杜國凱
(山西焦煤汾西礦業(yè)(集團(tuán))雙柳煤礦, 山西 柳林 033300)
隨著煤炭開采設(shè)備及開采技術(shù)等的不斷提升,礦井采掘作業(yè)面機(jī)械化程度大幅提高,現(xiàn)階段回采工作面、掘進(jìn)巷道綜合機(jī)械化程度分別可達(dá)到90%、30%。隨著煤炭開采自動(dòng)化、智能化技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用,煤炭開采效率得以進(jìn)一步提升,但是受到煤層賦存條件、機(jī)電設(shè)備可靠性及通風(fēng)等因素制約,煤炭資源開采時(shí)仍面臨作業(yè)環(huán)境惡劣、安全保障能力不足、煤炭回采效率不高等問題。智能化是提高煤炭開采效率及作業(yè)人員安全保障能力的重要舉措,通過智能化可實(shí)現(xiàn)回采工作面少人化甚至無人化[1-7]。
本文以山西某礦70302 回采工作面開采為工程背景,對(duì)回采工作面智能化技術(shù)建設(shè)及應(yīng)用情況進(jìn)行分析,以期為其他礦井智能化技術(shù)應(yīng)用提供經(jīng)驗(yàn)參考。
山西某礦采用斜井+立井開拓方式,現(xiàn)開采第一水平,采深為360 m。70302 工作面設(shè)計(jì)推進(jìn)長度1 205 m、傾斜長度280 m,開采7 號(hào)煤層,煤厚平均為5.75 m,傾角3°~7°。7 號(hào)煤層頂板為泥巖、砂質(zhì)泥巖,底板為黏土巖?;夭晒ぷ髅娌捎镁C合機(jī)械化放頂煤開采工藝,使用的主要設(shè)備型號(hào)見表1。為提升回采工作面煤炭開采效率、降低勞動(dòng)強(qiáng)度并改善作業(yè)環(huán)境,70302 工作面擬采用智能化開采技術(shù),本文就對(duì)回采工作面使用的智能化技術(shù)進(jìn)行分析探討。
表1 煤炭開采設(shè)備型號(hào)規(guī)格
針對(duì)70302 工作面實(shí)際情況,對(duì)回采工作面智能化控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),具體如圖1 所示。在回采工作面采用的智能化控制系統(tǒng)中,采煤機(jī)、配套液壓支架及運(yùn)輸設(shè)備均以自動(dòng)控制為主、人工干預(yù)為輔。
圖1 回采工作面智能化控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
在70302 工作面基于以太網(wǎng)構(gòu)建智能化信息通信平臺(tái),該平臺(tái)具備流量優(yōu)先級(jí)100 Mbit/s 寬度管理、虛擬互聯(lián)網(wǎng)等功能。良好的通信系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)信息的實(shí)時(shí)傳遞,確保煤炭開采設(shè)備自主運(yùn)行。在回采工作面構(gòu)建的通信系統(tǒng)具體如下頁圖2 所示,系統(tǒng)可分井下、地面兩個(gè)部分,回采工作面采煤機(jī)、液壓支架、刮板輸送機(jī)、乳化液泵站等設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)及控制信息等通過光電轉(zhuǎn)換器、交換機(jī)、綜合接入器、通信光纜等匯總到地面服務(wù)器,地面調(diào)度中心可實(shí)時(shí)掌握回采工作面開采情況并可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
圖2 智能化工作面通信系統(tǒng)
通過在回采工作面構(gòu)建可視化監(jiān)控系統(tǒng),從而實(shí)時(shí)、直觀掌握采煤機(jī)、液壓支架等設(shè)備位置、姿態(tài)等。構(gòu)建的可視化監(jiān)控系統(tǒng)為基于數(shù)字網(wǎng)絡(luò)的高清視頻系統(tǒng),具體可視化視頻監(jiān)控具備功能為:視頻監(jiān)測(cè),當(dāng)采煤機(jī)、液壓支架或者刮板輸送機(jī)等遇到復(fù)雜工作環(huán)境需要調(diào)整時(shí),可通過視頻監(jiān)測(cè)掌握直觀的設(shè)備情況,以便為后續(xù)遠(yuǎn)程操控提供可靠信息;目標(biāo)設(shè)備智能跟蹤、攝像頭自動(dòng)清洗及補(bǔ)光;視頻監(jiān)控畫面自動(dòng)拼接。
