馬善民,張從旺
(中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司 設(shè)備監(jiān)造部,上海 200071)
客車110 V堿性電池采用8 kW充電機充電,由于現(xiàn)有8 kW充電機過壓保護(hù)功能不完善,存在充電機反饋回路失效的情況,出現(xiàn)充電機輸出電壓嚴(yán)重過壓風(fēng)險。在該種情況下,堿性電池過壓充電會導(dǎo)致電解液產(chǎn)生大量的氣體且電池溫度快速上升[1],由于電池內(nèi)部氣壓快速增大,導(dǎo)致電池破裂并爆炸。為解決該問題,本文將對導(dǎo)致8 kW充電機充電電壓失控的原因進(jìn)行分析,設(shè)計出充電機輸出過壓保護(hù)專用過壓繼電器,并提出8 kW充電機過壓保護(hù)電路的多種改進(jìn)方案。
8 kW充電機由主電路和控制電路組成,主電路額定輸入電壓為DC 600 V,控制電路額定輸入電壓為DC 110 V。
充電機主電路[2]主要由600 V輸入電路、熔斷器、接觸器、充電電阻、電抗器、支撐電容、IGBT、整流二極管、DC 600 V電壓傳感器TV301、DC 600 V電壓傳感器TV302、高頻降壓變壓器[3]、總電流傳感器TA301(68 A)、DC 110 V輸出電壓傳感器TV303及充電電流傳感器TA302(30 A)等部分組成,見圖1。
Z301、Z302. EMI濾波器;FU301、FU302.DC 600 V輸入保險、DC 110 V輸出保險;D303、D304、D305、D306. 二極管 ;KM301、KM302. DC 600 V主接觸器、預(yù)充電接觸器;L301、L302. 電感;R301、R303、R304. 電阻;C301、C302.DC 600 V支撐電容;C303、C304、C305. DC 600 V高壓吸收電容;Q301、Q302.IGBT模塊;T301.降壓隔離變壓器;C311、C312. DC 110 V輸出濾波電容。
控制電路主要由電源板、控制板、驅(qū)動板、EMI濾波器和斷路器等主要部件組成,如圖2所示。
電源板:110 V電源經(jīng)過隔離開關(guān)Q1至DC 110 V EMI濾波器,后至電源板,電源板通過電壓變換輸出5 V、15 V、24 V、110 V等不同電壓等級電源,分別為控制板、驅(qū)動板提供工作電源。DC 110 V正端還為主接觸器、預(yù)充電接觸器線圈及反饋觸點提供正電源,另一端接控制板接觸器輸出及輸入接口。
控制板:由4個輸入輸出接口與電源板、驅(qū)動板、傳感器相連,4個接口分別為XP1、XP2、XP4、XP5。其中,XP1為傳感器供電及信號反饋接口;XP2為接觸器輸入輸出接口,用于連接接觸器線圈及反饋觸點;XP4為電源接口,與電源板相連;XP5為PWM控制及驅(qū)動故障反饋接口(連接驅(qū)動板)。另外,還設(shè)有XP3通信接口用于通信和程序維護(hù)。
圖2 8 kW充電機控制電路構(gòu)成
驅(qū)動板:有4個輸入輸出接口,分別為XT01、XT02、XT2、XT3。其中,XT01為PWM控制及驅(qū)動故障反饋接口(連接控制板);XT02為±24 V電源接口(連接電源板),XT2和XT3均為IGBT驅(qū)動控制及故障反饋接口。
如圖3所示,8 kW充電機的輸出電壓依靠輸出電壓傳感器TV303取樣反饋至控制板的XP1/21端子。傳感器為電流型輸出,控制板通過采樣電路轉(zhuǎn)化為電壓信號,再通過運算放大電路將采樣信號傳遞至主控芯片,主控芯片通過調(diào)整PWM信號的占空比,調(diào)整輸出電壓,形成閉環(huán)控制。大部分8 kW充電機采用電壓閉環(huán)電路。正常情況下,由于某種原因?qū)е鲁潆姍C輸出電壓高于120 V時,輸出電壓傳感器TV303輸出電流增加,主控芯片調(diào)整脈寬,充電機輸出電壓降低至120 V;當(dāng)某種原因?qū)е鲁潆姍C輸出電壓低于120 V時,輸出電壓傳感器TV303輸出電流減少,主控芯片調(diào)整脈寬,充電機輸出電壓升高至120 V。
