劉建樓,李艷飛,曹國玉,侯學文
(1.陜西北元化工集團股份有限公司,陜西 榆林 719319;2.陜西延長石油榆林凱越煤化有限責任公司,陜西 榆林 719319)
陜西北元化工集團股份有限公司(以下簡稱“北元化工”)化工分公司100萬t/a聚氯乙烯項目采鹵分廠B線循環(huán)水冷卻水系統(tǒng)為間冷開式循環(huán)冷卻系統(tǒng),由換熱設備、冷卻設備、處理設施、水泵、管道、水池等有關設施組成。系統(tǒng)容積為8 000 m3,主要為燒堿、VCM及公用系統(tǒng)的換熱器提供冷卻用循環(huán)水。系統(tǒng)共有換熱器163臺,主要形式為板式、管式等,材質以碳鋼、不銹鋼、石墨為主,配置不同型號的循環(huán)水泵7臺,年平均循環(huán)水總量20 274 m3/h。
集水池的水經濾網將水中漂浮物攔截后進入吸水池,吸水池中的水經循環(huán)水泵連續(xù)運轉提供給用戶,經用戶換熱后循環(huán)溫度升高,通過回水管回到循環(huán)水池,其中4.0%~5.0%的水被纖維球過濾器過濾后直接進入吸水池,其余回水由于壓力達0.10~0.15 MPa,直接送到冷卻塔頂部,分成各支路噴淋,均勻噴灑到填料從而增大與空氣的接觸面積達到降溫的效果。當風機開啟后,大量流動空氣從底部向上流動,與填料接觸后的循環(huán)水接觸,兩種介質形成逆流。當空氣抽走后空間壓力下降,部分水分閃發(fā)吸熱,從而使水溫降低,流入集水池,循環(huán)水循環(huán)利用。循環(huán)水站工藝流程圖見圖1。
圖1 循環(huán)水站工藝流程圖
目前采鹵分廠B線循環(huán)冷卻水系統(tǒng)主要有以下問題,(1)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補水為兩種水源,二者無固定混合比例,水質穩(wěn)定性較差,總磷、總鐵含量較高,給傳統(tǒng)水處理技術的日常運行與管理帶來較大困難。(2)打開部分換熱器發(fā)現污垢、銹瘤、生物粘泥較為嚴重。(3)通過測量部分換熱器的相關參數,并計算換熱效率,得出實際換熱效率僅為設計值的50%左右。(4)部分水泵出口閥門開度在50%以下,開度較小,造成局部阻力偏高,揚程損耗較大。水泵主要運行參數與現有工藝需求參數對比,二者的匹配度較差,泵組效率偏低。(5)通過實測發(fā)現目前冷卻塔上下水溫差只有3.0~4.0℃,而設計溫差為10℃,偏離設計值較大。
(1)穩(wěn)定水質,進一步縮少濃縮倍數運行區(qū)間。
(2)清潔系統(tǒng)并減少阻力,能量平衡以匹配各泵。
(3)復配特殊化學藥劑定期對系統(tǒng)進行自清洗,通過物質自重靜水沉降原理,降低循環(huán)水濁度,控制污垢沉積,確保系統(tǒng)清潔,提高換熱效率。
(4)收集了供水設備、用水設備設計資料,繪制循環(huán)水管線工藝流程圖,對工藝系統(tǒng)進行重新計算和匹配。
(5)開展換熱器滿負荷測試,并找出問題換熱器。
(6)調整換熱器工藝指標,計算工藝系統(tǒng)與循環(huán)水系統(tǒng)的匹配性。
(7)編制換熱器、冷卻塔及循環(huán)水泵優(yōu)化方案。
(1)補水優(yōu)化。包括2種補水的比例和補水量實時計算實現循環(huán)水水質的穩(wěn)定控制。
(2)實現自控補水。通過實時在線監(jiān)測水池液位,精確控制補水。同時與加藥、排污等聯動,提供安全保障和節(jié)水節(jié)藥。
(3)實現自控排污。將人工間歇排污方式改為自控連續(xù)排污,在節(jié)約用水的同時,實現穩(wěn)定水質。
(4)實現自控加藥。通過在線監(jiān)測的各種參數,實時分析藥劑投加濃度,自動控制藥劑投加量和投加時間。
(5)實現異常報警。通過設定水質控制指標,實現運行數據異常報警。
4.2.1 換熱單元的現狀
計算工藝介質與循環(huán)水系統(tǒng)匹配數據,找出存在問題的換熱器,編制換熱器改造方案。采鹵分廠B線循環(huán)水用戶換熱器共163臺,141臺運行,22臺備用,其中有23臺板式換熱器、83臺管殼換熱器、57臺石墨換熱器。熱負荷計算見表1。
