國能江蘇諫壁發(fā)電有限公司 黃 俊
國能江蘇諫壁發(fā)電有限公司七期擴(kuò)建工程2×1000MW 配套鍋爐為3040t/h 超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,單爐膛塔式布置、四角切向燃燒、擺動噴嘴調(diào)溫、平衡通風(fēng)、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置、采用機(jī)械刮板撈渣機(jī)固態(tài)排渣的鍋爐。研究表明,隨著燃煤電廠超低排放及節(jié)能改造的全面推進(jìn),增加了一系列煙氣環(huán)保處理設(shè)備及節(jié)能設(shè)備,而鍋爐機(jī)組受場地空間限制,鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)風(fēng)煙道布局緊湊,包括了冷熱一次風(fēng)道、冷熱二次風(fēng)道、尾部煙道(空預(yù)器出口至煙囪),風(fēng)煙道結(jié)構(gòu)復(fù)雜,阻力較大,不利于機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行[1-3]。
本文基于數(shù)值模擬研究方法,對現(xiàn)有全流程煙風(fēng)流場進(jìn)行診斷評估,主要包括冷、熱一次風(fēng)、冷、熱二次風(fēng)、尾部煙道流場,找出系統(tǒng)中局部阻力集中、流量分配不均的位置并分析原因,提出優(yōu)化設(shè)計方案。
根據(jù)一次風(fēng)機(jī)入口風(fēng)道及一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道布置,按照1:1比例分段建立冷一次風(fēng)系統(tǒng)3D 模型圖,如圖1所示。
圖1 冷一次風(fēng)系統(tǒng)3D 模型圖
通過CFD 數(shù)值模擬計算得到了一次風(fēng)機(jī)入口壓力場云圖和流線圖、一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道流線圖,如圖2所示。數(shù)值模擬結(jié)果表明,這兩段一次風(fēng)道阻力分別為25Pa 和20Pa,降阻空間十分有限。
圖2 冷一次風(fēng)數(shù)值模擬計算云圖
圖3所示為根據(jù)熱一次風(fēng)道系統(tǒng)布置建立的3D模型圖。
圖3 熱一次風(fēng)系統(tǒng)3D 模型圖
為了定量分析各臺磨入口風(fēng)量的分配情況,理論計算了六臺磨出口粉管的阻力并將阻力添加到計算域中,通過CFD 數(shù)值模擬計算得到了六臺磨煤機(jī)入口的一次風(fēng)風(fēng)量分布,如圖4所示,結(jié)果表明,各臺磨之間的一次風(fēng)分配較為均勻,風(fēng)量偏差保持在4%以內(nèi),一次風(fēng)母管至磨入口支管接口處阻力達(dá)321Pa,有較大的降阻空間。
圖4 熱一次風(fēng)數(shù)值模擬計算云圖
如圖5所示,針對冷、熱二次風(fēng)道建立了3D 模型圖,鍋爐二次風(fēng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)沿鍋爐中心線呈左右側(cè)對稱布置,故選取一側(cè)進(jìn)行CFD 數(shù)值模擬計算。
圖5所示數(shù)值模擬結(jié)果表明:熱二次風(fēng)風(fēng)道總阻力為83Pa,冷二次風(fēng)風(fēng)道阻力為107Pa,降阻空間均有限;冷二次風(fēng)總風(fēng)量在線測量截面的平均風(fēng)速為19.6m/s,截面速度分布的相對標(biāo)準(zhǔn)差為15.7%,速度分布均勻性較好;熱二次風(fēng)道由于風(fēng)箱入口90°彎頭的存在,二次風(fēng)箱入口速度分布較為不均勻,前墻流量高,后墻流量低,流量偏差達(dá)30%。
圖5 二次風(fēng)系統(tǒng)3D 模型圖
空預(yù)器出口至除塵器入口段煙道布置了低溫省煤器,單側(cè)空預(yù)器煙道一分為二進(jìn)入低溫省煤器,后進(jìn)入三個電除塵器入口,其3D 模型圖如圖7所示。
圖6 二次風(fēng)數(shù)值模擬計算云圖
圖7 空預(yù)器出口至除塵器入口段煙道3D 模型圖
數(shù)值模擬結(jié)果表明,盡管在低省入口彎頭和漸擴(kuò)段已經(jīng)布置了水平導(dǎo)流板組和豎直導(dǎo)流板組,但低省入口截面流場分布仍然十分紊亂。
如圖8所示,引風(fēng)機(jī)出口至脫硫入口由2個煙道連通組成,存在多個90°彎頭和三通匯流。
圖8 引風(fēng)機(jī)出口至脫硫入口段煙道3D 模型圖
圖9所示數(shù)值模擬結(jié)果表明,引風(fēng)機(jī)出口至脫硫入口段煙道氣流在三通匯流處,存在煙氣加速、回流、渦流等現(xiàn)象,現(xiàn)有布置煙道阻力為196Pa,有一定的降阻空間。
圖9 引風(fēng)機(jī)出口至脫硫入口段數(shù)值計算云圖
圖10所示為尾部煙道其余段煙道的3D 模型圖,分別為除塵器至引風(fēng)機(jī)、脫硫至濕除入口、濕除至煙囪入口三段煙道,上述煙道直段較多,彎頭較少,數(shù)值模擬結(jié)果表明,三段煙道阻力分別為87Pa、26Pa、67Pa,降阻空間均有限。
圖10 尾部煙道其余段3D 模型圖
