董洪波,范 強,李 坤,馬 斌
(中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安 710077)
2020 年3 月八部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》,提出到2025 年,大型煤礦和災(zāi)害嚴重煤礦基本實現(xiàn)智能化,形成煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范與標準體系,實現(xiàn)開拓設(shè)計、地質(zhì)保障、采掘(剝)、洗選物流等系統(tǒng)的智能化決策和自動化協(xié)同運行,到2035 年各類煤礦基本實現(xiàn)智能化的發(fā)展藍圖[1-2]。透明地質(zhì)保障系統(tǒng)的成功構(gòu)建是實現(xiàn)智能化采掘的基礎(chǔ)[3-4],鉆機作為透明地質(zhì)保障系統(tǒng)構(gòu)建的重要裝備之一,其施工安全性、勞動強度及可靠性高低對透明地質(zhì)保障系統(tǒng)是否能夠快速、高效、精準構(gòu)建有很大的影響[5-6]。
常規(guī)分體式煤礦坑道鉆機和履帶式鉆機沒有自動加卸鉆桿功能,而且需要人工近距離手動操作,存在操作復(fù)雜、工作效率低、勞動強度大等問題[7-9]。自2016 年以來,中煤科工集團西安研究院有限公司(以下簡稱“西安研究院”)、中煤科工集團重慶研究院有限公司(以下簡稱“重慶研究院”)相繼開發(fā)了ZDY4300LK、ZYWL-4000Y 等型號自動化鉆機,且已開展工業(yè)性推廣,但在應(yīng)用中部分機型可靠性較低、自動化程度有待提高[10-11],操作方式均為近距離遙控操作,不能將鉆孔施工人員從有瓦斯突出、水害等威脅的礦井下解放出來。為此,筆者研發(fā)了ZDY4500LFK全自動鉆機(以下簡稱“全自動鉆機”)及其配套地面監(jiān)測和控制系統(tǒng),提出了鉆機的結(jié)構(gòu)設(shè)計方案、監(jiān)測和控制系統(tǒng)的功能組成和實施方案,根據(jù)鉆機在淮河能源西部煤電集團唐家會煤礦(以下簡稱“唐家會煤礦”)透明地質(zhì)保障系統(tǒng)構(gòu)建應(yīng)用中遇到的問題,提出了技術(shù)性解決方案,可為同行研究與開發(fā)提供參考。
為了滿足更多的煤礦巷道尺寸要求,鉆機單體尺寸應(yīng)盡可能小,因此全自動鉆機采用分體式布局,分為泵車和鉆車。如圖1 所示,泵車搭載電機泵組、油箱、冷卻器等,為鉆車提供動力。如圖2 所示,鉆車主要由4 大部件組成:主機、送桿機械手、轉(zhuǎn)運器、和補桿裝置。主機沿鉆進軸線進行全自動鉆進和起鉆作業(yè)[12]。送桿機械手通過擺動實現(xiàn)鉆桿在主機鉆進軸線和轉(zhuǎn)運器之間的輸送[13]。轉(zhuǎn)運器調(diào)整鉆桿沿鉆進軸線和桿倉的對正精度。補桿裝置實現(xiàn)沿桿倉垂直方向鉆桿的抓取和沿桿倉水平方向鉆桿的輸送。補桿裝置桿倉為模塊化平臺設(shè)計[14],分別可搭載容量為45、100、200 根鉆桿的3 種桿倉。鉆機電液控制系統(tǒng)控制上述4 大部件協(xié)同鉆孔,整個鉆孔過程無需人工加卸鉆桿,一次性最多可全自動加卸200 根鉆桿。
圖1 泵車系統(tǒng)主要組成Fig.1 Main system composition of the pump truck
圖2 鉆車主要系統(tǒng)組成Fig.2 Main system composition of the drilling rig
唐家會煤礦透明地質(zhì)保障系統(tǒng)構(gòu)建鉆孔施工中鉆機功能要求是:匹配遠距離遙控操作、施工-30°以內(nèi)的負角度鉆孔等工藝要求。因此,設(shè)計鉆機的主要性能參數(shù)見表1。
表1 鉆機主要性能參數(shù)Table 1 Main performance parameters of the drilling rig
