薛紅香,張霞,張哲,李繼生
(泰安市特種設(shè)備檢驗研究院,山東泰安271000)
能源的短缺是目前全世界都面臨的一項嚴重考驗,在這樣一個大背景下謀求發(fā)展,開發(fā)新能源是一個方面,更重要的是在節(jié)約能源上下足功夫。事實上,節(jié)約能源是一個國家能夠可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一,如果還堅持傳統(tǒng)的能源利用方式,不能使資源有效地循環(huán)利用,就會使社會的整個資源環(huán)境加劇惡化,并且會造成能源快速枯竭。因此,推廣節(jié)能設(shè)備是勢在必行的一大舉措。
目前,國內(nèi)余熱節(jié)能鍋爐的設(shè)計和研發(fā)已經(jīng)逐漸成熟,余熱鍋爐,是指利用工業(yè)過程中的各種廢氣、廢料或廢液中的余熱及其可燃物質(zhì)燃燒后產(chǎn)生的熱量把水加熱到一定溫度的鍋爐。余熱是在工業(yè)生產(chǎn)中未被充分利用就排放掉的熱量,它屬于二次能源,是一次能源和可燃物料轉(zhuǎn)換后的產(chǎn)物,余熱鍋爐是對社會和環(huán)境的一大貢獻。
國內(nèi)外對工業(yè)鍋爐能效測試及節(jié)能改造的研究較多[1-3];對循環(huán)流化床鍋爐能效分析,并計算鍋爐的各項熱損失和熱效率,分析影響熱效率的主要因素[4];研究了中小型煤粉電站鍋爐能效、熱損失及改造前后熱效率的比較研究[5]。但是國內(nèi)外對余熱鍋爐利用率的測試分析極少涉及,尤其是對水泥窯鍋爐,關(guān)于窯頭AQC鍋爐和窯尾SP鍋爐同時進行余熱利用率測試及計算更是沒有。因此研究水泥窯余熱鍋爐利用率的測試及計算,對余熱鍋爐運行工況各參數(shù)進行測試及分析,及時掌握鍋爐運行的狀況,對余熱利用率的提高具有指導(dǎo)性意義。
該水泥窯余熱鍋爐于2013年10月投用,水泥窯余熱鍋爐由窯頭和窯尾兩臺鍋爐組成。窯頭鍋爐型號為QC220/380-38.5(4.7)-1.6(0.35)/360(190)(以下簡稱AQC鍋爐),鍋爐額定蒸發(fā)量38 500(4 700)kg/h,額定蒸汽壓力1.6(0.35)MPa,額定蒸汽溫度360(190)℃,余熱煙氣進口量220 000 Nm3/h,余熱煙氣進口溫度380℃,設(shè)計余熱利用率74.1%;窯尾鍋爐型號為QC3600/300-18.8(6.8)-1.7(0.35)/280(190)(以下簡稱SP爐),鍋爐額定蒸發(fā)量18 800(6 800)kg/h,額定蒸汽壓力1.7(0.35)MPa,額定蒸汽溫度280(190)℃,余熱煙氣量360 000 Nm3/h,余熱煙氣進口溫度300℃,設(shè)計余熱利用率37.2%。
近年來人們對低碳環(huán)保的呼聲愈來愈高漲,國家對社會活動所產(chǎn)生的碳排放量嚴格控制。倡導(dǎo)低能耗、低污染、低排放的經(jīng)濟模式。因此,鍋爐行業(yè)在保證鍋爐安全運行的前提下產(chǎn)生了低排放和節(jié)約能源的理念。水泥窯余熱鍋爐能夠使廢氣熱量充分的被利用,一方面保證熱量利用更充分;另一方面也降低了燃料的消耗成本。其次也減少了氮氧化合物和硫氧化物的排放,同時余熱鍋爐的煙氣處理裝置對最后的尾氣進行了凈化處理。
為了進一步提高余熱利用率,該水泥窯AQC鍋爐與SP鍋爐均采用采用雙壓系統(tǒng),雙壓系統(tǒng)是按照能量梯級利用的原理,在同一臺余熱鍋爐中設(shè)置兩個不同壓力等級的汽水系統(tǒng),分別進行汽水循環(huán),產(chǎn)生高壓段和低壓段兩種過熱蒸汽;高壓段過熱蒸汽作為主蒸汽、低壓段過熱蒸汽作為補汽分別進入補汽凝汽式汽輪機,推動汽輪機做功發(fā)電,雙壓余熱發(fā)電系統(tǒng)使能量得到合理利用,余熱回收效率提高。AQC鍋爐中高壓低溫過熱器出口過熱蒸汽(約19.7 t/h)與來自SP鍋爐過熱蒸汽(約18.8 t/h)混合后(總的蒸發(fā)量38.5 t/h)進入高壓段高溫過熱器。
依據(jù)GB/T10863《煙道式余熱鍋爐熱工試驗方法》采用正平衡法對該臺水泥窯余熱鍋爐(窯頭AQC鍋爐和窯尾SP鍋爐)進行運行工況余熱利用率測試,測試主要運行參數(shù)和計算該鍋爐的余熱利用率。
此次測試依據(jù)為TSGG0002-2010《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》和GB/T10863《煙道式余熱鍋爐熱工試驗方法》及雙方簽訂的合同中有關(guān)技術(shù)要求[6-7]。
測試試驗人員根據(jù)該臺水泥窯余熱鍋爐受熱面的布置情況、試驗任務(wù)和目的要求、現(xiàn)場具體情況以及測試依據(jù)編制該臺鍋爐的余熱利用率測試方案,確定測試方法和測試項目以及試驗用儀器儀表設(shè)備(儀器儀表應(yīng)在校驗合格的有效期限內(nèi))。測試流程如下:(1)該臺水泥窯余熱鍋爐資料審查;(2)編寫測試試驗方案;(3)方案審核;(4)現(xiàn)場測試試驗;(5)測試數(shù)據(jù)的整理計算與分析;(6)出具測試報告;(7)測試試驗結(jié)束。若測試試驗方案審核不通過,測試人員重新編寫測試試驗方案,直到方案審核合格后方可進行下一步工作。