表1 計算熱負荷
4.2.2 換熱器的異常統(tǒng)計
(1)系統(tǒng)設計參數收集,包含換熱器面積、材質、工藝介質、指標、設備標高等、設計換熱系數。
(2)實測和計算系統(tǒng)數據。
(3)異常換熱器統(tǒng)計。通過計算得出循環(huán)水換熱器換熱系數,經過與設計換熱系數及同類型換熱器換熱系數對比,共有15臺換熱器換熱系數偏差較大,其中有3臺(硫酸裂解)換熱器明顯出現換熱面積偏大,其余為氯壓機中冷器,氯化氫壓縮機冷卻器,合成爐冷卻器等換熱器換熱效率偏低,為下一步換熱器整改提供數據支撐,其存在問題換熱器見表2。
表2 核查存在問題換熱器
(4)夏季系統(tǒng)最大負荷計算。
夏季系統(tǒng)最大負荷計算見表3。
表3 夏季系統(tǒng)最大負荷計算
4.2.3 降膜吸收器的優(yōu)化方案
(1)將未運行的一、二級降膜吸收器水流量由120 m3/h調整為40 m3/h,在保證降膜吸收器處于滿水狀態(tài)下,降低循環(huán)水使用量,24臺共降低(保持4臺運轉)循環(huán)水流量1 920 m3/h以上。根據吸收液溫度比例調節(jié)降膜吸收器循環(huán)水流量,吸收液出口溫度控制在40℃以下。
(2)控制原理。設置吸收器與事故報警聯動,事故吸收時,控制吸收液溫度40℃(可根據工藝調整),當接近此溫度時,調節(jié)水量以適應工況。事故狀態(tài)結束后,調節(jié)水量至40 m3/h并定期調節(jié)水量至沖擊水量120 m3/h。
(3)改造的必要性。未運行降膜吸收器僅需較小流量即可保持滿液狀態(tài),當需要運行時,改變設置即可自動改變流量,增加裝置為電動閥門、控制單元及監(jiān)控系統(tǒng),考慮到降膜吸收器運行情況很少發(fā)生,此方案實施可大幅降低系統(tǒng)循環(huán)量。
4.2.4 溴化鋰機組的優(yōu)化方案
(1)溴化鋰機組增加3臺1 500 t/h揚程15 m內循環(huán)泵,并最大化利用原有內循環(huán)管路,內循環(huán)泵自回水管吸水匯總后供給溴化鋰機組,單機組內循環(huán)流量由進口調節(jié)閥根據循環(huán)水出口溫度控制。
(2)控制原理。在溴化鋰機組側增加內循環(huán)泵,提高用水單元溫差、降低運行流量。優(yōu)化后管程流速提高,循環(huán)水回水溫度升高,換熱效率得到改善。
(3)公用工程冷凍站溴化鋰機組為循環(huán)水系統(tǒng)中用水量最大的子系統(tǒng),與涼水塔距離最近。當冬季循環(huán)量較小時最易產生沉積阻塞,機組設計要求循環(huán)水供水溫度高于28℃為宜,這導致管程流速與系統(tǒng)流量、供回水溫差之間的矛盾。增加系統(tǒng)內循環(huán)裝置,可最大限度解決此矛盾,同時在溴化鋰機組系統(tǒng)內循環(huán)也可最大限度利用揚程降低原理,減少循環(huán)水輸送能耗。
4.3.1 冷卻塔現狀
(1)水量分配不均。采鹵分廠B線循環(huán)水站冷卻塔改造項目配套6臺NH-4100型冷卻塔,單塔軸線尺寸為16 m×16 m,單塔設計。淋水量4 100 m3/h,設計淋水密度16 m3/(m2·h)。
實測淋水系統(tǒng)參數見表4,各塔上塔水量存在分配不均現象,國標推薦允許淋水密度范圍為12~16 m3/(m2·h),水量分配不均是導致冷卻塔冷卻效果較差的原因之一。
表4 實測淋水參數
(2)氣水比不合理。冷卻塔配置Φ8 530 mm風機,采用110 kW電機驅動運行。單臺設計風量2 100 000 m3/h,設計氣水比0.513。
實測風量及氣水比見表5,實測最大氣水比僅為0.35小于設計值0.513,通過計算合理氣水比為0.485,目前系統(tǒng)運行狀況欠佳。
表5 實測風量及氣水比
(3)風機葉片老化。風機葉片存在裂紋、輪轂銹蝕嚴重,存在葉片及夾緊螺栓斷裂等安全隱患。
(4)填料老化、堵塞、結垢問題。目前采鹵分廠B線冷卻塔填料存在老化、堵塞以及結垢,部分填料破損,布水管道爆裂導致淋水不均,甚至出現柱狀水流等問題。