圖3 8 kW充電機電壓反饋回路
當(dāng)輸出電壓傳感器TV303、連接電纜、XP1端子、控制板接口電路、采樣電路R1及R2、運放、運放輔助部件等元件及焊接點的任意電路開路時,均有可能導(dǎo)致主控芯片得不到輸出電壓傳感器TV303輸出信號。如果輸出電壓傳感器TV303輸出斷線,此時輸出電流為0,則主控芯片調(diào)整脈寬,使得輸出電壓升高,輸出電壓升高后,主控芯片無法及時獲得該信息,導(dǎo)致主控芯片繼續(xù)調(diào)整脈寬,輸出電壓繼續(xù)升高,直到輸出電壓失控,此時輸出電壓最高。
本文分別采用2個不同廠家生產(chǎn)的統(tǒng)型25T型DC 600 V電源裝置模擬斷開TV303輸出線,當(dāng)充電機輸入額定電壓為DC 600 V,充電機帶載功率分別為1 kW、2 kW、3 kW,此時充電機輸出電壓達(dá)170 V;充電機帶載功率為0.4 kW時,充電機輸出電壓甚至達(dá)到190 V。當(dāng)DC 600 V電壓升高時,充電機輸出電壓也同步升高,輸入電壓和輸出電壓呈現(xiàn)正相關(guān)。
經(jīng)過對充電機電壓反饋回路(圖3)分析研究,該種充電機只有1個輸出電壓傳感器,該傳感器參與電壓檢測、電壓穩(wěn)壓過程。正常情況下電壓不會失控。但是由于該充電機缺少獨立有效的過壓保護(hù)電路,一旦輸出電壓傳感器、XP1端子、控制板接口電路、控制板與主控芯片之間的連線、采樣電路、運算放大電路的任意電路開路,充電電壓便會瞬間失控。
電壓失控后,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于額定電壓(170 V)的充電電壓加載在額定電壓只有93.6 V的電池組上,電池會因嚴(yán)重過壓使得電解液快速分解為氫氣和氧氣,進(jìn)而導(dǎo)致電池干枯,電池壽命降低,嚴(yán)重時會出現(xiàn)電池爆炸,存在嚴(yán)重安全風(fēng)險。
根據(jù)上述分析,25T型客車充電機存在設(shè)計缺陷。為了解決該問題,提高充電機工作可靠性,本文設(shè)計了充電機專用過壓繼電器。
如圖4所示,采用555時基電路為核心[4],1、2腳為DC 110 V轉(zhuǎn)DC 12 V電源模塊輸入端,模塊輸出DC 12 V電壓作為過壓繼電器工作電源。3、4腳接充電機充電輸出端。KA為控制繼電器,5、6腳為控制繼電器常開觸點,通過將5、6觸點串接于充電機控制回路或主接觸器線圈回路,當(dāng)3、4腳過壓時,繼電器KA常開觸點斷開,充電機停止工作,可以有效保護(hù)電池不超壓。在繼電器正常吸合時,DC 12 V電源正端、三極管VT3、繼電器KA和電阻器形成回路,DC 12 V電源對KA進(jìn)行供電。當(dāng)3、4腳之間過壓時,VT1導(dǎo)通,此時,555時基電路腳得到一個低電平,555 時基電路立刻置位,555輸出高電平,發(fā)光二極管 LED 點亮。同時,555 時基電路內(nèi)的放電管懸空,三極管VT3 截止,KA繼電器線圈斷開,KA常開觸點斷開,VT2為保持三極管,當(dāng)4腳電壓降低后,仍然保持VT1導(dǎo)通,當(dāng)切斷1、2腳DC 110 V電源時,電路恢復(fù)初始狀態(tài)。若3、4腳之間還是過壓,則KA繼電器常開觸點仍然斷開,從而達(dá)到了電路對電池過壓充電的保護(hù)作用。過壓繼電器主要保護(hù)參數(shù):4腳和3腳之間DC 110 V達(dá)到128 V時動作,電壓低于DC 125 V時斷電復(fù)位。
