曹家起,楊德志,閆志飛,劉警安
(雅礱江流域水電開(kāi)發(fā)有限公司官地水力發(fā)電廠,四川 成都 610051)
該水電站位于四川省涼山州西昌市與鹽源縣交界處,與西昌市直線距離約40 km,公路里程約80 km。主要建筑物由左右岸擋水壩、中孔壩段和溢流壩段(碾壓混凝土重力壩)、消力池、右岸引水系統(tǒng)及地下廠房發(fā)電系統(tǒng)組成。右岸布置引水發(fā)電系統(tǒng),壓力管道采用單機(jī)單管供水,右岸地下廠房裝機(jī)4臺(tái)600 MW機(jī)組,總裝機(jī)容量2 400 MW,年平均發(fā)電量為111.29億kW·h。電站的開(kāi)發(fā)任務(wù)主要是發(fā)電,與上游電站作為一組電源同步運(yùn)行,在電力系統(tǒng)中承擔(dān)調(diào)峰及調(diào)頻任務(wù)。4臺(tái)機(jī)組于2013年3月全部投產(chǎn)發(fā)電,水輪機(jī)型號(hào)為HLD538-LJ-770型混流式立軸水輪機(jī),由東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司制造。
該水電站尾水管的型式為窄高彎肘形尾水管,為便于進(jìn)入尾水管檢查和維修轉(zhuǎn)輪而不必拆卸水輪機(jī),在錐管段上設(shè)置有1個(gè)600 mm×800 mm的進(jìn)人門,進(jìn)人門座由現(xiàn)場(chǎng)焊接在尾水錐管上,左右各設(shè)置兩道長(zhǎng)筋板、兩道短筋板以增加尾水門強(qiáng)度,門蓋由26顆M 24不銹鋼螺栓把合至門座,檢修期從左至右打開(kāi)方便人員進(jìn)出(如圖1所示)。并在錐管里襯的適當(dāng)位置設(shè)有測(cè)壓接頭,用于測(cè)量錐管壓力,壓力脈動(dòng)等。在進(jìn)人門下部?jī)蓚?cè)設(shè)有小門及凹槽,用于檢修平臺(tái)的安裝。布置情況如圖2所示。
圖1 尾水進(jìn)人門現(xiàn)場(chǎng)示意圖
圖2 尾水進(jìn)人門布置圖
該水電站首臺(tái)機(jī)組于2012年3月31日正式發(fā)電,2013年全部投產(chǎn),至今已良好運(yùn)行近十年,在2020年1月巡檢發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)組部分尾水門筋板存在不同程度裂紋(如圖3、4、5所示),部分裂紋已延伸至尾水管本體,對(duì)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生了很大隱患。對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生原因、處理方法進(jìn)行分析。
圖3 左側(cè)第二塊筋板裂紋
圖4 左側(cè)第四塊筋板裂紋
圖5 左側(cè)第四塊筋板裂紋延伸圖
產(chǎn)生原因分析如下:
(1)尾水壓力脈動(dòng)較大,且進(jìn)人門周圍無(wú)混凝土包裹,因此進(jìn)人門附近振動(dòng)比較大,焊縫容易產(chǎn)生裂紋。
(2)2號(hào)機(jī)尾水門左側(cè)少焊2塊短筋板,該筋板作用是增加剛強(qiáng)度,缺失對(duì)整體受力產(chǎn)生影響。
(3)進(jìn)人門附近焊縫焊腳偏小,焊接質(zhì)量較差。
因機(jī)組暫不具備消缺條件,因此為保證機(jī)組安全運(yùn)行,將進(jìn)行以下幾個(gè)方面研究,擇出最優(yōu)工況,并每天進(jìn)行機(jī)組巡視檢查,確保裂紋無(wú)擴(kuò)大趨勢(shì)。
研究表明,轉(zhuǎn)輪出口、直錐段進(jìn)口處壓力脈動(dòng)值很大,沿尾水管流動(dòng)方向減弱,肘管處略有增強(qiáng)[1]。同時(shí)由于尾水管內(nèi)本來(lái)就會(huì)出現(xiàn)復(fù)雜的流體運(yùn)動(dòng),尤其是在過(guò)渡過(guò)程中,更是伴隨著壓力脈動(dòng),氣泡產(chǎn)生和潰滅,這樣就使得尾水管內(nèi)的水流呈三維的氣液兩相流狀態(tài)[2]。更加難以進(jìn)行研究。
