都 敏 韓通曉
(青島中車四方軌道車輛有限公司客車事業(yè)部技術(shù)部,山東 青島 266000)
既有25T 型客車(BST 造)采用老式氣水聯(lián)動直排便器,不僅造成了對沿線鐵路的環(huán)境污染,也導致車下噪聲從便器傳遞到車上,對車上旅客造成噪音污染[1]。為進一步提升客運服務(wù)品質(zhì),改善旅客出行體驗,根據(jù)《中國鐵路總公司關(guān)于落實“廁所革命”要求實施動車組客車衛(wèi)生系統(tǒng)升級改造的通知》(鐵總機輛函【2018】490 號文件),要求對既有25T 型客車(BST造)衛(wèi)生系統(tǒng)升級改造,加裝真空集便裝置。
如圖1 所示,改造僅對一、二位廁所及周邊結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整,其余均未改動。對二位端廁所平面布置進行調(diào)整,取消原廁所的氣水沖便模塊、座式盒子間便器背部凸起部分,將原設(shè)計的角盆改為統(tǒng)型洗手器。改造后的平面布置在不影響周邊結(jié)構(gòu)的條件下,增加了有效使用空間,布局更合理、舒適。
圖1 一二位廁所平面布置調(diào)整
客車設(shè)置總?cè)萘?00L(400L 兩組)的污物箱,污物箱型式為保持式。污物箱分別在二位端枕梁內(nèi)外設(shè)置,其中一位廁所(座便)污物箱設(shè)置在枕外,二位廁所(蹲便)污物箱設(shè)置在枕內(nèi)。改后布置見圖2。
圖2 污物箱布置
取消原車二位端氣水聯(lián)動直排便器部件;取消原車二位端分線箱處存線箱,增設(shè)走線槽與走線管間分線箱,取消多余走線槽吊卡;對車下不銹鋼線槽安裝結(jié)構(gòu)調(diào)整并加裝過渡電氣箱;根據(jù)污物箱位置焊接符合統(tǒng)型結(jié)構(gòu)的枕內(nèi)、枕外污物箱吊座并對周邊車底橫梁加強;枕外吊座開走線管孔,并焊補板;在鐵地板增開集便防護箱口,原車下防護箱取消;根據(jù)制動部位改造需求焊加風缸安裝梁,在鐵地板開風管通過孔及在車底焊接吊卡,取消多余吊卡;取消側(cè)門腳踏機構(gòu)側(cè)板及腳蹬護板,原車廢棄孔洞封堵;因取消廁所車窗,相應(yīng)封堵鋼結(jié)構(gòu)窗口。
二位端地板及支撐根據(jù)平面布置改造;取消原廁所阻尼氣缸門組成,設(shè)置統(tǒng)型25T 客車轉(zhuǎn)軸折頁門并設(shè)置有無人顯示鎖;取消廁所活動車窗及窗護欄桿;取消乘務(wù)員室隔物架;二位端廁所周邊間壁、頂板、門口型材、基座、吊架、底角壓條等改造,廁所門上罩板取消。
車上綜合控制柜內(nèi)加裝空氣開關(guān),用于集便器伴熱及集便控制箱控制系統(tǒng)供電;車內(nèi)乘務(wù)員室間壁增加集便系統(tǒng)控制柜;廁所阻尼拉門速動限位開關(guān)改為轉(zhuǎn)軸折頁門有無人顯示開關(guān);原車廁所內(nèi)兩組600W 電加熱改為統(tǒng)型450W 電加熱;車下影響污物箱安裝位置的不銹鋼線槽取消,采用尼龍軟管,線槽與分線箱交接處設(shè)置分線箱;車底干線更新。
對二位端車底總風管路及制動管路進行結(jié)構(gòu)調(diào)整,規(guī)避污物箱吊座位置;將原氣動沖便的1/2 吋供風管路改為分別向車下污物箱真空發(fā)生器及車內(nèi)氣水控制盤供風的管路;車下增設(shè)180L 風缸,與原120L 風缸同時向空氣彈簧、集便裝置、塞拉門供風,廁所洗池下側(cè)相應(yīng)增設(shè)氣水控制盤氣管。
集便裝置供水管路位置進行調(diào)整;污物箱參照客車真空集便裝置統(tǒng)型圖紙設(shè)計,總?cè)萘?00L(400L 兩組),型式為真空保持式;氣水控制盤、蹲便防護箱按照統(tǒng)型設(shè)計;廁所玻璃鋼盒子間更新,內(nèi)部按照統(tǒng)型圖紙分別設(shè)置座便及蹲便器,設(shè)置不銹鋼洗手池及統(tǒng)型面鏡、衣帽鉤、扶手桿等,設(shè)置送風口、廢排風口、燈口、統(tǒng)型電加熱等;采用帶凸臺及凹槽防脫結(jié)構(gòu)的排水導筒,并注意規(guī)避車下其他零部件。
根據(jù)TB/T1335-1996《鐵道車輛強度設(shè)計及試驗鑒定規(guī)范》的相關(guān)要求,對污物箱吊裝結(jié)構(gòu)靜強度的可靠性進行分析,以驗證其結(jié)構(gòu)設(shè)計是否滿足標準要求。
根據(jù)車體底架帶污物箱吊座設(shè)計圖紙建立三維模型,利用有限元軟件建立有限元模型,抽殼后利用Shell63 號面單元對底架及污物箱吊座進行網(wǎng)格劃分,并利用Mass21單元和Rbe3 單元模擬污物箱。對含有接觸區(qū)部分的網(wǎng)格進行局部細化,建立污物箱吊座有限元模型(見圖3)。
圖3 污物箱吊座有限元模型
1.污物箱自重395kg,載重400kg。
2.污物箱吊座采用Q345 鋼,依GB1591-2008 執(zhí)行。
3.污物箱幾何中心距吊座安裝面高362mm,距車體縱向中心線5530mm,車體底架總長25500mm。
4.根據(jù)TB/T1335-1996《鐵道車輛強度設(shè)計及試驗鑒定規(guī)范》要求,客車車體內(nèi)外部設(shè)備及其緊固零件應(yīng)當按照相當于下列加速度的慣性力進行校核計算:縱向3g,橫向1g,垂向cg。其中:g 為重力加速度,c在車體端部最大值為3,向車體重心線性變化到最小值1.5。此時產(chǎn)生的三個方向的合成應(yīng)力不得大于材料的屈服極限。根據(jù)輸入計算可得c=2.15。
如圖4 所示為污物箱吊座等效應(yīng)力云圖,通過有限元分析計算結(jié)果可見,污物箱吊座的最大應(yīng)力發(fā)生在吊座縱梁與車底橫梁焊接處,最大應(yīng)力為56.43MPa,遠小于材料的屈服強度345MPa,滿足TB/T1335-1996《鐵道車輛強度設(shè)計及試驗鑒定規(guī)范》中規(guī)定的使用要求。
圖4 污物箱吊座等效應(yīng)力云圖
通過本次設(shè)計研究,驗證了既有25T 型客車(BST造)加裝統(tǒng)型真空集便裝置的可行性,在保證了原車其它功能不變的前提下,既提升了客運服務(wù)品質(zhì),又解決了原車阻尼氣缸拉門開啟不良、地板漏水、廁所衛(wèi)生間采暖效果不佳等慣性質(zhì)量問題。且經(jīng)客戶實際運用反饋,證明設(shè)計方案切實可行,現(xiàn)既有25T 型客車(BST 造)加裝統(tǒng)型真空集便裝置已進入批量改造階段,至今未接到任何因設(shè)計方案導致的產(chǎn)品質(zhì)量投訴。