崔新華
(河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司,河北 唐山 064400)
鋼鐵企業(yè)中的煤氣綜合利用是企業(yè)合理利用資源的一種方法,煉鐵高爐的副產(chǎn)品高爐煤氣及煉鋼轉(zhuǎn)爐的副產(chǎn)品轉(zhuǎn)爐煤氣是鋼鐵企業(yè)的主要能源產(chǎn)品,一般用于熱工設(shè)備的燃燒加熱,尤其是軋鋼加熱爐主要以高爐煤氣為主;轉(zhuǎn)爐煤氣用于煉鋼烤包、電廠燃燒發(fā)電等其他工序。隨著燃燒技術(shù)的發(fā)展,各個鋼廠都在使用高爐煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣混合燃燒,在一定的混合比例下使得煤氣得到效益最大化的利用,降低成本,提高生產(chǎn)效率。
對于國內(nèi)鋼鐵企業(yè),使用高、轉(zhuǎn)混合煤氣用于軋鋼加熱爐燃燒進(jìn)行加熱鋼坯的應(yīng)用已有成熟的經(jīng)驗(yàn),各個鋼廠都有各自的混合方式和燃燒模式,最終的目的都是使得煤氣合理、經(jīng)濟(jì)化利用。
唐鋼廠1 700線,2#加熱爐2013年設(shè)計(jì),長度22 m,寬度16 m,最初使用轉(zhuǎn)爐煤氣,后由于煤氣不固定,有什么煤氣使用什么煤氣,2015年自行改造為轉(zhuǎn)、焦?fàn)t混合煤氣。加熱爐以熱裝為主,設(shè)定熱值為1 500×4.16 kJ,實(shí)際使用中為(1 300~2 200)×4.16 kJ。生產(chǎn)線生產(chǎn)正常,混燒過程中未出現(xiàn)燃爆現(xiàn)象,控制系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,產(chǎn)量和質(zhì)量穩(wěn)定[1]。
承鋼一高線蓄熱式步進(jìn)梁式加熱爐,采用高爐煤氣與轉(zhuǎn)爐煤氣的混燒使用,將DN 600轉(zhuǎn)爐煤氣管并入DN 1200高爐煤氣管道,在接點(diǎn)前的轉(zhuǎn)爐煤氣管道上配置蝶閥、盲板閥、快切閥和電動調(diào)節(jié)閥,用于轉(zhuǎn)爐煤氣的切斷和調(diào)節(jié),轉(zhuǎn)爐煤氣富余量不多,摻混量基本在20%~45%之間。在使用過程中,轉(zhuǎn)爐煤氣富余量驟增,要多混燒轉(zhuǎn)爐煤氣,直至全部以轉(zhuǎn)爐煤氣為燃料,在摻燒使用過程中出現(xiàn)了不同程度的微爆事故。在整改措施實(shí)施后,蓄熱式燃燒系統(tǒng)運(yùn)行正常,經(jīng)各蓄熱燒嘴后的排煙溫度均在180℃以下,對高爐煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣不同的摻混比例也能實(shí)現(xiàn)空、煤氣自動配比燃燒,保證了燃料的完全燃燒,減少轉(zhuǎn)爐煤氣放散,創(chuàng)造效益上千萬元[2]。
宣鋼型棒廠一棒材車間為棒材全連軋生產(chǎn)線,在高爐煤氣原有的系統(tǒng)中,在電動雙偏心蝶閥前接入轉(zhuǎn)爐煤氣管道,在轉(zhuǎn)爐煤氣管道上設(shè)電動流量調(diào)節(jié)閥,電動流量調(diào)節(jié)閥操作器,流量儀表顯示均引入加熱爐操作室。操作人員根據(jù)生產(chǎn)情況,通過儀表顯示進(jìn)行轉(zhuǎn)爐煤氣流量的調(diào)節(jié),從而控制煤氣用量的大小和煤氣的混合比例,對煤氣的使用更加靈活,在生產(chǎn)過程中受益[3]。
