報表中的分析藥劑濃度來控制,確保藥劑控制濃度在規(guī)定范圍內(nèi)。
將非氧化性殺菌劑通過加藥泵(水射器)加入吸水池中,使殺菌劑濃度在循環(huán)冷卻水中達到100~120 mg/L,起到殺菌滅藻的作用,達到控制水中細菌總數(shù)的目的。
固體氯酸鈉經(jīng)化鹽設(shè)備配制成水溶液(濃度33%)和鹽酸(濃度31%),在計量調(diào)節(jié)系統(tǒng)、自控系統(tǒng)的作用下被定量輸送到反應(yīng)罐內(nèi),在一定溫度下經(jīng)過負壓曝氣反應(yīng)生成二氧化氯和氯氣的氣液混合物,經(jīng)吸收系統(tǒng)吸收制成一定濃度的二氧化氯混合消毒液,投加到循環(huán)水系統(tǒng)中。
(3)旁濾單元
為控制循環(huán)水的濁度,循環(huán)水量的3%~5%的回水被送至旁濾池。循環(huán)水在旁濾池中經(jīng)過濾料層的過濾,其濁度降到5 mg/L以下。隨著過濾的進行,水通過濾料層的阻力將逐漸上升,使過濾室的進出口壓差逐漸上升,當升至一定值時,或過濾時間到設(shè)定值時,旁濾池將自動進行再生或反洗操作,對濾層進行清洗,使其阻力降低。
(4)塔下水池、吸水池和循環(huán)水泵單元
在每組冷卻塔池下,分別設(shè)有一根排污管線,用于塔池排污。在回水總管上安裝排污閥,用于正常排污,以控制循環(huán)水的濃縮倍數(shù)在4~6倍。為彌補由蒸發(fā)和排污帶來的水量損失,設(shè)有補充水管線向吸水池補充生產(chǎn)補充水和回用水,一循補充水65%為生產(chǎn)補充水,35%為RUD2 回用水;二循補充水50%為生產(chǎn)補充水,50%為RUD1回用水;三循環(huán)熱電補充水全為生產(chǎn)補充水,空分補充水55%為生產(chǎn)補充水,45%為RUD2 回用水。補水量的大小由液位電動自動調(diào)節(jié)閥自動控制。
冷卻后的循環(huán)水進入到塔底的吸水池中,正常情況下由循環(huán)水泵加壓至0.55 MPa(三循熱電系列0.45 MPa)以上,送往界區(qū)外的換熱裝置作冷卻工藝介質(zhì)使用。
(5)清凈水池單元
循環(huán)水、排污水、旁濾反洗水排入清凈水池,經(jīng)立式提升泵后進入清凈廢水處理系統(tǒng)。
該公司循環(huán)水系統(tǒng)是敞開式,微生物、藻類主要通過補充水、周圍空氣、生產(chǎn)過程中物料的泄漏進入循環(huán)水系統(tǒng)。循環(huán)水由于不斷蒸發(fā)、排污和飛濺損失,必須連續(xù)不斷地加入補充水,補充水為生產(chǎn)水和回用水,生產(chǎn)水和回用水水體中的微生物、藻類較多。循環(huán)水在涼水塔靠大氣對流冷卻,大氣中夾帶的泥砂和灰塵等雜物會隨氣流進入循環(huán)水中,大氣中的微生物、藻類大部分附著在這些雜物上而隨之進入系統(tǒng)。此外,泄漏的物料也會把大量的微生物、藻類帶入循環(huán)水系統(tǒng)中[1]。
循環(huán)水系統(tǒng)通過管道、換熱器、冷卻塔填料及配水管道系統(tǒng)所提供的大量表面積,給大量微生物、藻類的生長提供了良好的棲息地,有效地促進了微生物、藻類的生長,微生物、藻類會在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中形成生物粘泥,對循環(huán)水系統(tǒng)管道、設(shè)備產(chǎn)生腐蝕,影響冷卻塔的效率,降低熱交換設(shè)備的熱傳導(dǎo)率,堵塞換熱器管束,另外對水處理藥劑也會產(chǎn)生影響。微生物、藻類滋長給循環(huán)水系統(tǒng)帶來極大危害,所以控制微生物、藻類對循環(huán)水系統(tǒng)十分重要[2]。
(1)降低換熱器上循環(huán)水的冷卻效果。
