朱凱,馬心坦,徐維維
(河南科技大學(xué)車輛與交通工程學(xué)院,河南洛陽,471000)
隨著農(nóng)用機(jī)械技術(shù)的提高,在駕駛拖拉機(jī)的過程中對于噪聲要求也越來越高[1]。在使用工況下拖拉機(jī)的行駛速度較慢,在封閉性較好的駕駛室中駕駛員耳旁噪聲的主要來源為20~200 Hz低頻結(jié)構(gòu)振動(dòng)噪聲[2]。針對車輛板件振動(dòng)產(chǎn)生的低頻噪聲研究中,國內(nèi)外研究人員主要針對結(jié)構(gòu)有限元或邊界元模型進(jìn)行計(jì)算結(jié)構(gòu)聲輻射,但忽視聲腔對結(jié)構(gòu)振動(dòng)的影響[3]。也有研究人員采用試驗(yàn)、板件貢獻(xiàn)量法、傳遞路徑分析和統(tǒng)計(jì)能量法等方法[4-6]得到對場點(diǎn)聲學(xué)貢獻(xiàn)量最大的結(jié)構(gòu)并進(jìn)行聲學(xué)優(yōu)化。而模態(tài)貢獻(xiàn)量法能夠反映模態(tài)振型對結(jié)構(gòu)的影響,常用于結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性分析[7]。在結(jié)構(gòu)改進(jìn)過程中可通過增厚板件或者是施加阻尼等方式減少板件振動(dòng)噪聲,但是其布置位置及參數(shù)通常根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或大量實(shí)驗(yàn)進(jìn)行確定。正交試驗(yàn)法能夠?qū)Χ嘁蛩厮浇Y(jié)構(gòu)改進(jìn)參數(shù)進(jìn)行確定[8],適用于駕駛室結(jié)構(gòu)噪聲改進(jìn)研究中。
綜合上述分析,文章對駕駛室結(jié)構(gòu)噪聲進(jìn)行改進(jìn)研究。通過建立駕駛室聲固耦合模型及邊界元模型進(jìn)行聲學(xué)響應(yīng)分析并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,將板件貢獻(xiàn)量法與模態(tài)貢獻(xiàn)量法相結(jié)合,得到對場點(diǎn)聲壓頻率響應(yīng)曲線峰值頻率處聲學(xué)貢獻(xiàn)最大的結(jié)構(gòu)及振型,針對貢獻(xiàn)量分析結(jié)果過對結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),并采用正交設(shè)計(jì)確定各結(jié)構(gòu)改進(jìn)參數(shù)。
將拖拉機(jī)駕駛室簡化為一個(gè)系統(tǒng),對系統(tǒng)的激勵(lì)為輸入,并且有多種形式的輸出,如力、速度和聲壓等,如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)輸入與輸出關(guān)系圖
將駕駛室懸置激勵(lì)作為輸入,駕駛室聲固耦合模型作為系統(tǒng),耦合模型的結(jié)構(gòu)振動(dòng)作為輸出,導(dǎo)入駕駛室邊界元系統(tǒng)中,輸出駕駛員右耳位置的聲壓曲線。但考慮駕駛室耦合模型數(shù)據(jù)過大,導(dǎo)致計(jì)算效率低,因此選擇其結(jié)構(gòu)振動(dòng)速度作為輸出,并作為駕駛室邊界元模型系統(tǒng)的輸入,得到駕駛員耳旁位置聲壓頻率響應(yīng)曲線。這種方法雖然增加了邊界元模型頻響分析,但是在計(jì)算效率上有極大的提升,可作為駕駛員耳旁噪聲分析的主要方法。