(5)收水器問題。收水器存在破損現象,導致漂水嚴重,影響風機做功,縮短風機使用壽命。
4.3.2 冷卻塔優(yōu)化方案
(1)上塔水量不均的優(yōu)化。通過在各塔回水管增設流量計和電動調節(jié)閥,調節(jié)上塔水量,確保各個冷卻塔水量分配均勻。
(2)氣水比不合理的優(yōu)化。通過計算,合理的氣水比為0.485,通過調節(jié)葉片角度增加風量后氣水比最大值僅為0.41(現有電機能力上限)。解決風量增加瓶頸需將電機由110 kW更換為160 kW,同時增設變頻器,通過變頻調速方式保證匹配的氣水比,達到節(jié)能的同時也避免調節(jié)葉片安裝角的工作量及帶來的系列問題。
(3)風機的優(yōu)化。更換老化銹蝕嚴重、有裂紋的風機,解決存在的安全隱患。對風機進行定期保養(yǎng)維護。
(4)填料問題優(yōu)化。更換新填料,提高冷卻塔換熱性能及能力。
(5)收水器問題優(yōu)化。對配水系統(tǒng)、收水系統(tǒng)進行整體更換,保證均勻配水,較少漂水損失。
4.4.1 水泵機組現狀
目前燒堿系統(tǒng)5臺循環(huán)泵額定流量為5 500m3/h,揚程為51 m,VCM 2臺循環(huán)泵額定流量1 026 m3/h,揚程60 m,而實際供水總管揚程僅為43 m左右,存在機組效率低(僅為70%左右),增大了系統(tǒng)電量消耗。
4.4.2 水泵機組優(yōu)化方案
按照換熱單元總需求流量26666m3/h配置,更換燒堿系統(tǒng)4臺循環(huán)泵,每臺泵額定流量7 000 m3/h,揚程45 m,1臺備用泵不做改造,正常使用為4用1備;更換VCM系統(tǒng)1臺循環(huán)泵,額定流量1 300 m3/h,揚程47 m,另1臺備用泵不做改造。燒堿系統(tǒng)和VCM系統(tǒng)供水總管連通,在連通管加裝流量計和電動調節(jié)閥,根據不同季節(jié)流量需求變化匹配大泵和小泵開啟臺數,合理調配水量達到節(jié)水、節(jié)電目的。管道連通經雙方充分論證后確定為VCM系統(tǒng)高點配置小型增壓泵,解決最不利點工況問題,降低系統(tǒng)整體揚程需求。
突破了濁度、鈣硬度和氯離子對提高濃縮倍數的瓶頸,濃縮倍數由3.5倍提高至6.5倍,節(jié)約用水的同時,實現穩(wěn)定水質。水質優(yōu)化前后指標對比見表6。
表6 水質優(yōu)化前后指標對比
(1)降膜吸收器優(yōu)化前后循環(huán)水量對比表見表7。
表7 降膜吸收器優(yōu)化前后循環(huán)水量對比
優(yōu)化前后循環(huán)水量減少2 550.8 m3/h。用量降低84%。
(2)溴化鋰機組優(yōu)化前后循環(huán)水用量對比
溴化鋰機組循環(huán)水提高溫差、降低流量等方法進行優(yōu)化,系統(tǒng)在供水流量較低時,開啟回流裝置,保證管程流速,同時根據供回水溫差調節(jié)循環(huán)水流量,改造后夏季/冬季降低外部循環(huán)水使用量3 500 m3/h,循環(huán)水溫差提高1.2℃。改造前后溫差和流量對比見表8。
表8 溴化鋰機組改造前后溫差和流量對比
(1)在總循環(huán)量≤26 666 m3/h時,冷卻塔供回水溫差由3.2℃提高至4.5℃。
(2)在總循環(huán)量為26 666 m3/h時,冷卻塔換熱能力由103 MW提高至134 MW。
3#燒堿循環(huán)水泵優(yōu)化前后耗量對比見表9。
表9 燒堿循環(huán)水系統(tǒng)泵更換前后耗電量對比 kW·h
更換前每小時耗電量:
638 740/144=4 435.69 kW·h
改造后每小時耗電量:
525 740/144=3 650.97 kW·h
節(jié)電率=(4 435.69-3 650.97)/4 435.69×100%=17.69%
結論,17.69%>15%。實際節(jié)電量大于目標設定值。
綜上所述,該研究項目穩(wěn)定控制水質和系統(tǒng)節(jié)能取得了一定的成果,減少了循環(huán)水外排量,降低了能耗,實現了較好的社會效益。