溫寶輝
(南京軒能電力科技有限公司,江蘇 南京 210000)
鍋爐排煙熱損失是鍋爐熱損失中最大的一項(xiàng),大中型鍋爐在正常運(yùn)行時(shí),排煙損失占到鍋爐燃料輸入熱量的4%到8%;在我國(guó)現(xiàn)役的燃煤火電機(jī)組中,燃煤鍋爐排煙設(shè)計(jì)溫度一般為120 ℃~140 ℃左右[1],實(shí)際運(yùn)行的排煙溫度普遍在125 ℃~150 ℃左右,褐煤鍋爐在170℃左右,排煙溫度高是一個(gè)普遍的現(xiàn)象,由此造成了很大的能源浪費(fèi)。排煙溫度高使得粉塵比電阻升高,煙氣體積大流速快,造成除塵效率下降。
在目前“節(jié)能減排”的大環(huán)境下,使用低溫省煤器使鍋爐的排煙溫度再降低30 ℃~40 ℃,取得了良好的成效。而排煙溫度每降低15 ℃~25 ℃,就可提高機(jī)組效率1%左右。雖然加裝低溫省煤器后煙氣阻力有所上升,但是煙氣阻力的耗電量還不到節(jié)約成本的10%~30%,因此加裝低溫省煤器能節(jié)約能源,減少生產(chǎn)成本,具有重要的實(shí)際意義。
某電廠2×330 MW 燃煤機(jī)組,鍋爐為SG-1036/17.5-M871 型亞臨界、一次中間再熱、控制循環(huán)汽包爐,單爐膛、Π 型結(jié)構(gòu)、平衡通風(fēng),四角切圓燃燒、擺動(dòng)燃燒器調(diào)溫、固態(tài)排渣,全鋼架懸吊式結(jié)構(gòu)、露天布置,三分倉(cāng)容克式空氣預(yù)熱器,中速磨煤機(jī)直吹式正壓冷一次風(fēng)制粉系統(tǒng),雙室四電場(chǎng)電除塵器。
機(jī)組目前運(yùn)行的排煙溫度在140 ℃,進(jìn)行加裝低溫省煤器改造,吸收煙氣余熱,降低排煙溫度,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,保證電除塵的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,改造后電除塵出口粉塵質(zhì)量濃度≤20 mg/m3并應(yīng)盡可能的降低。
本次改造新增低溫省煤器設(shè)計(jì)條件下入口煙溫140 ℃,將煙氣溫度降至90 ℃,低溫省煤器煙氣和凝結(jié)水為逆流換熱,布置在靜電除塵器前的四路水平煙道上。根據(jù)機(jī)組熱平衡圖,本次改造擬從8#低壓加熱器入口和7#低壓加熱器出口凝水系統(tǒng)分別引出部分凝結(jié)水,混合至65 ℃凝結(jié)水進(jìn)入低溫省煤器,凝結(jié)水水溫升至約100 ℃,然后返回到6#低壓加熱器進(jìn)口,進(jìn)水溫度根據(jù)機(jī)組負(fù)荷及季節(jié)情況由調(diào)節(jié)閥進(jìn)行調(diào)節(jié),并設(shè)置凝結(jié)水再循環(huán)管,以利于低低溫省煤器進(jìn)水溫度的調(diào)整。低低溫省煤器按凝結(jié)水全容量設(shè)計(jì),工藝流程如圖1 所示,主要技術(shù)參數(shù)如表1 所示。
圖1 低溫省煤器工藝流程圖
表1 低溫省煤器主要技術(shù)參數(shù)表
目前鍋爐酸露點(diǎn)溫度計(jì)算方法較多,相比之下,前蘇聯(lián)1973 年鍋爐機(jī)組熱力計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)方法中的計(jì)算方法,由于是實(shí)踐中的總結(jié),比較接近實(shí)際值。計(jì)算公式,如式(1)所示。
式中:tld為純水蒸汽露點(diǎn),Sx為燃料折算硫分,Ax為燃料折算灰分,αh為飛灰份額,β 為與爐膛出口的過(guò)量空氣系數(shù)有關(guān)的系數(shù)。
根據(jù)鍋爐煤質(zhì)數(shù)據(jù),計(jì)算出水露點(diǎn)溫度為39 ℃,酸露點(diǎn)溫度為97 ℃。煙氣中發(fā)生低溫露點(diǎn)腐蝕最大速率是發(fā)生在煙氣露點(diǎn)溫度之下10 ℃~30 ℃和水露點(diǎn)溫度以下[3],為避免換熱管發(fā)生嚴(yán)重腐蝕,需使換熱管壁面溫度避開(kāi)這兩個(gè)嚴(yán)重腐蝕區(qū),并結(jié)合ND鋼金屬材料不同壁溫下的腐蝕速度最終確定進(jìn)入低溫省煤器的凝結(jié)水溫度為65 ℃。分別從8#低壓加熱器入口和7#低壓加熱器出口引凝結(jié)水混合至65 ℃。
