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    某銅礦山尾水綜合利用實(shí)驗(yàn)研究

    2022-03-16 10:43:42趙麗瓊玉溪飛亞礦業(yè)開發(fā)管理有限責(zé)任公司
    節(jié)能與環(huán)保 2022年2期
    關(guān)鍵詞:選廠尾水尾礦庫

    文_趙麗瓊 玉溪飛亞礦業(yè)開發(fā)管理有限責(zé)任公司

    某銅礦山屬于多金屬礦屬火山噴流沉積礦床,該礦床屬于銅、鉛、鋅、金、銀、硫鐵多金屬復(fù)雜硫化礦床。礦山現(xiàn)有三選廠、四選廠、硫鐵浮選廠等三座浮選廠,選礦主體流程為優(yōu)先浮選銅、選銅尾礦浮選鋅、選鋅尾礦浮選流鐵,原礦通過三選廠和四選廠選別提出銅精礦、鋅精礦產(chǎn)品后,尾礦由硫鐵浮選廠浮選出硫鐵。

    1 礦山尾水綜合利用現(xiàn)狀

    1.1 給水系統(tǒng)情況

    礦山給水系統(tǒng)為循環(huán)給水,由外部給水系統(tǒng)和礦山內(nèi)部循環(huán)給水系統(tǒng)組成,外部給水系統(tǒng)為小黑江水取水,礦山每天取水量為3370m3;礦山內(nèi)部循環(huán)給水系統(tǒng)由生產(chǎn)回水系統(tǒng)和生活污水系統(tǒng)組成。

    礦山生產(chǎn)回水系統(tǒng)分為廠前回水和尾礦回水。廠前回水由φ55m濃密池溢流水、φ60m濃密池溢流水、精礦脫水三股水組成。φ55m濃密池溢流水為堿性水(pH=10.5),φ60m濃密池溢流水為堿性水(pH=8.5);精礦脫水為堿性水(pH=10)。尾礦回水:由尾礦庫滲透水、排土場滲透水、采場滲透水三股水組成。尾礦庫滲透水,pH值約7.5,氨氮含量較高;排土場滲透水,為酸性水(pH值約4),重金屬含量高,該水已進(jìn)入給水管網(wǎng),并通過回水系統(tǒng)進(jìn)行利用;采場滲透水:為酸性水(pH值約4),重金屬含量高,該水未進(jìn)入給水系統(tǒng),直接外排到自然水體。

    1.2 回水利用情況

    礦山現(xiàn)有回水點(diǎn)為:①Φ55m濃密機(jī)溢流水(未選硫鐵);②Φ60m濃密機(jī)溢流水(已選硫鐵);③尾礦庫庫內(nèi)回水及庫外滲水,可用總回水量:Φ55m濃密機(jī)溢流水+Φ60m濃密機(jī)溢流水+銅、鋅、硫精礦溢流水+尾礦庫庫外回水+排土場滲水=24543m3/d。如果采坑底部滲水和北部排洪溝水全部回收使用,可用總回水量為25790m3/d,回水全部用于生產(chǎn)后還剩余水量為2384m3/d。現(xiàn)有回水點(diǎn)水質(zhì)不同,對選礦指標(biāo)的影響程度不同。三選廠使用的回水主要有Φ60m濃密機(jī)溢流水、尾礦庫庫內(nèi)回水及庫外滲水;四選廠目前使用的回水主要有Φ55m濃密機(jī)溢流水、尾礦庫庫外滲水;硫鐵浮選廠目前使用的回水主要有Φ60m濃密機(jī)溢流水、硫精礦濃密機(jī)溢流水;開展項(xiàng)目研究前回水利用率約為72%,各回水點(diǎn)使用不能嚴(yán)格分開。

    2 尾水水質(zhì)對生產(chǎn)指標(biāo)影響的分析研究

    2.1 尾水對銅鋅分離指標(biāo)的影響

    2.1.1 尾水中銅等重金屬離子對鋅礦物的影響

    某銅礦V1礦體為銅鋅硫礦,主要金屬礦物黃銅礦、閃鋅礦、黃鐵礦。黃銅礦占比達(dá)到95%以上,屬于較易分選的原礦,但指標(biāo)波動(dòng)較大。其原因主要是尾水中的重金屬離子對閃鋅礦活化作用很強(qiáng),鋅被活化后難以抑制,導(dǎo)致鋅的抑制劑增大,捕收劑用量增大,使銅鋅分離的條件變得復(fù)雜。

    2.1.2 尾水中銅等重金屬離子、pH值等對硫鐵礦物的影響

    某銅礦礦山的硫化鐵主要以黃鐵礦的形式存在,由于其可浮性較好,在浮選分離中會(huì)直接影響精礦的質(zhì)量,同時(shí)黃鐵礦屬于低價(jià)礦物,浮選分離中必須要抑制。

