郎鑫焱
(山西漳山發(fā)電有限責(zé)任公司)
漳山發(fā)電2×300MW+2×600MW機組,近年相繼完成了超低排放改造等多項技改,用地極為緊張。
為響應(yīng)環(huán)保政策要求,決定對脫硫廢水進行零排放改造。全廠脫硫廢水總排放量最大時60m3/h,長期在30~50m3/h。經(jīng)校核和優(yōu)化,最終確定脫硫廢水的處理量按最高50m3/h設(shè)計,其中30m3/h廢水進零排放處理系統(tǒng),其余廢水經(jīng)去除SS后直接回用。
脫硫廢水受煤質(zhì)、石灰石品質(zhì)及運行環(huán)境影響,水質(zhì)分析是選擇廢水處理工藝最核心的要素,它決定了設(shè)計、系統(tǒng)結(jié)垢、可靠性、運行和建造成本。
結(jié)合場地情況,把脫硫廢水總量、減量目標(biāo)、設(shè)備布置、系統(tǒng)阻力和其對風(fēng)煙系統(tǒng)影響、處理能力、系統(tǒng)運行穩(wěn)定性、維護操作、投資、檢修維護費用等作為首選目標(biāo)。
脫硫廢水水質(zhì)存在的特性:TDS約2×104mg/L;氯離子5000~20000mg/L;硫酸根離子<9000~30000mg/L;硝酸根離子<1000mg/L;鎂離子4000~20000mg/L;鈉離子約2000~6000mg/L;鈣離子600~4000mg/L;少量鉀離子。
技術(shù)路線要避免或延緩脫硫廢水處理過程中的系統(tǒng)和設(shè)備結(jié)垢問題,需進行各項技術(shù)研究與比較,選擇適合自身特點的工藝路線。各工藝路線比較如下表所示。
表中,膜法濃縮和常規(guī)多效蒸發(fā)濃縮,對廢水預(yù)處理工藝要求較高,需對廢水做全軟化處理,軟化藥劑消耗量很大。且軟化過程中還會產(chǎn)生一定量污泥,增加了處理費用。
表 水處理工藝路線比較
低溫?zé)煔鉂饪s運行成本較低,但本項目處理水量較大,超出了單塔處理能力。且項目場地緊張,難以提供足夠的空間。
低溫閃蒸本質(zhì)上也是一種多效蒸發(fā)器,能耗較高,蒸發(fā)器真空度非常容易被破壞,設(shè)備使用壽命短。
綜合考慮處理能力、投資、運維成本等因素,降膜濃縮減量+旁路噴霧干燥工藝,適合實際情況。
因脫硫廢水量大,濃縮減量是關(guān)鍵。同時兼顧系統(tǒng)運行可靠性,減少結(jié)垢,降低運行和維護成本。
在關(guān)鍵技術(shù)篩選基礎(chǔ)上,進一步完成改造目標(biāo):
1)廢水量大,煙道直噴蒸發(fā)和單一尾部干燥無法滿足處理量要求。
2)場地小,設(shè)計需因地制宜,分部單元分開布置。
3)考慮投資與運行成本,優(yōu)選綜合成本低的方案。
4)考慮設(shè)備運行可靠性及穩(wěn)定性,優(yōu)選可避免或延緩系統(tǒng)結(jié)垢,耐腐性能優(yōu)越的設(shè)備。
5)本項目碳酸根離子極少,無需對廢水進行軟化。
綜上因素的考慮,最終采用HDC(Y)一體化廢水預(yù)處理+機械蒸汽壓縮晶種法立式降膜蒸發(fā)減量+旁路煙道噴霧干燥方案。
預(yù)處理主要把廢水濃度、澄清濃縮池離心分離效果作為主要設(shè)計重點,并實現(xiàn)一種混合藥微量添加,高效降低出水懸浮物,高標(biāo)準(zhǔn)滿足濃縮系統(tǒng)進水要求。
濃縮系統(tǒng)主要把握減量蒸發(fā)器熱應(yīng)力、濃縮倍率、蒸發(fā)器布水、晶種法蒸發(fā)工藝等設(shè)計原理,把材料耐腐性能、蒸發(fā)器延緩結(jié)垢、漿液循環(huán)、介質(zhì)脫氣及消泡、壓縮機保護等作為設(shè)計重點,確保高鹽水不腐蝕、不結(jié)垢、不損壞設(shè)備。
