杜紹貴 華利 唐艷
(中車(chē)資陽(yáng)機(jī)車(chē)有限公司資陽(yáng)曲軸分公司,四川 資陽(yáng)641301)
用于鐵路機(jī)車(chē)柴油機(jī)裝機(jī)的某型曲軸于2008年設(shè)計(jì)投產(chǎn),采用中碳合金電渣鋼,以曲軸鍛件鐓鍛、正火+高溫回火、粗加工交貨。投產(chǎn)以來(lái),由于產(chǎn)量小,其鐓鍛工藝存在的諸多問(wèn)題沒(méi)有得到顯現(xiàn)。近兩年來(lái),由于需求增加,加之原材料價(jià)格上漲,內(nèi)部成本壓降,亟待對(duì)該曲軸鍛件鐓鍛工藝進(jìn)行優(yōu)化,以降低制造成本,特別是原材料成本。
分析原鐓鍛工藝條件下生產(chǎn)的曲軸鍛件完工交驗(yàn)拷線(xiàn)數(shù)據(jù),研究該曲軸鍛件的鍛件圖、坯料圖、光坯圖、變形圖等,概括出該曲軸鍛件原鐓鍛工藝有以下主要問(wèn)題。
輸出端法蘭軸向、徑向最大機(jī)加工留量分別是21 mm和22 mm;曲柄臂軸向開(kāi)檔最大加工留量11 mm;曲柄臂平衡塊安裝面最大加工余量55 mm;曲柄臂外圓周最小加工余量28 mm。機(jī)加工留量大,增加了材料消耗、鍛造及鍛后熱處理能耗、粗加工工時(shí)等。
由于采用RR鐓鍛成形,鐓鍛前,需將光坯加工成臺(tái)階坯進(jìn)行分料,即分別加工出主軸頸、連桿頸環(huán)槽。該曲軸鍛件鍛前坯料直徑?320 mm,主軸頸直徑?295 mm,加工量25 mm;連桿頸直徑?280 mm,加工量40 mm。該曲軸鍛件光坯規(guī)格?323 mm×6400 mm,重量4115 kg,而鍛前坯料重3695 kg,從曲軸光坯到曲軸鍛件鍛前坯料,加工制坯料損420 kg,制坯料損率高達(dá)10.2%。
由于曲軸鍛件機(jī)加工留量大,再加上用戶(hù)需要高低倍試片、力學(xué)性能試棒,該曲軸鍛件重3640 kg,而交貨狀態(tài)曲軸1800 kg,因此從曲軸鍛件到交貨狀態(tài)曲軸的材料利用率僅有49.5%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于近幾年新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,嚴(yán)重影響曲軸鍛件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
RR鐓鍛成形工藝顯著特點(diǎn)之一是加熱一拐、鐓鍛成形一拐,也就是獲得一支完整的曲軸鍛件,需要經(jīng)過(guò)多個(gè)火次加熱、單拐鐓鍛。由于涉及加熱支撐、坯料轉(zhuǎn)運(yùn)、鐓鍛支撐、脫模、鍛后擺放等,曲軸鍛件彎曲控制難度大,因此需要利用鍛后正火空冷時(shí)對(duì)曲軸鍛件實(shí)施熱校直。經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,該曲軸鍛件的不校直率通常在35%~45%之間。曲軸鍛件校直降低了生產(chǎn)效率,增加了能耗。
RR鐓鍛成形工藝,從“平面型平衡塊安裝面曲柄臂”曲軸彎曲鐓鍛過(guò)程來(lái)說(shuō),其平衡塊安裝面兩端的4個(gè)尖角為坯料最后填充部分,因此極易產(chǎn)生塌角缺陷[1]。塌角缺陷導(dǎo)致局部加工余量不足,需對(duì)曲軸鍛件實(shí)施校直或校彎,嚴(yán)重時(shí)需對(duì)塌角曲拐實(shí)施局部加熱返修。塌角缺陷返修難度大,耗時(shí)費(fèi)工,增加曲軸鍛件鍛造成本。
針對(duì)該曲軸鍛件原鐓鍛工藝存在的不足之處,在盡可能減少新制模具投入的前提下,通過(guò)縮減曲軸件機(jī)加工留量來(lái)減少材料消耗,采用光坯代替臺(tái)階坯鐓鍛來(lái)減少鍛前制坯料損;曲柄臂平衡塊安裝面采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),鐓鍛過(guò)程中運(yùn)用預(yù)上彎技術(shù)以改善塌角缺陷;在成形模具定位側(cè)增加支撐模以改善曲軸鍛件長(zhǎng)度和彎曲度,提高曲軸鍛件不校直率。
