饒玲華,邵 敏,張 帆
(上海環(huán)境工程設計研究院有限公司生態(tài)環(huán)境設計所,上海 200072)
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,2015年僅蘭州市的蔬菜種植面積就達到約6.7萬hm,總產(chǎn)量為295萬t。如果加上省內(nèi)的定西、武威、永昌、張掖,青海省格爾木市,寧夏回族自治區(qū)固原縣,總種植面積超過10萬hm。蔬菜從田頭到最終購買階段因收獲、分揀、儲藏、運輸和銷售所形成的棄收、失水、腐爛等蔬菜產(chǎn)品特有的損失被稱為自損。蘭州當?shù)卣{(diào)研數(shù)據(jù)表明,蔬菜自損率約為35.3%。蔬菜自損率主要受采收處理不及時、儲運設施不完善、冷鏈物流不健全等影響,導致采收、預處理、加工、儲藏、流通、銷售等環(huán)節(jié)損耗較大。根據(jù)蘭州市年產(chǎn)295萬t蔬菜量計算,每年果蔬垃圾產(chǎn)生量高達104萬t。果蔬加工中會產(chǎn)生很多副產(chǎn)物,果蔬產(chǎn)量也就決定了加工副產(chǎn)物的數(shù)量。果蔬垃圾中有機質含量超過95%,果蔬垃圾易腐爛,在運輸過程中還會對大氣、水體和土壤產(chǎn)生污染。果蔬垃圾的有效處置問題日益突出,已成為困擾蘭州市政府的老大難。
對含水率高、易降解的果蔬垃圾而言,其符合一般厭氧處理的固體含量要求(10%左右)。果蔬垃圾厭氧消化后可得到高質量的有機肥料和土壤改良劑。綜上所述,厭氧消化處理是果蔬垃圾處理的理想途徑,可實現(xiàn)其無害化、減量化和資源化。因此,本文采用預處理+厭氧消化+沼氣利用的工藝路線,實現(xiàn)果蔬垃圾資源化利用,為類似果蔬垃圾處置項目的設計奠定基礎。
蘭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(簡稱蘭州高新區(qū))果蔬廢棄物資源化利用BOT項目的占地面積約為49 267 m。設計處理能力為果蔬垃圾2 000 t/d。該項目采用預處理+厭氧消化+沼氣利用的工藝路線。果蔬垃圾組分分析結果如表1所示。
表1 果蔬垃圾理化性質
本項目分為預處理、厭氧消化、沼渣脫水、污水處理、沼氣凈化利用、輔助配套等5個部分,總平面布置如圖1所示。預處理區(qū)包括預處理車間、水解罐、固液分離間。厭氧消化區(qū)包括內(nèi)循環(huán)厭氧(IC)罐、半干式厭氧罐及氣柜、濕式厭氧進料罐、濕式厭氧罐。厭氧消化區(qū)位于預處理區(qū)和污水處理區(qū)之間。沼渣脫水區(qū)居中布置。污水處理區(qū)包括調(diào)節(jié)池、兩級厭氧好氧(AO)池、膜生物反應器(MBR)池和出水池等。沼氣凈化利用區(qū)包括沼氣凈化、應急火炬、鍋爐和發(fā)電機等。輔助配套區(qū)包括綜合樓、綠化區(qū)、地磅房等。
圖1 總平面布置
根據(jù)蘭州市常年的主導風向,輔助配套區(qū)布置在廠區(qū)南側,位于主導風向的上風向,確保辦公人員的工作環(huán)境良好,同時爭取最優(yōu)的采光面。預處理車間布置在廠區(qū)東北側,靠近廠區(qū)出入口,便于物流的運輸。厭氧消化區(qū)及污水處理區(qū)位于預處理區(qū)西側。沼氣凈化利用區(qū)位于廠區(qū)西側,實現(xiàn)易燃易爆裝置的集中布置,滿足其與輔助配套區(qū)的安全距離要求。
果蔬垃圾經(jīng)地磅稱質量后進入卸料大廳,將果蔬垃圾卸至步進式料倉。料倉中的果蔬垃圾經(jīng)皮帶機提升進入破碎機。破碎機將果蔬垃圾破碎至20 mm左右,然后泵送至除雜除砂酸化單元。該單元通過格柵去除浮渣,自然沉降除砂,酸化處理后將物料泵送至脫水單元。脫水單元包括螺旋擠壓機和離心機兩道工序,螺旋擠壓產(chǎn)生的物料進入半干式厭氧罐厭氧處理,螺旋擠壓后的液相進入離心機進一步脫水,固相進入濕式厭氧系統(tǒng),液相進入污水處理系統(tǒng)。
