劉鵬亮
【摘 要】 文章針對屯蘭礦23011工作面松軟破碎頂板巷道圍巖變形大、現(xiàn)支護方式控制較差的現(xiàn)狀,基于工作面頂板巖層的賦存條件及現(xiàn)支護方案,采用FLAC3D數(shù)值軟件確定了“錨桿索+鋼筋網(wǎng)”聯(lián)合支護技術(shù)及其支護參數(shù)?,F(xiàn)場監(jiān)測結(jié)果表明:采用該聯(lián)合支護技術(shù)后,巷道頂板變形最大值為35mm,實現(xiàn)了對松軟破碎頂板變形的有效控制,保證了礦井的安全高效生產(chǎn)。
【關(guān)鍵詞】 破碎頂板;變形大;聯(lián)合支護;現(xiàn)場監(jiān)測
【中圖分類號】 TD353 【文獻標(biāo)識碼】 A 【文章編號】 2096-4102(2022)01-0007-02
軟弱頂板巷道作為一種普遍存在的巷道頂板形式,因其頂板巖層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,受采掘擾動影響后極易發(fā)生離層和垮落,不僅增加了巷道支護難度,還極易引發(fā)巷道大變形而影響工作面安全生產(chǎn)。如何有效控制軟弱復(fù)合頂板巷道圍巖變形成為礦山科技工作者和研究人員關(guān)注的焦點問題。對此,崔希鵬等對煤巷復(fù)合頂板變形破壞機理進行了深入探究,提出了“梁—拱結(jié)構(gòu)支護技術(shù)”,并驗證了該支護技術(shù)的可行性。宋沛鑫對動壓影響下軟弱泥巖頂?shù)装逑锏乐ёo技術(shù)進行了研究,提出了采用錨網(wǎng)索+注漿+錨注+噴漿的支護方式控制巷道圍巖變形的新技術(shù),并驗證了其可行性。許文靜分析了礦山壓力的顯現(xiàn)規(guī)律,同時總結(jié)了巷道動壓下巷道圍巖支護的方法。
本文根據(jù)屯蘭礦23011工作面軟弱復(fù)合頂板的工程特點,提出了回采巷道優(yōu)化支護方案,并進行了現(xiàn)場試驗,以期為類似工程地質(zhì)條件巷道圍巖控制提供技術(shù)參考。
1工程概況
屯蘭礦23011綜采工作面2號煤均厚為4.65m,傾角4°~15°,煤體普氏系數(shù)f約為1.2?;卷敒榧?xì)粒砂巖,厚度4.50~7.07m,平均5.78m,灰白石,厚層狀、塊狀構(gòu)造;直接頂為泥巖,層厚1.50~2.50m,平均2m,灰黑色,厚層狀;直接底為泥巖,厚度約2.76m,灰黑色,薄-厚層狀,含不完整植物化石,含云母碎片;基本底為砂質(zhì)泥巖,厚度約2.95m,灰色,薄-厚層狀,含黃鐵結(jié)核,小型交錯層理發(fā)育。該工作面的軌道巷埋深約385m,最大水平應(yīng)力約為20MPa,最大垂直應(yīng)力約為9.6MPa,使得該巷道的頂?shù)装宓姆€(wěn)定性較差。
2巷道原支護方案
2.1巷道原支護方案
23011工作面軌道巷原支護方案采用頂部每排布置6根間排距為800mm×900mm的Φ20mm×2000mm螺紋鋼錨桿,錨桿托盤采用200mm×200mm×50mm的木托盤;同時使用4400mm×280mm×3mm的鋼帶和5000mm×1000mm的10#鋼筋網(wǎng)。幫部采用排距為800mm×900mmΦ20mm×2000mm螺紋鋼錨桿。兩幫處的10#鋼筋網(wǎng)間距采用4000mm×1000mm。巷道頂部采用間排距2000mm×900mm,Φ21.6mm×9000mm的錨索,鋼梁采用14#槽鋼。
2.2原支護問題分析
23011綜采工作面軌道巷巷道頂板主要為砂巖和泥巖,頂板巖層較軟,且因泥巖和砂巖巖層性質(zhì)存在差異,受巷道掘進擾動影響后極易發(fā)生較大離層,進而導(dǎo)致巷道頂板發(fā)生冒頂和垮落。通過對23011工作面軌道巷變形特征及支護參數(shù)分析,發(fā)現(xiàn)巷道變形較大的主要原因為原支護僅采用錨索支護頂板,采用錨桿支護巷幫,支護強度較弱而不能對巷道圍巖形成有效控制。因此,在原支護方案的基礎(chǔ)上進行支護方案優(yōu)化設(shè)計以有效控制巷道圍巖變形勢在必行。
2.3支護方案優(yōu)化設(shè)計