(2)換熱器中循環(huán)冷卻水的通道被堵塞,循環(huán)冷卻水通道的有效面積減少,從而降低冷卻效果。
(3)影響循環(huán)冷卻水在冷卻塔填料上的分布,降低冷卻塔的冷卻效果。
(4)降低阻垢劑和緩蝕劑的阻垢與緩蝕作用,造成設(shè)備管道的腐蝕,影響系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行[3]。
煤化工循環(huán)水系統(tǒng)特殊的生態(tài)環(huán)境恰恰滿足了微生物、藻類生長繁殖需要的各種條件,導(dǎo)致了循環(huán)水系統(tǒng)中的微生物、藻類迅速生長繁殖。
煤化工循環(huán)水系統(tǒng)溫度大多在30℃~42℃,pH 值在7.0~9.0 之間,為循環(huán)水系統(tǒng)中微生物、藻類的繁殖提供了有利條件。
煤化工所用循環(huán)水系統(tǒng)為敞開式,循環(huán)水在冷卻塔里的噴淋與曝氣過程為微生物、藻類的生長提供了大量的溶解氧,為微生物、藻類的繁殖創(chuàng)造了最佳條件。
當循環(huán)水中細菌數(shù)低于105個/mL 時,水中粘泥故障發(fā)生率較低,細菌數(shù)大于105個/mL時,水中粘泥故障率大大增加。
粘泥的形成與循環(huán)冷卻水中濁度的高低密切相關(guān),煤化工循環(huán)水系統(tǒng)要求濁度大于25 mg/L,超過25 mg/L時,很容易形成粘泥,導(dǎo)致緩蝕阻垢劑很難在設(shè)備表面和管道內(nèi)部形成保護膜。
循環(huán)水系統(tǒng)在夏季時常常出現(xiàn)菌類大量繁殖的情況,滋生大量生物粘泥,涼水塔壁、填料表面均附著有青苔、綠藻和一系列絮狀、條狀物。循環(huán)水的濁度、化學(xué)需氧量及設(shè)備腐蝕速率升高,導(dǎo)致這些問題的根本原因是微生物、藻類的大量繁殖。目前針對夏季循環(huán)水系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,通過對殺菌劑的優(yōu)選和殺菌方案的優(yōu)化,對殺菌劑投加點的改變和增加,對二氧化氯發(fā)生器中氯酸鈉濃度的改變,鹽酸、氯酸鈉藥劑配比的優(yōu)化,增加粘泥量測定設(shè)備,對粘泥量進行測定等技術(shù),最終通過優(yōu)化改造,形成一套適合該公司補充水水質(zhì)特點的微生物、藻類控制方案[4]。
通過與提供循環(huán)水處理藥劑廠家工程師交流,根據(jù)循環(huán)水系統(tǒng)補充水的特點,為循環(huán)水系統(tǒng)特別制定了幾種殺菌劑配方,見表1。
表1 殺菌劑主劑成分及性能
為了在適合微生物、藻類生長的循環(huán)水系統(tǒng)中能有效地控制微生物、藻類活動,結(jié)合技術(shù)經(jīng)濟性考慮和循環(huán)水系統(tǒng)實際的運行情況,為了避免系統(tǒng)中微生物、藻類可能產(chǎn)生的抗藥性,使系統(tǒng)中細菌始終處于理想狀態(tài),我們在原設(shè)計氧化性殺菌劑采用二氧化氯連續(xù)投加的基礎(chǔ)上,采用沖擊性交替投加SS411ECH和SS531ECH 兩種非氧化性殺菌劑的方法,同時每季度投加SS311ECH 對循環(huán)水系統(tǒng)進行殺菌剝離,將沉積在管道及設(shè)備內(nèi)壁的粘泥進行剝離,剝離24 h 后,對系統(tǒng)進行快速換水,使循環(huán)水系統(tǒng)濁度降到最低[5],見表2。
表2 最佳殺菌方案
循環(huán)水原加藥管線安裝在距吸水池邊沿0.5 m 處,經(jīng)過摸索探討,結(jié)合GB 50050-2017工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范的規(guī)定“氧化型殺生劑宜投加在冷卻塔集水池出口的對面和遠端的池壁內(nèi)并多點布置,藥劑宜投加在冷卻塔水池出口或吸水池中,且宜深入正常運行水位下0.4 m處”,通過改造將藥品投加點選擇在吸水池接近格柵處,深入吸水池正常水位下0.4 m 處,此處水流速大,能加快藥液的擴散,縮短吸水池內(nèi)藥液濃度均衡時間。
