沈雯
(南通市東港排水有限公司,江蘇 南通 226001)
工業(yè)園區(qū)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施運行效果評價結(jié)果是考核工業(yè)園區(qū)執(zhí)行環(huán)保法律、法規(guī)及其標準的依據(jù)之一。工業(yè)園區(qū)中水利用率要達到25%,是江蘇省南通市行政審批局依據(jù)《省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省環(huán)保廳等部門關(guān)于加強全省各級各類開發(fā)區(qū)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)意見的通知》,在《關(guān)于南通市東港污水處理廠一、二期提標改造工程項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》中對南通市港閘經(jīng)濟開發(fā)區(qū)提出的中水資源化要求(以下簡稱“提標改造項目”)。中水資源化是國內(nèi)外研究的中水利用課題之一,20 世紀70—90 年代,日本、美國先后開展了中水利用研究。2002 年北京市、青島市實施了中水利用示范工程建設(shè)項目。南通市東港排水有限公司(原南通市東港污水處理廠)位于南通市港閘經(jīng)濟開發(fā)區(qū),為落實中水資源化,結(jié)合區(qū)域污水來源于40 km2內(nèi)27.8 萬居民的生活污水(占污水總量的70%)、40 余家工業(yè)企業(yè)(紡織印染、制藥、化工)的廢水(占污水總量的30%)的實際,實施了一、二期5 萬m3/d 水解酸化+MBBR 處理工藝改為A2/O(厭氧—缺氧—好氧)工藝及其組合技術(shù)運用。本文從工業(yè)園區(qū)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施運行效果角度,評價了A2/O 工藝及其組合技術(shù)在污染物的排放濃度與排放總量雙達標及中水利用的適用性。
以上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司在《南通市東港排水有限公司一、二期污水處理設(shè)施提標改造設(shè)計方案》中依據(jù)的GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》表1 指標及一類污染物執(zhí)行表2 標準(以下簡稱“GB 18918—2002”)、GB/T 19923—2005《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》標準限值(以下簡稱“GB/T 19923—2005”),南通市行政審批局《關(guān)于南通市東港污水處理廠一、二期提標改造工程項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》(行政審批〔2018〕72 號,以下簡稱“行政審批〔2018〕72 號”)。
根據(jù)江蘇源遠監(jiān)測技術(shù)有限公司按GB 18918—2002 標準中的4.2.3.3 采樣頻率,每2 h 采樣1 次,共采集4 次,取其最大測定值的要求,連續(xù)48 h 跟蹤A2/O 工藝及其組合技術(shù)運行過程進水、出水采樣分析,出具的[YYC-BG-2021-070587]號監(jiān)測報告予以對標評價。
工業(yè)園區(qū)污水經(jīng)過企業(yè)預(yù)處理后的非磷化廢水具有含氮高、含磷高、含碳量低、可生化性低的特點,2018 年前,南通市東港排水有限公司一、二期污水處理采用水解酸化+MBBR 處理工藝,CODCr的去除率達到75%,氨氮的去除率達到60%左右,不能滿足GB/T 19923—2005 限值要求及實現(xiàn)蘇政辦發(fā)〔2007〕115 號等相關(guān)文件的目標,2019 年以來,改用A2/O 工藝及其組合技術(shù)[1],其主要污染物處理效率見表1。
表1 A2/O 工藝及其組合技術(shù)主要污染物監(jiān)測結(jié)果
由表1 可知,進水主要污染物濃度CODCr為421.96 mg/L、BOD5為301.70 mg/L、SS 為248.89 mg/L、氨氮為29.64 mg/L、總氮為44.86 mg/L、總磷為5.15 mg/L,處理后CODCr為17.00 mg/L、BOD5為3.93 mg/L、SS 為3.12 mg/L、氨氮為0.45 mg/L、總氮為9.80 mg/L、總磷為0.28 mg/L,各項污染物的去除率分別為95.97%,98.70%,98.75%,98.48%,78.15%,94.56%;進水與出水中的pH、LAS、色度均在標準限值范圍內(nèi)。
