紀(jì)玉璟,張歡歡,王 輝,代 超,胡悅兵
(1.青島青特鑄造有限公司,山東 青島 266106;2.山東億九電氣發(fā)展有限公司,山東 濟(jì)寧 272200)
液壓系統(tǒng)在全自動(dòng)靜壓造型線(xiàn)中主要負(fù)責(zé)完成砂箱的推送、砂型加砂壓實(shí)和捅箱動(dòng)作。造型線(xiàn)液壓系統(tǒng)主要包括:泵站、控制閥組、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、各類(lèi)輔件等。液壓系統(tǒng)任何一個(gè)部件出現(xiàn)故障都會(huì)直接影響液壓系統(tǒng)的正常工作,直接影響型砂的質(zhì)量,必須停機(jī)檢修。本文對(duì)本公司所使用的德國(guó)KW自動(dòng)化造型線(xiàn)所用液壓系統(tǒng)進(jìn)行了介紹,并以德國(guó)KW 自動(dòng)化造型線(xiàn)使用過(guò)程中的實(shí)際案例,對(duì)液壓系統(tǒng)各部分出現(xiàn)過(guò)的故障以及解決方案進(jìn)行分析與總結(jié)。以供同行參考。
KW491 線(xiàn)液壓系統(tǒng)分為120 bar 系統(tǒng)壓力和250 bar 壓實(shí)高壓。系統(tǒng)壓力主要由Rexroth 公司生產(chǎn)的PGH 系列內(nèi)嚙合齒輪泵提供[1]主要性能參數(shù)見(jiàn)表1.
表1 力士樂(lè)PGH5 內(nèi)嚙合齒輪泵主要性能參數(shù)
泵頭安裝Rexroth 公司生產(chǎn)的泵體安全閥塊[2],主要性能參數(shù)見(jiàn)表2.
表2 力士樂(lè)DBAW 泵體安全閥塊主要性能參數(shù)
2 臺(tái)PGH5 液壓泵常出現(xiàn)的問(wèn)題有:1)出現(xiàn)異響;2)泵口輸出壓力表讀數(shù)為零,系統(tǒng)壓力下降至75 bar 以下,生產(chǎn)線(xiàn)無(wú)法正常生產(chǎn)。
在拆檢安全閥塊時(shí)發(fā)現(xiàn)閥塊油道內(nèi)有少量黃銅屑,泄壓閥芯磨損。其后拆檢液壓泵發(fā)現(xiàn)兩側(cè)軸向板和配油盤(pán)組件磨損。
將液壓泵和安全閥塊發(fā)往上海力士樂(lè)公司進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)同樣問(wèn)題。其提供維修意見(jiàn)是檢查液壓油油質(zhì)和檢查過(guò)濾器濾芯,查找損壞原因后進(jìn)行維修。
泵體異響的原因是泵內(nèi)可能磨損;輸出壓力為零的原因有兩點(diǎn):一是泵頭安全閥塊故障,二是液壓泵因磨損而產(chǎn)生內(nèi)泄。
經(jīng)分析認(rèn)為:安全閥塊的磨損是由泵體磨損后的銅屑引起。泵體的磨損是由于液壓油長(zhǎng)期未更換,力士樂(lè)濾芯D/AE 1300R 010BN3HC 破損后未及時(shí)更換,油箱底部雜質(zhì)很多,油質(zhì)變質(zhì),壓力液體的最大允許污染度潔凈等級(jí)為 20/18/15(ISO4406c),目前油質(zhì)量已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足泵的正常工作要求。
由于力士樂(lè)PGH5 泵沒(méi)有備件,到貨周期在6~8 個(gè)月,為保證生產(chǎn)能夠短期內(nèi)恢復(fù),必須尋找國(guó)產(chǎn)泵進(jìn)行替代。經(jīng)多方查詢(xún),并進(jìn)行技術(shù)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)上海航發(fā)機(jī)械有限公司生產(chǎn)的NB 系列直齒共軛內(nèi)嚙合齒輪泵能夠達(dá)到恢復(fù)生產(chǎn)的使用要求,并且性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、效率能夠達(dá)到90%以上,效率曲線(xiàn)見(jiàn)圖1.具體型號(hào):NB5D-125F,技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表3.因安裝尺寸及重量差別,需重新設(shè)計(jì)鐘罩和聯(lián)軸器。
表3 上航NB5D-125F 齒輪泵性能參數(shù)[3]
圖1 NB 系列中壓泵效率曲線(xiàn)[3]
設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間后,測(cè)算各泵性能:泵額定流量Q=359.6 L/min,活塞式蓄能器容積QSP=80 L,排空時(shí)間tleak=156 s,填充時(shí)間tf=16 s,泄漏流量Qleakl.