低溫省煤器換熱管材選用ND 鋼材料,ND 鋼是目前國(guó)內(nèi)外比較理想的“耐硫酸低溫露點(diǎn)腐蝕”用鋼材,其成分為09CrCuSb,ND 鋼的耐腐蝕能力是不銹鋼的2.97 倍,是碳鋼的14.11 倍[3]。針對(duì)低溫省煤器普遍存在的換熱管束磨損泄露、局部腐蝕、積灰等現(xiàn)狀[2],在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)將煙氣流速控制在9 m/s~10 m/s之間,在確保煙氣具備自清灰流速的前提下有效控制煙氣對(duì)換熱元件表面的磨損。在煙道內(nèi)加裝導(dǎo)流板,并通過(guò)CFD 模擬防止出現(xiàn)局部區(qū)域飛灰濃度增加以及偏流的出現(xiàn)。低溫省煤器布置在除塵器前,煙氣中煙塵含量較高,換熱器進(jìn)口段換熱管受到煙氣磨損較為嚴(yán)重,在第一排管子的迎風(fēng)面布置防磨管。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),換熱管與彎頭焊接處,在煙氣的沖刷下容易造成腐蝕泄露,將彎頭的焊口設(shè)置在煙道外,避免煙氣沖刷腐蝕而且造成水側(cè)泄漏。在低溫省煤器的高溫段安裝聲波吹灰器,在低溫段安裝蒸汽吹灰器,這樣更能保證吹灰效果,在設(shè)備正常運(yùn)行中,間斷地對(duì)換熱面進(jìn)行吹掃,從而保證換熱管表面不積灰。
鍋爐在運(yùn)行時(shí)可能出現(xiàn)燃料特性改變、工況變化及低負(fù)荷的情況,低溫省煤器的出口煙氣溫度都需要保持在90 ℃±1 ℃,以保證后端除塵器效率。當(dāng)?shù)蜏厥∶浩鞯某隹跓煖氐陀?0 ℃,首先減少8#低加入口處引出的凝結(jié)水量,增加7#低加出口引出的凝結(jié)水量,提高換熱器進(jìn)水溫度,其次減少進(jìn)入換熱器的總流量,從而提高換熱器出口煙溫,防止換熱管產(chǎn)生嚴(yán)重的低溫腐蝕。反之,增加8#低加入口引出的凝結(jié)水量,減少7#低加出口引出的凝結(jié)水量,降低換熱器進(jìn)口水溫,從而保證煙氣溫降和余熱回收量。
低溫省煤器采取分組設(shè)計(jì),在氣流方向上分三段,高度上又分兩層,每個(gè)模塊與主供水管道間設(shè)有手動(dòng)隔離閥,能方便的根據(jù)鍋爐的運(yùn)行工況實(shí)現(xiàn)整體和分組投運(yùn)。當(dāng)出現(xiàn)低負(fù)荷情況時(shí),調(diào)節(jié)每臺(tái)低低溫省煤器高溫段、低溫段設(shè)備隔離閥的啟閉,可將高溫段省煤器切出運(yùn)行,達(dá)到低溫省煤器部分運(yùn)行的目的,最終控制低溫省煤器出口煙氣溫度溫度在90 ℃±1 ℃。當(dāng)?shù)蜏厥∶浩髂硞€(gè)模塊發(fā)生泄漏時(shí),關(guān)閉該模塊前后集箱與主供水管道間手動(dòng)隔離閥,將事故模塊切出運(yùn)行,待有條件時(shí)進(jìn)行檢修。低溫省煤器換熱模塊布置示意,如圖2 所示。水側(cè)換熱回路示意,如圖3 所示。
圖2 換熱模塊布置示意圖
圖3 水側(cè)換熱回路示意圖
增設(shè)低溫省煤器沒(méi)有改善鍋爐燃燒等運(yùn)行工況,并未提高鍋爐的效率,而是從整個(gè)電廠來(lái)看提高了電廠的效率。低溫省煤器回收鍋爐尾部煙氣的余熱,加熱汽輪機(jī)進(jìn)入低壓加熱器的凝結(jié)水,排擠汽輪機(jī)抽汽,各級(jí)排擠抽汽回到汽輪機(jī)內(nèi)繼續(xù)做功,使低壓缸做功增加。同時(shí),低壓缸排汽理論的增加直接導(dǎo)致凝汽器熱負(fù)荷的增加,凝汽器熱負(fù)荷的增加會(huì)引起凝汽器壓力增高,低壓缸排汽比焓增加,低壓缸做功減小。但是氣壓缸做功的增加遠(yuǎn)大于低壓缸做功的減少,降低了機(jī)組熱耗,提高了電廠的效率。
利用鍋爐排煙余熱,加裝低溫省煤器用來(lái)加熱凝結(jié)水,使580 t/h 凝結(jié)水由70 ℃加熱至100 ℃,可減少汽輪機(jī)抽汽,降低發(fā)電煤耗約2.87 g/kWh。低溫省煤器可將煙氣溫度由140 ℃降低到90 ℃,粉塵比電阻降低,除塵器電耗降低,同時(shí),煙氣溫度的降低使得脫硫減溫水量大幅度減少,降低了脫硫的耗水量及電耗,降溫后煙氣的體積流量相應(yīng)降低,使得引風(fēng)機(jī)節(jié)約部分能耗。
某電廠2×330MW 燃煤機(jī)組增設(shè)低溫省煤器改造后,煙氣溫度從140℃降低至90℃,回收余熱22 980 kW,除塵器出口粉塵質(zhì)量濃度≤20 mg/m3,降低了發(fā)電煤耗,提高了機(jī)組效率。低溫省煤器運(yùn)行后沒(méi)有出現(xiàn)明顯的腐蝕、磨損,沒(méi)有明顯的偏流及積灰現(xiàn)象。低溫省煤器技術(shù)改造整體節(jié)能效果明顯,可以實(shí)現(xiàn)火電企業(yè)清潔、高效發(fā)展,具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和應(yīng)用價(jià)值。