張?jiān)?,?想,單 榴,李昕鳴
(南京工程學(xué)院汽車與軌道交通學(xué)院,江蘇 南京 211167)
相較于多缸發(fā)動機(jī)而言,單缸汽油機(jī)轉(zhuǎn)速高,排氣流速快,且消聲器容積較小,這種情況下給消聲器的設(shè)計(jì)和優(yōu)化帶來一些難度。
文獻(xiàn)[1]通過遺傳算法對赫姆霍茲消聲器結(jié)構(gòu)進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化,拓寬了消聲器的消聲帶寬;文獻(xiàn)[2]基于DOE和改進(jìn)模擬退火算法對消聲器參數(shù)進(jìn)行分析,實(shí)現(xiàn)了全頻段的整體優(yōu)化;文獻(xiàn)[3]采用傳遞矩陣分析法對抗性消聲器性能進(jìn)行頻域分析,發(fā)現(xiàn)消聲器中間腔室體積大小的變化(內(nèi)部隔板位置的變化)對傳遞損失影響較大;文獻(xiàn)[4]通過GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法對消聲器的聲學(xué)性能進(jìn)行了優(yōu)化,有效地降低了尾管的氣流噪聲;文獻(xiàn)[5]通過結(jié)合傳遞矩陣法和有限元數(shù)值分析,研究與優(yōu)化了消聲器的振動聲學(xué)響應(yīng);文獻(xiàn)[6]通過有限元分析與正交設(shè)計(jì)相結(jié)合的方法得到了不同結(jié)構(gòu)參數(shù)對消聲器聲學(xué)性能的影響程度和優(yōu)化結(jié)構(gòu)參數(shù)。
可見,當(dāng)前國內(nèi)外對于單缸汽油機(jī)排氣系統(tǒng)的研究大多集中于降噪和減振方面,對于發(fā)動機(jī)本體的影響考慮較少。在提升消聲器聲學(xué)性能方面,更多的是從算法角度進(jìn)行優(yōu)化,在兼顧其動力性和經(jīng)濟(jì)性方面考慮較少。
課題基于一維計(jì)算流體力學(xué)的方法,利用GT-Power軟件擬建立單缸汽油機(jī)與排氣消聲器的耦合仿真分析模型,分析排氣消聲器的傳遞損失、插入損失以及階次噪聲,并對消聲器結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和局部改進(jìn),在實(shí)現(xiàn)消聲器消聲性能提升的同時,驗(yàn)證功率(Brake Power)和有效燃油消耗率(BSFC)等動力性和經(jīng)濟(jì)性參數(shù),確保其與發(fā)動機(jī)之間的良好匹配,以此提高消聲器的整體性能。
在GT-Power中建立發(fā)動機(jī)模型。單缸汽油機(jī)基本參數(shù),如表1所示。三維消聲器模型在GEM-3D中建立,如圖1所示。
圖1 消聲器模型Fig.1 Muffler Model
表1 發(fā)動機(jī)基本技術(shù)參數(shù)Tab.1 Basic Technical Parameters of Engine
根據(jù)文獻(xiàn)[7]的直通穿孔管理念,課題設(shè)計(jì)出三通直管結(jié)構(gòu)。消聲器腔體被兩塊隔板分成3個腔室,按照氣體流經(jīng)順序分別將其分為第一腔室、第二腔室和第三腔室,各腔室之間通過喉管連接,由左向右的隔板分別稱為第一隔板、第二隔板和第三隔板。消聲器容積2.82L,進(jìn)氣口直徑22.5mm,排氣口直徑16.5mm。
耦合發(fā)動機(jī)模型與消聲器的離散模型,聯(lián)合總成系統(tǒng)進(jìn)行性能仿真,以驗(yàn)證模型的可靠性,如圖2所示。氣體從模型的進(jìn)氣邊界依次經(jīng)過進(jìn)氣歧管、空氣濾清器、節(jié)氣門、進(jìn)氣歧管、進(jìn)氣道最終進(jìn)入氣缸,經(jīng)過燃燒做功后,廢氣經(jīng)過排氣道、排氣歧管、排氣消聲器最終流出系統(tǒng)排氣邊界。
圖2 發(fā)動機(jī)GT-Power仿真模型Fig.2 Engine GT-Power Simulation Model