據(jù)統(tǒng)計,提標改造項目處理水量為5 萬t/d,處理后1.25 萬t/d 供華能南通電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng),余1 368.75 萬t/a 經(jīng)華能南通電廠溫水排口排入長江,其CODCr、氨氮、總磷的排放總量分別為232.69,6.16,3.83 t/a,滿足行政審批〔2018〕72 號批復(fù)廢水排放總量1 368.75 萬t/a、CODCr684.38 t/a、氨氮68.44 t/a、總磷6.84 t/a 的要求,實現(xiàn)了濃度與總量雙達標。
A2/O 及其組合技術(shù)就是在厭氧與好氧之間增加缺氧池等其他工藝,用于一、二期提標改造項目,實現(xiàn)降解有機物、除磷—脫氮與中水利用。
旋流沉砂工藝主要用于去除污水中粒徑大于0.2 mm、密度大于2.65 t/m3的砂粒,該工藝段懸浮物去除率達20%。厭氧池納入污水與二沉池外回流的混合液,控制DO<0.2 mg/L 釋放出聚磷菌,使污水中磷的濃度升高,溶解性有機物被微生物細胞吸收使污水中BOD5濃度下降。其次,生物細胞合成中去除部分氨氮,使污水中氨氮濃度下降。缺氧池控制DO<0.5 mg/L,反硝化菌與兼氧脫氮菌利用污水中BOD5供給有機碳源,將來自厭氧池的污水與內(nèi)回流混合液中大量-N 和-N 還原成N2釋放至大氣環(huán)境,使BOD5濃度下降,-N 濃度大幅度下降,磷的變化較小。好氧池中有機物被微生物生化降解而下降,有機氮被氨化繼而被硝化,使-N 濃度顯著下降,隨著硝化過程-N 濃度增加,好氧活性污泥中的嗜磷微生物大量吸收溶解性磷,將其轉(zhuǎn)化成不溶性多聚正磷酸鹽,貯存于體內(nèi),使磷濃度下降,其中一部分隨污泥回流至厭氧池形成內(nèi)回流,另一部分則在二沉池中泥水分離,分離出的污泥外回流至厭氧池,上清液流至機械加速沉淀池。在機械加速澄清池中加入聚合氯化鋁、陰離子聚丙烯酰胺予以高效絮凝,沉下的泥渣部分經(jīng)濃縮后定期排放。污水監(jiān)測結(jié)果表明,經(jīng)過機械加速澄清池及濾布濾池處理后,出水中的SS、總磷、總氮和氨氮的平均去除率達38.95%(8.24%~83.33%之間),使無機及含有有機氮、磷、生物蛋白等菌質(zhì)菌量較高的活性污泥隨其進入污泥回流或貯泥池。其次,在污水排放前用4 ppm/m3次氯酸鈉液消殺污水中的生物,有效控制納污水體發(fā)生富營養(yǎng)化現(xiàn)象。在A2/O 工藝生化段加入適量的乙酸鈉提高可生化性。各工藝段處理效果見表2。
表2 A2/O 工藝及其組合技術(shù)段有機物監(jiān)測結(jié)果
由表2 可知,CODCr、BOD5、SS、氨氮、總氮、總磷6項主要污染物的濃度分別由厭氧前的421.96,301.70,199.11,29.64,44.86,5.15 mg/L 下降到好氧后的33.60,8.94,89.20,0.99,10.68,0.51 mg/L,去除率分別為92.04%,97.04%,55.20%,96.66%,76.19%,90.10%;CODCr、BOD5、SS、氨氮、總氮、總磷6項主要污染物的濃 度 分 別 由 二 沉 池 前 的33.60,8.94,89.20,0.99,10.68,0.31 mg/L 下降到濾布濾池后的17.00,3.93,3.12,0.45,9.80,0.28 mg/L,去除率分別達49.40%,56.04%,96.50%,54.55%,8.24%,9.68%;pH、LAS 及色度均滿足相關(guān)標準限值的要求。
根據(jù)GB 18918—2002 與GB/T 19923—2005 控制重金屬離子、絡(luò)合陰離子及有關(guān)物質(zhì)不超過一定濃度以免致活性污泥中毒及需滿足中水利用要求,12 項指標監(jiān)測結(jié)果見表3。
表3 A2/O 工藝及其組合技術(shù)重金屬監(jiān)測結(jié)果
由表3 可知,提標改造項目12 項指標的監(jiān)測結(jié)果均滿足GB 18918—2002 與GB/T 19923—2005 相關(guān)標準限值的要求。
A2/O 工藝及其組合技術(shù)工藝流程見圖1。
圖1 A2/O 工藝及其組合技術(shù)工藝流程
A2/O 工藝及其組合效應(yīng)[2]為:CODCr、BOD5、SS、氨氮、總氮、總磷6 項主要污染物的綜合運行效率分 別 為95.97%,98.70%,98.75%,98.48%,78.15%,94.56%。