有些鋼廠企業(yè)自行施行復(fù)合燃燒技術(shù):即采用雙蓄熱+單蓄熱或是雙蓄熱+常規(guī)的方式,解決了蓄熱式燃燒難以實(shí)現(xiàn)的爐寬方向特殊溫度控制的問題,低溫區(qū)一部煙氣可以流經(jīng)爐尾對鋼坯緩慢加熱,高溫區(qū)快速加熱[4]。
河北鑫達(dá)棒材廠軋鋼加熱爐使用高爐煤氣雙蓄熱燃燒方式,在進(jìn)行加熱爐中修期間,計(jì)劃引進(jìn)一部分轉(zhuǎn)爐煤氣參與燃燒,使得高熱值煤氣得以充分發(fā)揮作用,并針對以下三種初步方案進(jìn)行討論。
第一方案:高爐煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣在總管進(jìn)行強(qiáng)制混合,混合模式如圖1所示。
圖1 高轉(zhuǎn)爐煤氣混合模式示意圖
如果采用此種方案,有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)煤氣調(diào)節(jié)的靈活性較大,適應(yīng)性強(qiáng)。
(2)單種煤氣壓力、流量不足時可以互相彌補(bǔ),生產(chǎn)不受影響。
(3)產(chǎn)量提高、質(zhì)量提升。
(4)投資改造力度小。
缺點(diǎn)如下:
(1)煤氣熱值不穩(wěn)定時,風(fēng)煤氣配比紊亂,工藝不好控制。
(2)在爐膛及排煙管道中容易出現(xiàn)爆燃,發(fā)生安全事故。
需要投入的設(shè)備如下:
(1)增設(shè)兩臺煤氣加壓站,用于穩(wěn)定兩種煤氣的壓力。
(2)在混合管道上增設(shè)前置強(qiáng)制混合器。
(3)在混合管道上方增設(shè)煤氣熱值檢測儀。
(4)對鼓風(fēng)設(shè)備、引風(fēng)設(shè)備進(jìn)行核算后改造。
如果在現(xiàn)有設(shè)備不進(jìn)行改動的情況下,需要結(jié)合設(shè)計(jì)院測算出能夠使用的轉(zhuǎn)爐煤氣量在什么范圍內(nèi)效益比較明顯。
第二方案:均熱段、二加使用低熱值高爐煤氣,緩慢加熱,均衡溫度;預(yù)熱段、一加使用高熱值轉(zhuǎn)爐煤氣,快速加熱,提高溫度。
主要是基于以下幾點(diǎn)考慮:
(1)目前小坯料熱裝率在50%以上時,加熱爐的加熱能力可以滿足軋機(jī)需要。
(2)熱裝率在50%以下時,加熱爐降低了出鋼速度,需要一定的加熱時間和均熱時間,小時產(chǎn)量受到影響。
(3)在提高煤氣熱值以后,鋼坯的表面溫度提升較快,在800℃前,碳鋼隨溫度升高進(jìn)行明顯的熱傳遞,加熱時間縮短,產(chǎn)量自然提高。
現(xiàn)場計(jì)劃配置如圖2所示。
圖2 高轉(zhuǎn)爐煤氣計(jì)劃分配示意圖
如果采用此種方案,有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)煤氣調(diào)節(jié)的靈活性較大,適應(yīng)性強(qiáng)。
(2)煤氣消耗可以降低。
(3)產(chǎn)量提高,質(zhì)量提升。缺點(diǎn)如下:
(1)單種煤氣壓力、流量不足時無法互相彌補(bǔ),生產(chǎn)受影響。
(2)投資改造力度大。
需要投入的設(shè)備如下:
(1)對鼓風(fēng)設(shè)備、引風(fēng)設(shè)備進(jìn)行核算后改造。
(2)對燒嘴管道進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。
第三方案:全部使用轉(zhuǎn)爐煤氣進(jìn)行燃燒加熱。
如果采用此種方案,優(yōu)點(diǎn)是熱值高,產(chǎn)量提高,質(zhì)量提升明顯,缺點(diǎn)是投資改造力度大。
需要投入的設(shè)備如下:
