陳麗霞,趙乃博,胡廣,喬彥超
(寧波吉利羅佑發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司,浙江 寧波 315336)
正時(shí)系統(tǒng)是發(fā)動(dòng)機(jī)五大系統(tǒng)之一,配氣正時(shí)系統(tǒng)由正時(shí)系統(tǒng)和配氣機(jī)構(gòu)共同組成,其功能為保障發(fā)動(dòng)機(jī)正常順暢的呼吸。VVT在正時(shí)系統(tǒng)中起著關(guān)鍵作用,在不同工況下調(diào)節(jié)凸輪相位來(lái)控制燃燒室內(nèi)的進(jìn)氣量,對(duì)燃燒進(jìn)行調(diào)節(jié),從而調(diào)節(jié)發(fā)動(dòng)機(jī)的功率和轉(zhuǎn)矩[1]。
某車輛在行駛中故障燈點(diǎn)亮,診斷儀檢測(cè)后得到發(fā)動(dòng)機(jī)相位故障碼,通過統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)發(fā)生的47例VVT相位故障發(fā)現(xiàn),55%故障集中在30 000 km以內(nèi),86%集中在45 000 km以內(nèi),20 000~30 000 km為故障高發(fā)區(qū)間。
1)對(duì)故障車輛故障碼進(jìn)行讀取,VVT相位故障車的故障碼為P034100,故障解讀為進(jìn)氣側(cè)相位傳感器信號(hào)不合理。
2)對(duì)OCV閥接插件進(jìn)行排查,插件無(wú)異常,重新插拔安裝,故障碼依舊復(fù)現(xiàn),因此確定插件無(wú)異常。
3)更換新OCV閥,故障碼依舊復(fù)現(xiàn),因此確定OCV閥無(wú)異常。
4)更換相位傳感器,故障碼依舊復(fù)現(xiàn),因此確定相位傳感器無(wú)異常。
5)測(cè)量凸輪軸信號(hào)盤與相位傳感器的距離為1.5 mm,因此確定相位傳感器與信號(hào)盤距離無(wú)異常(如圖1)。
圖1 相位傳感器
6)一缸盤至壓縮上止點(diǎn)位置,評(píng)價(jià)凸輪軸相位信號(hào)盤的角度,信號(hào)盤安裝無(wú)異常。
7)更換進(jìn)氣側(cè)VVT,車輛故障消除。故障跟隨進(jìn)氣VVT;拆解后進(jìn)行故障確認(rèn),發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣VVT鎖銷表面異常磨損(如圖2),轉(zhuǎn)子(如圖3)和定子(如圖4)均存在磨損問題。
圖2 VVT鎖銷
圖3 轉(zhuǎn)子
圖4 定子
根據(jù)以上分析可知,進(jìn)氣VVT鎖銷異常磨損造成鎖銷間隙增大,轉(zhuǎn)子和定子嚴(yán)重磨損,導(dǎo)致VVT相位故障問題。
對(duì)零部件單體質(zhì)量及設(shè)計(jì)尺寸進(jìn)行排查[3]。
1)鎖銷全尺寸檢測(cè),鎖銷直徑、高度及倒角等尺寸滿足圖樣要求,無(wú)異常。
2)鎖銷金相檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果為回火馬氏體組織,滿足圖樣要求。
3)鎖銷硬度分析。要求為38~43 HRC,實(shí)測(cè)為39~41 HRC,合格。
4)蓋板密度檢測(cè)。密度要求為6.8~7.2 g/cm3,實(shí)測(cè)為6.9~7.2 g/cm3,密度合格。
5)蓋板平面度評(píng)價(jià)。要求為0.05 mm,實(shí)測(cè)為0.003~0.020 mm,平面度合格且保證水平較好。
6)蓋板粗糙度評(píng)價(jià)。粗糙度要求為Ra3.2 μm,實(shí)測(cè)為Ra0.67~1.90 μm,檢測(cè)合格。
7)彈簧座全尺寸檢測(cè)。長(zhǎng)度、寬度、變形角及輸出轉(zhuǎn)矩等滿足圖樣要求,無(wú)異常。
8)對(duì)標(biāo)分析(如表1)。通過對(duì)比標(biāo)桿機(jī)型,標(biāo)桿機(jī)型的鎖銷和蓋板的材料硬度高于故障機(jī)的材料硬度,鎖銷頂部的倒角偏?。ㄈ鐖D5)。