余熱利用率的測試試驗應(yīng)滿足以下要求:(1)余熱鍋爐汽水系統(tǒng)應(yīng)嚴密、無泄漏、煙風系統(tǒng)消除不正常的泄漏;(2)所有受熱面在試驗前均處于正常運行的清潔狀態(tài);(3)確定余熱鍋爐主、輔機運轉(zhuǎn)正常,余熱資源正常、穩(wěn)定;(4)正式試驗前余熱鍋爐達到穩(wěn)定狀態(tài)。
本次該余熱鍋爐余熱利用率采用正平衡法進行測試試驗計算。測試時間為該余熱鍋爐(AQC鍋爐與SP鍋爐)各實際運行工況下測試,測試時間均為4 h,AQC鍋爐與SP鍋爐測量讀數(shù)次數(shù)均為17次,間隔讀數(shù)時間均為15 min。AQC鍋爐和SP鍋爐余熱利用率測試工況說明如表1所示,測試項目及測點布置說明如表2所示。
表1 余熱利用率測試工況說明
表2 測試項目及測點布置說明
該臺水泥窯窯頭AQC鍋爐余熱利用率現(xiàn)場測試原始數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 窯頭AQC鍋爐現(xiàn)場測試原始數(shù)據(jù)
該臺水泥窯窯尾SP鍋爐余熱利用率現(xiàn)場測試原始數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 窯尾SP鍋爐現(xiàn)場測試原始數(shù)據(jù)
該臺水泥窯余熱鍋爐采用正平衡法測試與計算,依據(jù)GB/T10863《煙道式余熱鍋爐熱工試驗方法》該臺鍋爐余熱利用率ξ計算數(shù)學模型如下:
式中:ξ為余熱利用率,%;Q1為有效輸出熱量,kJ/h;Qr為輸入熱量,kJ/h。
3.3.1 輸入熱量
式中:V為標準狀態(tài)下的氣體體積流量,m3/h;Cr為余熱資源的比熱,kJ/(m3?℃);tr為余熱資源溫度,℃;tk為環(huán)境溫度,℃。
Qnet.ar為余熱資源中所含可燃物質(zhì)的收到基低溫發(fā)熱量,kJ/m3,則有:
式中:QCO為余熱資源中CO含量,%;QH2為余熱資源中H2含量,%;Qqt為余熱資源中所含有的其他可燃氣體的發(fā)熱量,kJ/m3。
3.1.2 有效輸出熱量Q1
式中:Q1為有效輸出熱量,kJ/h;D為過熱蒸汽流量(實測蒸發(fā)量),kg/h;Gq為過熱蒸汽取樣量,kg/h;Dgj為過熱蒸汽減溫水流量,kg/h;hgq為過熱蒸汽熱焓(實測),kJ/kg;hgs為蒸汽鍋爐給水熱焓(實測),kJ/kg;hgj為過熱蒸汽減溫水熱焓,kJ/kg;Dzy為自用蒸汽流量,kg/h;hzy為自用蒸汽熱焓,kJ/kg;?為爐水的汽化潛熱,kJ/kg;ω為飽和蒸汽濕度,%;Gs為爐水取樣量,kg/h;hbq為飽和蒸汽熱焓(實測),kJ/kg;
3.4.1 窯頭AQC鍋爐
由現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)和建立的余熱利用率數(shù)學模型,將窯頭AQC鍋爐所測相關(guān)數(shù)據(jù)代入數(shù)學模型式(2)和式(3)得AQC鍋爐的輸入熱量Qr=137 936 764.6 kJ/h;將所測相關(guān)數(shù)據(jù)代入數(shù)學模型式(4)得AQC鍋爐的輸出熱量Q1=137 936 764.6 kJ/h
將計算得到的Qr和Q1的數(shù)值代入數(shù)學模型式(1),計算該窯頭AQC鍋爐的余熱利用率ξ為:
3.4.2 窯尾SP鍋爐
該臺窯尾SP鍋爐余熱利用率ξ的計算方法同3.4.1,由現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)和建立的余熱利用率數(shù)學模型計算得:SP鍋爐輸入熱量Qr=163 396 262.5 kJ/h;SP鍋爐的輸出熱量Q1=52 012 108.1 kJ/h;SP鍋爐余熱利用率ξ=33.70%。
余熱鍋爐是余熱再利用,是節(jié)約能源、降低消耗、實現(xiàn)資源綜合利用的節(jié)能型設(shè)備,既可以降低工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的成本、提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,又可以降低余熱廢氣的排煙溫度和排塵濃度,減少空氣污染和溫室效應(yīng),使企業(yè)做到資源循環(huán)利用,實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。
該臺水泥窯余熱鍋爐本次運行工況余熱利用率測試試驗,窯頭AQC鍋爐余熱利用率71.43%,與該AQC鍋爐的設(shè)計熱效率值74.1%相差3.60%;窯尾SP余熱利用率33.70%,與該SP鍋爐的設(shè)計熱效率值37.2%相差9.40%,由測試計算數(shù)據(jù)得到該臺水泥窯窯頭AQC鍋爐和窯尾SP鍋爐的余熱利用率與設(shè)計數(shù)值相差均在10%以內(nèi),余熱利用率極高,實現(xiàn)節(jié)能減排的目標。