茹磊磊,蘇 斌,劉 昊,王 銳,郭 亮,李 韜,閆旺星,肖俊宇,李鵬飛
(智奇鐵路設(shè)備有限公司,山西 太原 030000)
扇形件是一種應(yīng)用于軌道交通制動系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件之一,其表面通過安裝摩擦副實現(xiàn)列車制動,因此,扇形件的質(zhì)量好壞直接影響軌道車的安全運行。另外,扇形件為短周期易耗件,列車每運行一段時間需進行整體更換,因此扇形件具有生產(chǎn)批量大、交付周期短等特點。
扇形件由于受到安裝空間限制,所以,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理且輕量化,這大增加了扇形件加工的難度。現(xiàn)有加工工藝難以滿足扇形件加工質(zhì)量,同時扇形件生產(chǎn)批量大,必須探索更好的加工工藝,降低加工成本、提高生產(chǎn)效率。本研究提出一種高效、合理的扇形件加工工藝。
扇形件采用模鍛方式成型,材料為高強度合金鋼,最終熱處理為調(diào)質(zhì)處理,調(diào)質(zhì)后硬度為35HRC~40HRC。扇形件整體外形呈約1/4 ~1/3 的圓弧狀(圖1),零件中部尺寸a較?。╝= 12 mm),加工過程中若工藝路線安排不當(dāng),極易導(dǎo)致零件變形。扇形件在加工至成品后,平面B通過一系列均布孔與上一級組件進行連接,為保證上一級組件裝配高度一致,B平面的平面度要求控制在0.05 mm 以內(nèi);平面A連同B平面上的組件一起固定在主件上,為保證其連接的可靠性,平面A相對B平面的平行度要求控制在0.05 mm 以內(nèi)。
圖1 扇形件結(jié)構(gòu)圖
扇形件在小批量試制過程中,按照粗銑-熱處理-半精銑-精銑-鉆孔-鏜孔-磨削的工藝路線進行加工;約40%的扇形件加工至成品后,B面平面度和A面平行度出現(xiàn)超差,導(dǎo)致扇形件與上一級組件無法進行正常裝配。
通過現(xiàn)場工藝分析,由于原加工工藝設(shè)計不合理,同時刀具選型不能適應(yīng)加工要求,導(dǎo)致產(chǎn)品合格率不高、生產(chǎn)效率低、加工成本高等問題。通過對扇形件原加工工藝合理性進行分析,針對存在的問題制定具體的工藝改進措施,從而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率及降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本的目的。
根據(jù)扇形件結(jié)構(gòu)特點,扇形件小批量試制按照粗銑-熱處理-半精銑-精銑-鉆孔-鏜孔-磨削的工藝路線進行加工。通過分析,原加工工藝主要存在以下問題:
(1)扇形件在立式加工中心精銑并經(jīng)磨削成型后,B面平面度和A面平行度超差,導(dǎo)致零部件與上一級組件無法正常裝配。
(2)采用銑削加工方式生產(chǎn)效率低、輔助加工耗時過長,是整個扇形件生產(chǎn)工藝中的瓶頸工序,嚴(yán)重影響產(chǎn)品生產(chǎn)流轉(zhuǎn),無法滿足批量生產(chǎn)需求。
(3)扇形件粗銑、半精銑及精銑均采用T 型成型銑刀進行加工;通過對小批量試制過程中刀具使用情況及磨損情況統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn):刀具切削刃崩刃嚴(yán)重,每把T 型刀只能完成3~4 片扇形件加工,需要經(jīng)常停機更換刀具,加工成本高。
針對扇形件原加工工藝存在的問題,從扇形件工藝路線、各加工工序、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品力學(xué)性能屬性等,分析產(chǎn)生問題的原因,主要有以下幾個方面:
(1)銑削加工過程中,B 面銑削量小且均勻,而A面銑削量較大且不均勻;扇形件精加工后會產(chǎn)生應(yīng)力釋放,兩平面由于伸縮量不一致將產(chǎn)生變形,導(dǎo)致B面平面度和A 面平行度超差;在加工平面B 的一些列均布孔時,由于以上變形,會出現(xiàn)均布孔位置度超差現(xiàn)象。
(2)扇形件加工過程涉及多道工序流轉(zhuǎn),其中銑削加工工序需要預(yù)先加工工藝孔,且需要進行重復(fù)多次裝夾找正。每次裝夾只能完成單件生產(chǎn),嚴(yán)重影響產(chǎn)品的產(chǎn)能。