駕駛室結(jié)構(gòu)主要由骨架、門窗、圍板和頂棚等結(jié)構(gòu)組成,骨架與圍板主要由焊接方式連接,其他結(jié)構(gòu)存在螺栓連接,鉚接等方式。經(jīng)過測量得到該型拖拉機(jī)駕駛室?guī)缀纬叽绲臄?shù)據(jù),在保證結(jié)構(gòu)主要力學(xué)特性與結(jié)構(gòu)特征的前提下,對駕駛室結(jié)構(gòu)進(jìn)行簡化,確保后續(xù)有限元分析計(jì)算的成功與效率。利用Catia建立該型駕駛簡化模型部件,通過裝配組成完整的駕駛室,然后導(dǎo)入Hypermesh中進(jìn)行網(wǎng)格劃分。由于駕駛室主要由板件構(gòu)成故采用SHELL63殼單元網(wǎng)格,設(shè)置合適尺寸,對于板件結(jié)構(gòu)可劃分為大網(wǎng)格,對于結(jié)構(gòu)主要受力與振動(dòng)幅度較大位置網(wǎng)格應(yīng)劃分精細(xì),最后設(shè)置駕駛室結(jié)構(gòu)材料與屬性。本駕駛室結(jié)構(gòu)材料主要由鋼、玻璃和內(nèi)飾材料組成,通過設(shè)置該材料的單元密度、泊松比和彈性模量完成材料設(shè)置,鋼的材料屬性為密度7 850 kg/m3,泊松比0.3和彈性模量210 000 GPa,其他材料屬性不再一一列出。聲腔有限元模型網(wǎng)格尺寸設(shè)置為60 mm,滿足模型計(jì)算精度[9-15]。定義結(jié)構(gòu)有限元與聲腔有限元模型耦合面,建立駕駛室聲—固耦合模型如圖2所示。
圖2 駕駛室聲—固耦合模型
建立駕駛室聲-固耦合模型能夠更加真實(shí)反映駕駛室結(jié)構(gòu)振動(dòng),并且提高聲學(xué)響應(yīng)結(jié)果精度。首先進(jìn)行耦合模態(tài)分析,得到耦合模態(tài)前10階固有頻率如表1所示。
表1 耦合模型的固有頻率
通過表1可以得到耦合模型的前10階固有頻率分布在25~60 Hz范圍內(nèi),具有較高的準(zhǔn)確性。其最低固有頻率為1階26.97 Hz,高于路面激勵(lì)(0~20 Hz)有利于避免共振,但是在發(fā)動(dòng)機(jī)工作振動(dòng)頻率范圍37.5~110 Hz內(nèi),應(yīng)該注意發(fā)動(dòng)機(jī)工作造成駕駛室共振而產(chǎn)生的噪聲。
前二階模態(tài)振型如圖3所示。通過圖3可看出到在耦合模型低頻范圍內(nèi)振動(dòng)多為局部振動(dòng),位置主要集中在頂棚、車門、和擋板。說明駕駛室內(nèi)空氣阻抗雖小,但是駕駛室內(nèi)聲壓對結(jié)構(gòu)振動(dòng)及固有頻率都會(huì)產(chǎn)生影響,其影響隨著頻率的增高其影響也會(huì)逐漸增大。并且耦合模型的固有頻率相對結(jié)構(gòu)模型有所降低,模態(tài)變得更加密集。
(a) 耦合第一階模態(tài)振型
在計(jì)算駕駛員耳旁聲壓前,建立駕駛室邊界元模型,在Virtual lab.中進(jìn)入網(wǎng)格劃分模塊,導(dǎo)入駕駛室結(jié)構(gòu)有限元網(wǎng)格,采用Skin Mesher工具提取結(jié)構(gòu)有限元內(nèi)表面網(wǎng)格,設(shè)置網(wǎng)格類型為QUAD4作為聲學(xué)邊界元面網(wǎng)格。提取到邊界元模型共有32 360個(gè)網(wǎng)格,16 182個(gè)節(jié)點(diǎn)。得到駕駛室邊界元模型如圖4所示。
圖4 駕駛室邊界元模型