    黃鐵礦在磨礦中很容易氧化并生成部分可溶性鹽,它在堿性環(huán)境中氧化速度較快,氧化的結(jié)果是在其表面生成一層氫氧化鐵Fe(OH)3薄膜,阻礙捕收劑的吸附而受到抑制,當(dāng)?shù)V漿pH值較低時(shí),在黃鐵礦的表面生成元素硫。黃鐵礦的表面有元素硫存在增強(qiáng)了其可浮性,因此生產(chǎn)實(shí)踐中常用硫酸調(diào)整礦漿呈弱酸性進(jìn)行浮選黃鐵礦。

    四選廠銅鋅分離的生產(chǎn)用水水質(zhì)波動(dòng)較大,主要體現(xiàn)在石灰的用量上,尾水中銅等重金屬離子除了對鋅活化外,對硫鐵礦物也有活化作用,且pH值經(jīng)常在5~6,呈弱酸性,而黃鐵礦的表面生成的硫降低了石灰對硫鐵礦物的抑制作用,造成石灰的用量增大。在雙重或多重作用下,硫鐵礦物難被抑制,變成惡性循環(huán),引起銅、鋅精礦的互含高,精礦品位差,回收率下降。

    2.2 尾水對三選廠單銅指標(biāo)的影響

    某銅礦V2礦體為銅硫礦,硫化鐵礦物主要為黃鐵礦。黃鐵礦在磨礦中很容易氧化并生成部分可溶性鹽,尤其是在較低的pH值下,易產(chǎn)生Cu2+、Fe2+、Fe3+、Ca2+、SO42-等離子,鐵離子對硫化銅有抑制作用,銅離子對黃鐵礦有活化作用。生產(chǎn)中尾水含銅等重金屬離子,較低的pH值(pH=5~6)進(jìn)一步增加了銅硫分離的難度。為了抑制硫鐵,提高礦漿的pH值,石灰的用量較大(有時(shí)高達(dá)10kg以上),大量的石灰進(jìn)入選別系統(tǒng),導(dǎo)致選別操作很難平穩(wěn),對選礦指標(biāo)造成較大影響。

    2.3 尾水對尾礦除硫鐵選別指標(biāo)影響

    尾水使用對三選廠單銅選別和四選廠銅鋅選別造成的影響,主要體現(xiàn)在石灰的用量大,不可控,導(dǎo)致尾礦的pH值高(三選廠pH=9~10,四選廠pH值11~12),大量的氫氧根離子、鈣離子隨尾礦進(jìn)入硫鐵選別流程,使硫鐵礦物受到深度抑制,可浮性變得極差,需要大量的活化劑(碳酸氫胺)才能對其有活化作用。選別作業(yè)后,硫鐵尾礦中的氨氮離子殘余離子濃度高,影響尾礦的沉降速度,經(jīng)常出現(xiàn)溢流水跑渾等現(xiàn)象。特別是三選廠尾礦沒有進(jìn)行濃縮,濃度波動(dòng)較大,直接進(jìn)入硫鐵車間選別,進(jìn)一步加劇了硫鐵車間的藥劑制度波動(dòng),同時(shí)溢流水循環(huán)使用進(jìn)入三選廠單銅選別和四選廠銅鋅分離的選別,造成惡性循環(huán),難以調(diào)控。

    2.4 尾水對水平衡的影響

    由于尾水成分復(fù)雜,影響生產(chǎn)指標(biāo),故四選廠銅鋅分離使用大量新鮮水,導(dǎo)致小黑江取水量大,造成生產(chǎn)尾水不能完全回用而排放,引起水量利用不平衡的惡性局面。

    3 尾水綜合利用實(shí)驗(yàn)研究

    通過對礦山原礦性質(zhì)、選礦廠生產(chǎn)工藝、礦山水質(zhì)情況、工藝流程水平衡等情況調(diào)研,找出了問題產(chǎn)生的根本原因,提出相應(yīng)的解決方案。

    3.1 三選廠銅尾礦濃縮試驗(yàn)研究

    3.1.1 三選廠選銅尾礦自然沉降試驗(yàn)

    樣品取自三廠選銅尾礦漿樣,取樣時(shí)間為2019年6月16日中班、6月17日夜班,濃度為26.41%,以及硫鐵車間尾礦綜合樣(用于粒度分級)。試驗(yàn)采用2.5m的斜板單元格進(jìn)行,沉降曲線和壓縮曲線見圖1。

    圖1 沉降曲線和壓縮曲線圖

    3.1.2 脫泥濃縮的試驗(yàn)研究

    對三選廠選銅尾礦和選硫后的總尾礦進(jìn)行了粒度分析,結(jié)果見表1。

    表1 粒度分析表

    從總尾礦和三選廠選銅尾礦各粒級的硫品位來看,硫主要從-74+19粒級中回收。從三選廠選銅尾礦的硫分布率來看,-19μm粒級的產(chǎn)率為22.6%,硫分布率總共只占10.55%,考慮脫除,這樣可以極大地避免微細(xì)粒級進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng),消耗大量的選礦藥劑,惡化水質(zhì),造成惡性循環(huán)。

