冀永林
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)四明山煤業(yè)有限公司,山西 高平 048405)
巷道在掘進(jìn)前巖體內(nèi)應(yīng)力處于多向平衡狀態(tài)。巷道掘進(jìn)后在開(kāi)挖應(yīng)力、構(gòu)造應(yīng)力等作用下,破壞了巖體原巖應(yīng)力平衡狀態(tài)[1],圍巖處于二向或單向應(yīng)力狀態(tài),導(dǎo)致圍巖出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象[2]。其主要表現(xiàn)為巷道頂板下沉、破碎,底板鼓起以及兩幫收縮等。這些礦壓現(xiàn)象不僅降低了巷道成型率及巷道掘進(jìn)效率,且很容易造成頂板冒漏、巷幫垮落等安全事故。目前巷道支護(hù)普遍采用單一的錨桿(索)支護(hù),而應(yīng)力區(qū)破碎圍巖由于巖體穩(wěn)定性差[3],巖體在應(yīng)力作用下形成較大的圍巖松動(dòng)圈[4],錨桿(索)在松動(dòng)圈內(nèi)進(jìn)行錨固支護(hù)時(shí),錨固質(zhì)量差,無(wú)法及時(shí)將預(yù)應(yīng)力通過(guò)桿體傳遞至穩(wěn)定圍巖中,無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)力區(qū)圍巖進(jìn)行懸吊、組合拱(梁)支護(hù)作用[5],大大降低了錨桿(索)支護(hù)效果。所以,對(duì)于應(yīng)力區(qū)圍巖,采取合理有效的支護(hù)措施,對(duì)提高圍巖穩(wěn)定性、控制圍巖變形具有重要意義。本文以四明山煤礦9102 運(yùn)輸順槽為研究對(duì)象,針對(duì)巷道掘進(jìn)期間出現(xiàn)的圍巖破碎區(qū)采取了相應(yīng)的支護(hù)措施。
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)四明山煤業(yè)有限公司9102運(yùn)輸順槽位于一采區(qū)南翼,東部為9101 工作面采空區(qū),南部為井田邊界保安煤柱,西部為9102 工作面,北部為一采區(qū)三條大巷。
9102 運(yùn)輸順槽設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為1 153 m,巷道為矩形斷面,寬度為4.2 m,高度為3.2 m,巷道掘進(jìn)煤層為9#煤層,煤層位于太原組中下部,煤層平均厚1.59 m,賦存區(qū)穩(wěn)定可采,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。煤層直接頂為砂質(zhì)泥巖,厚度為3.12 m,基本頂為石灰?guī)r與細(xì)粒砂巖混合層,厚度為8.7 m,巖體為灰黑色,穩(wěn)定頂板,如表1所示。
表1 9#煤層頂?shù)装鍘r性匯總
9102 運(yùn)輸順槽原設(shè)計(jì)采用錨桿(索)、鋼帶聯(lián)合支護(hù),頂板每排布置5 根反麻花式錨桿,錨桿桿體長(zhǎng)度為2.0 m,直徑為18 mm,錨桿間排距為1.0 m,錨桿外露端采用一根長(zhǎng)度為4.2 m,寬度為0.15 mm 型鋼帶以及螺母進(jìn)行聯(lián)合預(yù)緊;頂板每排布置2 根長(zhǎng)度為5.3 m,直徑為17.8 mm 錨索,錨索間距為1.8 m,排距為3.0 m。
9102 運(yùn)輸順槽采用EBZ200 型掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn),截至2020年9月17日巷道已掘進(jìn)462 m。巷道掘進(jìn)至455 m 處時(shí)揭露一條F7斷層,如圖1所示。該斷層為逆斷層,斷層與巷道以78°斜交,斷層基本參數(shù)為:H=1.7 m、∠42°; 斷層侵入后破壞了巖體穩(wěn)定性,并在斷層附近形成構(gòu)造應(yīng)力區(qū),導(dǎo)致巷道掘進(jìn)至450 m 時(shí)巷道頂板出現(xiàn)破碎、下沉現(xiàn)象,實(shí)測(cè)最大下沉量為0.45 m;當(dāng)巷道掘進(jìn)至460 m 時(shí),頂板中部出現(xiàn)冒漏,冒漏高度為1.4 m,原支護(hù)方式在冒漏區(qū)范圍內(nèi)支護(hù)效果差,無(wú)法有效控制冒漏區(qū)附近圍巖。