(1)對鼓風(fēng)設(shè)備、引風(fēng)設(shè)備進(jìn)行核算后改造或新建。
(2)對燃燒系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)安裝。
對于河北鑫達(dá)常規(guī)棒材加熱爐,目前燃料為高爐煤氣雙蓄熱,軋制普碳鋼和低合金鋼,鋼坯尺寸為150 mm×150 mm×11 800 mm,兼顧165 mm×165 mm×11 800 mm,設(shè)計(jì)產(chǎn)能為冷裝160 t/h,熱裝200 t/h。在對比三種方案中,從改造項(xiàng)目、投資概算、使用效益和施工周期幾方面綜合對比后,結(jié)合目前周邊其他鋼廠使用混合煤氣后的效果情況,決定實(shí)施第一種方案,即高爐煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣在總管進(jìn)行強(qiáng)制混合,混合后的比例暫時定在7∶3左右,后續(xù)根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行調(diào)整,這樣既能減少設(shè)備投入和改造,又能增加產(chǎn)能,降低煤氣消耗。
在經(jīng)過方案確定審核、實(shí)施后,加熱爐前期使用高爐煤氣進(jìn)行點(diǎn)火烘爐,烘爐結(jié)束后使用混合煤氣順利投產(chǎn),混合方式如圖3所示。由于現(xiàn)場未使用過混合煤氣,混合后的煤氣熱值直接決定了風(fēng)煤氣的配比(又稱空燃比),混合煤氣熱值計(jì)算公式如下:
圖3 混合煤氣混合管路示意圖
混合氣熱值=(高爐煤氣發(fā)熱量+轉(zhuǎn)爐煤氣發(fā)熱量)/煤氣總量;
式中:高爐煤氣發(fā)熱量(熱值)取值為(700~750)×4.16 kJ/m3
轉(zhuǎn)爐煤氣熱值取值為(1 200~1 500)×4.16 kJ/m3
風(fēng)煤氣配比公式如下:
式中,Q熱值表示混合煤氣發(fā)熱量(熱值)。
對現(xiàn)場蓄熱式加熱爐,在低熱值煤氣中摻入高熱值煤氣混燒,一方面要保證合理的空氣、煤氣自動配比燃燒,保證燃料的完全燃燒;另一方面降低熱負(fù)荷時,要關(guān)閉相應(yīng)排煙調(diào)節(jié)閥或停轉(zhuǎn)引風(fēng)機(jī),防止煤氣進(jìn)入排煙管道,發(fā)生燃爆事故。結(jié)合其他鋼廠的經(jīng)驗(yàn),可以從以下幾個方面對微爆進(jìn)行預(yù)防和控制:
(1)在煤氣總管道安裝轉(zhuǎn)爐煤氣和高爐煤氣的流量檢測儀表,進(jìn)行各自的流量檢測,在計(jì)算機(jī)操作畫面進(jìn)行顯示。
(2)在混合煤氣總管道上安裝熱值儀表,對于混合后的煤氣自動計(jì)算熱值,在操作室計(jì)算機(jī)畫面顯示混合熱值,操作工根據(jù)混合煤氣的熱值制定合理空燃比例。
(3)校準(zhǔn)加熱爐各段空、煤氣流量測量裝置,結(jié)合混合煤氣熱值,計(jì)算出空煤氣混合比例,及時調(diào)整各段空氣量。
(4)制定新的加熱爐工藝操作規(guī)程,在待軋保溫時執(zhí)行待軋保溫制度,同時做好各種預(yù)案,防止煤氣進(jìn)入排煙管道,杜絕燃爆事故發(fā)生。
(5)在后續(xù)生產(chǎn)過程中,利用設(shè)備定修機(jī)會,對于換向系統(tǒng)定修檢查,保證動作正常,運(yùn)行到位,防止煤氣短路直接進(jìn)入排煙管道。
(6)對于軋鋼加熱爐,一般使用周期在8個月左右就需要停爐清理爐內(nèi)氧化鐵皮和更換蓄熱體;使用到6個月以后,如蓄熱體蓄熱效果不好,要及時調(diào)整換向周期,防止煤氣不充分燃燒而進(jìn)入到排煙管道。
