劉 鵬* 倪先鋒 樊榮興 楊 陽(yáng) 金 磊 杜曉杰
(1. 中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司 2. 中海油(天津)管道工程技術(shù)有限公司)
某油田生產(chǎn)水處理系統(tǒng)管線整體壁厚減薄嚴(yán)重。2020 年8 月,腐蝕探針監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,探針平均腐蝕速率為0.073 mm/a,已接近SY/T 5329—2012 《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)及分析方法》中注水水質(zhì)推薦指標(biāo)要求,注水水質(zhì)腐蝕速率≤0.076 mm/a。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步調(diào)研后發(fā)現(xiàn),腐蝕較嚴(yán)重的管線主要分布在二氧化氯殺菌劑注入點(diǎn)下游,而上游管線只存在輕微的均勻腐蝕。為了保證生產(chǎn)水處理系統(tǒng)的作業(yè)安全,作業(yè)公司于2020 年10 月對(duì)下游管線進(jìn)行了拆除及更換,為了查找下游管線發(fā)生嚴(yán)重腐蝕的原因,選取了部分下游管線進(jìn)行失效分析,通過(guò)宏觀分析、管材化學(xué)成分分析、腐蝕性氣體檢測(cè)分析、細(xì)菌及鐵離子含量檢測(cè)分析、結(jié)垢預(yù)測(cè)及結(jié)垢成分分析等方法,研究了腐蝕發(fā)生的原因,并制定了有效的預(yù)防及改進(jìn)措施。
某油田生產(chǎn)水處理系統(tǒng)包括撇油器、加氣浮選器及核桃殼過(guò)濾器三級(jí)處理,為了使其達(dá)到注水水質(zhì)要求,流入的水經(jīng)由核桃殼過(guò)濾器出口與來(lái)自水源井水匯合進(jìn)入注水緩沖罐,通過(guò)注水增壓泵、注水泵全部回注地層,圖1 為注水處理系統(tǒng)流程圖,其中二氧化氯注入點(diǎn)為圖1 中的箭頭標(biāo)注位置。
圖1 注水處理系統(tǒng)流程圖
對(duì)拆除回收管線的典型位置進(jìn)行宏觀分析,圖2為二氧化氯注入點(diǎn)相鄰的上游管線,其中存在輕微均勻腐蝕,內(nèi)壁無(wú)明顯結(jié)垢現(xiàn)象。圖3、圖4 分別為二氧化氯注入點(diǎn)相鄰下游管線、遠(yuǎn)離注入點(diǎn)的下游管線。不難看出,自注入點(diǎn)至下游的管線均存在較嚴(yán)重的結(jié)垢現(xiàn)象,壁厚減薄也較嚴(yán)重。
對(duì)下游管線(鋼管等級(jí):API 5L PSL2 X65)母材進(jìn)行取樣,采用SPECTROLABLAVM11 直讀光譜儀對(duì)其化學(xué)成分進(jìn)行分析,檢測(cè)結(jié)果可見(jiàn)表1。結(jié)果表明:母材化學(xué)分成符合訂貨技術(shù)要求。
將檢測(cè)手泵(氣體采樣器)膠皮管的氣嘴連接至待檢處(一般為容器壓力表),打開(kāi)待檢點(diǎn)閥門,調(diào)節(jié)氣體的流量,抽取一定體積的腐蝕性氣體,根據(jù)檢測(cè)管變色范圍讀出腐蝕性氣體的含量。表2 所示為生產(chǎn)水處理系統(tǒng)近兩年內(nèi)腐蝕性氣體H2S 與CO2含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)檢測(cè)數(shù)據(jù)的最大值。由表2 可知,H2S 與CO2含量最高的位置在生產(chǎn)水緩沖罐,含量分別為8×10-6及7%,含量很低,均屬于低度腐蝕性環(huán)境,即幾乎不具備腐蝕作用[1]。
表2 腐蝕性氣體檢測(cè)結(jié)果
采用絕跡稀釋法,即將需測(cè)定的水樣用無(wú)菌注射器逐級(jí)注入到測(cè)試瓶(SRB、TGB、FB)中進(jìn)行接種稀釋,在恒溫箱中培養(yǎng),根據(jù)細(xì)菌瓶陽(yáng)性反應(yīng)和稀釋的倍數(shù)來(lái)計(jì)算細(xì)菌的數(shù)目。
在現(xiàn)場(chǎng)水樣加入微量的1:1 鹽酸,用總鐵或亞鐵離子測(cè)試管中的顯色劑與水樣進(jìn)行反應(yīng),之后將測(cè)試管與標(biāo)準(zhǔn)比色管進(jìn)行比對(duì),從而測(cè)定水中總鐵或二價(jià)鐵離子的含量。
