王 凱 姚學(xué)慶
(1.焦作煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司中馬村礦,河南 焦作 454000;2.焦作煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司科學(xué)技術(shù)研究所,河南 焦作 454000)
中馬村礦前期采空區(qū)瓦斯抽采主要采取插管抽采+冒落拱上方常規(guī)斜向高位鉆孔抽采,雖能在一定程度上抑制厚煤層分層開采工作面上隅角瓦斯涌出,但鉆孔施工量較大,且抽采效果不穩(wěn)定,一般采取井下移動泵抽采,其抽采采空區(qū)瓦斯利用率較為有限[1]。隨著瓦斯治理理念的不斷深入,瓦斯綜合治理效果提升,工作面回采工藝由厚煤層分層開采逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫C采放頂煤開采工藝,極大地提高了礦井工作面單產(chǎn)能力,同時也對采空區(qū)瓦斯治理效果提出了更高的要求[2]。
3906工作面為礦井近年來首個突出煤層綜采放頂煤工作面,其煤層賦存不穩(wěn)定,在采取大斜長綜采放頂煤工藝回采期間,采面瓦斯涌出強度高、不均衡,采空區(qū)瓦斯治理難度大。根據(jù)工作面頂板巖性實際情況,研究確定定向高位鉆孔合理布置層位,大幅度提高高位抽采鉆孔的利用效率[3],實現(xiàn)采空區(qū)抽采瓦斯穩(wěn)定、連續(xù)、可利用,對有效解決采空區(qū)瓦斯治理難題,進一步釋放采煤工作面產(chǎn)能具有重要意義。
3906工作面位于39采區(qū)西翼中部,北為3904工作面(已回采),南為3908工作面(未掘),西臨張?zhí)锖有麓灞Wo煤柱,東到39皮帶下山。工作面走向長約513 m,傾斜寬127.8~146 m,二1煤層傾角6°~16°,平均11°,工作面煤層厚度變化較大,整體煤厚2.1~10.8 m,平均6.3 m。
根據(jù)礦井4-7地面鉆孔(工作面內(nèi))地層柱狀,工作面煤層頂板以上依次為:0~1.7 m為炭質(zhì)泥巖、泥巖(偽頂、直接頂),1.7~12.8 m為穩(wěn)定厚砂巖(老頂),12.8~24.5 m為泥巖(約11.7 m),24.5~35.1 m為砂巖、粉砂巖(10.6 m),35.1~40.1 m為泥巖,40.1~51.4 m為砂巖、粉砂巖(11.3 m),51.4~58 m為泥巖,58~67 m為砂巖,頂板覆巖屬中硬類型。
按照中國礦業(yè)大學(xué)(北京)關(guān)于綜放開采工作面“兩帶”高度預(yù)計公式計算垮落帶高度為23.66~33.08 m,裂隙帶高度為62.47~85.45 m。根據(jù)煤層頂板實際巖性結(jié)合巖層控制關(guān)鍵層理論[4-5],工作面老頂砂巖是對采場礦壓顯現(xiàn)產(chǎn)生影響的下位亞關(guān)鍵層,距煤層頂板24.5~35.1 m(厚度10.6 m)、40.1~51.4 m(厚度11.3 m)、58~67 m(厚度9 m)砂巖、粉砂巖均可作為上位亞關(guān)鍵層或主關(guān)鍵層。隨著工作面回采老頂砂巖隨之垮落,但老頂以上11.7 m厚度的泥巖在其上多層砂巖支撐下破碎并不充分,因此分析實際垮落帶高度可能不足24.5 m。在其上的多個砂巖層位夾雜著兩層厚度5 m的泥巖,將進一步阻止巖層裂隙傳導(dǎo),分析裂隙帶高度可能不足58 m。
該結(jié)論與理論計算結(jié)果基本吻合,考慮到粉砂巖夾泥巖、泥巖層將對采空區(qū)瓦斯向上運移產(chǎn)生阻礙,分析確定高位定向鉆孔合理抽采層位應(yīng)為距煤層頂板40.1~51.4 m的砂巖、粉砂巖,并在距煤層頂板12.8 m穩(wěn)定厚泥巖下方施工一組鉆孔進行補充。
在3906工作面回風(fēng)巷統(tǒng)尺230 m位置施工完成6個頂板定向高位孔,累計鉆進深度1689 m、平均單孔281.5 m。鉆孔終孔位置距回風(fēng)巷平距9.27~29.02 m,距 煤 層 頂 板 垂 距8.56~12.7 m、40.11~50.33 m。同時在回風(fēng)巷統(tǒng)尺480 m處、388.5 m處下幫鉆場,分別施工一組常規(guī)高位孔進行補充抽采,平均孔深80 m,鉆孔終孔層位距回風(fēng)巷平距0~15 m,距煤層頂板垂距17~19 m。鉆孔實鉆、終孔剖面位置如圖1、圖2。
圖1 高位鉆孔實鉆軌跡圖
圖2 高位鉆孔終孔位置剖面圖(m)
工作面回采初期主要通過常規(guī)高位孔進行采空區(qū)瓦斯抽采,同時,采取工作面上隅角埋管抽采措施。然而,工作面上隅角埋管抽采效果一般,其抽采純量整體處于低位,工作面采空區(qū)瓦斯治理主要依靠高位孔抽采。高位孔抽采純量呈現(xiàn)先逐步上升后緩慢下降,最終趨于穩(wěn)定。高位孔及上隅角埋管抽采純量隨時間變化情況如圖3。