Qleak=(QSP×60)/tleak=(80×60)/156=33 l,
Qpf=(QSP×60)/tf=(80×60)/16=300 l,
Qp=Qpf+Qleak=333 l,
η=Qp/Q×100%=93.5%.
以上計(jì)算只為力士樂(lè)PGH5 液壓泵單臺(tái)一組數(shù)據(jù),經(jīng)測(cè)算上航NB5D-125F 液壓泵比力士樂(lè)泵性能僅低1.5%~2%.
造型線(xiàn)工作臺(tái)舉升缸和砂斗換位油缸的控制,使用Rexroth 公司的HNC100-2 液壓伺服控制器,配用rexroth 公司的4WRTE 系列伺服閥,型號(hào):4WRTE 32 V600L-41/6EG24K31/A1M,訂貨號(hào)MNR:R900954303,伺服閥符號(hào)圖見(jiàn)圖2.液壓伺服系統(tǒng)由帶Profibus-DP 總線(xiàn)的控制器、帶執(zhí)行器功能的伺服閥、油缸、位移傳感器、壓力傳感器構(gòu)成。控制器的功能可以實(shí)現(xiàn)開(kāi)環(huán)和閉環(huán)控制,主要使用位置控制、壓力控制和同步控制,主要參數(shù)見(jiàn)表4.
圖2 4WRTE 伺服閥符號(hào)圖[4]
表4 4WRTE 32 伺服閥主要參數(shù)[4]
在491 造型線(xiàn)運(yùn)行幾年之后,舉升缸和砂斗換位油缸動(dòng)作逐漸失控,速度波動(dòng)大,且發(fā)生波動(dòng)位置不定,后期無(wú)法正常生產(chǎn)。
1)位移傳感器反饋不正確,造成控制失控。
2)HNC 控制器模擬量輸出不正確,造成執(zhí)行失控。
3)油缸內(nèi)部磨損,造成執(zhí)行失控。
4)伺服閥內(nèi)部磨損或控制油不正常。
因故障原因較多,從節(jié)約備件費(fèi)用、減少維修時(shí)間和維修實(shí)施難易程度考慮,逐步更換油缸活塞密封、位移傳感器、HNC 控制器,最后更換伺服閥。當(dāng)新伺服閥更換后,油缸運(yùn)行正常。
在拆檢舊閥時(shí)發(fā)現(xiàn),主閥體閥芯有輕微劃痕,閥芯導(dǎo)槽和導(dǎo)柱磨損(圖3 箭頭所指位置)。所以控制主閥芯開(kāi)度失控,油缸運(yùn)行失控。
圖3 4WRTE 伺服閥結(jié)構(gòu)圖[1]
液壓油潔凈度達(dá)不到伺服閥要求,閥芯磨損加劇。
為避免伺服閥再次出現(xiàn)故障,避免其他閥出現(xiàn)同類(lèi)故障,在液壓系統(tǒng)中必須保持針對(duì)部件所給出的清潔等級(jí)。有效的過(guò)濾能防止故障,并同時(shí)提高部件的使用壽命。各部件根據(jù)要求安裝過(guò)濾器,過(guò)濾器的選擇參見(jiàn)re50070,re50078,re50081,re50086和re50088[4].