預處理系統(tǒng)的處理能力為2 000 t/d,每天工作時間為20 h。為了滿足高峰期物料的沖擊負荷,預處理系統(tǒng)設有4條預處理線,每條線的處理能力為50 t/h,可滿足高峰期6 h處理60%的處理量需求??紤]到設備檢修以及超高峰時段等情況,本項目設置了一個容積為4 000 m的垃圾儲坑,用于滿足1 d的緩沖能力。
預處理后的果蔬垃圾物料經(jīng)螺旋送進半干式厭氧罐,半干式厭氧罐設有換熱系統(tǒng),以保證罐內(nèi)的有機物料維持在42 ℃左右的溫度。該厭氧反應器采用特制的攪拌槳葉保證物料在反應器內(nèi)充分混勻,停留時間為20 d,厭氧反應后的沼液泵送至沼渣脫水系統(tǒng)。
預處理后的果蔬垃圾漿液、水解罐的部分回流液以及污水系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥經(jīng)泵送至濕式厭氧調(diào)節(jié)罐,充分混勻后泵送至濕式厭氧罐內(nèi)。濕式厭氧罐采用罐外換熱的方式,保證罐內(nèi)有機物料維持在38 ℃左右。濕式厭氧罐采用沼氣攪拌的方式,確保罐內(nèi)混合均勻,停留時間約為20 d,厭氧反應后的沼液泵送至沼渣脫水系統(tǒng)。厭氧系統(tǒng)工藝設計參數(shù)如表2所示。
表2 厭氧系統(tǒng)工藝設計參數(shù)
厭氧發(fā)酵漿液經(jīng)過暫存池進入一級螺旋擠壓脫水單元,脫水過程中,擠出含固率20%的沼渣,剩余沼液自流至濾液池,泵入二級疊螺機脫水單元,疊螺機產(chǎn)生的含固率20%沼渣外送,產(chǎn)生的沼液則進入污水暫存池,然后泵入污水處理系統(tǒng)。
一級脫水單元采用2臺螺旋擠壓機,單臺處理能力為15 m/h。二級脫水單元采用2臺疊螺脫水機,配套聚丙烯酰胺/聚合氯化鋁(PAM/PAC)投加裝置,單臺處理能力為20 m/h。
污水處理系統(tǒng)處理本項目厭氧沼液、水解罐廢水以及廠區(qū)雜排水等。污水處理系統(tǒng)采用預處理+兩級AO+MBR工藝,出水執(zhí)行《蘭州高新區(qū)定遠鎮(zhèn)污水處理廠接管水質標準》和《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)三級標準。污水處理系統(tǒng)的設計進出水水質如表3所示。主要指標有化學需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD)、總氮(TN)、氨氮(NH-N)、懸浮物(SS)、總磷(TP)、色度和pH。
表3 污水處理系統(tǒng)設計進出水指標
廠區(qū)廢水首先經(jīng)過格柵,然后進入調(diào)節(jié)池,而后泵送至厭氧反應器,應急情況下可泵送至應急池。厭氧反應后的污泥進入污泥池沉淀后進入脫水機脫水處理,脫除的污泥泵送至濕式厭氧罐處理,上清液則回流至調(diào)節(jié)池。厭氧處理后的污水經(jīng)泵提升至兩級AO池,兩級AO池的出水進入MBR池。MBR池出水氨氮、SS等均能達到排放要求,為防止污泥流失,設置混凝沉淀池,沉淀污泥與厭氧污泥等合并后進行疊螺脫水處理,脫水污泥外運處置。
本項目污水處理系統(tǒng)的設計規(guī)模為1 800 m/d,厭氧系統(tǒng)按照900 m/d設計,設置1座IC罐,停留時間1.65 d。MBR池分為2列,總膜面積大于7 155 m。設計一套污泥處理系統(tǒng),處理能力為900 m/d,產(chǎn)生的污泥含水率小于80%。