全自動鉆機地面監(jiān)測和控制系統(tǒng)主要由主控系統(tǒng)、遠控系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)3 大部分組成[15-16]。鉆機主控系統(tǒng)主要包括以PLC 為核心的控制器、擴展IO 模塊、電磁閥組、傳感器組等。控制器實現(xiàn)鉆機本體的數(shù)據(jù)采集和電磁閥組的控制。遠控系統(tǒng)由以單片機為核心的控制臺與遠程監(jiān)測服務(wù)器組成,控制臺面板上設(shè)計有與鉆機功能對應(yīng)的開關(guān)量撥檔開關(guān)和模擬量電控手柄,通過開關(guān)和手柄給全自動鉆機發(fā)出控制指令,遠程監(jiān)測服務(wù)器安裝有鉆機遠程參數(shù)和視頻監(jiān)測軟件,進行整個鉆機運行狀態(tài)、參數(shù)及故障的監(jiān)測。網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)由CAN 轉(zhuǎn)以太網(wǎng)、以太網(wǎng)轉(zhuǎn)CAN 的2 種轉(zhuǎn)換模塊、環(huán)網(wǎng)交換機及井下萬兆環(huán)網(wǎng)組成。
地面監(jiān)測和控制系統(tǒng)利用傳感器技術(shù),總線技術(shù),網(wǎng)絡(luò)通信和視頻監(jiān)測等技術(shù)實現(xiàn)了地面控制井下全自動鉆機[17]。監(jiān)測系統(tǒng)組成和方案如圖3 所示,主控系統(tǒng)通過總線、RS485、模擬量及開關(guān)量采集接口將壓力、位移、溫度、液位及甲烷檢測儀等傳感器采集的數(shù)據(jù)信息進行采集、解析和轉(zhuǎn)換后,將全部數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為CAN 信號,再由CAN 轉(zhuǎn)以太網(wǎng)模塊通過數(shù)據(jù)協(xié)議轉(zhuǎn)換為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),最后通過井下環(huán)網(wǎng)交換機和萬兆環(huán)網(wǎng)傳輸?shù)降孛娣?wù)器。為了監(jiān)視鉆機動力頭、機身位置、機械手動作、鉆場施工工況等信息,施工現(xiàn)場布置4 路攝像儀,攝像儀直接接入井下環(huán)網(wǎng)交換機,將鉆機現(xiàn)場信息傳到地面服務(wù)器上,實現(xiàn)地面監(jiān)測。
圖3 監(jiān)測系統(tǒng)組成和工作原理Fig.3 Composition and working principle of the monitoring system
控制系統(tǒng)組成和方案如圖4 所示,根據(jù)地面監(jiān)測系統(tǒng)反饋的鉆機運行時的參數(shù)及視頻,撥動遠控系統(tǒng)控制臺的開關(guān)或手柄,開關(guān)和手柄信號經(jīng)過調(diào)理后進入單片機,單片機進行信號解析和轉(zhuǎn)換后通過地面環(huán)網(wǎng)和井下萬兆環(huán)網(wǎng)交換機將數(shù)據(jù)傳輸?shù)骄?,最后通過以太網(wǎng)轉(zhuǎn)CAN 轉(zhuǎn)換器將網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為總線數(shù)據(jù),傳輸給主控系統(tǒng)控制器,控制器輸出驅(qū)動電流驅(qū)動電磁閥換向,從而來實現(xiàn)鉆機全自動施工作業(yè)。
圖4 控制系統(tǒng)組成和工作原理Fig.4 Composition and working principle of the control system
由桿倉和機械手組成的補桿裝置二維示意圖如圖5 所示,沿X軸、Y軸桿倉列數(shù)和層數(shù)分別為4、5,沿X軸正向第2、3 列分別放置5 根鉆桿。由于鉆桿直徑為73 mm,補桿裝置桿倉列寬設(shè)計為76 mm。如圖5 虛線手爪所示,手爪固定端厚度為13 mm,所以桿倉之間隔板厚度設(shè)計為16 mm,即要求手爪抓桿定位控制精度在3 mm 以內(nèi),如圖5 局部放大圖所示。為實現(xiàn)補桿裝置機械手滑移到桿倉每一列的精準定位,即定位精度在3 mm 以內(nèi),沿圖5X正方向布置了一種位移傳感器來采集桿倉每列精準定位值。