4.2.1 技術(shù)參數(shù)控制有效[3]
(1)有機負荷率(F/M)達標。F/M 是衡量生物脫氮、脫磷效率的技術(shù)指標之一,F(xiàn)/M=(Q×BOD5)(每天進入系統(tǒng)中的食料量)/(MLVSS×Va)(曝氣過程中的微生物量)。Q 為每天的進水量,50 000 m3;進水的BOD5值301.7 mg/L;Va 為曝氣池的有效容積,26 420 m3;MLVSS 為曝氣池內(nèi)活性污泥濃度,3.0 mg/L,1 000 mg=1 g,則50 000×301.7/3.0×26 420×1 000=0.19,滿足設(shè)計參數(shù)應(yīng)控制在0.1~0.2之間可避免污泥膨脹的要求。
(2)泥齡滿足運行要求。提標改造項目配有4 座二沉池,有效容積18 149.2 m3,據(jù)表2 所列進水SS 濃度為248.89mg/L,二沉池的去除率為78.95%,根據(jù)初次沉淀污泥量和二次沉淀污泥量(V):V=100C0ηQ/1 000(100-p)ρ 設(shè)計參數(shù)要求,則V(初沉與二沉污泥量,m3/d)=100×進水中SS 濃度248.89 mg/L×二沉池去除率78.95%×日污水流量5 萬m3/1000(100-污泥含水率99%)×沉淀污泥密度1 000 kg/m3=9.92 m3/d,則泥齡與停留時間為143.84 m3/9.92=14.5(d),分別滿足泥齡與停留時間應(yīng)控制在8~15 d 及每小時2 084 m3污水停留2 h 的要求。
(3)水力停留時間可行。項目設(shè)計能力為5 萬t/d,平均約為2 084 m3/h,由原MBBR 基礎(chǔ)設(shè)施改造而成,厭氧池有效容積5 600 m3,缺氧池有效容積6 000 m3,分別滿足設(shè)計規(guī)范水力停留時間厭氧1~2 h,缺氧1.5~2 h 的要求;好氧池有效容積14 820 m3,停留時間為7.11 h,滿足設(shè)計參數(shù)好氧水力停留時間應(yīng)達6 h 的要求。
(4)內(nèi)回流與外回流運行正常。內(nèi)回流是指硝化液回流[4],其作用是將曝氣池中硝化反應(yīng)產(chǎn)生的硝態(tài)氮回流到反硝化池,為反硝化提供化合態(tài)的氧進行反硝化反應(yīng),內(nèi)回流(r)比為r=(TN進-TN出)/TN出。由表2 可知,公司A2/O 工藝TN進為44.86 mg/L,TN出為10.68 mg/L,則r=(44.86-10.68)/10.68=3.2倍,滿足內(nèi)回流在2~5 倍之間的設(shè)計要求。圖1 表明,外回流污泥主要來源于二沉池、機械加速澄清池與濾布濾池,如前所述,初次沉淀污泥量和二次沉淀污泥量為9.92 m3/d,據(jù)統(tǒng)計,回流至A2/O 系統(tǒng)厭氧工藝段的污泥量約為4.8 m3/d,剩余污泥量為5.12 m3/d,則外回流率(R)=回流污泥量4.8 m3/污泥總量9.92 m3×100%=48.39%,滿足設(shè)計參數(shù)30%~70%的要求,為防止二沉池反硝化及二次釋放磷的現(xiàn)象,盡量控制R 值為最低,避免-N 帶回厭氧段,干擾磷的釋放,確保除磷效率。
(5)溶解氧(DO)控制恰當。公司采取24 h 監(jiān)測跟班運行精準控制曝氣的方法確保A2/O 工藝及其組合技術(shù)的運行參數(shù)。據(jù)監(jiān)測,厭氧段DO 監(jiān)測值在0.12~0.18 mg/L 之間,滿足設(shè)計參數(shù)應(yīng)<0.2 mg/L 的要求;缺氧段DO 監(jiān)測值在0.31~0.42 mg/L 之間,滿足設(shè)計參數(shù)應(yīng)<0.5 mg/L 的要求;好氧段DO 監(jiān)測值在2.2~2.8 mg/L 之間,滿足設(shè)計參數(shù)在2~3 mg/L 之間的要求。
(6)COD/TKN(凱氏氮)與COD/TP 適宜。公司進水中COD 為421.96 mg/L、TKN 為13.22 mg/L,比值為31.92,滿足設(shè)計控制參數(shù)COD/TKN 應(yīng)大于4.0的要求;為了提高COD/TP 值,公司在碳源投加間向進水中按比例投加乙酸鈉提高了COD/TP 比值,表2顯示,出水中CODCr為17.00 mg/L、TP 為0.28 mg/L,比值為60.71,其余工藝階段COD/TP 比值均大于20,滿足設(shè)計COD/TP 比值大于20 的條件。
(7)pH 滿足生物條件。經(jīng)多年的數(shù)據(jù)觀察,公司調(diào)節(jié)池污水與污泥混合液的pH 基本保持在7.21~7.24之間,滿足設(shè)計方案中pH 應(yīng)控制在7.0 以上的要求。