沼氣凈化利用系統(tǒng)主要由氣柜、化學脫硫罐、增壓風機和沼氣利用設施等組成。厭氧系統(tǒng)產(chǎn)生的沼氣先存儲在半干式厭氧罐頂部的氣柜中,然后進入化學脫硫罐內(nèi)脫除硫化氫,脫硫后的沼氣經(jīng)過濾器、冷干機等去除沼氣中的水分。最后,沼氣經(jīng)過增壓泵提升壓力,滿足發(fā)電機、鍋爐及火炬對沼氣壓力的要求。
本項目沼氣產(chǎn)量約為35 000 m/d,綜合考慮沼氣高峰系數(shù)(1.5),設計1座雙膜氣柜,有效容積為5 000 m。項目設置2臺鍋爐、1臺沼氣發(fā)電機及1套1 500 m/h的應急火炬系統(tǒng)(暗火)。鍋爐采用燃油燃氣兩用鍋爐,鍋爐技術參數(shù)為2.1 MW,供回水溫度為70 ℃/50 ℃。經(jīng)核算,本項目配置1套輸出功率1.5 MW的沼氣發(fā)電機,后期根據(jù)實際情況增加裝機規(guī)模。
料倉、預處理車間、固液分離車間、水解罐、污水處理系統(tǒng)等的臭氣通過負壓收集至除臭系統(tǒng)處理。臭氣的成分有硫化氫、氨以及少量的有機氣體等。為減少臭氣對環(huán)境的影響,本項目采用“酸洗+堿洗+氧化”的組合工藝進行臭氣處理,廠界惡臭污染物滿足《惡臭污染物排放標準》(GB 14554—1993)二級排放標準后由排氣筒在15 m高空排放。
除臭系統(tǒng)的總氣量為120 000 m/h。本項目用地緊張,因此,本項目的除臭裝置設置在預處理車間、固液分離車間的屋頂。
沼渣和沼液富含氮磷鉀、腐殖酸、氨基酸、微生物和蛋白質等,可作為優(yōu)良的有機肥。沼渣及沼液營養(yǎng)成分與化肥營養(yǎng)成分含量對比如表4所示。檢測數(shù)據(jù)表明,1 t沼渣可替代24 kg尿素、45.7 kg普鈣和20 kg氯化鉀;1 t沼液可替代2.2 kg尿素、1.3 kg普鈣和2 kg氯化鉀,其富含有機質和腐殖酸。研究發(fā)現(xiàn),沼渣在蔬菜生產(chǎn)中可配制營養(yǎng)土、基肥或者追肥,應用廣泛。
表4 沼渣及沼液營養(yǎng)成分與化肥營養(yǎng)成分含量對比
本項目工程總投資為29 500.15萬元,其中建筑工程費用為10 325.45萬元,設備購置及安裝費用為12 350.52萬元,其他費用為6 824.18萬元。其他費用中,預備費用為1 552.87萬元,鋪底流動資金為200萬元。運營成本為1 670萬元/年。本項目稅前財務內(nèi)部收益率為7.04%,稅后財務內(nèi)部收益率為6.2%。
由此可知,本項目的投資較高,收益率低。沼渣和沼液具有良好的肥料屬性,若深加工為產(chǎn)品出售,則可大大提高本項目的收益能力,成為新的利潤增長點。
蘭州高新區(qū)果蔬廢棄物資源化利用BOT項目采用預處理+厭氧消化+沼氣利用的工藝路線。3個月的試運行表明,該工藝運行穩(wěn)定,處理效果好。本工藝適用于大中型規(guī)模果蔬垃圾的處理,對類似果蔬垃圾處置項目的設計有較好的借鑒意義。在類似項目的設計中,如用地緊張,可采用將除臭系統(tǒng)設計在廠房房頂?shù)牟贾眯问?,這樣有利于除臭風管的布置,降低投資。同時,可將管理用房、高低壓配電室與預處理間集中布置,有效降低投資,方便管理。
果蔬垃圾沼渣和沼液具有良好的肥料特性,其中1 t沼渣可替代24 kg尿素、45.7 kg普鈣和20 kg氯化鉀;1 t沼液可替代2.2 kg尿素、1.3 kg普鈣和2 kg氯化鉀,其富含有機質和腐殖酸。果蔬垃圾處置項目的沼渣沼液如按常規(guī)方式處理,則投資高,收益率低。若有效開拓沼渣沼液的資源利用工藝,則可大大節(jié)約項目投資與運營成本,這是未來發(fā)展的趨勢。