周 政
(中石化股份有限公司金陵分公司,江蘇 南京 210033)
中石化股份有限公司金陵分公司(簡稱金陵石化)煤化工項目氣化裝置采用德士古水煤漿加壓氣化工藝,以煤和石油焦為原料制漿,煤漿通過高壓煤漿泵輸送至氣化爐燒嘴,與空分裝置送來的氧氣一起噴入氣化爐內進行部分氧化反應,生產以CO、H2為主要成分的粗煤氣(原設計下游配套合成氨裝置,后下游改為配套煤制氫裝置)。其中,3臺高壓煤漿泵(簡稱A泵、B泵、C泵)與3臺氣化爐(氣化爐兩開一備)為一一對應關系,高壓煤漿泵互不備用,故其運行狀況是否良好對氣化裝置的穩(wěn)定運行至關重要。
針對高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)存在的一些問題,金陵石化于2018年氣化裝置大修期間對B泵電氣控制系統(tǒng)進行了改進,在本次改進成功的基礎上,于2020年氣化裝置大修期間對A泵、C泵進行了同樣的改進:電氣控制柜內采用西門子S7-200SMART控制器替代大量的中間繼電器及時間繼電器,并增加人機界面,變頻器更換為具有中文界面帶矢量控制的ACS880系列變頻器。改進后,從根本上消除了設備方面的隱患,保障了高壓煤漿泵及氣化裝置的安全、穩(wěn)定運行,并給高壓煤漿泵巡檢操作及維修帶來了便利。以下對有關情況作一簡介。
金陵石化高壓煤漿泵于2005年投用。高壓煤漿泵主電機為進口ABB電機、功率250 kW,主電機采用ACS800變頻器帶調速控制,油泵電機采用接觸器控制,現(xiàn)場控制柜內信號轉換和傳遞采用大量的中間繼電器和時間繼電器,現(xiàn)場操作柱及配電室控制柜均可實現(xiàn)主電機的啟??刂?,遠程DCS可實現(xiàn)主電機的急??刂疲冾l器柜電源及控制柜電源均為380 V市電,正常操作為現(xiàn)場操作柱就地啟動、遠程DCS停止,電機運行信號、電機轉速及電流數(shù)值送中控DCS顯示并參與儀表聯(lián)鎖。改進前,高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)存在的問題及原因分析如下。
由于信號的轉換采用大量的中間繼電器控制及時間繼電器延時,而繼電器的動作是有使用次數(shù)限制的,加上制漿區(qū)域環(huán)境因素的影響,繼電器故障率較高;為預防電網(wǎng)晃電對變頻器的影響,在使用過程中對電氣控制柜內的部分中間繼電器增加了時間延時,采用的空氣延時頭時間繼電器需定期更換,曾出現(xiàn)過未及時更換而造成電網(wǎng)晃電時時延不夠致高壓煤漿泵停機的情況;因采用的中間繼電器及時間繼電器較多,柜內接線復雜,查找故障費時費力,影響及時恢復生產。
變頻器在正常運行過程中出現(xiàn)跳停情況,現(xiàn)場檢查又未發(fā)現(xiàn)問題,啟動設備能夠正常運行,無法判斷是電氣故障還是儀表故障,亦或是信號干擾還是人為誤操作,變頻器及DCS均無記錄;故障處理時,經常出現(xiàn)電工與儀表工互相扯皮的現(xiàn)象,為快速恢復生產,往往是先讓氣化爐運行起來,再根據(jù)儀表的SOE記錄來分析故障的可能原因,因設備已處于在運狀態(tài),電氣方面原因無法進一步檢查,往往無法得出正確的結論。電氣方面,缺少形如儀表SOE記錄,對于與電氣控制系統(tǒng)有聯(lián)系的外部信號無記錄,這給迅速判斷故障原因造成困難,而現(xiàn)實要求是必須盡快找到高壓煤漿泵的故障原因并予以處理。
電網(wǎng)出現(xiàn)短暫晃電時,易導致變頻器無故障跳停,對氣化裝置的運行造成很大影響。與接觸器及中間繼電器直接控制電機相比,變頻器對電網(wǎng)電壓波動更為敏感,對于低壓交流380 V供電系統(tǒng),試驗表明:若失壓只在380~288 V區(qū)間內,則生產線上帶變頻器及不帶變頻器的電機都不會停機;若電壓波動下跌至287 V及以下時則變頻器停止運行,控制電機的二次回路能保持正常工作,但因變頻器停運,電機也會停運。
當進線三相380 V電壓低于變頻器低壓設定值(一般不低于288 V)時變頻器停運,對于有自啟動功能的變頻器來講,在控制電源正常的情況下,很快就會自啟動,若自啟動不成功則會導致設備較長時間停運。為防止變頻器控制的電機因晃電跳停而影響生產,要么應使變頻器能夠躲過晃電的影響,要么應使變頻器能夠有效自啟。
變頻器操作界面為英文界面,不是每個維護人員都能熟練操作,給維護工作及故障的及時判斷帶來不便,且變頻器為2005年投用,至2018年B泵改進前(2020年A泵和C泵改進)已有10多年,有更新的必要。
為解決高壓煤漿泵電氣隱患較多與不明原因跳停這兩方面的問題,經分析與探討,決定將高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)改為PLC控制。
2.1.1 PLC控制的優(yōu)點
將控制信號由許多中間繼電器轉換、控制改為PLC控制,即控制信號經過PLC轉換,不再通過大量的中間繼電器,這樣就減少了故障點和接線,控制線路清晰、簡單,通過PLC可以輕松實現(xiàn)延時,通過PLC輸入/輸出點的指示燈可很方便地看出各個信號的通斷,一目了然,故障處理也變得很清楚。同時,將相關開停信號點經過PLC轉換、記錄,經通訊上傳至柜門上的觸摸屏,可以很方便地查詢變頻器的開停記錄。
2.1.2 梳理關聯(lián)控制點