從圖4可以看出駕駛室各個(gè)板件名稱及具體位置,整個(gè)駕駛室劃分為左門、左擋板、頂棚、左窗、后窗、后擋板、右窗、右擋板、右門、擋風(fēng)玻璃、前右窗、前左窗、儀表臺(tái)、前地板、后地板共15個(gè)板件。
對耦合模型進(jìn)行聲學(xué)響應(yīng)分析,將Z向10 N激勵(lì)置于耦合模型四個(gè)懸置點(diǎn)上,頻率計(jì)算范圍為低頻20~200 Hz,步長為2 Hz。駕駛室在固定單位激勵(lì)的作用下,其振動(dòng)和聲學(xué)響應(yīng)反映了駕駛室系統(tǒng)輸入和輸出的傳遞關(guān)系,是駕駛室結(jié)構(gòu)的固有特性,而與激勵(lì)形式和大小無關(guān)。雖然這種方法忽略了實(shí)際激勵(lì)峰值的影響,但是卻能直接反映了駕駛室本身的聲學(xué)性質(zhì)。研究人員通過對比單位激勵(lì)與實(shí)際激勵(lì)得出,二者振動(dòng)速度與振型相對一致,只是在數(shù)量關(guān)系上相差一個(gè)數(shù)量級,因此采用10 N單位激勵(lì)具有實(shí)際意義[5]。計(jì)算得到駕駛室耦合模型結(jié)構(gòu)法向振動(dòng)速度作為邊界條件,映射到邊界元網(wǎng)格上進(jìn)行頻率響應(yīng)分析,得到駕駛員耳旁位置的低頻范圍聲壓曲線。
試驗(yàn)設(shè)置在空曠水泥路面上進(jìn)行,現(xiàn)場布置如圖5所示,主要試驗(yàn)采集與分析設(shè)備為聲級計(jì)、數(shù)據(jù)采集器、計(jì)算機(jī)及電源。本文研究對象為東方紅1804型拖拉機(jī),該型拖拉機(jī)為直列六缸發(fā)動(dòng)機(jī),轉(zhuǎn)速范圍為750~2 200 r/min,其主階次振動(dòng)頻率為37.5~110 Hz之間。試驗(yàn)拖拉機(jī)停置額定工況(2 200 r/min)下,采用B&K2250E聲級計(jì)、Autotest信號采集系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)。受聲點(diǎn)為駕駛員右耳位置,在試驗(yàn)過程中使用聲級計(jì)采集駕駛員右耳位置處頻譜曲線,并通過信號采集及處理系統(tǒng)導(dǎo)入到計(jì)算機(jī)。得到的試驗(yàn)測試場點(diǎn)聲壓曲線與仿真計(jì)算對比如圖6所示。單從結(jié)構(gòu)噪聲方面考慮,噪聲的產(chǎn)生是由駕駛室結(jié)構(gòu)振動(dòng)而形成,聲壓峰值的產(chǎn)生原因是由激勵(lì)過大所導(dǎo)致,或是結(jié)構(gòu)本身固有特性的影響。
圖5 聲壓采集現(xiàn)場布置
圖6 駕駛員右耳聲壓頻響曲線
從駕駛員右耳聲壓頻響曲線可以看出,由于聲學(xué)包裝、試驗(yàn)環(huán)境等因素影響,駕駛員右耳頻響曲線試驗(yàn)值低于仿真結(jié)果,但二者走向趨勢基本相同,驗(yàn)證了駕駛室模型的準(zhǔn)確性,滿足工程分析要求,并在此模型基礎(chǔ)上進(jìn)行分析改進(jìn)。試驗(yàn)值在低頻范圍內(nèi)出現(xiàn)多個(gè)峰值,在65 Hz、85 Hz與110 Hz處產(chǎn)生不同于計(jì)算值的峰值聲壓,經(jīng)分析是由于發(fā)動(dòng)機(jī)階次激振產(chǎn)生,且并不是最大聲壓,可在懸置處增加阻尼減振處理,不涉及駕駛室結(jié)構(gòu)的改進(jìn)。仿真值主要有兩個(gè)峰值聲壓,分別為184 Hz處的96.64 dB,和在124 Hz處的86.71 dB??紤]此處,駕駛室結(jié)構(gòu)和聲腔固有頻率接近,易產(chǎn)生共振,是聲壓峰值產(chǎn)生的主要原因。因此將該頻率作為貢獻(xiàn)量分析對象并采取改進(jìn)降噪措施。