尾水管壓力脈動(dòng)產(chǎn)生和機(jī)組運(yùn)行的工況有很大關(guān)系,經(jīng)驗(yàn)表明,機(jī)組在部分負(fù)荷時(shí),明顯感覺(jué)較大振動(dòng),在滿負(fù)荷及超負(fù)荷時(shí)振動(dòng)較小,因此本文將通過(guò)水輪機(jī)模型數(shù)據(jù)及大量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析,擇出最優(yōu)運(yùn)行工況,以滿足機(jī)組健康穩(wěn)定運(yùn)行。水輪機(jī)主要參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 水輪機(jī)主要參數(shù)
HLD538-LJ-770水輪機(jī)在出廠時(shí)已進(jìn)行詳細(xì)模型實(shí)驗(yàn),最終實(shí)驗(yàn)報(bào)告部分如下(模型測(cè)點(diǎn)見(jiàn)圖6、表2):
圖6 水輪機(jī)模型測(cè)點(diǎn)
表2 模型測(cè)點(diǎn)示意圖
(1)在長(zhǎng)期連續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行范圍內(nèi),尾水錐管距轉(zhuǎn)輪出口0.30D2測(cè)點(diǎn)處所測(cè)得的壓力脈動(dòng)時(shí)域相對(duì)幅值最大6.5%,出現(xiàn)在最低水頭45%預(yù)想出力附近,頻譜分析表明,無(wú)明顯的激振頻率;在部分負(fù)荷運(yùn)行工況,頻譜分析表明,壓力脈動(dòng)頻率為0.25~0.4倍的轉(zhuǎn)頻,為典型低頻渦帶頻率。
(2)模型水輪機(jī)尾水錐管距轉(zhuǎn)輪出口0.30D2處壓力脈動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
曲線分析主要截取不同出力下,導(dǎo)葉開(kāi)度及尾水管壓力脈動(dòng)變化規(guī)律(如圖7、圖8、圖9所示)。
圖7 出力變化下壓力脈動(dòng)變化值
圖8 90%額定出力下壓力脈動(dòng)變化值
圖9 額定出力下壓力脈動(dòng)變化值
曲線分析可以得知,機(jī)組調(diào)整負(fù)荷時(shí)壓力脈動(dòng)變化最大,90%額定出力下,壓力值為0.19 MPa,額定出力下,壓力值為0.20 MPa。可以得知壓力在80%~100%P下,尾水管所受壓力脈動(dòng)最小。
由以上分析可以得出,為保證機(jī)組安全運(yùn)行,做出以下措施:
(1)盡量減少2號(hào)機(jī)作為調(diào)峰、調(diào)頻機(jī)組運(yùn)作。
(2)根據(jù)水頭變化,及時(shí)調(diào)整負(fù)荷,盡量使2號(hào)機(jī)處于壓力脈動(dòng)最小的出力范圍。
(3)每天進(jìn)行巡視檢查,每周進(jìn)行一次PT探傷,如有延伸趨勢(shì),立即匯報(bào)處理。
(4)根據(jù)工作安排在具備處理?xiàng)l件(尾水管完全排空)時(shí)完全處理缺陷。
2020年~2021年機(jī)組檢修期間,對(duì)2號(hào)機(jī)尾水門筋板裂紋進(jìn)行了完全的處理。在機(jī)組停機(jī)狀態(tài)并排空尾水后,將原門蓋拆下,并對(duì)所有焊縫進(jìn)行PT探傷,在過(guò)流面尾水門區(qū)域周圍全面進(jìn)行UT探傷,以檢查是否存在隱形缺陷。安裝工藝門蓋(如圖10所示),以增加門座密封面在焊接過(guò)程中的剛性,避免因焊接導(dǎo)致門座變形,產(chǎn)生不良后果,通過(guò)工藝門蓋中間,焊接人員可自由進(jìn)出流道,現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)工藝門蓋與密封面的把合間隙調(diào)節(jié)速度和方位,確保門座密封面焊接后的平整度。具體處理方法及要求如下:
