黃超華,陳志遠,田子龍,陳寒霜,馬安康
(廣州汽車集團股份有限公司 汽車工程研究院,廣州511434)
近年來,隨著汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展及消費者對汽車性能要求的提高,汽車的NVH問題日益收到關(guān)注,各大汽車廠商在整車開發(fā)中對NVH性能改善的投入也越來越多。其中,對于MT車型,駕駛員使用換擋桿的頻率較高,換擋桿的振動大小直接影響了車輛駕駛品質(zhì)的優(yōu)劣。據(jù)調(diào)查,市場上大部分MT車型在加速過程中,換擋桿均存在不同程度的“顫抖”現(xiàn)象。因此,研究換擋桿的振動機理,建立換擋桿振動的控制方法,對改善MT車型的NVH 性能表現(xiàn)具有重要意義。
基于MT 車型換擋桿振動問題,業(yè)內(nèi)有很多研發(fā)人員對其進行了研究及優(yōu)化,大體分為三類研究方向:一、通過控制變速器內(nèi)部結(jié)構(gòu)精度,減小由于內(nèi)部間隙干涉而造成的換擋桿振動,如同步器與齒輪間隙、換擋撥叉與齒套間隙、撥塊與撥頭間隙等[1–2];二、分析整個激勵源-換擋桿支架的傳遞路徑,對其隔振薄弱處進行隔振,如降低壓緊彈簧剛度、降低橡膠襯套硬度等[3];三、針對振動傳遞路徑中相對薄弱的部件,如換擋桿支架、換擋搖臂支架等,對其進行加強優(yōu)化[4–5]。本文針對該問題,嘗試從變速器換擋機構(gòu)本體及傳遞路徑兩方面展開研究。
本文針對某MT車型的三、四擋加速過程中,在發(fā)動機轉(zhuǎn)速1 800 r/min、2 400 r/min附近出現(xiàn)的換擋桿振動問題,從振動特征和振動幅值大小兩方面入手,對其產(chǎn)生機理進行分析。結(jié)合主觀評價和客觀測試,對換擋桿振動進行綜合評估。在激勵源和傳遞路徑優(yōu)化兩方面提出了換擋桿振動的控制方法和標準,通過對變速器換擋機構(gòu)優(yōu)化、換擋拉鎖隔振優(yōu)化,提升MT 車型的換擋桿振動水平,并通過主、客觀評價對減振方案有效性進行驗證。
本文分析研究的MT 車型,其換擋操縱系統(tǒng)如圖1所示,主要包含變速器、換擋機構(gòu)、換擋配重、換擋搖臂、換擋拉索、換擋桿底座、換擋桿等部件。與通常意義上的前置前驅(qū)MT車型布置相同。
圖1 換擋操縱系統(tǒng)示意圖
整車換擋桿振動測試所用儀器包括LMSSCM205 型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)前端、B&K4524B 型三向加速度計、便攜式計算機等。振動傳感器布置在變速器換擋機構(gòu)的換擋配重、選擋搖臂、換擋搖臂,如圖2所示;車內(nèi)換擋桿如圖3所示。同時通過CAN 總線采集發(fā)動機轉(zhuǎn)速、發(fā)動機扭矩數(shù)據(jù)作為參考。
圖2 換擋配重、換擋搖臂、選檔搖臂測點
圖3 換擋桿測點
為分析加速換擋桿振動的產(chǎn)生機理,對三擋模式進行加速測試(三擋工況下,該問題較明顯),轉(zhuǎn)速范圍為1 000 r/min~4 000 r/min,主要關(guān)注點為變速器換擋機構(gòu),換擋搖臂、選檔搖臂、換擋桿的三向振動幅值。根據(jù)客觀測試及主觀評價結(jié)果,顯示在轉(zhuǎn)速1 800 r/min左右、2 400 r/min左右,換擋桿出現(xiàn)明顯振動。同時客觀數(shù)據(jù)顯示在換擋機構(gòu)的換擋配重、換擋搖臂以及換擋桿在同樣轉(zhuǎn)速區(qū)間出現(xiàn)相應(yīng)振動峰值,如圖4所示。
圖4 換擋機構(gòu)、換擋搖臂、換擋桿振動測試結(jié)果
根據(jù)圖4所示的測試結(jié)果,懷疑在變速器換擋機構(gòu)處,或者車內(nèi)換擋桿處存在相應(yīng)的局部模態(tài),在轉(zhuǎn)速經(jīng)過該模態(tài)區(qū)間時,振動被激勵起來。同時振動通過換擋機構(gòu)的換擋配重傳遞至換擋搖臂,再通過換擋拉鎖將振動傳遞至換擋桿;或者振動反向從換擋桿通過換擋拉鎖傳遞至換擋機構(gòu)。
為了確認在變速器換擋機構(gòu)、車內(nèi)換擋桿兩處是否存在相應(yīng)的局部模態(tài),對變速器換擋機構(gòu)(包含原換擋機構(gòu)、換擋搖臂、換擋配重等)、換擋桿(包括換擋手柄、換擋桿、換擋桿底座等)進行CAE建模分析,運用HyperMesh 進行前后處理,再用Nastran 進行分析計算,得到變速器換擋機構(gòu)、車內(nèi)換擋桿操縱機構(gòu)的模態(tài)計算結(jié)果,如表1中所示。