23011綜采工作面軌道巷巷道頂板采用Φ22mm×2500mm的錨桿,其間排距為880mm×800mm,鋼筋網(wǎng)采用2550mm×1050mm的10#鍍鋅鋼筋,兩幫錨桿每根使用1卷CKΦ23mm×500mm型樹脂錨固劑,采用規(guī)格為150mm×150mm×10mm的正方形碗狀鋼托盤。頂板采用Φ21.8mm×7300mm的錨索,間排距為1200mm×800mm,布置在兩排錨桿中間,鋼托盤規(guī)格為300mm×300mm×12mm。
兩幫采用間排距800×800mm的短錨索,規(guī)格為Φ21.8mm×3000mm,并在巷道的幫角下扎20°打設(shè)規(guī)格Φ22mm×2500mm錨桿。
同時當(dāng)巷道變形趨于穩(wěn)定之后,在巷道的兩幫布設(shè)4根等間距長2.0m的注漿錨桿,使用硫鋁酸鹽水泥進行注漿,對較大裂隙進行封閉而且進一步對淺部破碎圍巖進行加固,巷道優(yōu)化支護方案如圖1所示。
3數(shù)值模擬
3.1數(shù)值模型建立
基于23011綜采工作面軌道巷實際地質(zhì)條件,采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件,建立尺寸為45m×25m×20m(長×寬×高)的三維數(shù)值計算模型(如圖2所示),分別模擬研究了原支護和優(yōu)化支護兩種方案下巷道圍巖變形特征。模型邊界條件為:模型四周固定水平方向位移,模型底面固定豎直方向位移,模型頂面施加7.68MPa的均布載荷等效上覆巖層重力。
3.2數(shù)值結(jié)果分析
巷道圍巖變形量曲線圖如圖3所示。
可以看出,在距離工作面的0~25m范圍,原支護方案與優(yōu)化支護方案下,隨距工作面距離的增大頂板下沉量逐漸增大,但在25m以后,頂板下沉量趨于穩(wěn)定,不再發(fā)生明顯變化,二者的變化趨勢大體相同,但采用優(yōu)化支護方案后巷道穩(wěn)定后頂板最大變形量約為49mm,較原支護方案下減小了25.3%,巷道圍巖變形控制效果更為顯著。
4現(xiàn)場應(yīng)用監(jiān)測
采用優(yōu)化支護方案后,在巷道內(nèi)安設(shè)一組表面位移測站,采用“十字測點法”對巷道表面位移進行觀測,根據(jù)所測數(shù)據(jù)的平均值繪制巷道頂板變形量如圖4所示。
從圖中可以看出,巷道頂板下沉量最大值約為35mm,巷道兩幫的最大變形量約380mm,監(jiān)測數(shù)據(jù)表明采用優(yōu)化支護方案后對巷道頂板變形控制效果較好。
5結(jié)論
文章以屯蘭礦23011綜采工作面軌道巷為研究對象,對軟弱復(fù)合頂板巷道圍巖變形控制技術(shù)進行探究,主要得到如下結(jié)論:
針對屯蘭礦的實際工程地質(zhì)情況,并結(jié)合原支護方案提出了優(yōu)化支護新技術(shù),采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件模擬研究了原支護和優(yōu)化支護兩種方案下巷道圍巖變形特征,并確定了新支護方案的可行性。
通過現(xiàn)場監(jiān)測結(jié)果顯示,采用優(yōu)化支護方案后,巷道頂板最大變形量為35mm,實現(xiàn)了對松軟破碎圍巖的有效控制,驗證了新支護技術(shù)的合理性。
【參考文獻】
[1]張偉.中厚煤層破碎圍巖巷道注漿加固技術(shù)研究[J].山東煤炭科技,2018(3):8-13.
[2]王景義.松軟破碎圍巖巷道巷修支護研究與應(yīng)用[J].山東煤炭科技,2017(6):15-17.
[3]李延軍.松軟煤層復(fù)合頂板條件下大跨度切眼支護技術(shù)研究[J].煤田地質(zhì)與勘探,2018,46(4):147-153.
[4]邊強,金煜皓.綜采工作面復(fù)合頂板失穩(wěn)機理及深孔注漿控制技術(shù)[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2018,46(8):57-62.
[5]崔希鵬,谷拴成,蘇鋒.煤巷復(fù)合頂板變形破壞機理及支護技術(shù)[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2013,41(11):56-59.
[6]宋沛鑫.動壓影響下軟弱泥巖頂?shù)装逑锏乐ёo技術(shù)研究[J].山西能源學(xué)院學(xué)報,2020,33(1):7-9.
[7]許文靜.巷道動壓對巷道支護影響研究[J].山西能源學(xué)院學(xué)報,2017,30(4):16-17.