通訊員 余秀英 羅 玲
2月18日,中石油華北油田采油二廠文西作業(yè)區(qū)蘇37-4井井場,華北油田采油二廠聞偉采油創(chuàng)新工作室成員正在操作新研發(fā)的技術(shù)項目——利用液壓拆裝抽油機(jī)平衡塊螺栓及調(diào)節(jié)平衡裝置,僅用30分鐘,就順利完成對抽油機(jī)拆裝平衡塊螺栓及調(diào)節(jié)平衡工作,與從前開展同類工作相比省時省力且更加安全。
油田生產(chǎn)中,游梁式抽油機(jī)通常采用平衡配重來降低上下行過程中減速箱輸出軸扭矩差,通過調(diào)節(jié)配重的位置或者配重的重量使抽油機(jī)運(yùn)行處于平衡狀態(tài),使電機(jī)、減速箱的載荷均勻變化,減少不平衡扭矩對抽油機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)生的危害。在實際生產(chǎn)中,由于油井管柱結(jié)構(gòu)或產(chǎn)液量變化,容易造成游梁式抽油機(jī)不平衡。
日常調(diào)平衡常規(guī)操作有3種方法:第一種是由4至5名員工站在減速箱上來回晃動、移動平衡塊;第二種是利用搖把調(diào)節(jié)平衡塊;第三種是利用吊車移動平衡塊。以上方法均存在一定的弊端:第一種和第二種方法調(diào)平衡時員工需站在減速箱上掄大錘拆卸平衡塊螺栓,由于減速箱距地面3米多高,員工沒有合適的站位,且操作角度不合適,導(dǎo)致安全系數(shù)低,操作風(fēng)險大,極易發(fā)生人身傷害;第三種方法需要利用吊車進(jìn)行操作,成本過高。
聞偉采油創(chuàng)新工作室長期致力于攻克采油一線生產(chǎn)難題,針對調(diào)平衡中的困惑,經(jīng)過反復(fù)試驗改進(jìn),成功研發(fā)出利用液壓拆卸平衡塊螺栓以及調(diào)節(jié)平衡裝置。
該裝置主要由液壓站、液壓缸、固定底座、高壓連接管以及新研發(fā)的專用拆卸扳手等組成。
操作時,2名員工首選將抽油機(jī)停到曲柄水平狀態(tài),利用液壓站、專用扳手拆卸平衡塊螺栓,解決了過去需要員工輪番掄大錘拆卸平衡塊螺栓的問題。拆完平衡塊螺栓后,再利用液壓缸將平衡塊頂?shù)胶线m的位置,即完成調(diào)平衡工作。
目前,該裝置的研發(fā)成為生產(chǎn)一線的福音。此裝置操作時只需2人、用時30分鐘,就能輕松完成調(diào)節(jié)平衡操作,既減少用工人數(shù),降低勞動強(qiáng)度,又節(jié)省操作時間,還大大降低操作成本,并有效提升安全保障系數(shù),可謂一舉多得。據(jù)悉,該項目已申報國家發(fā)明專利。