針對駕駛員耳旁聲壓峰值頻率處進(jìn)行聲學(xué)貢獻(xiàn)量分析,將峰值頻率處聲壓板件貢獻(xiàn)量與模態(tài)貢獻(xiàn)量相結(jié)合,不僅得到駕駛室聲壓峰值貢獻(xiàn)最大的板件,還能進(jìn)一步得到貢獻(xiàn)量最大的模態(tài)階次及振型。板件貢獻(xiàn)量是利用聲學(xué)傳遞向量將結(jié)構(gòu)振動(dòng)與場點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)系性分析;模態(tài)貢獻(xiàn)量是找到模態(tài)參與因子與模態(tài)傳遞向量的關(guān)系,并從中得到模態(tài)振動(dòng)與場點(diǎn)聲壓的聯(lián)系。
利用邊界元模型在virtual lab.中進(jìn)行聲學(xué)傳遞向量ATV計(jì)算和模態(tài)聲學(xué)傳遞向量MATV計(jì)算,得到駕駛員右耳峰值頻率處板件聲學(xué)及模態(tài)聲學(xué)貢獻(xiàn)量如圖7、圖8所示。
根據(jù)圖7板件貢獻(xiàn)量結(jié)果可以得到,在184 Hz頻率處對駕駛員耳旁聲壓貢獻(xiàn)最大的板件分別為擋風(fēng)玻璃、后窗;124 Hz頻率處為右門、右擋板。該4個(gè)板件的貢獻(xiàn)量與總貢獻(xiàn)量同向且為正,說明在峰值頻率處駕駛員耳旁聲壓隨著這4個(gè)板件的振動(dòng)而增大。
圖7 板件貢獻(xiàn)量
從圖8模態(tài)貢獻(xiàn)量結(jié)果得到對聲學(xué)響應(yīng)貢獻(xiàn)較大的模態(tài)階次,13、34、43階對184 Hz處峰值聲壓貢獻(xiàn)最大; 34、36、43及69階對124 Hz處峰值聲壓貢獻(xiàn)最大。通過觀察上述階次板件模態(tài)振型,主要集中在右擋板前部與后部、右門中上部、前擋風(fēng)玻璃。綜合貢獻(xiàn)量結(jié)果發(fā)現(xiàn)二者相互印證,說明得到對峰值聲壓貢獻(xiàn)最大的板件及振動(dòng)位置的準(zhǔn)確性。通過抑制該處振動(dòng)能有效降低峰值聲壓,可將右擋板、右門、前擋風(fēng)玻璃作為改進(jìn)的主要對象,并針對相應(yīng)振型進(jìn)行針對性處理。
圖8 模態(tài)貢獻(xiàn)量
針對貢獻(xiàn)量分析結(jié)果,考慮實(shí)際生產(chǎn)工藝因素,通過對右擋板添加加強(qiáng)筋,右門添加阻尼和前擋風(fēng)玻璃加厚的組合改進(jìn)方式,并采用正交試驗(yàn)的方法確定駕駛室結(jié)構(gòu)改進(jìn)具體參數(shù)。
首先明確正交試驗(yàn)?zāi)康呐c指標(biāo)為降低駕駛員耳旁低頻總聲壓,并且使聲壓曲線盡可能不產(chǎn)生新的聲壓峰值。試驗(yàn)因素包括對場點(diǎn)聲學(xué)貢獻(xiàn)最大的三個(gè)板件右擋板的起筋高度、右門振幅位置添加阻尼厚度和前擋風(fēng)玻璃增加厚度,并分別表示為H、T、D,改進(jìn)方式如圖9所示,在右擋板上施加加強(qiáng)筋,在右門振動(dòng)位置施加阻尼。每個(gè)因素選取4個(gè)水平,列出各因素水平表如表2所示。
(a) 右擋板加筋改進(jìn)