設(shè)置模型運(yùn)行工況的速度范圍為(2000~8500)r∕min均勻間隔500r∕min的11個常用轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的工況點(diǎn),根據(jù)實(shí)驗(yàn)中進(jìn)排氣溫度、平均有效壓力、節(jié)氣門開度、點(diǎn)火提前角等數(shù)據(jù)校正模型后,通過仿真得到發(fā)動機(jī)的外特性曲線,并與發(fā)動機(jī)臺架實(shí)驗(yàn)獲取的外特性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。仿真計(jì)算所得的扭矩、功率和燃油消耗率曲線與外特性實(shí)驗(yàn)值吻合良好,如圖3、圖4所示。相比外特性實(shí)驗(yàn)曲線,仿真所得扭矩和功率曲線最大誤差不超過3%,燃油消耗率曲線最大誤差不超過4%,所建模型是可靠的,可用于后續(xù)研究。
圖3 外特性下功率扭矩對比圖Fig.3 Comparison of Power and Torque Under External Characteristics
圖4 發(fā)動機(jī)油耗對比圖Fig.4 Comparison of Engine Fuel Consumption
對原始消聲器進(jìn)行傳遞損失計(jì)算時所用原理,如圖5所示。各消聲元件對聲音的衰減特性由傳遞損失來衡量。麥克風(fēng)用來接收上游和下游的波動信號,將其轉(zhuǎn)化為聲壓值,以便計(jì)算傳遞損失。傳遞損失的計(jì)算結(jié)果,如圖6所示。
圖5 傳遞損失計(jì)算原理Fig.5 Calculation Principle of Transmission Loss
圖6 原消聲器傳遞損失Fig.6 Transmission Loss of Original Muffler
由圖6可以看出,原消聲器在高頻處的消聲效果相較于低頻要好。低頻處的消聲量較低,在(0~500)Hz的低頻段,隨著轉(zhuǎn)速的升高,傳遞損失逐漸增大。在較高頻段范圍內(nèi)(500~3000)Hz,傳遞損失維持在20dB以上,于1500Hz處存在一個波谷,一定程度上影響了消聲器的聲學(xué)性能。仿真后所得的原方案A加權(quán)尾管噪聲及各階次的噪聲分布,如圖7所示。
圖7 原方案各階次噪聲分布Fig.7 Noise Distribution of Each Order in the Original Scheme
可見尾管噪聲無明顯峰值,線性度較好。在各點(diǎn)火階次中,0.5階的噪聲曲線處于最下端,其他階次的噪聲值較高。由全工況下排氣頻譜的分布情況和消聲器的傳遞損失圖線,如圖8所示??傻迷肼曋饕a(chǎn)生于低頻段,且消聲器在低頻處的消聲效果并不理想。因此,針對于原消聲器的改進(jìn)方案,課題著重就消聲器中低頻段(0~1600)Hz的消聲性能進(jìn)行優(yōu)化,量化各階次噪聲與轉(zhuǎn)速、尾管噪聲的關(guān)聯(lián)性[8],盡可能實(shí)現(xiàn)整體降噪,降低噪聲貢獻(xiàn)值大的特定階次的噪聲,同時兼顧消聲器的空氣動力學(xué)性能。
圖8 全轉(zhuǎn)速下的排氣頻譜疊加圖Fig.8 Superposition of Exhaust Spectrum at Full Rotation Speed
由全工況下排氣頻譜的分布情況,可知排氣噪聲大多集中在(0~800)Hz,在(1500~3500)Hz分布均勻,峰值較小。鑒于GTPower所建立的一維流體仿真模型在計(jì)算中低頻噪聲時具有相當(dāng)高的精確度,因此選取消聲器的中低頻段進(jìn)行優(yōu)化具備科學(xué)性、精確性。
由于低頻噪聲的聲波較長,而摩托車消聲器的體積和長度都相對有限,從而低頻范圍的消聲性能表現(xiàn)受到局限。因此在設(shè)計(jì)優(yōu)化消聲器的時候,要充分考慮消聲器本身的結(jié)構(gòu)參數(shù),例如管徑、長度、穿孔率。另外,可以采用布置吸聲材料、改變擴(kuò)張腔的擴(kuò)張比、增設(shè)共振消聲區(qū)域等方式,通過對消聲器內(nèi)部空間的合理布局,保證消聲量在各頻段的合理覆蓋。
抗性消聲器是車輛進(jìn)排氣系統(tǒng)以及通風(fēng)系統(tǒng)中常用來控制噪聲的主要結(jié)構(gòu)形式[9]。改變穿孔管的穿孔率和穿孔直徑、增大擴(kuò)張比等方式可以有效提高消聲器的低頻消聲量。在特定條件下,低頻傳遞損失不足的主要原因在于消聲器內(nèi)部結(jié)構(gòu)對低頻聲波的衰減不足[10]。課題采用這一理念,對原消聲器的腔室布局進(jìn)行調(diào)整,提出兩種消聲器改進(jìn)方案,如表2所示。