循環(huán)水加藥管線藥液在吸水池投加共有2個分支,每個分支上均無閥門控制,受壓力的影響,會導(dǎo)致第一個藥液分支投加點的投加量大,末梢藥液投加量少或沒有。為此我們對每根加藥管線加裝控制調(diào)節(jié)閥門,以達到藥液投加平衡,且可根據(jù)需要在一定范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),以滿足不同位置藥劑的投加需要。
循環(huán)水有南、北兩座涼水塔池,北側(cè)涼水塔池向陽,日照充足,微生物、藻類繁殖比南側(cè)快,南、北兩側(cè)只有南側(cè)吸水池一路有加藥管線,藥液只能加到南側(cè)吸水池,通過聯(lián)通管擴散到北側(cè)吸水池,導(dǎo)致北側(cè)吸水池出現(xiàn)藥液濃度低和殺菌效果差的問題,為此在北側(cè)吸水池增加一路加藥管線,使南、北吸水池內(nèi)同時進行藥劑投加,以使南、北吸水池內(nèi)藥劑濃度均勻,減少藥劑投加量,提高水處理效果。
(1)改變氯酸鈉配置濃度,優(yōu)化鹽酸和氯酸鈉進反應(yīng)釜比例
二氧化氯發(fā)生器運行初期,按設(shè)計的氯酸鈉和鹽酸配比,將氯酸鈉固體與水按1∶2 比例配置,鹽酸和氯酸鈉按1∶1 比例進入二氧化氯發(fā)生器。但是運行中發(fā)現(xiàn)管線內(nèi)氯酸鈉結(jié)晶,致使氯酸鈉管線堵塞,影響二氧化氯發(fā)生器的運行,為此我們經(jīng)過多次試驗后,確定將氯酸鈉固體配置成33%的濃度,鹽酸和氯酸鈉按1∶1.4 的比例進入二氧化氯發(fā)生器,從而杜絕了氯酸鈉管線結(jié)晶堵塞。
(2)增加二氧化氯發(fā)生器反洗流程
原設(shè)計二氧化氯發(fā)生器無法進行反洗,因為反洗時反應(yīng)釜內(nèi)的二氧化氯氣體會通過室內(nèi)的曝氣管溢出,使二氧化氯進入室內(nèi),造成危險。對此我們進行了如下改造:在原曝氣管上增加三通和閥門,另增加一路曝氣管至吸水池,從而增加二氧化氯發(fā)生器反洗流程。反洗時切換曝氣管線流程,使反應(yīng)釜內(nèi)的二氧化氯氣體經(jīng)曝氣管排至吸水池內(nèi)。改造后,定期對二氧化氯發(fā)生器進行反沖洗,杜絕了反應(yīng)釜內(nèi)沉淀物堵塞管道。改造后二氧化氯發(fā)生器運行穩(wěn)定。
一年運行下來,整個循環(huán)水系統(tǒng)異樣菌總數(shù)、化學(xué)耗氧量等指標均能控制在較低水平。涼水塔塔壁較為干凈,沒有藻類生長。循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)各項指標控制非常好,腐蝕速率和粘附速率遠遠低于控制指標,有效地控制了系統(tǒng)中微生物、藻類的繁殖,收到了較好的效果。具體分析數(shù)據(jù)見表3。
表3 分析數(shù)據(jù)及控制指標
(1)從表3各項水質(zhì)分析數(shù)據(jù)平均值看出,循環(huán)水系統(tǒng)各項指標控制較低,系統(tǒng)運行情況較好,確保了循環(huán)水系統(tǒng)安全穩(wěn)定長周期運行。間斷交替投加兩種非氧化性殺菌劑,定期投加殺菌剝離劑的方案是中安聯(lián)合循環(huán)水系統(tǒng)當前最有效的微生物、藻類控制方法。
(2)循環(huán)水運行過程中時常有介質(zhì)泄漏現(xiàn)象,需要及時查漏,采取應(yīng)急措施,同時及時處理泄漏的換熱器。
(3)回用水1 和回用水2 的水質(zhì)不穩(wěn)定,需要污水裝置加強運行,保證回用水水質(zhì)合格。