對就地及遠程與變頻器相關的信號進行梳理,集成到PLC內記錄,如表1、表2所示。
表1 變頻器與儀表關聯(lián)點
表2 變頻器與外部電氣系統(tǒng)的關聯(lián)
2.1.3 PLC控制器的選擇
考慮現(xiàn)場工作環(huán)境以及性價比,高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)改進選用西門子S7-200SMART系列PLC控制器。S7-200SMART系列PLC硬件的組成形式、連接方式與其他品牌的PLC基本相似,但是在程序和數(shù)據(jù)的免維護、通信功能、模擬量處理功能和高速處理功能等方面又很有其自身的特點:S7-200SMART系列PLC自帶以太網(wǎng)口,在程序上傳和下載、與其他PLC或者上位機通訊時會非常方便;S7-200SMART還自帶485通訊接口,方便與其他設備進行串口通訊,而不需要單獨增加485通訊模塊。
1臺S7-200SMART的PLC包括1個單獨的S7-200SMART CPU和各種各樣可選擴展模塊。CPU模塊包括1個中央處理單元、電源以及數(shù)字量I/O點,這些都被集中在一個緊湊、獨立的設備中;新穎的信號板設計可擴展通信端口、數(shù)字量通道、模擬量通道,在不額外占用電控柜空間的前提下,信號板擴展能更加貼合用戶的實際配置需求,提升產品的利用率,同時降低用戶的擴展成本。
S7-200SMART有4種基本的CPU型號——SR20、SR30、SR40、SR60,均可擴展6個模塊,SR60本身具有60個數(shù)字量I/O點(36輸入/24輸出),在同級別小型PLC當中,輸入/輸出點數(shù)均較多,可以滿足小型項目的需求,而不需要額外增加模塊,并在一般小型PLC的基礎上加上集成功能,使其性能超出一般的小型PLC,配備西門子專用高速處理器芯片,基本指令執(zhí)行時間可達0.15μs,在同級別小型PLC中遙遙領先。
金陵石化高壓煤漿泵共用到至少21個輸入點、16個輸出點,因此選用了西門子PLC的CPU-SR60,數(shù)字量輸入36點、數(shù)字量輸出24點,另外帶1個模擬量輸入擴展模塊EMAE04、1個模擬量輸出擴展模塊EMAQ04,能夠滿足點數(shù)和余量方面的要求。若在今后的生產過程中需增加輸入/輸出點位,可以直接在其后面增加擴展模塊,無需調整前面的模塊配置。
2.1.4 PLC控制效果
高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)更新改造之后,從實際運行情況來看,電氣線路變得簡潔明了,有利于故障的查找與診斷;高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)與外部系統(tǒng)的聯(lián)系信息以及電氣控制系統(tǒng)本身的相關信息通過PLC控制器記錄;增加了操作顯示觸摸屏,開機及停機信息可以在人機界面上直接觀察,同時開機及停機的操作位置也有詳細記錄,開停機信息一目了然,故障停機信息在觸摸屏上直接顯示,利于迅速判斷故障原因并及時處理。
為解決高壓煤漿泵變頻器抗電網(wǎng)晃電能力差的問題,并順帶解決變頻器操作界面為英文界面的問題,經分析與探討,決定進行變頻器參數(shù)整定及PLC內設時間延時改進。
(1)為保證PLC控制器在電網(wǎng)電壓波動時的工作可靠性,增加UPS電源供電,控制回路電源取自中控室UPS電源,確保PLC控制器、重要繼電器及隔離柵的電源供電穩(wěn)定,不再受電網(wǎng)晃電的影響。
(2)變頻器更新為具備中文界面的ACS880變頻器,便于巡檢及維護。更新后的高壓煤漿泵基本電氣參數(shù)為:電氣柜供電(交流電)電壓380 V,主電機為進口ABB電機、功率250 kW,主電機采用ACS880變頻器帶調速控制,控制回路供電采用UPS電源與市電共用(UPS電源用于PLC控制器及繼電器,市電用于風扇及柜內照明)。
(3)修改變頻器部分參數(shù),通過PLC內設時間延時防止晃電時變頻器運行信號立即送DCS導致的聯(lián)鎖跳車,降低電網(wǎng)晃電對變頻器的影響;同時,為防止儀表DCS調速信號受線路干擾、丟失或隔離柵故障的影響,在變頻器內設定DCS調速信號越界時的速度保持,變頻器部分參數(shù)設置如表3。
表3 變頻器部分參數(shù)設置表
(1)因油泵電機與主電機聯(lián)鎖,為防止電網(wǎng)波動導致油泵瞬間跳停,充分考慮工藝與設備方面的要求,以及油泵故障情況下齒輪箱油潤滑的承受力,送DCS油流量信號低先報警,延時2 h后聯(lián)鎖停主機,在此段時間內可以及時處理油泵故障及其影響。
(2)為防止干擾信號或假信號的影響,設置變頻器自身故障延時0.5 s停車。
金陵石化利用PLC及通信技術相繼對3臺高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)實施改進,通過較小的改造投入及較易實施的方式實現(xiàn)了高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)的改進,提高了高壓煤漿泵的自動化控制水平,并給高壓煤漿泵的巡檢操作及維修帶來了便利,運行至今3臺高壓煤漿泵未出現(xiàn)過電氣方面的故障,保障了高壓煤漿泵及氣化裝置的安全、穩(wěn)定運行。