表2 各方案說明Tab.2 Description of Each Scheme
方案一調(diào)整隔板1的位置,將隔板2、隔板3的位置保持不變,減小擴(kuò)張腔的長度,調(diào)整第一腔室的插入管長,內(nèi)插管結(jié)構(gòu)可以提升消聲器在特定頻段的消聲性能;在第二腔室內(nèi)添加吸聲材料,對直管2、直管3、排氣管的徑向位置進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以此提高整體消聲量。方案二將原方案中的進(jìn)氣管和直管1分離,減小直管1的長度并將其置于第一隔板間,以此改變原有腔室的布局,增設(shè)的擴(kuò)張腔與改變后的原有擴(kuò)張腔的容積和長度均不同,因此消聲量峰值所對應(yīng)的頻率也不相同,以此提高整體消聲量。各方案的插入損失,如圖9所示。
圖9 各方案插入損失對比Fig.9 Comparison of Insertion Loss among Schemes
方案一和方案二在(0~1600)Hz的全頻段范圍內(nèi)的插入損失相較于原方案來說均有提升。方案一的提升效果相較于方案二更好,基本實(shí)現(xiàn)了消聲量在各頻段的合理覆蓋,說明方案一所改進(jìn)的消聲器與發(fā)動機(jī)相匹配后的消聲性能更加優(yōu)異。各方案的尾管噪聲。如圖10所示。
圖10 各方案尾管噪聲對比Fig.10 Comparison of Liner Noise of Each Scheme
方案一和方案二的尾管噪聲值相比于原方案均有所降低,方案一的消聲量更大。曲線在(1000~2000)r∕min范圍重合較多,在(2000~7100)r∕min范圍,方案一的功率大于原方案,而在(7100~9000)r∕min的高轉(zhuǎn)速范圍,方案一的動力性能劣于原方案。
在(6000~8200)r∕min范圍,方案二的曲線略低于原方案和方案一的曲線,在(8200~9000)r∕min范圍,方案二為三者最優(yōu),但范圍相對較小。單就動力性角度而言,方案一在中低轉(zhuǎn)速的表現(xiàn)最優(yōu),在高轉(zhuǎn)速的表現(xiàn)有待提高,如圖11所示。
圖11 各方案的功率曲線對比Fig.11 Comparison of Power Curves of Each Scheme
在(1000~7000)r∕min范圍,方案一、方案二的燃油消耗率都低于原方案,經(jīng)濟(jì)性能較佳,而在(7000~9000)r∕min范圍,方案一的燃油消耗率略高于原方案,方案二燃油消耗率略低于原方案。單就經(jīng)濟(jì)性角度而言,方案二在全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的表現(xiàn)均是最優(yōu)的,如圖12所示。
圖12 各方案燃油消耗率曲線對比Fig.12 Comparison of Fuel Consumption Rate Curves of Each Scheme
綜上所述,方案一和方案二相較原方案,在插入損失和尾管噪聲這一系列聲學(xué)性能參數(shù)的表現(xiàn)都要更好。方案一在消聲性能和動力性能方面均優(yōu)于方案二,在經(jīng)濟(jì)性方面比方案二略差。鑒于課題是以提升消聲器的消聲性能為主,并兼顧其動力性和經(jīng)濟(jì)性表現(xiàn)。因此選取方案一作為進(jìn)一步優(yōu)化的基礎(chǔ),著重提升其(0~1000)Hz范圍內(nèi)的消聲性能和高轉(zhuǎn)速(7000~9000)r∕min下的動力性和經(jīng)濟(jì)性表現(xiàn)。
方案一實(shí)現(xiàn)了在插入損失、尾管噪聲方面的全頻段的優(yōu)化,但由排氣頻譜峰值圖綜合分析可知,其在(200~600)Hz的消聲量尚有不足。故而在其基礎(chǔ)上進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化,鑒于模型參數(shù)對消聲器消聲性能的影響,課題選取影響消聲器消聲性能的2個因素作為研究對象:插入管的穿孔孔徑、有無套筒。
由于穿孔孔徑是影響低頻段消聲量的重要因素,考慮到穿孔內(nèi)插管在消聲單元的共振和擴(kuò)張的復(fù)合作用,因此選擇孔徑大小(2.0~5.0)mm作為優(yōu)化變量區(qū)域。鑒于各孔徑在(200~600)Hz的消聲量有高有低,難以選出最佳孔徑大小,課題采用(200~600)Hz總體消聲量的均方根值,將其作為評價指標(biāo)并進(jìn)行對比。最終,得3.8mm孔徑的消聲效果最佳。
