盛勇 徐子義
(1. 常州常大創(chuàng)業(yè)環(huán)保科技有限公司,江蘇常州 213161;2. 蘇州瑞賽澤環(huán)境設計工程有限公司,江蘇蘇州 215000)
當前我國化纖、紗、布、呢絨、絲織品、服裝等主要紡織品產量位居世界第一位。在紡織印染過程中需要用到各種硫化染料和活性染料,產生的污染較大,如果無組織地排放會對環(huán)境造成非常大的污染[1]。印染行業(yè)定型機排放的有機廢氣主要包括顆粒物、油煙、甲醛、苯、二甲苯等物質,對于揮發(fā)性有機物(VOCs)的治理技術主要有水噴淋處理技術、靜電處理技術、水噴淋技術+靜電處理技術、低溫等離子體技術、光氧化法、一次性活性炭吸附技術。從紡織企業(yè)對定型機有機廢氣的治理實踐來看,普遍存在著有機廢氣治理技術及設備運行穩(wěn)定性不高,處理技術凈化效率較低,尾氣排放不達標等問題,企業(yè)環(huán)保問題比較嚴重,必須進行改進優(yōu)化[2]。本文以江蘇某紡織印染廠為案例,在其定型機VOCs 原有處理工藝及系統(tǒng)的基礎上,對其進行了改造工藝系統(tǒng)的研究。
江蘇某紡織印染廠為門幅2.2 m/10 箱型定型機,額定廢氣量為10 000 Nm3/h。該定型機定型工作過程中,主要產生油、顆粒物結合態(tài)的有機廢氣,必須進行治理后才能進行排放。
VOCs 原有定型機處理工藝流程如圖1 所示。高達170~180 ℃的VOCs 先經定型廢氣換熱器后,進入濕式靜電系統(tǒng)進行處理,VOCs 得以降溫,同時水霧將其中的部分油霧、煙塵、廢氣進行去除;水霧經濕式靜電裝置再次吸附含有的細顆粒物、有機廢氣等后流入油水分離池裝置;VOCs 上升進入高壓電源進行處理,被吸附的油污經導流板流入油水分離池;最后30~45 ℃的VOCs 從吸收塔頂部經主風機通過煙囪排出。在油水分離池凈化后的水通過循環(huán)泵提升再次用于清洗+噴淋,廢油污進行回收利用[3]。
圖1 VOCs 原有定型機處理工藝流程示意
原有定型機VOCs 處理系統(tǒng)設備主要包括定型機廢氣換熱器、水清洗+噴淋系統(tǒng)、濕式靜電裝置、高壓電源裝置、主風機、循環(huán)泵、集氣罩及煙道系統(tǒng)。
2.3.1 定型機廢氣換熱器
該企業(yè)定型機共有5 個單元10 個反應室進行工作,每個單元安設有1 臺風機對產生的廢氣進行排放,流量為2 000 Nm3/h,5 個單元共排放VOCs 廢氣10 000 Nm3/h。經風機排放的VOCs 廢氣溫度高達170~180 ℃,通過定型廢氣換熱器回收熱能。其工作原理為:當定型廢氣換熱器中的熱管被溫度較高的廢氣加熱時,使水箱水升溫,正常水溫在20 ℃,加熱的水溫可達到50~80 ℃,組合式熱管要將新鮮空氣加熱至130 ℃左右的熱風后流入定型機,對廢氣熱能進行回收利用[4]。
2.3.2 濕式靜電裝置系統(tǒng)
廢氣經定型廢氣換熱器后溫度從170~180 ℃降低至75 ℃,從底部進入濕式靜電裝置系統(tǒng)。該濕式靜電裝置系統(tǒng)主要由濕式靜電裝置、油水分離池、循環(huán)泵三大部分組成。濕式靜電裝置下部采用雙筒體結構設置,安裝有噴淋裝置和不銹鋼絲網填料,中部設置有梯形柵板,上部有高壓電源裝置。經高壓靜電進行分離后的油污經導流板從塔壁間隙流入裝置底部;通過循環(huán)泵將油水分離池凈化后的下層循環(huán)水進行循環(huán)利用于清洗+噴淋,用循環(huán)水清洗高壓電源的陽極筒壁,用循環(huán)水噴淋填料層對廢氣進行冷卻吸收;對油水分離池凈化后的上層廢油污進行回收利用,經濕式靜電裝置系統(tǒng)處理后的廢氣溫度為30~45 ℃[5]。
2.3.3 主風機
在定型機廢氣排放系統(tǒng)當中存在阻力作用,煙道系統(tǒng)、定型廢氣換熱器、濕式靜電裝置、活性炭裝置吸附的阻力分別為350~550,250,1 250,600~1 300 Pa,根據這一情況,設定的廢氣排放主風機全風壓在3 200~3 900 Pa。