由圖3可見,前期高位孔抽采純量上升主要受兩方面因素影響:一是隨著工作面推進,采空區(qū)頂板逐漸垮落,形成瓦斯運移通道,高位孔抽采效果逐步顯現(xiàn),即回采初期主要依靠1#鉆場5個常規(guī)高位孔抽采,高位抽采純量隨工作面推進逐漸增大,由初期0.03 m3/min逐漸增加至1.50 m3/min,平均0.62 m3/min;二是多個鉆場鉆孔同時連抽,使得高位抽采純量進一步增大,即10月20日前后補1#鉆場常規(guī)高位孔、2#鉆場定向高位孔開始連抽,3個鉆場多個鉆孔同時抽采,高位抽采純量0.96~2.39 m3/min,平均1.83 m3/min,持續(xù)保持較好抽采效果。高位抽采純量緩慢下降階段也主要受兩方面因素影響:一是隨工作面推進,1#鉆場及補1#鉆場常規(guī)高位孔分別于11月7日、11月30日關(guān)停,在抽鉆孔減少,高位抽采純量下降,11月中下旬抽采純量下降至平均1.55 m3/min;二是部分定向高位鉆孔出水導(dǎo)致抽采間斷,實際在抽定向高位孔僅3個,12月中上旬定向高位孔抽采純量進一步下降至平均0.92 m3/min,并持續(xù)至2021年1月底。后期部分高位孔間斷連抽,抽采純量出現(xiàn)一定起伏。
圖3 高位孔及上隅角埋管抽采純量隨時間變化情況
結(jié)合工作面回采期間鉆孔終孔位置變化情況,統(tǒng)計分析中馬村礦3906工作面自回采以來1#鉆場、補1#鉆場常規(guī)高位孔、2#鉆場定向高位孔抽采濃度,并繪制鉆孔抽采瓦斯?jié)舛入S高位鉆孔平距、垂距分布圖,如圖4。
圖4 高位孔抽采瓦斯?jié)舛确植紙D
由圖4(a)可見,高位鉆孔高瓦斯?jié)舛瘸椴蓪游恢饕植荚诰嗝簩禹敯?2.76 m位置附近(圖中黑色實線位置,即頂板泥巖下方),以及45 m左右砂巖層位。在距煤層頂板12.76 m(頂板泥巖層位)以下,隨著層位降低,抽采濃度逐漸降低;距煤層頂板12.76~24.46 m之間(頂板泥巖層位內(nèi)),隨著層位增大,抽采濃度逐漸降低,僅個別鉆孔(1-3#鉆孔)表現(xiàn)高濃度抽采效果。綜上分析認為,垂直方向上,3906工作面采空區(qū)瓦斯分布主要受煤層頂板泥巖阻隔影響:距煤層頂板12.76~24.46 m位置的泥巖(厚度11.3 m)雖處于冒落帶內(nèi),但并不會像砂巖、粉砂巖一樣隨工作面回采不規(guī)則垮落、形成大量裂隙通道,多為整體規(guī)則垮落,并形成少量裂隙,因此該范圍采空區(qū)瓦斯在泥巖下方聚集,并隨少量裂隙向上運移,形成在泥巖下方有效抽采空間以及泥巖層位內(nèi)個別高效抽采現(xiàn)象。
由圖4(b)可見,高位鉆孔抽采瓦斯?jié)舛入S鉆孔距回風(fēng)巷平距變化分布區(qū)分并不明顯。其中距回風(fēng)巷平距2~16 m位置主要為常規(guī)鉆孔抽采濃度,距回風(fēng)巷平距16~30 m位置主要為3個定向高、低位孔,2個區(qū)間內(nèi)鉆孔抽采瓦斯?jié)舛日w分布較為均勻。結(jié)合圖4(a)分析認為,鉆孔抽采瓦斯?jié)舛戎饕茔@孔層位影響(距煤層頂板垂距)。
中馬村礦3906工作面采用綜采放頂煤工藝自2020年9月11日 試 生 產(chǎn),至2021年3月15日(約6個月)累計回采進尺290 m,平均日進尺為1.4 m;累計產(chǎn)量34.86萬t,平均月產(chǎn)量5.81萬t,最高月產(chǎn)量6.62萬t(2021年2月),平均日產(chǎn)量1885 t。3906工作面回采以來,總瓦斯涌出量平均4.63 m3/min,其中風(fēng)排瓦斯量平均3.14 m3/min,占67.82%,高位抽采瓦斯量平均1.26 m3/min,占27.21%,上隅角插管抽采瓦斯量平均0.23 m3/min,占4.97%,計算相對瓦斯涌出量3.54 m3/t。在僅3個定向高位孔連抽的狀態(tài)下,高位抽采純量仍保持1 m3/min左右,且單孔最高瓦斯抽采濃度達到82%,平均瓦斯抽采濃度28.4%,定向高位抽采瓦斯實現(xiàn)抽采利用。工作面回采期間風(fēng)流瓦斯涌出量持續(xù)保持平穩(wěn),有效保證了3906綜放工作面的安全、高效回采。
(1)根據(jù)理論計算結(jié)論并結(jié)合巖層控制的關(guān)鍵層理論,分析確定采空區(qū)高位抽采合理層位為距煤層頂板40.1~51.4 m的砂巖、粉砂巖層位,以及距煤層頂板12.8 m穩(wěn)定厚泥巖下方位置。
(2)對比分析鉆孔實際抽采濃度隨高位鉆孔平距、垂距分布情況,確定工作面高位鉆孔抽采瓦斯?jié)舛戎饕茔@孔層位影響(距煤層頂板垂距),且瓦斯抽采濃度沿垂向分布規(guī)律與理論分析吻合。
(3)定向高位鉆孔相較常規(guī)斜向高位孔,采空區(qū)瓦斯抽采連續(xù)、穩(wěn)定、可利用,鉆孔抽采純量占比達到工作面總瓦斯涌出量的27.21%,有效保證了3906綜放工作面的安全、高效回采。