(3)扇形件材料為高硬度合金鋼且經(jīng)調(diào)質(zhì)處理,T型刀接觸材料所受的抗力較大,更容易使刀片產(chǎn)生崩刃現(xiàn)象;在銑削過程中,前道加工使得刀尖圓弧半徑變小,后刀面磨損相當(dāng)于負(fù)倒棱,刀片再次切入時,工件對刀具的力變小,刀具的磨損使得刀具斷屑棱寬度變小,切削刃的強度下降,所以在后續(xù)的加工中,增加銑刀崩刃的可能性[1];故采用T 型刀銑削的過程中,刀具由于崩刃需要多次停機更換,增加了扇形件的加工成本。
通過以上分析可以看出,如何在保證扇形件加工質(zhì)量的前提下,提高生產(chǎn)效率、降低加工成本是工藝改進的核心內(nèi)容。因此,本研究根據(jù)扇形件結(jié)構(gòu)特點、精度要求、工藝布局制定了如下改進措施:
(1)采用反變形法抑制扇形件加工變形,扇形件在半精銑后,采用液壓千斤頂在變形方向施加反作用力,使B 平面產(chǎn)生不小于0.1 mm 的位移并保壓10 min直至產(chǎn)生塑性變形;矯形完成后,采用低溫回火直至應(yīng)力完全釋放,再進行扇形件的精加工。
(2)針對扇形件加工效率低,無法滿足產(chǎn)能需求的問題,本研究通過對扇形件的結(jié)構(gòu)特點進行分析,在扇形件粗加工后增加如圖2 所示工藝孔,將3~4 片扇形件以圓周分布的形式固定在如圖3 所示工裝夾具上,采用車削方式代替銑削方式同時對多片扇形件進行加工。
圖2 扇形件粗加工工藝基準(zhǔn)
圖3 扇形件車削加工方式
(3)T 型槽銑刀價格一般為400 ~500 元,而一把銑刀在加工3 ~4 片扇形件后就出現(xiàn)不同程度的崩刃現(xiàn)象;而采用普通車刀,一次加工就可以完成3 ~4片扇形件加工,每把車刀只需30 元左右,而且車刀強度較高,能夠在多次使用下保證車削加工精度。
通過對扇形件進行工藝分析,對原加工工藝路線進行如下調(diào)整:
(1)在劃線平臺上,以扇形件鍛造面為基準(zhǔn),確定X、Y、Z方向基準(zhǔn)面及加工余量。
(2)根據(jù)劃線平臺上確定的X、Y、Z方向基準(zhǔn),在立式加工中心進行裝夾并找正A背面,要求跳動量≤0.1 mm,采用T 型銑刀粗銑平面B。
(3)粗銑完成后將扇形件翻轉(zhuǎn)并按圖4 所示采用壓板固定,百分表找正已加工面,要求跳動量不大于0.05mm。
圖4 扇形件粗加工定位方式
(4)在立式加工中心加工如圖2 所示工藝孔,作為后道工序定位基準(zhǔn);半精銑B面,要求單邊余量不小于2 mm。
(5)以工序4 加工的工藝孔為定位基準(zhǔn),將3~4片扇形件圓周分布并固定在如圖3 所示工裝上,產(chǎn)品加工前采用百分表測量圓周分布的定位銷沿徑向的跳動量,要求≤0.02 mm;確認(rèn)合格后,采用壓板夾緊所有扇形件并進行車削加工。
(6)采用液壓千斤頂在變形方向施加反作用力,使B 平面產(chǎn)生不小于0.1 mm 的位移并保壓10 min直至產(chǎn)生塑性變形;矯形完成后,采用低溫回火直至應(yīng)力完全釋放后。
(7)采用工序5 相同的方法,將扇形件加工至精加工尺寸要求。
(8)將扇形件B平面朝上固定至數(shù)控加工中心,懸臂部分采用等高塊進行支撐,確保加工過程中不產(chǎn)生變形及振刀;裝夾固定后,按照鉆孔→粗鏜→精鏜工藝路線加工扇形件表面的均布孔,加工后應(yīng)確保B表面預(yù)先加工的所有工藝孔全部去除。
(9)將扇形件B平面朝上固定至平面磨床,懸臂部分采用等高塊進行支撐,確保加工過程中不產(chǎn)生變形及振刀;裝夾固定后,將平面B磨削至成品尺寸,完成整個扇形件的加工。
采用改進后的加工工藝連續(xù)生產(chǎn)100 件后,與原加工工藝進行對比(表1),可以看出:
表1 改善效果統(tǒng)計表
(1)產(chǎn)品的合格率顯著提升,由原來的不到60%提高至96.7%。
(2)生產(chǎn)效率由原來的2.5 件/h 提高到了4 件/h,生產(chǎn)效率顯著提高。
(3)生產(chǎn)成本較原加工工藝降低了26.2%。
因而工藝改善效果明顯,可以采用該加工方法進行批量生產(chǎn)。
通過對原加工工藝進行優(yōu)化,并設(shè)計適合生產(chǎn)需要的工裝夾具,提升了產(chǎn)品的合格率,滿足了零部件裝配的需求。由車削加工代替銑削加工,提高了扇形件的生產(chǎn)效率,在滿足產(chǎn)品的產(chǎn)能需求的同時,降低了單個扇形件的生產(chǎn)成本。此次工藝改進為同類產(chǎn)品的生產(chǎn)提供了參考,具有極高的推廣價值。