    為了達(dá)到提高三選廠銅尾礦濃度至45%,同時(shí)又能脫出小于19μm的微細(xì)粒級,生產(chǎn)中采用二段旋流脫水。

    3.2 酸水浮選硫鐵試驗(yàn)研究

    本次試驗(yàn)根據(jù)尾礦在不同pH值情況下的結(jié)果,在日消耗5494m3酸水的條件下,礦漿濃度調(diào)整至45%加入酸水1100mL后,入選礦濃度為30%。試驗(yàn)結(jié)果如表2。

    表2 硫鐵選礦試驗(yàn)加酸水和不加酸水碳酸氫胺消耗對比

    從試驗(yàn)結(jié)果看,硫鐵選別過程中pH值是影響硫鐵回收的關(guān)鍵因素,不考慮添加活化劑的情況下,礦漿pH值為13~10,碳酸氫胺的用量由8kg/t降至2.5kg/t,下降幅度為68.75%。在添加酸水的情況下,基本實(shí)現(xiàn)不添加活化劑,利用酸水及酸水所含的重金屬離子實(shí)現(xiàn)對硫鐵的雙重活化作用,對銅鋅尾礦pH值≥12時(shí),酸水和碳酸氫鈉共同添加,強(qiáng)化對硫鐵的活化。

    4 工藝設(shè)計(jì)及配套工程

    4.1 工藝設(shè)計(jì)

    為了消除氨氮離子對尾水綜合利用的影響,把采場滲透酸水、排土場滲透酸水輸送至新建800m3水池后,自流至硫鐵車間作調(diào)漿選別使用。在硫鐵選別工藝中確保進(jìn)入攪拌桶的礦漿濃度在45%以上,通過酸水添加調(diào)節(jié)入選濃度到30%。調(diào)漿需要酸水量為5494m3,余下的506m3經(jīng)結(jié)合池后自流至尾礦庫,對尾礦庫的酸堿平衡起到一定的調(diào)節(jié)作用。

    最后達(dá)到不用氨氮類浮選藥劑作為硫鐵活化劑,消除硫鐵尾礦溢流水的氨氮含量,提升工藝用水的水質(zhì)。滲透酸水中的銅等重金屬離子是硫鐵礦的優(yōu)良活化劑,對被石灰深度抑制的黃鐵礦有很好的活化作用,酸水在硫鐵車間運(yùn)用,既能消除重金屬離子又能消除氨氮離子,從根本上解決了尾水離子超標(biāo)的問題。

    4.2 工藝建設(shè)配套工程

    排土場滲透水取水工程:滲水泵站至新建800m3高位水池,含新建800m3高位水池、管道、管件。

    采坑底部滲透水取水工程:由露天采場底部取水至新建800m3高位水池。中途在1249m標(biāo)高建結(jié)合池,由結(jié)合池自流到新建800m3高位水池。含泵站建設(shè)、泵站集水池、1249m標(biāo)高結(jié)合池,管道、管件等。

    10kV輸電線工程:線路長約1400m,由巖心庫附近T接10kV高壓電到采場底部泵站,設(shè)計(jì)容量400kVA變壓器1臺(tái)。

    三選廠尾礦濃縮脫泥工程:為解決水質(zhì)問題,該部分礦泥的處理工程為:直接排至尾礦庫(新建礦泥輸送系統(tǒng)工程),二段脫水后礦泥不進(jìn)入系統(tǒng)流程,通過濃縮脫出后直接排放至尾礦庫,利用尾礦庫庫容和長時(shí)間的沉淀來優(yōu)化用水水質(zhì),增加礦泥從硫鐵車間至新建結(jié)合池的礦泥輸送工程。

    5 項(xiàng)目實(shí)施后效果

    滲透酸水中的銅等重金屬離子是硫鐵礦的優(yōu)良活化劑,對被石灰深度抑制的黃鐵礦有很好的活化作用,酸水在硫鐵車間運(yùn)用,既能消除重金屬離子又能消除氨氮離子,從根本上解決尾水離子超標(biāo)的問題。

    硫鐵選別過程中pH值是影響硫鐵回收的關(guān)鍵因素,在不考慮添加活化劑的情況下,礦漿pH值從13降至10,碳酸氫胺的用量由8kg/t降至2.5kg/t,下降幅度為68.75%;在添加酸水的情況下,基本實(shí)現(xiàn)不添加活化劑,利用酸水及所含的重金屬離子實(shí)現(xiàn)對硫鐵的雙重活化作用,提高尾水綜合利用率的同時(shí)減少碳酸氫胺的用量。

    尾水項(xiàng)目實(shí)施前,生產(chǎn)、生活取鮮水約3370m3/d,尾水綜合利用項(xiàng)目完成后,生產(chǎn)、生活取鮮水約2150m3/d,減少取新水量1220m3/d,減少新鮮取水量及取水成本。

    尾水項(xiàng)目改造完成后,整個(gè)系統(tǒng)最后進(jìn)入尾礦庫的水量為27054m3/d,總回水27126m3/d,系統(tǒng)水平衡基本處于平衡狀態(tài),可以消耗尾礦庫前期系統(tǒng)積水-72m3/d,實(shí)現(xiàn)廢水零排放。

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