表3 為近兩年內(nèi)水質(zhì)中細(xì)菌及鐵離子含量檢測(cè)分析數(shù)據(jù)最高值。根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)可知,水系統(tǒng)中主要處理設(shè)備的Fe2+質(zhì)量含量均在0.2 mg/L 以下,總鐵離子在0.3 mg/L 以下,SRB 個(gè)數(shù)幾乎都在25 個(gè)/mL 以下,F(xiàn)B 為0 個(gè)/mL,TGB 在0.6 個(gè)/mL 以下,根據(jù)油田的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)水處理系統(tǒng)的水質(zhì)指標(biāo)合格,基本不會(huì)發(fā)生微生物腐蝕。
表3 細(xì)菌及鐵離子質(zhì)量含量檢測(cè)數(shù)據(jù)
表4 為生產(chǎn)水處理系統(tǒng)的水質(zhì)分析結(jié)果,取樣點(diǎn)位于注入點(diǎn)下游。由表4 數(shù)據(jù)可知,水質(zhì)礦化度較高,且含有大量Ca2+及少量Ba2+,依據(jù)SY/T 0600—2009《油田水結(jié)垢趨勢(shì)預(yù)測(cè)》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)平臺(tái)水質(zhì)結(jié)垢趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)[2-3],該水質(zhì)存在CaCO3、BaCO3結(jié)垢趨勢(shì)。
表4 離子質(zhì)量含量檢測(cè)數(shù)據(jù)
選取二氧化氯注入點(diǎn)下游管線內(nèi)壁結(jié)垢產(chǎn)物進(jìn)行成分分析。對(duì)試樣采用石油醚、酒精溶解除油、過(guò)濾、干燥處理后再進(jìn)行XRD 測(cè)試,掃描角度2θ為3°~80°,采樣步寬為0.02,波長(zhǎng)λ=1.540 56 nm。XRD 分析結(jié)果表明,內(nèi)壁結(jié)垢產(chǎn)物成分主要為FeCO3、FeOOH 以及CaCO3等,其中FeCO3、FeOOH應(yīng)為腐蝕產(chǎn)物,而CaCO3為水質(zhì)結(jié)垢產(chǎn)物,與結(jié)垢趨勢(shì)預(yù)測(cè)結(jié)果一致。
該生產(chǎn)水處理系統(tǒng)采用二氧化氯殺菌劑,而已知二氧化氯殺菌劑在油田現(xiàn)場(chǎng)制備,工藝如下:
式(1)中: H2SO4物質(zhì)的量濃度為1 ~2.5 mol/L;式(2)中: H2SO4物質(zhì)的量濃度為2.5 ~5.5 mol/L;式(3)中: H2SO4物質(zhì)的量濃度為>5.5 mol/L;
原料NaClO3被還原為ClO2,原料H2O2被氧化為O2,溶解在水中進(jìn)入注水系統(tǒng),隨著ClO2濃度升高,O2濃度也將相應(yīng)升高,導(dǎo)致整個(gè)生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)中溶解氧含量上升,O2是一種很好的去極化劑,使鐵失去電子生成Fe2+,與水中的CO32-形成FeCO3。隨著水中的溶解氧含量增加,O2將Fe2+氧化為Fe3+[4],生成FeOOH。同時(shí)在管道運(yùn)行時(shí),環(huán)境介質(zhì)導(dǎo)致管道內(nèi)壁形成碳酸鈣垢,垢層不斷沉積,發(fā)生垢下腐蝕[5]。綜合以上因素可知,管線在氧腐蝕與垢下腐蝕的雙重作用下,內(nèi)壁腐蝕不斷加劇。
(1)將注水水質(zhì)腐蝕速率嚴(yán)格控制在0.076 mm/a以下,同時(shí)提高水中溶解氧含量的檢測(cè)頻次(主要是在加注點(diǎn)之后),溶解氧的質(zhì)量含量應(yīng)嚴(yán)格控制在0.1 mg/L 以下。
(2)密切關(guān)注殺菌劑加注點(diǎn)后的管線壁厚減薄情況,將重點(diǎn)、加密對(duì)該區(qū)域管線進(jìn)行壁厚測(cè)量。
(3)定期開(kāi)展藥劑評(píng)價(jià)工作、優(yōu)化加注模式。
(4)建議在水系統(tǒng)中加注除垢劑或考慮在加注點(diǎn)后管線增加超聲波在線除垢裝置。
(5)如可行,建議更換殺菌劑ClO2,在注水系統(tǒng)中可選擇加入無(wú)腐蝕性的殺菌劑。