由于曲軸鍛件到交貨狀態(tài)曲軸的材料利用率僅有49.5%,也充分說(shuō)明曲軸鍛件的機(jī)加工留量是偏大的。對(duì)優(yōu)化前20支曲軸鍛件的鐓鍛完工交驗(yàn)拷線(xiàn)結(jié)果進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)其實(shí)際加工余量比較大,普遍達(dá)到機(jī)加工留量的2/3以上??紤]到該曲軸鍛件后續(xù)粗加工變形不大,結(jié)合RR曲軸鐓鍛工藝設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),確定了優(yōu)化后曲軸鍛件各部位機(jī)加工留量并設(shè)計(jì)了曲軸鍛件圖,見(jiàn)圖1,該曲軸鍛件重3125 kg,材料利用率57.6%,較優(yōu)化前提高8.1%。
光坯鐓鍛,也就是鍛前制坯只需加工出連桿頸環(huán)槽而不加工出主軸頸環(huán)槽。光坯鐓鍛可以節(jié)省鍛前制坯工時(shí)、刀具消耗,關(guān)鍵是減小了光坯規(guī)格、減少了制坯料損,避免過(guò)多切斷主軸頸纖維流線(xiàn)。該曲軸鍛件原工藝光坯規(guī)格為?323 mm×6400 mm,鍛前加工制坯料損420 kg,料損率達(dá)10.2%,且每支光坯需加工主軸頸環(huán)槽10個(gè),連桿頸環(huán)槽6個(gè);而采用光坯鐓鍛,其光坯規(guī)格為?295 mm×6121 mm,重量為3283 kg,而鍛前坯料重量為3060 kg,加工制坯料損223 kg,料損率6.8%,料損率降低4%,且每支光坯只需加工7個(gè)連桿頸環(huán)槽,生產(chǎn)效率提高1倍。
圖1中S-S視圖所示曲柄臂平衡塊安裝面即為標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)[2]。有三個(gè)特點(diǎn):
(1)5 mm、R30 mm、R80 mm、35 mm(飛邊最大高度,厚度為13.5 mm)四個(gè)參數(shù)對(duì)不同曲軸鍛件通用;
(2)曲柄臂平衡塊安裝面為平面,加工余量為均勻的15 mm;
(3)平衡塊安裝面的4個(gè)尖角,即安裝面兩端“肩膀”為“貓耳朵”(“CAT EAR”)[3]結(jié)構(gòu),屬于收斂型結(jié)構(gòu),在曲軸鐓鍛過(guò)程第三階段,即壓靠階段,金屬的流動(dòng)速度較大,速度矢量方向與平衡塊安裝面兩端“肩膀”的偏離最小,能夠確保曲柄臂成形飽滿(mǎn)[1]。
圖1 優(yōu)化后的曲軸鍛件圖Figure 1 Optimized crankshaft forging drawing
RR曲軸鐓鍛成形過(guò)程,分為三個(gè)連續(xù)的階段:第一階段是水平鐓粗,這個(gè)階段隨著外力施加,坯料長(zhǎng)度縮短、截面積增大,而連桿頸和主軸頸仍然同心,稱(chēng)之為“純鐓粗”階段;第二階段是水平鐓粗+垂直彎曲,這個(gè)階段坯料長(zhǎng)度縮短、截面積增大的同時(shí),坯料逐漸充滿(mǎn)型腔以獲得最終的曲柄臂形狀,同時(shí)連桿頸、主軸頸中心發(fā)生錯(cuò)移形成曲拐半徑,稱(chēng)之為“鐓、彎同時(shí)”階段;第三階段是左右模具與彎曲上、下模壓靠,坯料完全充滿(mǎn)型腔,完成一個(gè)曲拐的終鍛,稱(chēng)之為“壓靠階段”。預(yù)上彎就是在第一階段通過(guò)彎曲下模將坯料向上頂彎以達(dá)到偏心聚料(向安裝面方向聚料)的目的從而保證曲柄臂平衡塊安裝面兩端“肩膀”充填飽滿(mǎn)。預(yù)上彎技術(shù)的關(guān)鍵是控制預(yù)上彎量的大小。
如圖2所示,該圖為第2拐成形模具組裝圖,圖中右側(cè)視圖三副模具從左至右分別為定位擋板、定位模、支撐模,該支撐模能有效改善曲軸鍛件長(zhǎng)度和彎曲度。
圖2 曲軸鍛件第2拐成形模具組裝圖Figure 2 Forming die assembly drawingof the second turn of crankshaft forging
考慮工藝優(yōu)化成本,選用45鋼代替中碳合金電渣鋼作為試驗(yàn)材料,45鋼化學(xué)成分滿(mǎn)足GB/T 699—2015標(biāo)準(zhǔn)要求即可。