圖5 鎖銷頭部圓角對(duì)比
表1 零部件尺寸對(duì)比
9)VVT起落銷試驗(yàn)。180萬(wàn)次起落銷,鎖銷和蓋板表面存在異常磨損(如圖6)。
圖6 蓋板+鎖銷磨損圖片
根據(jù)以上分析可知,通過起落銷單體耐久驗(yàn)證,故障原因?yàn)殒i銷和蓋板的材質(zhì)硬度偏低且鎖銷頂部的倒角偏小,結(jié)合故障大多發(fā)生在長(zhǎng)里程范圍的情況,可判定鎖銷長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)動(dòng)過程中易產(chǎn)生異常磨損,造成配合失效,導(dǎo)致故障發(fā)生。
對(duì)于鎖銷,調(diào)質(zhì)處理改為淬火處理,硬度由38~43 HRC提升到53~58 HRC,鎖銷頭部圓角由R0.6 mm 更改為R0.8 mm,對(duì)VVT鎖銷頭部進(jìn)行拋光處理[4]。
對(duì)于蓋板鎖銷孔,淬火位置由蓋板鎖銷孔改為鋼套結(jié)構(gòu)(蓋板鎖銷槽更改前如圖7所示,更改后如圖8所示),材料由粉末冶金改為40Cr,硬度由35~45 HRC提升到48~53 HRC。
圖7 蓋板鎖銷孔
圖8 蓋板鎖銷孔壓裝鋼套
對(duì)優(yōu)化后的VVT開展性能試驗(yàn)驗(yàn)證,性能均滿足要求,整改有效。
1)整車VVT跟隨性、臺(tái)架VVT跟隨性、NVH、VVT起落銷、耐臟油落銷試驗(yàn),驗(yàn)證均滿足要求。
2)VVT整車跟隨性試驗(yàn)。穩(wěn)態(tài)偏差≤2 CA,目標(biāo)與實(shí)際相位偏差>4 CA時(shí)間小于1 s。
3)VVT臺(tái)架跟隨性試驗(yàn)(如圖9)。響應(yīng)時(shí)間≤0.6 s,調(diào)節(jié)時(shí)間≤1 s,穩(wěn)態(tài)偏差≤1.5 CA,超調(diào)≤3 CA[5]。
圖9 VVT臺(tái)架跟隨性試驗(yàn)
4)NVH 試驗(yàn)。2POT,3WOT,IDLE冷啟動(dòng),對(duì)比NVH,無(wú)敲擊噪聲,相比原狀態(tài)無(wú)惡化(如圖10)[6]。
圖10 NVH試驗(yàn)
5)VVT起落銷試驗(yàn)。VVT帶動(dòng)鏈條起落銷,鏈條力為600 N,頻率為1 Hz,試驗(yàn)500 h(180萬(wàn)次起落銷),鎖銷無(wú)異常磨損(如圖11)[7]。
圖11 試驗(yàn)后鎖銷狀態(tài)
6)耐臟油落銷試驗(yàn)。油溫為(100±5)℃,油壓為(500±20)kPa,OCV閥外接控制VVT 工作,頻率為1 Hz,每隔10 min檢查鎖銷復(fù)位情況,檢查50次。鎖銷可正常落銷。
7)臺(tái)架及整車試驗(yàn)鎖銷磨損對(duì)比。整車10 萬(wàn)km綜合耐久驗(yàn)證,整改前VVT鎖銷磨損量為0.55 mm(如圖12),整改后磨損量為0.012 mm(如圖13),整改有效。
圖12 整改前鎖銷
圖13 整改后鎖銷
對(duì)整改后樣件完成整車VVT跟隨性、臺(tái)架VVT跟隨性、NVH、VVT起落銷、耐臟油落銷試驗(yàn)及耐久試驗(yàn),均通過試驗(yàn),整改有效。
本次針對(duì)VVT相位故障問題進(jìn)行了全面的解析,從故障現(xiàn)象開始對(duì)相關(guān)零部件進(jìn)行尺寸檢測(cè)、硬度檢測(cè)、金相檢測(cè)及單體耐久分析,對(duì)故障零部件金相進(jìn)行全面剖析,并對(duì)標(biāo)桿機(jī)進(jìn)行對(duì)標(biāo),分析耐久性強(qiáng)的機(jī)型相關(guān)結(jié)構(gòu)及相關(guān)零部件的技術(shù)參數(shù),針對(duì)差異點(diǎn)進(jìn)行剖析論證,結(jié)合故障失效原因確定零部件整改對(duì)策,整改后對(duì)零部件單體進(jìn)行全面的可靠性驗(yàn)證。優(yōu)化了鎖銷的硬度和倒角,優(yōu)化了蓋板鎖銷孔結(jié)構(gòu)并提高硬度以改善銷孔的耐磨性能,從而解決了鎖銷和銷孔異常磨損帶來(lái)的VVT相位故障問題。