圖5 補桿裝置示意圖Fig.5 Schematic diagram of reinforcing rod device
由傳感器實驗測試后,標定沿X軸正方向4 列精準定位值分別為Z1、Z2、Z3、Z4,傳感器實時采集值為P,由于傳感器沿X軸正方向采集值減小,因此當機械手抓取第二列鉆桿時滿足|P-Z2|<3 條件,便可實現(xiàn)第二列精確定位,即為圖5 中實線手爪抓桿情況。若不滿足|P-Z2|<3 條件,如圖5 中虛線手爪所示,出現(xiàn)手爪抓桿時與第三列鉆桿干涉的現(xiàn)象。針對此現(xiàn)象,設(shè)計了桿倉列定位PID 算法[18-19],以Z2為設(shè)定目標值,進入PID 調(diào)節(jié)程序,通過提前設(shè)置好的比例、積分、微分系數(shù),控制器發(fā)出指令,使補桿裝置以一定的速度在Z2處來回調(diào)節(jié),直至滿足|P-Z2|<3 條件,即實現(xiàn)了補桿機械手第二列的準確定位,列定位控制流程如圖6所示。
圖6 列定位控制流程Fig.6 Control process of column positioning
全自動鉆機鉆進和起鉆過程中的加、卸鉆桿必須通過主機的主動鉆桿與孔內(nèi)鉆桿的接、卸扣來完成。鉆進過程中每新加 1 根鉆桿,主動鉆桿分別經(jīng)過1 次接扣和卸扣過程。同樣,起鉆過程中每卸下1 根鉆桿,主動鉆桿也需要經(jīng)過1 次接扣和卸扣過程。在唐家會煤礦施工孔深146 m 的鉆孔,根據(jù)單根鉆桿有效長度750 mm 計算得出共需要195 根鉆桿,由以上所述可知從開始鉆進至起鉆完成,主動鉆桿總共需要接扣、卸扣780 次,然而每根鉆桿接、卸扣僅1 次,因此主動鉆桿絲扣磨損程度遠遠超過鉆桿的絲扣。主動鉆桿絲扣磨損程度越大,會導(dǎo)致主動鉆桿與鉆桿絲扣咬合不緊,進而導(dǎo)致全自動施工部分環(huán)節(jié)出錯,即導(dǎo)致整個全自動施工不能正常進行。因此,減輕自動化鉆機主動鉆桿絲扣的磨損程度,成為提高全自動鉆機可靠性的保障之一。
通過分析鉆機液壓控制系統(tǒng),卸扣時動力頭邊回轉(zhuǎn)邊后退,因此可以將控制慢速鉆進的電磁換閥的閥芯機能由O 型更換為Y 型,便可通過回轉(zhuǎn)時給進油缸的浮動,減少絲扣的磨損。當動力頭回轉(zhuǎn)卸扣時,給進油缸的油可通過電磁換向閥的中位回油箱,即實現(xiàn)了浮動卸扣功能,減少了卸鉆時對主動鉆桿絲扣的磨損。
接扣時由于施工不同的傾角鉆孔,必須給動力頭施加一定的給進力F1,即動力頭邊正轉(zhuǎn)邊推進上扣,然而回轉(zhuǎn)接扣時沿鉆桿軸線會產(chǎn)生一定的推進力F2,F(xiàn)1與F2沿鉆桿軸線產(chǎn)生較大的合力F加速了主動鉆桿絲扣的磨損。為了解決這個問題,如圖7 所示,在負載敏感泵1 的控制回路增加了電磁比例溢流閥2,在換向比例閥3 控制馬達5 回轉(zhuǎn)接扣時,通過控制程序使溢流閥2 開啟,將合力F限制在較低的范圍,來達到減少主動鉆桿絲扣磨損的目的。電磁比例溢流閥2也可以在鉆機施工不同傾角大小的鉆孔時,通過遙控器比例手輪匹配推進油缸3 不同的給進力,因此可以在不同傾角均實現(xiàn)減少主動鉆桿絲扣磨損的目的。同時,為了提高主動鉆桿螺紋抗磨損性能,對其螺紋部分進行碳氮共滲的工藝處理,增強了抗磨損性能。
圖7 接扣限壓原理圖Fig.7 Schematic diagram of buckle voltage limiting
為了驗證地面監(jiān)測與控制系統(tǒng)的性能,2021 年9 月在唐家會煤礦進行了一個傾角為45°、孔深146 m的探放水孔試驗。監(jiān)測與控制系統(tǒng)如圖8 所示,地面1 人根據(jù)服務(wù)器顯示器的監(jiān)測畫面,通過操作控制臺進行鉆機操作,井下1 人進行鉆機輔助工作(鉆機行走、穩(wěn)固、桿倉2 次添加鉆桿等)。試驗結(jié)果表明:鉆機性能參數(shù)、視頻準確性和實時性滿足鉆機監(jiān)測要求,地面控制系統(tǒng)控制指令發(fā)出后鉆機動作未出現(xiàn)明顯延時,符合鉆機遠程控制的需求,即在鉆機不出現(xiàn)故障、不進行輔助工作時,地面1 人,井下1 人可完成全自動鉆孔施工。
