江湘輝
摘 要:針對(duì)日用玻璃陶瓷生產(chǎn)過(guò)程的能耗環(huán)節(jié)進(jìn)行探索,優(yōu)化配方使其更適合于電熔爐的生產(chǎn)工藝,通過(guò)對(duì)配方中各氧化物引入的原料進(jìn)行優(yōu)化,降低原料整體熔點(diǎn),增加出料量,最終達(dá)到降低能耗、減少成本的目的,提高企業(yè)在行業(yè)中的竟?fàn)幜Α?/p>
關(guān)鍵詞:能耗環(huán)節(jié);生產(chǎn)工藝;配方優(yōu)化;原料優(yōu)化
1 引 言
目前在生產(chǎn)的日用玻璃陶瓷企業(yè),基本是采用全電熔爐工藝,其相對(duì)傳統(tǒng)的馬蹄火焰爐具有節(jié)能環(huán)保、揮發(fā)率低、產(chǎn)品白度高的優(yōu)勢(shì);但電價(jià)成本整體較高,加之電熔爐的鉬電極工藝對(duì)爐體侵蝕較為嚴(yán)重,爐體后期維修困難,電熔爐體的使用壽命較之火焰爐周期短。目前電熔爐的能耗雖然相對(duì)于火焰爐能耗減少,但是生產(chǎn)成本還是居高不下。本文主要探索在目前的電熔爐技術(shù)條件下,通過(guò)配方配比和原料選擇的優(yōu)化,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,進(jìn)一步降低能耗成本,提高出料量,延長(zhǎng)爐體使用周期,并期望能對(duì)企業(yè)生產(chǎn)有一定的參考意義。
2調(diào)試的思路
通過(guò)在2.5噸電熔爐上進(jìn)行配方調(diào)試,得到結(jié)果參數(shù)后,再運(yùn)用到40噸大爐上進(jìn)行正式生產(chǎn)應(yīng)用。主要是從配方調(diào)整和原料選擇、工藝調(diào)整等方面來(lái)進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化。
2.1配方上的優(yōu)化調(diào)整
(1)選擇合適的氧化鈉含量,提高電熔爐中高溫玻璃液的導(dǎo)電性;根據(jù)焦耳定律Q=I2Rt,電流的大小跟發(fā)熱量成正比;玻璃液在高溫狀態(tài)下,由于堿金屬離子導(dǎo)電性,電流通過(guò)并產(chǎn)生熱量,提供給玻璃液進(jìn)行熔化澄清;當(dāng)電熔爐出料量固定時(shí),所需的熱量是固定的,所需的電流也是恒定的;在恒電流前提下,從公式P=I2/R和I2=P/R中知道,當(dāng)配方調(diào)試到電熔爐的高溫玻璃液電阻率在較低的狀態(tài),那么所需的輸入功率也處于低水平,也就達(dá)到了低單耗水平的目標(biāo)。
在表1中可以看出,在恒電流為1.39kA和恒出料為2.6T/D的熔化工藝條件下,隨著氧化鈉含量的增加,功率和用電量在下降,單耗也在往下減少。從而驗(yàn)證了在一定的條件下,隨著氧化鈉含量的增加,高溫玻璃液導(dǎo)電性變好,電阻率減少的規(guī)律;從電爐的運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看,用電量最高值跟最低值相差達(dá)到11%,單耗相差達(dá)到10.8%,幅度還是較大。
表1中隨著氧化鈉含量增加,玻璃液導(dǎo)電性能變好的遞增趨勢(shì)在減弱,產(chǎn)品料線變長(zhǎng),成型較困難,后期產(chǎn)品的化學(xué)性能穩(wěn)定性和耐熱性能變差,綜合這些因素的影響,配方氧化鈉的含量最后確定在13%。單耗相對(duì)比單耗最大值減少8.4%。
(2)共堿的助熔作用。
表2調(diào)試的前提條件是:在電熔爐恒功率、恒用電量的條件下,通過(guò)調(diào)整配方中氧化鉀和氧化鈣含量,來(lái)觀察共堿在電熔爐的高溫助熔能力。