從表1結(jié)果可以得出,換擋桿操縱機構(gòu)模態(tài)較低,與問題相關(guān)性不大。但是變速器換擋機構(gòu)存在Y方向120 Hz、X/Z方向160 Hz 彈性體模態(tài),與發(fā)動機4 階在1 800 r/min、2 400 r/min 左右的頻率相對應(yīng),其分析結(jié)果如圖5(Y向)、圖6(X/Z向)所示。
圖5 換擋機構(gòu)Y向彈性體模態(tài)
圖6 換擋機構(gòu)X/Z向彈性體模態(tài)
表1 換擋機構(gòu)、換擋桿操縱機構(gòu)模態(tài)計算結(jié)果
綜合以上客觀測試及CAE分析結(jié)果,推斷換擋桿振動產(chǎn)生機理,如圖7所示,主要包括激勵源和傳遞路徑。激勵源方面需要對變速器換擋機構(gòu)彈性體模態(tài)進行優(yōu)化,至于傳遞路徑,則需要進行換擋拉鎖隔振優(yōu)化。
圖7 換擋桿振動產(chǎn)生機理
換擋桿振動控制方法,主要包括變速器換擋機構(gòu)彈性體模態(tài)控制和換擋拉鎖隔振控制,其整體控制流程如圖8所示。
圖8 換擋桿振動控制流程
換擋桿處的振動總值是直觀反映換擋桿振動水平的指標,也是換擋桿振動需要控制的最終指標。振動總值(Root of squares sum,RSS)的物理意義為某一測點3個方向振動能量的總和,其計算公式為
式(1)中:R為振動總值;Sx、Sy、Sz分別為X、Y、Z向的振動有效值。
針對變速器換擋機構(gòu)120 Hz、160 Hz 彈性體模態(tài)問題,根據(jù)CAE 變形能結(jié)果,主要針對變速器換擋機構(gòu)芯軸、換擋配重進行優(yōu)化。優(yōu)化方案及其模態(tài)計算結(jié)果,如表2所示。
表2 優(yōu)化方案及模態(tài)結(jié)果
同時,對各方案的換擋撥叉→換擋配重的振動傳遞函數(shù)(VTF)進行分析,其結(jié)果如圖9(a)至圖9(c)所示。由方案1、方案2分析結(jié)果可知,換擋機構(gòu)芯軸軸徑改變對120 Hz、160 Hz模態(tài)有影響,軸徑越粗,模態(tài)越高,而對VTF幅值基本無影響;由方案3、方案4分析結(jié)果可知,減小換擋配重質(zhì)量,模態(tài)提升明顯,能有效避開問題頻率,但VTF 幅值也隨之上升。但方案3 量產(chǎn)可行性最大,同時對換擋吸入感影響最小,擬做為主要優(yōu)化方案實施。
圖9 換擋撥叉→換擋配重振動傳遞函數(shù)分析結(jié)果
換擋桿振動主要由換擋機構(gòu)通過換擋拉鎖,傳遞至車內(nèi)換擋桿。其中換擋拉鎖的隔振能力主要受拉鎖曲率半徑大?。ㄈ鐖D10 所示)以及換擋拉鎖鎖芯與拉鎖套管的間隙大小、拉鎖球頭橡膠特性等因素影響。
圖10 換擋拉索曲率半徑
因此,換擋拉鎖隔振優(yōu)化主要通過以下3 方面實施:一、在滿足曲率半徑布置要求的前提下,把換擋拉鎖曲率半徑做到最小,增大換擋拉鎖鎖芯與拉鎖套管的摩擦力,減弱振動傳遞。二、換擋拉索球頭增開月牙槽,如圖11 所示,以降低換擋機構(gòu)傳遞至換擋桿的振動量值。三、換擋拉索增加阻尼,通過在換擋拉鎖鎖芯與拉鎖套管間加注不可揮發(fā)的油脂實現(xiàn)。
圖11 換擋拉索球頭開月牙槽
為驗證上述優(yōu)化方案的有效性,對優(yōu)化設(shè)計后的車輛進行客觀測試。優(yōu)化前、后車內(nèi)換擋桿振動結(jié)果對比如圖12 所示。優(yōu)化后車內(nèi)換擋桿對應(yīng)的1 800 r/min、2 400 r/min的振動幅值從6 m/s2、4 m/s2均降低至1 m/s2左右,換擋桿振動水平降低了70%~80%,優(yōu)化方案效果顯著。
圖12 換擋桿振動優(yōu)化前后測試結(jié)果對比
為了驗證主觀感受的提升效果,組織主觀評價工作。主觀評價小組人員由行業(yè)內(nèi)技術(shù)專家和NVH專業(yè)工程師構(gòu)成,共計7人,去除最低分和最高分后,對中間5 組評分進行統(tǒng)計,優(yōu)化前、后車輛主觀評價得分結(jié)果如表3所示,優(yōu)化后主觀評價得分提升至7.3分,相比原狀態(tài)5.3分,提升2分。
表3 改善效果主觀評價表
本文通過對MT車型換擋桿振動問題進行客觀測試鎖定問題點,然后通過研究明確了換擋桿振動的產(chǎn)生機理,從激勵源控制和傳遞路徑控制兩方面提出了MT車型換擋桿振動的控制流程。經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計驗證,車內(nèi)換擋桿處振動幅值降低了70 %~80%,主觀評價得分提升了2分,換擋桿振動水平得到顯著改善,確認了優(yōu)化方案的有效性,對其他相關(guān)性問題具有重要實際參考意義。