經(jīng)計(jì)算,某內(nèi)燃機(jī)車(chē)曲軸鍛件采用現(xiàn)有液壓機(jī)+RR專(zhuān)用曲軸鐓鍛裝置成形是合適的。為使成形試驗(yàn)結(jié)果更具代表性,鐓鍛4拐曲軸鍛件,圖3為4拐曲軸鍛件坯料,該坯料未加工出主軸頸環(huán)槽(圖中羅馬數(shù)字表示)。為保證坯料透燒,鍛前加熱采用兩段式,坯料加熱溫度為1180+20℃,加熱爐規(guī)格為?300 mm×910 mm,鐓鍛加熱、成形順序?yàn)榈?拐→第2拐→第3拐→第4拐。鐓鍛成形過(guò)程中,彎曲開(kāi)始前的預(yù)上彎量預(yù)設(shè)為35 mm。
圖3 4拐曲軸鍛件坯料Figure 3 Four-turn crankshaft forging blank
圖4為鐓鍛成形試驗(yàn)4拐曲軸鍛件實(shí)物,經(jīng)平臺(tái)按交貨狀態(tài)拷線(xiàn),其最小軸向加工余量6 mm、徑向加工余量12 mm,加工余量滿(mǎn)足要求。曲軸鍛件外觀(guān):第1、4拐曲柄臂平衡塊安裝面兩端有輕微塌角,但能夠滿(mǎn)足加工要求,經(jīng)評(píng)估,可以實(shí)施小批量試制,小批量試制時(shí)可增加預(yù)上彎量。
圖4 4拐曲軸鍛件Figure 4 Four-turn crankshaft forging
小批量試制工藝要點(diǎn):
(1)坯料鍛前加熱溫升曲線(xiàn)以及加熱爐規(guī)格與成形試驗(yàn)相同;
(2)鐓鍛成形順序“P”端法蘭→第6拐→第5拐……第1拐共計(jì)7火次;
(3)考慮到曲柄臂平衡塊安裝面兩端輕微塌角,將彎曲開(kāi)始前的預(yù)上彎量從35 mm增加到45 mm;
(4)坯料規(guī)格與成形試驗(yàn)相同;
(5)首批次鐓鍛2支,圖5為其中一支實(shí)物鍛件的第4拐和第5拐。
檢查曲軸鍛件外觀(guān)質(zhì)量(如圖5所示),發(fā)現(xiàn)在曲軸鍛件曲柄臂頂圓靠主軸頸側(cè),普遍存在圓弧形夾層缺陷,深淺不一。
圖5 實(shí)物鍛件的第4和第5拐Figure 5 The fourth and fifth turns of physical forgings
分析原因后認(rèn)為該缺陷是由于彎曲開(kāi)始前預(yù)上彎量偏大所致。當(dāng)預(yù)上彎量偏大時(shí),彎曲下模型腔邊緣過(guò)早接觸坯料,同時(shí)在坯料相應(yīng)位置壓出圓弧形小臺(tái)階,終鍛壓靠時(shí)高出彎曲下模左右兩側(cè)型腔的部分金屬被壓入曲柄臂形成夾層。夾層缺陷在曲柄臂頂圓粗加工后磁粉檢測(cè)時(shí)有明顯的磁痕顯示。得益于交貨狀態(tài)曲軸曲柄臂頂圓靠主軸頸側(cè)有較大的倒角,可將該夾層缺陷完全消除,因此首批次兩支曲軸鍛件仍順利交出。為解決該夾層缺陷,將彎曲下模兩側(cè)型腔增加R80 mm和R10 mm圓弧,見(jiàn)圖6。這樣即便預(yù)上彎量偏大,也不會(huì)在坯料上壓出圓弧形小臺(tái)階,可避免夾層缺陷的產(chǎn)生。圖7為彎曲下模改進(jìn)后生產(chǎn)的曲軸鍛件。
(a)改進(jìn)前 (b)改進(jìn)后圖6 改進(jìn)前后彎曲下模型腔Figure 6 Bended lower model cavities before andafter improving
圖7 改進(jìn)生產(chǎn)后的曲軸鍛件Figure 7 Crankshaft forgings after improving production
(1)預(yù)上彎技術(shù)的核心是預(yù)上彎量的控制,可通過(guò)改進(jìn)彎曲下模型腔設(shè)計(jì),在預(yù)上彎量偏大的情況下也不形成夾層缺陷,從而保證曲柄臂充填飽滿(mǎn),不產(chǎn)生塌角缺陷。
(2)光坯鐓鍛是一種先進(jìn)的工藝技術(shù),有利于減小光坯規(guī)格、減少鍛前制坯料損,從而提高曲軸材料利用率。某內(nèi)燃機(jī)車(chē)曲軸鍛件鐓鍛成形工藝優(yōu)化研究表明,光坯鐓鍛具有可推廣性。
(3)某內(nèi)燃機(jī)車(chē)曲軸鍛件批量生產(chǎn)再一次驗(yàn)證了曲柄臂平衡塊安裝面采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)的技術(shù)可行性、工藝再現(xiàn)性。
(4)為有效控制曲軸鍛件長(zhǎng)度、彎曲度,提高曲軸鍛件不校直率,工藝設(shè)計(jì)推薦在定位側(cè)增加支撐模。