該企業(yè)正常運轉時定型機VOCs 經處理后的廢氣前期基本上能達到排放標準,但是當企業(yè)超負荷運轉時,廢氣經環(huán)境檢測超過排放標準。同時有多起投訴企業(yè)排放廢氣有“臭味”的環(huán)境案例發(fā)生,經檢測分析“臭味”氣體為醛酮類和雜環(huán)芳香族物質,為企業(yè)印染定型生產中添加的有機助劑產生,現(xiàn)有定型機VOCs 處理工藝無法對其進行處理消除。針對以上問題,必須對該企業(yè)原有定型機VOCs 處理工藝及系統(tǒng)進行改造設計。
針對企業(yè)原定型機VOCs 廢氣排放不達標的環(huán)境問題,對原定型機VOCs 廢氣處理工藝及系統(tǒng)進行了改造,增設活性炭裝置和催化氧化裝置,提高對VOCs 的處理效果。
在原定型機VOCs 廢氣處理工藝的主風機出口位置增設活性炭裝置和催化氧化裝置,如圖2 所示。
圖2 增設的活性炭裝置和催化氧化裝置示意
從圖2 可知,增設的1 號活性炭裝置和2 號活性炭裝置互為備用,當其中一套裝置吸附飽和后,隨即將廢氣通道切換到另一套裝置中進行吸附,經活性炭裝置吸附后的廢氣經煙囪進行排放?;钚蕴垦b置吸附飽和后采用熱空氣再生方法進入活性炭再生過程,脫附的廢氣有機物再次進入催化氧化裝置分解成水和二氧化碳,處理后的廢氣溫度高達350~380 ℃,將其引至定型廢氣換熱器回收余熱。
系統(tǒng)新增的主要設備有活性炭裝置、再生風機、催化氧化裝置、再生換熱器?;钚蕴垦b置中活性炭的填裝高度為600 mm,再生風機風流量為1 200~2 000 Nm3/h,催化氧化裝置催化劑填量為70~100 L,再生換熱器采用碳鋼材質,新鮮風機流量為1 900~2 200 Nm3/h,廢氣流量約為12 000 Nm3/h。
有研究表明,活性炭對于紡織印染定型有機廢氣具有較好的物理吸附效果,同時也是當前工業(yè)生產中有機廢氣治理應用的較多方法之一?;钚蕴坑糜谟袡C廢氣的吸附是可逆的,具有再生功能。當被活性炭吸附的分子遇到加熱及其他條件時,會基于熱運動再次脫離固體外表,這個過程被稱為脫附過程。當活性炭進行吸附作業(yè)時,其活性炭固體顆粒表面上被吸附的有機廢氣逐漸增多,同時也有一定的脫附過程,兩者相互轉化,當活性炭對有機廢氣的吸附量與脫附量基本一致時,即達到飽和狀態(tài)。有學者研究了活性炭床層有機廢氣流速與壓降的關系情況[6],如圖3 所示。
圖3 活性炭床層VOCs廢氣流速與壓降的關系
結合圖3 研究數(shù)據,確定該企業(yè)定型機VOCs廢氣處理系統(tǒng)新增設的活性炭裝置的工作參數(shù)如下:活性炭裝置吸附溫度確定為45~65 ℃,廢氣通入流速為0.35~0.45 m/s,活性炭裝填高度為600 mm。在設備運行情況下,活性炭對定型有機廢氣的飽和吸附容量在0.12~0.25 g/g。當活性炭裝置吸附飽和后,采用熱空氣進行脫附,活性炭裝置脫附參數(shù)設置如下:脫附溫度為105~115 ℃(溫度過高活性炭易氧化),脫附空氣流速為0.115 m/s,脫附時間為45 min。
該企業(yè)定型機有機廢氣中主要含有二甲苯、苯、甲苯等污染物,經活性炭吸附脫附的濃縮有機廢氣量為1 100~2 000 Nm3/h,催化氧化裝置采用的催化劑起燃溫度低于320 ℃。因此,確定催化氧化裝置的工作參數(shù)為:催化劑裝填量為70~100 L,工作溫度為330~380 ℃,空速不大于30 000 h-1。
對原定型機VOCs 廢氣處理工藝及系統(tǒng)采用吸附再生及催化氧化組合工藝進行改造后,投入實踐應用當中,對改造前后的廢氣處理情況進行檢測對比分析,其對比檢測結果見表1。
表1 定型機VOCs 廢氣處理工藝改造前后的對比檢測結果
從表1 數(shù)據可知,改造后的定型機有機廢氣凈化技術工藝效果有了明顯提高,改造后顆粒物的去除率從改造前的80%左右提高到90%左右,改造后VOCs 的去除率從改造前的82%左右提高到95%左右。有效解決了當企業(yè)定型機超負荷運轉時VOCs排放超標的問題,同時廢氣中的醛酮類和雜環(huán)芳香族有機物質也被凈化,排放氣體中無“臭味”產生。
本文針對江蘇某紡織印染廠定型機有機廢氣排放超標問題,在原有定型機VOCs 處理工藝的基礎上,增設了吸附再生及催化氧化組合工藝。現(xiàn)場檢測結果表明,改造后的定型機VOCs 處理工藝顆粒物去除率和VOCs 去除率有了顯著提高,有效解決了企業(yè)存在的定型機有機廢氣排放超標問題。