確定正交試驗(yàn)方案表需根據(jù)結(jié)構(gòu)改進(jìn)正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)因素水平表。表2表明試驗(yàn)共3個(gè)設(shè)計(jì)變量,并且每個(gè)設(shè)計(jì)變量有4個(gè)水平,因此選用3因素4水平正交表L16(43)共16次試驗(yàn)??紤]實(shí)際情況,按照實(shí)驗(yàn)方案對駕駛員耳旁總聲壓重新進(jìn)行仿真計(jì)算,設(shè)計(jì)試驗(yàn)方案和結(jié)果如表3所示。
表2 改進(jìn)正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)因素水平
表3 正交試驗(yàn)
表4 正交試驗(yàn)結(jié)果分析
圖10 各因素組合結(jié)果聲壓曲線
通過對比將正交試驗(yàn)分析得到試驗(yàn)最低聲壓因素水平組合H3T3D1與最優(yōu)因素水平組合H2T1D2聲壓曲線對比可以發(fā)現(xiàn),H3T3D1組合聲壓曲線基本在H2T1D2組合之下,并且H3T3D1組合總聲壓為83.37 dB略小于H2T1D2組合84.91 dB。并且相較于改進(jìn)前聲壓曲線,在峰值頻率184 Hz處由96.64 dB下降到74.32 dB降幅為22.32 dB;在124 Hz處由86.71 dB下降到66.52 dB降幅為20.22 dB??偮晧合陆盗?.74 dB,基本沒有新的聲壓峰值的產(chǎn)生,最高聲壓為在122 Hz處的83.45 dB。
因此確定H3T3D1最低組合改進(jìn)方式的右擋板施加25 mm的加強(qiáng)筋,右窗添加3 mm的阻尼和前擋風(fēng)玻璃增厚1 mm。通過這種改進(jìn)方式,能夠快速有效控制駕駛員耳旁結(jié)構(gòu)噪聲。
1) 建立駕駛室耦合模型和邊界元模型,考慮聲腔對結(jié)構(gòu)振型的影響,進(jìn)行駕駛室聲學(xué)頻率響應(yīng)分析并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,得到結(jié)構(gòu)噪聲頻響曲線。
2) 對頻響曲線噪聲峰值頻率進(jìn)行貢獻(xiàn)量分析,即是進(jìn)行聲學(xué)傳遞向量與模態(tài)聲學(xué)傳遞向量計(jì)算,得到對結(jié)構(gòu)噪聲貢獻(xiàn)最大的板件及振動(dòng)位置,為右擋板前部與后部、右門中上部、前擋風(fēng)玻璃。
3) 針對改進(jìn)板件結(jié)構(gòu)特點(diǎn),確定右擋板施加加強(qiáng)筋,右窗添加阻尼和前擋風(fēng)玻璃增厚的組合改進(jìn)方式。采用正交試驗(yàn)方法確定改進(jìn)參數(shù),對比正交實(shí)驗(yàn)最低聲壓因素水平組合H3T3D1與最優(yōu)因素水平組合H2T1D2聲壓曲線,確定結(jié)構(gòu)改進(jìn)參數(shù)。結(jié)果表明H3T3D1組合右擋板施加25 mm的加強(qiáng)筋,右窗添加3 mm的阻尼和前擋風(fēng)玻璃增厚1 mm的改進(jìn)方式是降低結(jié)構(gòu)噪聲的最佳改進(jìn)組合。使得184 Hz頻率處聲壓峰值下降22.32 dB,在124 Hz處聲壓峰值下降20.22 dB,并且總體聲壓下降7.74 dB。說明以聲學(xué)貢獻(xiàn)最大結(jié)構(gòu)位置為改進(jìn)目標(biāo),以駕駛員耳旁總聲壓為正交試驗(yàn)指標(biāo)的改進(jìn)方式具有良好的降噪效果。
中國農(nóng)機(jī)化學(xué)報(bào)2022年2期