基于上述數(shù)值模擬研究結(jié)果,部分風(fēng)煙道結(jié)構(gòu)復(fù)雜,流量分配不均,阻力集中且較大,存在設(shè)計缺陷,本文優(yōu)化設(shè)計主要聚焦于熱一、二次風(fēng)道、空預(yù)器出口至除塵器入口煙道以及引風(fēng)機(jī)出口至脫硫入口煙道,通過導(dǎo)流、擴(kuò)流、均流等裝置改善風(fēng)煙道流場。
圖11所示為熱一次風(fēng)道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖。針對空預(yù)器出口的熱一次風(fēng)道連續(xù)彎頭和熱一次風(fēng)母管至磨入口支管接口等阻力集中位置進(jìn)行局部降阻改造,主要內(nèi)容包括:兩側(cè)空預(yù)器出口熱一次風(fēng)道彎頭處增設(shè)導(dǎo)流板,共4處彎頭;熱一次風(fēng)母管至磨入口支管接口擴(kuò)口改造,包括水平段2個擴(kuò)口、豎直段6個支管起始端擴(kuò)口;支管起始端熱風(fēng)膨脹節(jié)下移。
圖11 熱一次風(fēng)道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖
如圖12所示,優(yōu)化后數(shù)值模擬結(jié)果表明,各臺磨之間的一次風(fēng)分配仍然較為均勻,風(fēng)量偏差保持在4%以內(nèi),一次風(fēng)母管至磨入口支管接口處阻力降低至131Pa。
圖12 優(yōu)化后熱一次風(fēng)數(shù)值模擬計算云圖
圖13所示為熱二次風(fēng)道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖。針對二次風(fēng)箱入口速度分布不均勻問題,主要改造內(nèi)容為:在二次風(fēng)箱入口彎頭處布置了導(dǎo)流板,緩解氣流流經(jīng)彎頭后出現(xiàn)的偏流問題。
圖13 熱二次風(fēng)道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖
如圖14所示,優(yōu)化后數(shù)值模擬結(jié)果表明,二次風(fēng)箱入口截面速度分布均勻性顯著提升,截面速度分布相對標(biāo)準(zhǔn)偏差從優(yōu)化前的23.8%降低至7.3%。
圖14 優(yōu)化后熱二次風(fēng)數(shù)值模擬計算云圖
圖15所示為空預(yù)器出口至除塵器入口段煙道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖。針對空預(yù)器出口至除塵器入口煙道阻力問題,主要內(nèi)容為:在空預(yù)器出口處增設(shè)導(dǎo)流板組;拆除、切割原部分導(dǎo)流板組件;在彎頭處增設(shè)導(dǎo)流板。
圖15 空預(yù)器出口至除塵器入口段煙道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖
如圖16所示,優(yōu)化后數(shù)值模擬結(jié)果表明,空預(yù)器出口至除塵器入口段煙道阻力降低至604Pa(含低省換熱管阻力444Pa),阻力降低了56Pa,同時,除塵器入口不同通道的煙氣量偏差控制在8%以內(nèi)。
圖16 優(yōu)化后空預(yù)器出口至除塵器入口煙道流場數(shù)值模擬計算云圖
圖17所示為引風(fēng)機(jī)出口至脫硫入口煙道段煙道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖。針對該段煙道內(nèi)三通匯流處存在的煙氣加速、回流、渦流等問題,主要優(yōu)化內(nèi)容為:在三通處,兩側(cè)氣流對沖區(qū)域設(shè)計導(dǎo)流板組件。
圖17 引風(fēng)機(jī)出口至脫硫入口煙道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖
優(yōu)化后,煙氣偏流現(xiàn)象大幅緩解,渦流區(qū)及回流區(qū)基本消除,煙氣流場分布均勻性大幅提升,煙道阻力下降至79Pa,減小了117Pa。
本文基于數(shù)值模擬研究方法,對現(xiàn)有全流程煙風(fēng)流場進(jìn)行診斷評估,主要包括冷、熱一次風(fēng)、冷、熱二次風(fēng)、尾部煙道流場,找出系統(tǒng)中局部阻力集中、流量分配不均的位置并分析原因,提出優(yōu)化設(shè)計方案,改善明顯,結(jié)論如下:
鍋爐機(jī)組風(fēng)煙系統(tǒng)風(fēng)煙道布局緊湊,其中連續(xù)彎頭、交流、匯流等處,極易產(chǎn)生偏流、渦流、回流等流場不均的問題,為流場阻力集中處;
通過熱一、二次風(fēng)道流場優(yōu)化,對冷熱一次風(fēng)道內(nèi)局部阻力集中位置進(jìn)行降阻改造,同對二次風(fēng)箱入口風(fēng)量分配進(jìn)行均流改造,數(shù)值模擬計算結(jié)果如下:滿負(fù)荷運(yùn)行時熱一次風(fēng)道阻力可下降131Pa;二次風(fēng)箱入口截面速度分布相對標(biāo)準(zhǔn)偏差從優(yōu)化前的23.8%降低至7.3%;
優(yōu)化后,1000MW 負(fù)荷工況下,空預(yù)器出口至除塵器入口段煙道阻力降低至604Pa(含低省換熱管阻力444Pa),阻力降低了56Pa,除塵器入口不同通道的煙氣量偏差控制在8%以內(nèi);
優(yōu)化后,引風(fēng)機(jī)出口至脫硫入口煙道內(nèi)煙氣偏流現(xiàn)象大幅緩解,渦流區(qū)及回流區(qū)基本消除,煙氣流場分布均勻性大幅提升,煙道阻力從196Pa 下降至79Pa,減小了117Pa。