丁良忠,張永鵬
(金川集團股份有限公司選礦廠,甘肅 金昌 737100)
選礦廠二選礦車間建成投產(chǎn)于1967年,設備種類繁多,運行時間較長,原有的設備潤滑方式、自動控制形式、崗位操作模式等都比較落后,嚴重制約了車間的日常生產(chǎn)。尤其浮選機刮板軸在運行期間受各種因素的影響,頻繁發(fā)生斷裂故障,導致車間生產(chǎn)成本增高,維修職工勞動強度增大,同時對浮選指標的穩(wěn)定控制提高了難度。
通過對浮選機刮板軸潤滑方式的改進,達到了降低生產(chǎn)成本、減少維修工作量、保證生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定運行的目的。
二選礦車間投產(chǎn)已近60年,所有設備從處理能力、能源消耗、自動化程度、潤滑方式、使用周期等方面嚴重落后于當前選礦設備的發(fā)展。
(1)處理能力小,設備臺套多。二選礦車間最初使用的浮選機是4A、6A等型號的自吸氣式浮選機,后期通過不斷試驗和改進,目前使用的是BS-M4、BS-M8、JJF4 3種自吸氣式浮選機與XJC-80、BS-K16 2種充氣式浮選機。設備處理能力由最初的3~4m3/h發(fā)展至目前的4~16 m3/h,但是單機處理能力仍然大大落后于當前的先進設備,為了配套生產(chǎn)能力,設備臺數(shù)不斷增多。5個生產(chǎn)系統(tǒng)浮選機共計達300多臺。
(2)生產(chǎn)流程長,附屬設備多。二選礦車間5個系統(tǒng)浮選多采用2段粗選、2次掃選和2段4次精選作業(yè),流程較長,配套的給礦箱、排礦箱、刮板傳動裝置相應較多。浮選機總臺數(shù)多,每一槽都需由刮板葉片將浮起的泡沫刮出,因此使用的刮板軸瓦座數(shù)量大,相應的潤滑點多。
圖1 浮選機刮板軸瓦座示意圖
(3)潤滑點多,故障點多。二選礦車間5個系統(tǒng)浮選機累計對應240多個潤滑點。刮板軸瓦座系開放式,崗位工每天根據(jù)實際情況添加3#鋰基脂對刮板軸轉動部位進行潤滑。在浮選機運行過程中,浮選泡沫上附著的礦漿混入潤滑油,粘接在轉動部位,隨著刮板軸的轉動對軸進行摩擦,長時間運行后導致刮板軸不斷磨損,所以頻繁發(fā)生斷軸故障。
圖2 磨損的刮板連接軸
(4)故障頻繁,浮選指標不穩(wěn)定。由于礦漿在浮選機槽體內攪拌充氣,礦漿中的礦粒與氣泡接觸、碰撞,可浮性好的礦粒選擇性地粘附于氣泡并被攜帶上升成為氣-液-固3相組成的礦化泡沫層,然后經(jīng)刮板葉片刮取進入泡沫槽,因此刮板軸斷裂之后,刮板葉片不能正常運轉,導致浮選機槽體內浮起的泡沫需要靠自流才能進入泡沫槽,浮選過程不暢通。
(5)維修工作量增大,生產(chǎn)成本增高。頻繁的斷軸故障,導致維修人員的非正常工作量增大,尤其夜間發(fā)生故障,維修人員要盡快處理,需及時趕往現(xiàn)場,增加了勞動強度,并且存在安全風險。檢修刮板軸時,一般對斷裂部位進行焊接恢復,嚴重的需整體更換,導致非正常生產(chǎn)成本增大。
(1)考慮到刮板軸在傳動過程中轉速較低、承受載荷較小,因此,將尼龍作為刮板軸瓦的材質,發(fā)揮了該材料自身的耐磨損性能、抗沖擊性能、自潤滑性能以及較低的自吸水性能。
圖3 刮板軸瓦支座
圖4 尼龍軸瓦
(2)從浮選下方回水主管接入1條DN50的支管,敷設至浮選平臺,依次用DN20的鋼管接至各排浮選機后,并逐個引至刮板軸瓦支座處。
圖5 刮板軸水潤滑點分布圖
圖6 水潤滑使用效果圖
(3)潤滑水管出口采用橡膠軟管連接,便于調節(jié)出水方向,方便職工操作。同時,在支管上加裝球閥,便于控制潤滑用水的流量,工作人員可以根據(jù)刮板軸處的清潔程度以及轉動部位的溫度調節(jié)水量大小。
(1)以工業(yè)用回水代替潤滑油脂作為潤滑介質,改變了長期以來機械傳動系統(tǒng)中以金屬構件組成摩擦副的傳統(tǒng)觀念,不僅節(jié)省了大量油脂,降低了材料消耗,同時,回水在潤滑完之后自流進入浮選槽體,可再次回收利用,大大降低了成本消耗。
(2)以工業(yè)用回水作為潤滑介質,具有無污染、來源廣泛、節(jié)能等優(yōu)點,既優(yōu)化了滑動軸承系統(tǒng)的潤滑結構,同時,利用水形成的流體動力膜保證了潤滑性能和承載能力。
(3)以工業(yè)用回水作為潤滑介質,可以杜絕由潤滑油混入礦漿對浮選效果的不利影響,保證浮選指標的穩(wěn)定性。
(4)以工業(yè)用回水作為潤滑介質,對刮板連接軸進行連續(xù)沖洗,杜絕了由于礦漿顆?;烊霛櫥椭⒄掣皆诠伟暹B接軸上對軸進行研磨性磨損的現(xiàn)象,使用壽命延長,斷軸故障大大減少。
(1)節(jié)省了資源,降低了成本。去除了3#鋰基脂的采購及運輸費用。水來源廣泛、價格低廉,并且可回收再利用。
(2)減少了污染,杜絕了潤滑油混入礦漿對浮選效果的影響。
(3)維護方便,容易保養(yǎng)。由于水本身就具有清潔功能,所以用水作為潤滑介質維護起來特別方便、清潔。
(4)降低了摩擦因數(shù),冷卻效果良好。由于水的比熱和傳導系數(shù)高于3#鋰基脂,因此水對于刮板軸和軸承座摩擦發(fā)熱的冷卻效果要強于3#鋰基脂。
(5)安全性好,設備故障大大減少,保證了系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行。
水潤滑在浮選機刮板軸上的應用,有效解決了刮板軸頻繁斷裂的故障,保證了生產(chǎn)運行的平穩(wěn),杜絕了備件材料的浪費,實現(xiàn)了安全文明生產(chǎn)。