干燥系統(tǒng)主要把握噴霧效果及控制結(jié)晶堵塞、噴頭耐腐性能、流場布置、干燥塔溫度和濕度對布袋除塵器的影響。
圖1 預(yù)處理示意圖
一體化處理裝置憑借其內(nèi)部沉降結(jié)構(gòu)切線旋流設(shè)計,改變傳統(tǒng)絮凝沉降中絮體顆粒隨機成長模式,借助于旋流澄清增加澄清器中漿體內(nèi)部的壓縮比,促進大顆粒密實性絮凝體的形成。在提升絮團沉降速度的同時,保證微細(xì)顆粒的沉降效果,降低溢流清水的懸浮物含量,達到排放標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)水質(zhì)投加專門配制的一種藥劑,實現(xiàn)吸附絮凝、去除重金屬的目的。
高效澄清器原理,如圖2所示。
圖2 高效澄清器原理圖
晶種法是基于晶核優(yōu)先沉淀的原理。廢水中水分從換熱管內(nèi)的鹽水膜表面蒸發(fā)后,殘余的濃鹽水處于過飽和,硫酸鈣、二氧化硅以及其他易結(jié)垢化合物開始析出。析出的化合物會優(yōu)先附著在已有晶體上,使晶體顆粒生長,不會形成新的晶核附著在換熱器管表面(形成垢層)。晶種工作示意如圖3所示。
圖3 晶種工作示意圖
因晶種的再生需要一定溫度與時間。在多效蒸發(fā)器中晶種生長周期略短,晶種尚未長大即被排出,晶種粒徑過小,因而較難再生與回收,會導(dǎo)致晶種投加量很大,經(jīng)濟性差。所以晶種法更適合于MVR蒸發(fā)濃縮工藝。
本項目選擇基于晶種法的MVRSBC蒸發(fā)濃縮工藝,將廢水濃縮至10m3/h以下??蓪U水TDS從3%~8%濃縮到15%~21%甚至更高;對懸浮物要求較低,因此預(yù)處理不需做全軟化。
MVR工藝原理:將蒸發(fā)器排出的低品位二次蒸汽通過壓縮機再次壓縮到較高溫度和壓力,重新得到熱品位較高的蒸汽并取代新鮮蒸汽作為熱源。壓縮后的蒸汽送入蒸發(fā)器的加熱室冷凝釋放熱量,而料液吸收熱量后沸騰汽化再產(chǎn)生二次蒸汽經(jīng)分離后進入壓縮機,循環(huán)往復(fù),蒸汽得到充分利用。
機械蒸汽壓縮根據(jù)不同蒸發(fā)工藝,分為直接蒸發(fā)(MVR)和晶種法降膜蒸發(fā)(MVRSBC)。晶種法降膜蒸發(fā)(MVRSBC)相對于直接蒸發(fā)(MVR),能有效控制結(jié)垢,需啟停時補汽,避免了使用蒸汽進行蒸發(fā)。本項目采用晶種法降膜蒸發(fā)(MVRSBC)工藝。
壓縮機葉輪采用2507材質(zhì),高壓變頻控制,設(shè)置有導(dǎo)葉高溫蒸餾水沖洗、溫度與震動保護、過載等綜合保護,確保壓縮機運行中不發(fā)生水沖擊及各類事故。
工藝主要特點:
1)只要在蒸發(fā)啟動時提供一定的能量使系統(tǒng)產(chǎn)生二次蒸汽,然后便不再用外加蒸汽而使蒸發(fā)連續(xù)進行。
2)采用晶種法蒸發(fā)器(SBC),在濃縮器啟動時,通過投加硫酸鈣晶種并維持晶種在蒸發(fā)器內(nèi)循環(huán)。硫酸鈣和二氧化硅可以在晶種上生長,而避免在蒸發(fā)器的換熱管上生長結(jié)垢,降低了容易結(jié)垢物質(zhì)在換熱表面結(jié)垢的傾向。
3)垂直管降膜蒸發(fā)器是在垂直管束管道內(nèi)部的一層膜上蒸發(fā)鹽水的。鹽水被分散在管道內(nèi)部的薄膜上,從管道外部蒸汽吸收熱量,實際熱傳導(dǎo)過程是熱量由蒸汽經(jīng)過管道壁再經(jīng)過薄膜到達鹽水。