圖4 過壓繼電器原理圖
4.2.1 改進(jìn)方案
如圖5所示,在充電機內(nèi)部增加過壓繼電器,將過壓繼電器2、3腳相連后接-110,1腳接+110,4腳接D+,6腳接充電機控制板XP2/10端子,5腳接充電機主接觸器KM301線圈,線圈另一端接DC 110 V+(未更改)。當(dāng)充電機輸出電壓過壓時,設(shè)定保護(hù)值126 V時,過壓繼電器動作,充電機主接觸器KM301斷開,充電機停止工作,能夠保證電池不過壓充電。
圖5 改進(jìn)方案1
4.2.2 試驗驗證
采用某臺2016年生產(chǎn)的統(tǒng)型8 kW充電機,按照圖5所示電路圖接線,且斷開XP1/21端子,分別給充電機通DC 600 V主電源和DC 110 V控制電源,模擬充電機反饋回路失效。充電機主接觸器KM301斷開,充電機停止輸出。按照以上試驗方法進(jìn)行了5次試驗,充電機均能保護(hù),試驗過程中未發(fā)現(xiàn)充電機有任何異常。連接控制板XP1/21端子,再次開機,充電機工作正常。
4.3.1 改進(jìn)方案
如圖6所示,在充電機內(nèi)部增加過壓繼電器,將過壓繼電器2、3腳相連后接-110,1腳接+110,4腳接D+,6腳接充電機DC 110 V控制電源(EMI下口),原來充電機EMI下口電線接過壓繼電器5腳。當(dāng)充電機輸出電壓過壓,設(shè)定保護(hù)值126 V時,過壓繼電器動作,充電機無DC 110 V控制電源,充電機停止工作,能夠保證電池不過壓充電。
圖6 改進(jìn)方案2
4.3.2 試驗驗證
采用某臺2016年生產(chǎn)的統(tǒng)型8 kW充電機,按照圖6所示電路圖接線,且斷開XP1/21端子,分別給充電機通DC 600 V主電源和DC 110 V控制電源,模擬充電機反饋回路失效。充電機因無DC 110 V控制電源,充電機無法工作,停止輸出。按照以上試驗方法進(jìn)行了5次試驗,充電機均能保護(hù),試驗過程中未發(fā)現(xiàn)充電機有任何異常。連接控制板XP1/21端子,再次開機,充電機工作正常。
4.4.1 改進(jìn)方案
如圖7所示,在客車電氣綜合控制柜安裝過壓繼電器,其中繼電器1、2腳接DC 110 V母線電源,且接在Q20空開下端,5、6腳串接于充電機控制回路,5腳接Q36下口,6腳接充電機控制輸出線,4腳接L+,且接在Q30下口,3腳與2腳連接,同時在5腳和6腳之間并接Q(6A)。
圖7 改進(jìn)方案3
4.4.2 試驗驗證
采用某臺2016年生產(chǎn)的統(tǒng)型8 kW充電機,按照圖7所示電路圖在電氣綜合控制柜增加過壓繼電器后,斷開充電機XP1/21端子,分別給充電機通DC 600 V主電源和DC 110 V控制電源,模擬充電機反饋回路失效。此時,過壓繼電器動作且過壓繼電器故障燈亮,表明充電機因無DC 110 V控制電源,充電機無法工作,停止輸出。按照以上試驗方法進(jìn)行了5次試驗,過壓繼電器均能可靠保護(hù)。試驗過程中控制柜及充電機未發(fā)現(xiàn)有任何異常。連接控制板XP1/21端子,再次開機,充電機工作正常。模擬過壓繼電器器件故障,閉合Q,此時,過壓繼電器不起作用,保證了過壓繼電器故障時,充電機能正常上電。
針對DC 600 V供電客車充電機輸出電壓失控會導(dǎo)致電池過充[5],存在嚴(yán)重安全風(fēng)險的問題,本文對8 kW充電機輸出過壓保護(hù)電路進(jìn)行了改進(jìn),設(shè)計了專用過壓繼電器,并進(jìn)行了試驗驗證。結(jié)果表明,設(shè)計的專用過壓繼電器體積小,安裝改造簡單,既可以安裝在車上控制柜,也可以安裝在充電機內(nèi)部,便于在現(xiàn)有客車上改造。采取以上任何一種方案均能有效預(yù)防充電機輸出過壓,可有效防止DC 110 V電池爆裂故障。