同時(shí),對(duì)于關(guān)鍵閥塊能夠做到每隔幾年清洗閥芯,避免細(xì)微油污塞滿(mǎn)閥芯,影響閥芯的動(dòng)作響應(yīng)。
1)在拉過(guò)程中后腔接通回油,前腔始終供油。由于慣性作用后腔產(chǎn)生背壓,壓力逐漸升高又逐漸降低。
2)當(dāng)拉到拉/推轉(zhuǎn)換點(diǎn)時(shí),拉停止,閥關(guān)閉。由于慣性作用后腔壓力產(chǎn)生階躍。
3)由于慣性越過(guò)拉/推轉(zhuǎn)換點(diǎn)后,后腔壓力形成負(fù)壓。前腔壓力產(chǎn)生階躍,形成背壓。
4)推比例閥和阻尼比例閥共同作用完成推的過(guò)程,由快速轉(zhuǎn)換到慢速,停止在離終端機(jī)械限位10 mm 位置。
整個(gè)過(guò)程約3 s,不產(chǎn)生機(jī)械沖擊和碰撞,整個(gè)過(guò)程如圖4 所示。
圖4 回轉(zhuǎn)工作臺(tái)在回轉(zhuǎn)過(guò)程中拉/推油缸前后腔壓力變化曲線(xiàn)圖
造型線(xiàn)在使用多年后,回轉(zhuǎn)工作臺(tái)拉/推油缸出現(xiàn)推送速度不穩(wěn)定,撞擊機(jī)械限位的情況。
1)通過(guò)力士樂(lè)BB3 示教器調(diào)節(jié)比例閥參數(shù)后,仍不能避免撞擊。
2)更換油缸活塞密封后,仍不能避免撞擊。
3)液壓油溫度低于45 ℃時(shí),撞擊情況不出現(xiàn),生產(chǎn)線(xiàn)正常生產(chǎn)油溫升高到55 ℃時(shí),撞擊出現(xiàn)。增加液壓油冷卻器仍不能解決。
4)把油缸前端節(jié)流閥開(kāi)度調(diào)制最低,撞擊仍然出現(xiàn)。
5)再次拆檢油缸發(fā)現(xiàn),油缸前端銅軸套磨損,前端油封輕微泄漏液壓油。同時(shí)活塞前端與節(jié)油盤(pán)配合處磨損,間隙變大,起不到節(jié)油作用。更換銅軸套、活塞、節(jié)油盤(pán)后,該故障解除。
1)前端密封、活塞密封磨損,漏油和動(dòng)作不可控;
2)活塞桿劃傷,活塞和缸筒劃傷,漏油和動(dòng)作不可控;
3)油缸前、后端節(jié)流閥失效或阻塞,動(dòng)作不可控;
4)活塞固定失效,與活塞桿分離,動(dòng)作不可控;
5)活塞桿前端與推送架固定失效,或活塞桿絲頭斷裂,位置檢測(cè)報(bào)錯(cuò),設(shè)備停機(jī)。
介紹了兩條德國(guó)KW 公司生產(chǎn)的自動(dòng)化造型線(xiàn)所使用的液壓技術(shù)和使用中設(shè)備故障的解決案例。隨著國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)整體水平的提高,國(guó)產(chǎn)液壓類(lèi)產(chǎn)品性能已經(jīng)能夠達(dá)到進(jìn)口液壓性能。因造型線(xiàn)使用時(shí)間短,技術(shù)水平不高,故障處理經(jīng)驗(yàn)不豐富,不能夠全面和深入分析解決故障問(wèn)題。在未來(lái)的自動(dòng)化造型線(xiàn)上如何應(yīng)用新技術(shù)和新產(chǎn)品以降低故障率,在造型線(xiàn)維護(hù)維修時(shí)如何應(yīng)用新的檢測(cè)手段和排故技術(shù),快速準(zhǔn)確地處理故障恢復(fù)生產(chǎn),都有非常廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用空間。