從表中可以看到,通過(guò)在配方中進(jìn)行增加氧化鉀減少氧化鈣的調(diào)試,使鈉鉀的總量提高,增加其共堿的作用,在用輸入功率恒定的條件下,出料量有一定的提高,單耗也下調(diào)了,從而驗(yàn)證了共堿對(duì)玻璃液高溫熔化有較好助熔作用,考慮到氧化鈣對(duì)成形料性的控制作用和提高產(chǎn)品的化學(xué)穩(wěn)定作用,原料價(jià)格便宜,有利于原料的成本價(jià)格控制等因素,配方的氧化鈣控制在2%,鈉鉀共堿總量在15.5%。
2.2原料選擇上的優(yōu)化
2.2.1硅元素的加入原料
(1)SiO2在玉晶玻璃配方中約占67%,主要加入物原料是石英砂,其熔點(diǎn)在1800℃以上,加入量多且熔點(diǎn)高,所以選擇符合熔化工藝參數(shù)的石英砂,就顯得較為重要。
從表中可以看到,當(dāng)石英砂在20-60和40-100這兩個(gè)目數(shù)規(guī)格時(shí),顆粒太粗,造成熔化不完成,有砂泡的現(xiàn)象,產(chǎn)品合格率較低。如提高電熔爐的熔化溫度,可以解決該問(wèn)題,但同時(shí)也增加單耗,不是最佳的解決方式。
在40-180目這個(gè)目數(shù)規(guī)格時(shí),由于細(xì)顆粒數(shù)量較多,這部分顆粒較早反應(yīng)后形成的玻璃液跟主體玻璃液形成不同體系,容易在玻璃液底部形成死料層,造成了產(chǎn)品內(nèi)部的內(nèi)應(yīng)力,并形成產(chǎn)品冷炸的這種質(zhì)量情況。
顆粒度在40-140這個(gè)規(guī)格時(shí),熔化效果基本達(dá)到正常水平,既保證了熔化溫度和單耗的低水平,產(chǎn)品合格率也最高,是最合適的參數(shù)。
(2)用鈉長(zhǎng)石代替部分二氧化硅。
鈉長(zhǎng)石中含有SiO2約70%,Na2O約10%,熔點(diǎn)為1100℃,通過(guò)鈉長(zhǎng)石代替部分SiO2,能夠降低熔點(diǎn),代替部分純堿,能夠降低成本。
從表中可以看出,隨著鈉長(zhǎng)石的加入,代替部分石英砂的量,原料的熔化溫度在下降,節(jié)省了用電成本和原料成本,但是同時(shí)也引入更多的雜質(zhì),特別是氧化鐵雜質(zhì)的引入,使產(chǎn)品的白度降低,在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下,最終確定鈉長(zhǎng)石的加入量在8%。
2.2.2鋁元素的加入原料:
在玉晶玻璃配方中,氧化鋁在一定條件下,一部分是以氧鋁六面體的形式,跟硅氧一起并在玻璃網(wǎng)絡(luò)中,起到穩(wěn)定結(jié)構(gòu)作用,一部分與氟形成氟化鋁,減少其揮發(fā)性,是較重要的原料。
在表5中可以看到,當(dāng)原料中的鋁元素以氧化鋁形式加入時(shí),由于其熔點(diǎn)高,使玻璃整體的熔化溫度跟著提高,在1480℃時(shí),熔化效果還稍差,因?yàn)闋t體工藝問(wèn)題,再提升溫度難度較大;而以氫氧化鋁形式加入時(shí),由于其在脫去水份子后,生成活性的Y-Al2O3,在1440℃就可以達(dá)到較好的熔化,較大降低熔化溫度。
2.2.3 氟元素的加入原料:
在本廠的玉晶玻璃配方中,氟元素的加入是起到乳濁劑作用。
在恒功率100.5kW和恒出料量2.6T/D的工藝條件下,從表中可以看出,采用冰晶石基本也能達(dá)到較好效果,但其價(jià)格偏高,氟元素在原料中占比高,是主要加入量,考慮到原料價(jià)格成本的原因,最后放棄;
氟化鈣由于較難分解,導(dǎo)電性差,導(dǎo)致料層越來(lái)越厚,只有通過(guò)減少出料量來(lái)維持電熔爐工藝平衡和料層的厚度,使單耗較大增加。
氟硅酸鈉最容易熱分解,在電熔爐的熱料層中就可以分解出Na+,較大提高導(dǎo)電性能和鉬電極的導(dǎo)電效率,但也使得電熔爐的冷料層太薄,工藝稍微波動(dòng)時(shí),容易出現(xiàn)料層“紅頂”事故。