在設(shè)備投入運(yùn)行后,現(xiàn)場操作中加熱爐的操作和維護(hù)屬于棒材廠人員進(jìn)行,由于初次使用高爐煤氣管道中摻混轉(zhuǎn)爐煤氣,在外網(wǎng)煤氣管道中使用了煤氣加壓設(shè)備。煤氣加壓設(shè)備由公司能源管理中心人員進(jìn)行維護(hù)和操作。在雙方人員的共同操作下,加熱工根據(jù)摻混后的煤氣熱值計(jì)算出合理的風(fēng)煤氣配比,并現(xiàn)場觀察火焰燃燒情況、爐壓情況、火焰的顏色、火焰的長度等判斷出風(fēng)煤氣配比是否合理規(guī)范。
由于此次使用高轉(zhuǎn)混合煤氣燃燒,首先在保證加熱爐安全運(yùn)行的前提下,也就是不產(chǎn)生燃爆的條件下,一步步摸索摻混燃燒的經(jīng)驗(yàn)。對于風(fēng)煤氣配比公式計(jì)算出來的數(shù)據(jù),對比實(shí)際混合煤氣燃燒的效果,總結(jié)出一個修正值,最終將實(shí)際的風(fēng)煤氣配比進(jìn)行固化,做出表格,各個班組進(jìn)行宣傳執(zhí)行;其次,在能源管理中心現(xiàn)場操作人員和棒材廠加熱班組的共同監(jiān)控、溝通、配合下,在高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐熱值、壓力波動的情況下,迅速溝通,及時調(diào)節(jié)加熱爐的各項(xiàng)熱負(fù)荷和風(fēng)煤氣配比,保證了煤氣燃燒安全,加熱爐順行穩(wěn)定;第三,由于現(xiàn)場加熱爐裝爐鋼坯有熱坯料(內(nèi)部規(guī)定為500℃以上)和冷坯料,在熱裝坯料入爐后,加熱爐的熱負(fù)荷不需要太多,進(jìn)行高轉(zhuǎn)爐混合煤氣過程中,為了保證一定的產(chǎn)量和質(zhì)量,此時對于高轉(zhuǎn)爐混合煤氣的比例就下降,現(xiàn)場高爐煤氣的熱量完全能夠滿足鋼坯加熱的需要,此時需要將轉(zhuǎn)爐煤氣的使用量減少;在加熱爐裝入冷坯料后,由于需要的熱負(fù)荷大,此時按照設(shè)計(jì)中的7∶3比例進(jìn)行高轉(zhuǎn)爐煤氣配比,同時根據(jù)摻混后的煤氣實(shí)際熱值和燃燒情況進(jìn)行微量調(diào)整,在保證燃燒安全的前提下,考慮到產(chǎn)量的提升,適當(dāng)根據(jù)空氣量的最大化前提條件下,增加了轉(zhuǎn)爐煤氣的用量,使得高轉(zhuǎn)混合煤氣的比例達(dá)到了6∶4和5∶5,加熱爐運(yùn)行比較安全和順利,尤其低溫預(yù)熱段溫度提升較快,加熱爐改造后較改造前加熱時間縮短40 min左右,產(chǎn)量也有所提升,具體數(shù)據(jù)見表1。
表1 棒材加熱爐使用混合煤氣后的數(shù)據(jù)對比
通過近半年的生產(chǎn)實(shí)踐,河北鑫達(dá)棒材加熱爐使用混合煤氣后,摻混比例為高爐∶轉(zhuǎn)爐為7∶3,熱值為(800~900)×4.16 kJ/m3,在設(shè)備全部進(jìn)行利舊的情況下,加熱爐生產(chǎn)順行,未出現(xiàn)任何管道、風(fēng)機(jī)內(nèi)燃爆安全事故,產(chǎn)量提升10%左右,同時由于熱值的提高,改善了鋼坯的加熱質(zhì)量,減少軋制事故率,減輕了勞動強(qiáng)度,改善了爐區(qū)的環(huán)境,達(dá)到了預(yù)期的目的。
對于軋鋼加熱爐使用單一煤氣或者混合煤氣進(jìn)行燃燒加熱,主要目的就是合理利用煤氣,達(dá)到最佳的煤氣配置,同時充分利用高熱值煤氣的優(yōu)勢,在鋼鐵行業(yè)的煤氣使用產(chǎn)線中發(fā)揮作用,達(dá)到最優(yōu)的經(jīng)濟(jì)化目的。