圖1 9102 運(yùn)輸順槽F7 斷層布置平面
(1)圍巖穩(wěn)定性:9102 運(yùn)輸順槽直接頂為砂巖與泥巖混合層,巖體致密性差,巖體巖石普氏系數(shù)f=1.5,巖體抗壓強(qiáng)度低。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)巖體采集發(fā)現(xiàn),直接頂巖體成層狀結(jié)構(gòu),巖體在應(yīng)力作用下出現(xiàn)局部離層現(xiàn)象,巷道頂板一旦出現(xiàn)離層時(shí),離層處巖體出現(xiàn)應(yīng)力剪切破壞現(xiàn)象,導(dǎo)致巖體整體穩(wěn)定性降低,破壞了巖體力學(xué)穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。
(2)構(gòu)造應(yīng)力影響:F7斷層構(gòu)造應(yīng)力在斷層處進(jìn)行釋放,應(yīng)力釋放過(guò)程中對(duì)兩盤(pán)巖體產(chǎn)生水平拉應(yīng)力破壞作用,導(dǎo)致兩盤(pán)巖體出現(xiàn)破碎現(xiàn)象。
(3)原支護(hù)強(qiáng)度低:9102 運(yùn)輸順槽過(guò)斷層期間,頂板受應(yīng)力破壞嚴(yán)重,并形成圍巖松動(dòng)圈,通過(guò)鉆探窺視發(fā)現(xiàn)圍巖松動(dòng)圈直徑達(dá)2.2 m,原頂板錨桿長(zhǎng)度為1.8 m,錨桿錨固端位于松動(dòng)圈內(nèi),錨桿錨固效果差,桿體預(yù)應(yīng)力無(wú)法及時(shí)傳遞至穩(wěn)定巖體中,降低了錨桿懸吊支護(hù)作用;同時(shí)頂板采用M 型鋼帶,鋼帶強(qiáng)度低且支護(hù)截面積小,當(dāng)頂板出現(xiàn)下沉、破碎時(shí)M 型鋼帶承載能力小,易出現(xiàn)變形、斷裂現(xiàn)象。
(1)頂板錨桿支護(hù)優(yōu)化:為了提高錨桿錨固效果,將原反麻花式錨桿更換為無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,該錨桿桿體長(zhǎng)度為2.5 m,直徑為22 mm,錨桿布置間排距不變,螺紋鋼錨桿最大屈服強(qiáng)度為450 MPa。
(2)頂板鋼帶優(yōu)化:將M 型鋼帶更換為W 型鋼帶,W 型鋼帶橫截面成W 型,抗壓效果好,鋼帶規(guī)格為長(zhǎng)×寬=4.2 m×0.28 m。
(3)頂板錨索支護(hù)優(yōu)化:由于原錨索屬于點(diǎn)性支護(hù),為了提高錨索聯(lián)動(dòng)支護(hù)效果,將原錨索布置參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,采用線性恒阻錨索支護(hù),優(yōu)化后頂板每排布置3 根長(zhǎng)度為6.0 m,直徑為21.8 mm錨索,錨索間排距為1.5 m×3.0 m,同一排錨索外露端采用一根長(zhǎng)度為3.2 m,寬度為0.15 m 槽鋼進(jìn)行預(yù)緊。
(1)桁架錨索支護(hù)原理
錨桿(索)支護(hù)主要通過(guò)錨固劑將支護(hù)體錨固在鉆孔內(nèi),然后對(duì)錨桿(索)施加預(yù)應(yīng)力,并將預(yù)應(yīng)力傳遞至圍巖中,從而實(shí)現(xiàn)錨桿懸吊作用以及應(yīng)力組合梁(拱)作用。但錨桿支護(hù)在9102 運(yùn)輸順槽斷層破碎應(yīng)力帶無(wú)法對(duì)頂板施加主動(dòng)應(yīng)力; 而桁架支護(hù)在錨桿(索)支護(hù)作用下,對(duì)頂板產(chǎn)生斜向上的分力,從而削弱頂板應(yīng)力破壞作用[6],支護(hù)原理如圖2所示。
圖2 9102 運(yùn)輸順槽應(yīng)力破碎區(qū)聯(lián)合支護(hù)
(2)支護(hù)工藝
①9102 運(yùn)輸順槽采用的桁架錨索主要由桁架托桿、預(yù)緊張拉器、桁架錨索等部分組成,桁架錨索長(zhǎng)度為4.0 m,直徑為17.8 mm,桁架托桿共計(jì)兩根,每根長(zhǎng)度為1.2 m,托桿兩端為圓柱狀,中部為方形,保證支護(hù)時(shí)圓鋼托架對(duì)頂板具有足夠的支撐作用力。