工藝流程如圖4所示。
圖4 工藝流程圖
工藝主要設(shè)備如圖5、圖6所示。
圖5 布水器
圖6 降膜蒸發(fā)器及降膜列管
把控的重點:
1)通過添加CaO或NaOH,控制廢水中鈣、鎂離子、硫酸根離子的含量;添加阻垢劑,保證鈣含量在設(shè)計范圍內(nèi)。以平衡各離子,減少結(jié)垢。
2)系統(tǒng)每運行一定時間,需對降膜管進行高壓水沖洗或運行中在脫氣器前管路上加入酸、堿進行沖洗。
3)降膜蒸發(fā)器主要作用是膜的形成,以保證鈣鎂離子不會沉積在降膜管壁上。要保證膜的良好建立,須保證降膜管進水含鹽量穩(wěn)定,要求布水器與降膜管的水分配足夠均勻、水壓和水量波動要小,蒸汽壓縮機、循環(huán)泵均需要變頻控制。高度自動化,能夠?qū)崿F(xiàn)根據(jù)水質(zhì)自動調(diào)節(jié)蒸發(fā)。
4)根據(jù)廢水量、含鹽量、氯離子含量等指標(biāo),選擇蒸發(fā)器及管路的材質(zhì)。鈣鎂鹽含量愈高,濃縮倍率愈高,要求材質(zhì)的光潔度愈好,這樣會減緩結(jié)垢的發(fā)生和設(shè)備的腐蝕。
將少量SCR系統(tǒng)出口的高溫?zé)煔庖敫稍锼?,高溫?zé)煔鈱⒏稍锼?nèi)的廢水直接干化后,再經(jīng)旁路煙道出口進入除塵器,煙氣中的結(jié)晶鹽和粉塵被除塵器捕集。
工藝結(jié)構(gòu)簡單,可靠性高。當(dāng)煙氣抽取量不高于3%時,對主煙道的影響很小。
受煙氣抽取量限制,最后進入混鹽工藝段的廢水量為8m3/h。固體鹽進入除塵器灰斗污染物排放為1.89噸/年。主要設(shè)備如圖7所示。
圖7 旋轉(zhuǎn)霧化及雙流體霧化器
2021年1月,全廠脫硫廢水零排放改造完工,并投入運行。系統(tǒng)運行情況如下:
1)運行穩(wěn)定可靠,處理能力達到設(shè)計值。
2)預(yù)處理SS為50~70ppm以下;水質(zhì)指標(biāo)滿足減量系統(tǒng)使用要求,澄清效果如圖8所示。
圖8 混凝澄清效果
3)減量系統(tǒng)處理能力30m3/h,濃相廢水為2~8m3/h(可調(diào)),出口TDS≥20萬ppm(可調(diào)); 凝結(jié)水回水濁度小于1NTU,TDS小于100mg/L,完全滿足設(shè)計要求。
4)旁路干燥系統(tǒng)在機組負(fù)荷70%以上時運行穩(wěn)定,能夠滿足設(shè)計值。機組深度調(diào)峰期,干燥系統(tǒng)受進風(fēng)量和煙氣流速影響,其出力降低。
5)經(jīng)廢水水質(zhì)化驗,并考慮經(jīng)旁路干燥后約95%的氯以固態(tài)形式進入灰中,因此進入粉煤灰中氯離子不高于140kg/h。
結(jié)合一、二期粉煤灰產(chǎn)生量,氯離子最高約為0.052%,滿足硅酸鹽建筑制品用粉煤灰使用氯離子含量≤0.06%的標(biāo)準(zhǔn)。
6)運行費用估算。噸水處理總費用¥37/m3,其中預(yù)處理 ¥8/m3,蒸發(fā)濃縮¥20/m3,霧化干燥¥9/m3。
1)本次改造較為成功。
2)對于處理量>15~20m3/h的項目,機械蒸汽壓縮晶種法立式降膜蒸發(fā)減量裝置具有處理水量大,無污泥產(chǎn)生,運行成本極低;占地小,使用壽命長,綜合環(huán)保效益高等優(yōu)勢。
3)旁路干燥受機組負(fù)荷影響,需結(jié)合煙氣系統(tǒng)和廢水量、環(huán)保要求具體核算選擇方案。