在采煤機(jī)上隨機(jī)布置位置傳感器、采高傳感器,通過獲取到的信息來實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)位置自主定位,并利用記憶截割功能實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)智能化控制。依據(jù)70302 工作面開采的7 號(hào)煤層實(shí)際情況,使用采煤機(jī)前、后滾筒分別截割底煤、頂煤開采工藝。通過獲取采煤機(jī)行走數(shù)據(jù)參數(shù),可自動(dòng)獲取采煤機(jī)割煤刀數(shù)、運(yùn)行軌跡、割煤時(shí)間及跟機(jī)狀態(tài)等信息。采煤機(jī)運(yùn)行參數(shù)也會(huì)通過構(gòu)建的智能通信系統(tǒng)傳輸給地面監(jiān)控中心,地面監(jiān)控中心可對(duì)采煤機(jī)運(yùn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控。
70302 工作面采煤機(jī)截割高度為3.0 m,采煤機(jī)在推進(jìn)過程中采高基本不變。通過分析采煤機(jī)以往運(yùn)行參數(shù)、煤層頂?shù)装鍘r性及回采工作面前方地質(zhì)參數(shù),確定采煤機(jī)在不同推進(jìn)距離時(shí)的截割深度、推進(jìn)速度。在采煤機(jī)上布置的紅外傳感器可探測(cè)液壓支架頂梁、支撐擋板位置,避免采煤機(jī)截割部與液壓支架出現(xiàn)干涉問題。采煤機(jī)記憶截割控制流程,如圖3所示。
圖3 采煤機(jī)記憶截割控制流程
對(duì)采煤機(jī)、液壓支架上布置的紅外發(fā)射器、接收器信息進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)液壓支架全自動(dòng)跟機(jī)控制。具體液壓支架自動(dòng)運(yùn)行控制包括液壓支架跟機(jī)噴霧、跟機(jī)推溜、跟機(jī)移架等功能,并可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾自動(dòng)移動(dòng),實(shí)現(xiàn)液壓支架運(yùn)行自動(dòng)控制。同時(shí)液壓支架運(yùn)行參數(shù)可通過通信系統(tǒng)傳輸給地面監(jiān)控中心、設(shè)備列車,當(dāng)發(fā)現(xiàn)液壓支架運(yùn)行參數(shù)出現(xiàn)故障或者支架運(yùn)行動(dòng)作不到位時(shí),可通過人工干預(yù)調(diào)整液壓支架運(yùn)行。
以往7 號(hào)煤層開采時(shí)采用人工識(shí)別煤矸,自動(dòng)化程度低且作業(yè)人員工作環(huán)境差。為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化放煤,在70302 工作面智能化控制系統(tǒng)中采用煤矸智能識(shí)別系統(tǒng),該系統(tǒng)可對(duì)放煤過程中煤矸進(jìn)行智能識(shí)別感知,基于識(shí)別結(jié)果對(duì)放煤過程進(jìn)行控制,從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)放煤。
通過在70302 工作面采用智能化開采技術(shù)后,采煤機(jī)割煤、液壓支架移架等自動(dòng)化控制,煤矸智能識(shí)別可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)放煤,從而達(dá)到提高煤炭開采效率、降低開采原煤中矸石量,為回采工作面煤炭安全高效開采創(chuàng)造良好條件。
70302 工作面采用智能化開采技術(shù)后,單個(gè)開采循環(huán)耗時(shí)由135 min 縮短至65 min,每班開采循環(huán)由3 次提升至6 次,回采工作面煤炭日產(chǎn)量已顯著提升,推進(jìn)速度達(dá)到4.8 m/d。采用智能化開采技術(shù)后,回采工作面作業(yè)人員減少18 人,減少人力資源成本投入約900 萬元/年。同時(shí)由于采用智能識(shí)矸技術(shù),可實(shí)現(xiàn)回采工作面放煤遠(yuǎn)程控制,回采工作面回采時(shí)放煤率提高1%、原煤中矸石含量降低約2%,預(yù)計(jì)年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約750 萬元。
以山西某礦70302 工作面煤炭回采為工程研究對(duì)象,對(duì)回采工作面智能化開采技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐進(jìn)行分析?;夭晒ぷ髅娌捎弥悄芑_采技術(shù)后,采煤設(shè)備自動(dòng)化程度得以提升,提升煤炭開采設(shè)備工作效率并減少作業(yè)人員數(shù)量。在70302 工作面現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后,回采工作面推進(jìn)速度由3.2 m/d 提升至4.8 m/d,回采工作面作業(yè)人員數(shù)量減少18 人、可節(jié)約人力資源投入約900 萬元/年;同時(shí)回采工作面放煤率較以往提升1%、原煤含矸率降低2%,年可直接創(chuàng)造效益約750 萬元。