圖10 工藝門蓋結(jié)構(gòu)圖
(1)對(duì)存在裂紋處的門座焊縫清理掉長(zhǎng)100 mm(對(duì)稱裂紋處),對(duì)裂紋按30°角,深25 mm刨開(kāi)(碳弧氣刨)。用錐磨頭或旋轉(zhuǎn)銼清理刨開(kāi)斜面見(jiàn)金屬光澤。PT探傷檢查斜面上及清理門座焊縫處不能存在裂紋,否則繼續(xù)清理至無(wú)裂紋為止。清理斜面見(jiàn)金屬光澤。焊補(bǔ)各清理處,要求預(yù)熱到90℃~110℃,焊接電流130 A~160 A,逐層錘擊消應(yīng),到距離表面10 mm時(shí)暫停。過(guò)流面沿焊縫位置清理坡口,清根,按30°角深25 mm刨開(kāi)(碳弧氣刨),用錐磨頭或旋轉(zhuǎn)銼清理刨開(kāi)斜面見(jiàn)金屬光澤。PT探傷檢查底、斜面上不能存在裂紋,否則繼續(xù)清理至無(wú)裂紋為止。清理斜面見(jiàn)金屬光澤。 焊補(bǔ)清理處,要求預(yù)熱到90℃~110℃,焊接電流130 A~160 A,逐層錘擊消應(yīng),滿焊。將過(guò)流面外側(cè)焊縫滿焊。打磨焊縫表面平滑過(guò)渡。分段、對(duì)稱清理門座角焊縫、打磨見(jiàn)金屬光澤。PT檢查是否存在裂紋,焊接門座清理處的角焊縫,每段按200 mm長(zhǎng)一次各分4段對(duì)稱進(jìn)行。注意檢查工具門蓋與門座密封平面的間隙,按間隙變化的情況調(diào)整焊接方位及焊接速度。至門座焊縫滿足設(shè)計(jì)要求為止,打磨角焊縫,PT探傷檢查合格。錐管本體裂紋處理完成后再裝焊筋板。焊接要求同上述焊接要求一致。
(2)按原圖紙要求增加左側(cè)兩塊筋板;在進(jìn)人門上、下方各增加一處筋板,以增加進(jìn)人門剛性,減少焊縫疲勞。
(3)將筋板與門座間角焊由10改為12,以增加焊量,保證焊縫強(qiáng)度。
(4)將原機(jī)組的焊縫全部進(jìn)行打磨處理,并按角焊12進(jìn)行補(bǔ)焊,焊后對(duì)焊縫進(jìn)行PT探傷,以確保焊接質(zhì)量。
(5)焊接前預(yù)熱,焊接過(guò)程中必須逐層錘擊消應(yīng),確保焊后門座密封平面的平面度要求。錐管焊接部位應(yīng)采用AWSE309L不銹鋼焊條,筋板與門座焊接部分應(yīng)采用CHE5015碳鋼焊條。
缺陷處理后,經(jīng)PT探傷無(wú)問(wèn)題,滿足運(yùn)行要求,并在后續(xù)運(yùn)行期間進(jìn)行6個(gè)月定期探傷檢查均未發(fā)現(xiàn)異常,將尾水門焊縫探傷列入機(jī)組后期檢修重點(diǎn)檢查項(xiàng)目,進(jìn)行跟蹤檢查。至此,電站尾水進(jìn)人門缺陷已完全進(jìn)行處理。
(1)水電站水輪機(jī)組在機(jī)組調(diào)整負(fù)荷時(shí)壓力脈動(dòng)變化最大,因此應(yīng)避免尾水門或尾水錐管有缺陷并暫時(shí)不具備條件處理的機(jī)組擔(dān)任調(diào)峰、調(diào)頻機(jī)組。
(2)根據(jù)模型實(shí)驗(yàn)結(jié)論及運(yùn)行過(guò)程中數(shù)據(jù)分析,可以得出在不同水頭下,調(diào)整出力可有效減少尾水管壓力脈動(dòng)產(chǎn)生,在80%~100%P下,尾水管所受壓力脈動(dòng)最小。
(3)結(jié)合機(jī)組檢修工作,在具備條件的情況下,該水電站對(duì)機(jī)組尾水進(jìn)人門進(jìn)行了全面的檢查、處理,經(jīng)過(guò)1年運(yùn)行,目前均無(wú)新增裂紋,機(jī)組運(yùn)行良好。
研究水電站尾水進(jìn)人門缺陷有助于提升混流式電站面對(duì)相似問(wèn)題處理能力及方法,具有較大的參考意義。