圖13 均方根擬合曲線Fig.13 Root-Mean-Square Fitting Curve
選取插入管的穿孔孔徑為3.8mm后,根據(jù)原消聲器的結(jié)構(gòu)布局,將套筒結(jié)構(gòu)設(shè)置于直管2處,套筒結(jié)構(gòu)內(nèi)部設(shè)置有穿孔段,并添加吸聲材料,改進(jìn)后結(jié)構(gòu),如圖14所示。
增設(shè)套筒結(jié)構(gòu)能有效控制流體速度,防止高速流體流經(jīng)直管后產(chǎn)生二次噪聲,并且能在一定程度上降低排氣背壓。增置套筒后的消聲器與方案一的傳遞損失的對比圖,如圖15所示。
圖15 增置套筒后與方案一消聲器插入損失對比Fig.15 Comparison of Insertion Loss Between the Additional Sleeve and Scheme 1
相較于方案一,增置套筒后消聲器的插入損失得到明顯提高,消聲性能得到優(yōu)化。在中低頻段(0~900)Hz范圍,增設(shè)套筒后的曲線分布在方案一上方,消聲性能明顯提高,尤其在200Hz處,波谷得到明顯改善。在高頻段(1200~1500)Hz范圍,消聲性能較原曲線降低,可見增設(shè)套筒在高頻段效果甚微??偛迦霌p失較原來平均提升2.95dB。綜上所述,套筒對高頻段影響相對較小,優(yōu)化不明顯,在中低頻段有明顯的提高。因此,采取增置套筒方案為最終優(yōu)化方案。
增置套筒后的消聲器與原方案的各階次噪聲的對比,如圖16所示。其中2.0階噪聲為主要貢獻(xiàn)量,雖然其在(5000~5500)r∕min范圍內(nèi)尾管噪聲有所增加,但總體下降趨勢明顯。1.0和1.5階噪聲在全工況范圍內(nèi)也均有一定程度的下降。
圖16 1.0階、1.5階和2.0階噪聲對比Fig.16 Noise Comparison of Order 1.0,1.5 and 2.0
在保證優(yōu)化后的消聲器的聲學(xué)性能得到明顯提升后,需要驗(yàn)證其空氣動力學(xué)性能,優(yōu)化后消聲器與原方案消聲器的發(fā)動機(jī)功率對比,如圖17所示??梢姽β氏噍^于原方案雖略有損失,但功率損失比在全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)均保持在較低水平,平均功率損失比為1.29%,滿足摩托車消聲器的技術(shù)要求。
圖17 優(yōu)化前后發(fā)動機(jī)功率對比Fig.17 Engine Power Comparison Before and After Optimization
優(yōu)化前后發(fā)動機(jī)燃油消耗率的對比圖,如圖18所示??梢妰?yōu)化后的消聲器在低轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)(1000~5000)r∕min的燃油消耗率雖然比原方案略高,但全工況下的曲線趨勢明顯好于原方案消聲器,說明優(yōu)化方案消聲器的三器(化油器、節(jié)氣門、消聲器)匹配更好。在與發(fā)動機(jī)動力性方面的匹配來看,優(yōu)化后的消聲器略有提升;在與發(fā)動機(jī)經(jīng)濟(jì)性方面的匹配來看,優(yōu)化后的消聲器則明顯優(yōu)于原方案。
(1)建立動機(jī)與消聲器的系統(tǒng)耦合仿真模型研究消聲器的性能匹配,綜合考慮其消聲性能、功率損失以及燃油消耗率。相對于單獨(dú)研究消聲器性能,研究更為全面、可靠。(2)在排氣系統(tǒng)不做大改動的前提下,對消聲器提出兩種改進(jìn)方案,分析其階次噪聲及噪聲頻譜分布,結(jié)合傳遞損失、插入損失、尾管噪聲一系列聲學(xué)參數(shù),兼顧消聲器的動力性和經(jīng)濟(jì)性,選出了較優(yōu)的方案并著重提升中低頻段的消聲特性。(3)優(yōu)化設(shè)計(jì)中改變插入管的穿孔孔徑和增設(shè)套筒提高了消聲器在中低頻的消聲性能,傳遞損失提高了(2~3)dB,噪聲的主要貢獻(xiàn)量1.0階、1.5階和2.0階噪聲均有下降,且功率損失比保持在較低水平,發(fā)動機(jī)經(jīng)濟(jì)性方面的匹配更優(yōu)。