(8)溫度適宜生物生長。據(jù)南通氣象部門報道,南通市每年5—10 月的平均氣溫在20~29 ℃之間,有利于微生物的生長繁殖,每年1—4 月及11 月、12月的平均氣溫低于15 ℃時,充分利用進水中印染廢水的余熱,使水溫保持在15 ℃左右,滿足生物脫氮設(shè)計水溫高于15 ℃的要求。
4.2.2 環(huán)境績效明顯[5]
A2/O 工藝及其組合技術(shù)提標改造項目水平衡見圖2(單位為t/d)。
圖2 提標改造項目水平衡
由圖2 可知,原5 萬t/d 污水經(jīng)處理達到GB 18918—2002 限值后排入長江,提標改造項目實施后,12 500 t/d 中水進入華能南通電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng),用于生產(chǎn)冷卻循環(huán),減排污水達456.25 萬t/a,占總水量的25.49%,滿足循環(huán)利用率25%的要求。按表2 出水中CODCr17.00 mg/L 計,減排CODCr77.56 t/a,實現(xiàn)了中水資源化與污水減量化的統(tǒng)一。
4.2.3 成本核算符合價格規(guī)律
A2/O 工藝及其組合技術(shù)運行成本主要包括污水處理的電耗與藥劑消耗費用、污泥處理的電耗與藥劑消耗費用、運行軟件系統(tǒng)與設(shè)備維護及保養(yǎng)費用、員工工資福利4 個方面,統(tǒng)計結(jié)果見表4。
表4 A2/O 工藝及其組合技術(shù)運行成本
由表4 可知,A2/O 工藝及其組合技術(shù)綜合運行成本為0.72 元/m3,其中電費享受政府優(yōu)惠電價,藥劑費用按招標價格支付,工資福利按勞取酬;污泥供環(huán)保熱電公司燃燒發(fā)電供熱,不計成本。
4.2.4 處理工藝優(yōu)化為一般變動
A2/O 工藝及其組合技術(shù)對照生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于印發(fā)〈污染影響類建設(shè)項目重大變動清單(試行)〉的通知》屬于環(huán)保設(shè)施變化,其提標改造項目的性質(zhì)、規(guī)模、原輔料、地點、工藝、平面布置均未發(fā)生變動,未新增污染因子或污染物排放量及新增環(huán)境風(fēng)險源,項目實施后實現(xiàn)了中水資源化與減量化,屬于環(huán)保設(shè)施處理工藝強化行為,判別為“一般變動”,納入排污許可及環(huán)境保護管理。
(1)A2/O 工藝及其組合技術(shù)設(shè)計科學(xué),工藝參數(shù)控制合理,在精準控制有機負荷率0.121、污泥齡與污泥停留時間>8 d、COD/TKN 比值為31.92>4 與COD/TP 為54.83>20,r=2.17,R 值達48.39%,滿足內(nèi)回流2~5 倍、外回流30%~70%的要求,在有效水力停留時間等參數(shù)控制的基礎(chǔ)上,CODCr、BOD5、SS、氨氮、總氮、總磷6 項主要污染物的綜合運行效率可達78.15%~90%以上。
(2)提標改造項目總排口的18 項污染物監(jiān)測結(jié)果均滿足GB 18918—2002 與GB/T 19923—2005 相關(guān)標準限值的要求;污水排放量1 368.75 萬t/a,CODCr、氨氮、總磷的排放量分別為232.69,6.16,3.83 t/a,滿足行政審批〔2018〕72 號批復(fù)廢水總量1 368.75 萬t/a、CODCr684.38 t/a、氨氮68.44 t/a、總磷6.84 t/a,實現(xiàn)了濃度與總量雙達標。
(3)提標改造項目實施后,12 500 t/d 中水進入循環(huán)冷卻水系統(tǒng)再利用,減排污水456.25 萬t/a,滿足循環(huán)利用率達到25%的要求;按出水CODCr17.00 mg/L計,減排CODCr達77.56 t/a,實現(xiàn)了中水資源化與污水減量化的統(tǒng)一,提升了園區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展空間。
(4)核算了每噸污水與污泥處理耗電、藥劑消耗、軟件系統(tǒng)與設(shè)備維護、工資福利成本,綜合污水處理成本為0.72 元/m3,核算結(jié)果符合價格規(guī)律。
(5)A2/O 工藝及其組合技術(shù)提標改造項目實施后實現(xiàn)了中水資源化與減量化,屬于環(huán)保設(shè)施處理工藝強化行為,為“一般變動”,納入排污許可及環(huán)境保護管理。