②桁架錨索鉆孔布置間距為2.0 m,鉆孔與頂板成75°夾角對(duì)稱(chēng)布置,鉆孔深度為6.0 m,直徑為30 mm,鉆孔施工完后立即錨注兩個(gè)錨索。
③在同一排兩根桁架錨索外露端各安裝一根桁架托桿,并利用預(yù)緊張拉器對(duì)兩根桁架托桿施加張拉預(yù)緊力,預(yù)緊后保證桁架托桿與頂板接觸嚴(yán)實(shí),并確保桁架托桿對(duì)兩根錨索施加預(yù)應(yīng)力。
為了避免因應(yīng)力作用出現(xiàn)破碎現(xiàn)象,掘進(jìn)前對(duì)巷道前方斷層破碎帶煤體施工一排超前管棚。
(1)超前管棚材料為中空無(wú)縫鋼管,長(zhǎng)度3.5 m,直徑為35 mm,鋼管端頭為尖銳狀,每排布置15根管棚,間距為0.3 m。
(2)超前支護(hù)鉆孔布置在巷道頂板,并與巷道迎頭煤體垂直布置,鉆孔設(shè)計(jì)深度為3.8 m,直徑為40 mm,鉆孔施工完后將超前管棚支護(hù)體插入鉆孔內(nèi),巷道在掘進(jìn)過(guò)程中以管棚支護(hù)為頂板,并將鋼帶施工在管棚支護(hù)下方。
(3)在施工超前管棚支護(hù)時(shí),現(xiàn)場(chǎng)用激光給定管棚支護(hù)中心線,保證管棚支護(hù)施工完后在同一水平面上,單根管棚施工時(shí)保證在垂直面上偏差角控制在3°范圍內(nèi)。
截止2020年10月2日,9102 運(yùn)輸順槽已掘進(jìn)540 m,且巷道已完全穿過(guò)F7斷層應(yīng)力影響區(qū)。巷道過(guò)應(yīng)力區(qū)期間,從460 m 處開(kāi)始頂板每隔15 m布置一個(gè)頂板離層儀,共計(jì)布置2 個(gè),在450~460 m 段(注:此段范圍內(nèi)頂板采用原支護(hù)方式,未聯(lián)合支護(hù))頂板安裝同型號(hào)的頂板離層儀,進(jìn)行對(duì)比分析,通過(guò)20 d 現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn):
1)采取聯(lián)合支護(hù)前,450~460 m 段巷道0~9 d 時(shí)間內(nèi),頂板下沉量較大,下沉量為0.38 m,9~17 d 時(shí)間內(nèi)下沉量逐漸減小,第16 d 后頂板趨于穩(wěn)定,頂板總下沉量為0.45 m,如圖3所示?,F(xiàn)場(chǎng)錨桿(索)拉拔試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),巷道支護(hù)失效現(xiàn)象嚴(yán)重,每20 根支護(hù)體中有3 根失效,失效率達(dá)15%。
圖3 應(yīng)力破碎頂板支護(hù)優(yōu)化前后下沉量變化曲線
2)采取聯(lián)合支護(hù)措施后,460~540 m 段巷道0~8 d 內(nèi),頂板產(chǎn)生蠕動(dòng)變形現(xiàn)象,下沉量為0.14 m;8~14 d 期間,聯(lián)合支護(hù)對(duì)流變性頂板起到耦合支護(hù)作用,頂板下沉量逐漸減小,14 d 后頂板趨于穩(wěn)定,頂板總下沉量為0.19 m;頂板錨桿(索)支護(hù)失效現(xiàn)象得到有效控制,失效率控制在4%以下。
1)9102 運(yùn)輸順槽錨桿(索)支護(hù)優(yōu)化方案解決了原錨桿(索)支護(hù)時(shí)支護(hù)強(qiáng)度低、支護(hù)效果差等技術(shù)難題,提高了錨桿(索)支護(hù)組合拱(梁)、懸吊作用。
2)應(yīng)力區(qū)頂板采取桁架錨索支護(hù)后,削弱了斷層構(gòu)造應(yīng)力對(duì)頂板垂直破壞作用,控制了斷層破碎帶圍巖松動(dòng)圈范圍擴(kuò)大,降低了圍巖出現(xiàn)離層、下沉現(xiàn)象,保證了錨桿(索)支護(hù)效果。
3)施工超前管棚支護(hù)后,實(shí)現(xiàn)了對(duì)迎頭圍巖超前支護(hù)的目的,防止了巷道圍巖超前破壞現(xiàn)象,有效控制了巷道掘進(jìn)期間因支護(hù)不及時(shí)出現(xiàn)頂板冒漏、片幫等現(xiàn)象。