圖8 全自動鉆機地面監(jiān)測與控制系統(tǒng)Fig.8 Full automatic drilling rig ground control system
由于在唐家會煤礦施工時頂板淋水較嚴重,導(dǎo)致鉆機除鉆進施工外的輔助工作較多,因此,該礦透明地質(zhì)保障系統(tǒng)鉆孔施工時,鉆機控制方式是以可視距離內(nèi)的無線遙控操作為主。
2021 年9 月,在唐家會煤礦施工第一個傾角為45°、孔深146 m 的探放水鉆孔時,偶發(fā)補桿裝置機械手在第二列定位不準的現(xiàn)象,分析原因可能是壓力波動或強電干擾導(dǎo)致的電磁閥手把的延遲復(fù)位。針對此現(xiàn)象,提出了桿倉列定位控制技術(shù),在采用該技術(shù)后的鉆孔施工中,未出現(xiàn)列定位不準的現(xiàn)象。
2021 年9 月完成上述鉆孔時,主動鉆桿絲扣磨掉近三分之二。針對此問題,提出了自動接卸扣技術(shù),后續(xù)通過現(xiàn)場施工發(fā)現(xiàn):電控比例限壓閥8 MPa 時,在唐家會煤礦61301 回風巷口施工完成第二個傾角45°、孔深146 m 的鉆孔時,絲扣較之前磨損程度大大減小。
唐家會煤礦水文地質(zhì)條件復(fù)雜,受頂板砂巖水及底板奧灰水的雙重威脅。為滿足61301 工作面快速掘進對超前地質(zhì)情況探測的精度、速度的要求,西安研究院利用隨掘地震探測及智能鉆探驗證的“兩探”方案,為掘錨一體機的快速掘進提供地質(zhì)依據(jù),同時能快速修正地質(zhì)模型,構(gòu)建透明地質(zhì)保障系統(tǒng)。2021 年10 月12 日隨掘地震探測出61301 回風巷口頂板有砂巖水威脅,唐家會煤礦地測通防部根據(jù)探測結(jié)果在61301 工作面設(shè)計了兩個傾角32°、方位分別為215°、245°,孔深 146 m 的疏放水孔1-1 號、1-2 號,如圖9 所示。要求采用全自動鉆機驗證和疏放61301 工作面頂板砂巖水,設(shè)計施工流程為:首先采用?94 mm 鉆頭開孔鉆進12 m 后起鉆,換?153 mm 鉆頭擴孔鉆進至之前的12 m 處,然后下?108 mm 套管至11 m 處進行注漿固管和安裝閘閥;最后進行?108 mm 套管承壓試驗,試驗合格后,方可采用?94 mm 鉆頭鉆進至終孔。
圖9 疏放水鉆孔設(shè)計平面圖Fig.9 Plane design drawing of drainage borehole plan
2021 年 10 月20 日早班開始鉆孔施工,2 名工人完成鉆機穩(wěn)固、接水管等輔助工作后,由其中一名工人在可視距離內(nèi)操控無線遙控器,進行全自動鉆孔,早班完成擴孔12 m 和注漿、固管工作。凝固24 h 后,10 月21 日早班施工該孔到60 m 時出水,出水量約1 m3/h,鉆進施工現(xiàn)場如圖10 所示。繼續(xù)施工到早班結(jié)束時,完成了1-1 號孔的鉆進,中班換其他2 名工人僅用6 h 完成了全自動起鉆,比該礦普通鉆機施工速度提高了2 倍。應(yīng)用結(jié)果表明:全自動鉆機高效、成功地驗證和疏放了隨掘地震探測出的頂板砂巖水。唐家會煤礦鉆機施工工人也由以前的3~4 人減至2 人,同時大幅減輕了勞動強度。
圖10 鉆進施工現(xiàn)場Fig.10 Drilling construction site drawing
a.全自動鉆機的研制及其配套地面監(jiān)測和控制系統(tǒng)的開發(fā),提高了鉆孔施工的自動化程度,減少了井下施工人員的數(shù)量,減輕了工人的勞動強度、提升了施工的安全性。桿倉列定位、自動接卸扣技術(shù)的研究,提升了該鉆機的穩(wěn)定性和可靠性;
b.全自動鉆機在唐家會煤礦的應(yīng)用表明:該鉆機可以作為透明地質(zhì)保障系統(tǒng)安全、高效、精準構(gòu)建的鉆孔施工裝備;
c.為了進一步提升全自動鉆機自動化程度,后續(xù)還應(yīng)該加快開展鉆進參數(shù)自適應(yīng)調(diào)節(jié),自動開孔、自主行走等關(guān)鍵技術(shù)研究,從而推動煤礦井下坑道鉆機向智能化目標快速發(fā)展。