通過(guò)氟化鈣和氟硅酸鈉兩種原料一起配合使用,其中氟化鈣占比20%,氟硅酸鈉占比80%,料層基本可以控制在15cm左右,達(dá)到既保持生產(chǎn)穩(wěn)定又提高鉬電極導(dǎo)電效率、減少單耗的目的。
2.2.4硼元素的原料加入
在玉晶配方中,加入硼元素的主要目的是降低膨脹系數(shù),提高耐熱性能,是主要元素之一。
在保持恒功率恒出料量的相同工藝條件下,表7記錄各硼原料分別投產(chǎn)2天后的冷料層厚度,從表中可以看到冷料層的厚度:硼酸〉十水硼砂>五水硼砂,并且隨著時(shí)間的推移,硼酸跟其他兩種硼原料的冷料層厚度差異會(huì)越來(lái)越大,其原因是由于五水、十水硼砂,分解產(chǎn)物有氧化鈉,提高料層的導(dǎo)電性,使熱點(diǎn)提高,從而提高導(dǎo)電熔化效果。
由于十水硼砂在電熔爐的熱料層中失去結(jié)晶水時(shí)損失的熱量相對(duì)比五水硼砂更大,并且五水硼砂有更高的氧化硼含量,更少的結(jié)晶水,在價(jià)格成本中更有優(yōu)勢(shì)。單耗更少,采用五水硼砂。
3其他工藝優(yōu)化
3.1配合料中水份控制
水分的控制在配合料較為重要,水份太少,除了粉塵多之外,石英砂之類的難熔原料,其表面跟純堿結(jié)合度不夠,造成混合料在運(yùn)送過(guò)程容易分層,均勻度也不好。結(jié)合度不夠也導(dǎo)致難熔原料在電熔爐熔化中,產(chǎn)生負(fù)面影響。
水份過(guò)量,由于堿的水解作用跟氟原料發(fā)生反應(yīng),并產(chǎn)生熱量,加上混料過(guò)程中機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生了一定的溫度,這些因素造成混合料容易結(jié)塊,使配合料運(yùn)送過(guò)程的堵死。水份太多也易使電熔爐的冷料層加厚,加大耗電成本。
通過(guò)在原料中加入不同水份含量的調(diào)度,對(duì)配合料的均勻度、結(jié)塊情況、電熔爐冷料層厚度、電熔的熔化情況等方面進(jìn)行判斷,最后確定水分控制在1.5%較為合適,達(dá)到確保配合料在較少水份的情況下,堿和硅能夠有足夠的結(jié)合度和混合料的均勻度,降低單耗。
3.2冷料層厚度的確定:
在表中可以看到,在恒功率的工藝條件下,隨著冷料層的加厚,爐面的溫度下降,電熔爐熱點(diǎn)下移,外鉬電極的導(dǎo)電效率降低,為了維持電熔爐的工藝平衡,出料量一直減少,使得單耗明顯增大。
但當(dāng)冷料層太薄時(shí),由于爐面溫度高,散熱快,單耗反而增大,而且也容易造成“紅頂”的生產(chǎn)事故,所以在保障不“紅頂”的情況下,盡量減少冷料層的厚度,提高鉬電極導(dǎo)電效率。本次得到的較佳參數(shù)是20cm,較好的通過(guò)料層厚度調(diào)節(jié)來(lái)降低單耗。
通過(guò)以上措施在2.5噸電熔爐上進(jìn)行配方、原料和其他重要工藝的優(yōu)化調(diào)試,確定最佳的參數(shù)并總結(jié)如表9,把優(yōu)化的參數(shù)在40噸電熔爐上進(jìn)行試驗(yàn)。出料量較大的提高,鉬電極的用電效率進(jìn)一步的上升,能耗又再進(jìn)一步降低。
當(dāng)然,40噸爐的使用過(guò)程,不可避免又帶來(lái)了系列的難題,比如大爐電流密度不均勻,使得爐體中間部位跟四周溫度相差較大;
通過(guò)跟窯爐廠家的合作,改變鉬電極的放電方式:由原來(lái)的兩支鉬對(duì)角放電改為三支鉬電極的三角放電,較好解決了這個(gè)問(wèn)題;
4結(jié)語(yǔ)
通過(guò)以上配方上導(dǎo)電性能的調(diào)整、原料品種的合理選擇、工藝合理控制,并在大爐上的順利實(shí)施進(jìn)行。整體的能耗下調(diào)了15%左右,較好的節(jié)省了能耗成本,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了有強(qiáng)力支撐。
參考文獻(xiàn)