武竹青
“小發(fā)明、小創(chuàng)造鼓勵創(chuàng)新,生產(chǎn)中遇到難題一一被化解”。這是4月22日從陽泉煤業(yè)集團(tuán)五礦傳出的喜訊。近年來,山西陽泉煤業(yè)集團(tuán)五礦堅持新發(fā)展理念,以職工(勞模)創(chuàng)新工作室為切入點(diǎn),持續(xù)推進(jìn)“五小”創(chuàng)新競賽,積極鼓勵員工通過開展小發(fā)明、小創(chuàng)造,破解制約生產(chǎn)經(jīng)營的問題和瓶頸,營造出濃厚的創(chuàng)新創(chuàng)效氛圍。
在工作中,山西陽泉煤業(yè)集團(tuán)五礦運(yùn)輸工區(qū)技術(shù)人員通過對大量的煤礦斜坡跑車事故分析后發(fā)現(xiàn),大部分的斜坡運(yùn)輸事故原因是車輛啟動初期經(jīng)過變坡點(diǎn)時,牽引車輛的鋼絲繩由松弛狀態(tài)立即轉(zhuǎn)變?yōu)槭站o狀態(tài)。這使得鋼絲繩瞬時受力增加至所牽引負(fù)荷的3倍以上,從而導(dǎo)致鋼絲繩和連接裝置的斷裂。失去牽引力的車輛下溜,造成巷道內(nèi)管路、線路、安全設(shè)施、巷道支護(hù)等損毀,甚至造成人員傷亡。
了解到這些情況,山西陽泉煤業(yè)集團(tuán)五礦運(yùn)輸工區(qū)技術(shù)創(chuàng)新帶頭人王勝慧下定決心,要通過技術(shù)創(chuàng)新解決這些問題。他和工友們結(jié)合井下運(yùn)輸?shù)膶?shí)際情況,在分析了氣動阻車器工作原理后,經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn),研發(fā)出了一套由固定架、主軸、擋車爪、氣缸等組成的“斜坡重型氣動擋車裝置”。該裝置的氣缸與軌道平行安設(shè),通過氣缸的伸縮,使主軸轉(zhuǎn)動,帶動擋車爪實(shí)現(xiàn)90度翻轉(zhuǎn)。如果此時發(fā)生斷繩、脫鉤、跑車等事故,斜坡?lián)踯嚻骶湍軐ζ溥M(jìn)行抓捕和阻擋,讓車輛停止運(yùn)行,從而有效遏制事故發(fā)生,確保人員人身安全和巷道設(shè)施安全。
山西陽泉煤業(yè)集團(tuán)五礦在推行全原煤入洗工藝流程中,洗煤設(shè)備不斷增加,僅振動篩上安裝的激振器數(shù)量就達(dá)到了54臺。洗煤過程中激振器高頻率運(yùn)轉(zhuǎn),不可避免地造成了軸承和密封圈的損壞。選煤廠機(jī)電隊隊長趙建平說,以往激振器出現(xiàn)故障會進(jìn)行返廠修理,每臺激振器的修理費(fèi)用高達(dá)16萬元,且返廠維修過程需要一個多月的時間,對正常生產(chǎn)造成了極大影響。趙建平和其他工友借鑒壓力機(jī)的工作原理,通過分析、試驗(yàn),利用現(xiàn)有的液壓拔輪器、工字鋼及槽鋼,自行動手制作了一臺臥式壓力機(jī),同時,在改裝的拔輪器上加裝可以調(diào)節(jié)高度的螺旋結(jié)構(gòu),通過操控電動油泵,便可完成設(shè)備主軸及軸承的拆裝工作,簡化了工藝流程,提高了檢修效率。現(xiàn)在,五礦維修一臺軸承或者密封圈損壞的激振器,只需要花費(fèi)2000元。
一項項小發(fā)明的背后,是山西陽泉煤業(yè)集團(tuán)五礦開展科技創(chuàng)新、職工素質(zhì)提高的縮影。多年來,山西陽泉煤業(yè)集團(tuán)五礦積極搭建創(chuàng)新工作平臺,先后創(chuàng)建了5個大師創(chuàng)新工作室。在日常工作中,各創(chuàng)新工作室?guī)ь^人與各自的主要成員成立專題小組,主動深入一線發(fā)現(xiàn)問題,深入職工中了解情況,針對生產(chǎn)中的問題,積極進(jìn)行科研攻關(guān),并將創(chuàng)新成果運(yùn)用于實(shí)際生產(chǎn)中,提升工作效率,減少成本投入,降低職工勞動強(qiáng)度,有力促進(jìn)了企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。